劉 云
(秦皇島首秦金屬材料有限公司,河北 秦皇島066000)
軋鋼車間的輥道是運送軋件必不可少的設(shè)備,它貫穿于整個生產(chǎn)作業(yè)線,一旦發(fā)生故障,將中斷整個流水線。輥道在很大程度上影響著軋鋼車間的生產(chǎn)率和整個工藝流程的連續(xù)性。首秦公司裝備兩座步進式加熱爐,其出爐輥道位于出料側(cè),因工作環(huán)境高溫、高濕,潤滑條件十分惡劣,故輥道軸承經(jīng)常損壞抱死,造成停機。另外,其冷卻用的進出水嘴布置不合理,導致出鋼時金屬軟管損壞頻繁,嚴重影響了冷卻效果。鑒于此,本研究對輥道軸承和進出水嘴進行了改進設(shè)計,取得了良好的效果。
(1)首秦公司共裝備兩座蓄熱式步進梁式加熱爐,1#爐2006年投入生產(chǎn),2#爐2008投入生產(chǎn)。每座加熱爐爐門附近各有11根輥道,均處于爐門口的高溫區(qū),輥身長度2 600mm,每根輥道為電機帶動萬向軸單獨傳動,采用24034CCW33滾動軸承,軸承潤滑為集中智能干油潤滑,潤滑脂為1#連鑄機脂。爐門口輥道軸承所受高溫熱輻射主要來自爐內(nèi)向外的輻射熱和托出鋼料時鋼坯向下的輻射熱。鋼坯最高出爐溫度接近1 200℃,在出坯過程中高溫爐膛對輥道的嚴重輻射,會導致干油潤滑管路內(nèi)潤滑脂炭化,堵塞潤滑油道,潤滑脂不能連續(xù)進入軸承,同時軸承座內(nèi)潤滑脂長期處于高溫環(huán)境中亦炭化,會造成軸承潤滑不良抱死。每次出現(xiàn)出爐輥道抱死故障后,加熱爐就無法正常出鋼,軋線必須停產(chǎn)搶修。維檢人員必須冒著爐門口的高溫更換抱死輥道,在高溫環(huán)境下作業(yè),有很大的人身安全隱患。另外,事故還影響設(shè)備的穩(wěn)定運行,給正常生產(chǎn)帶來了嚴重損失,也提高了備件費用。
(2)原設(shè)計出爐輥道為軸承座水冷,在軸承座頂部設(shè)置寬100mm、長283mm、厚26mm的存水槽。設(shè)有一進一回兩個水嘴,通過金屬軟管與冷卻管路連接。該設(shè)計冷卻面積小,冷卻能力嚴重不足,而且金屬軟管在出坯過程中易與鋼坯發(fā)生摩擦導致?lián)p壞頻繁。軸承通過該水槽帶走的熱量有限而且還得不到保障,極易導致軸承座過熱,潤滑脂炭化,軸承抱死。
由于出爐輥道的非傳動側(cè)軸承座處于加熱爐爐門附近,工作環(huán)境溫度非常高,如果不采取有效的降溫措施,軸承座內(nèi)潤滑脂會被很快被烤干炭化,堵塞潤滑油道,軸承得不到連續(xù)潤滑,就會因潤滑不良很快失效抱死。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,通過設(shè)計改造非傳動側(cè)軸承座冷卻結(jié)構(gòu)來改善軸承工作環(huán)境。
原設(shè)計出爐輥道為軸承座水冷,采用凈環(huán)水冷卻,冷卻水主管路為?89mm的碳鋼管路,支管為?22mm的碳鋼管路,pH值為6~9,水溫小于35℃,水壓0.4MPa。在軸承座頂部設(shè)置寬100mm、長283mm、厚26mm的存水槽,設(shè)有一進一回兩個水嘴,通過金屬軟管與冷卻管路連接。該設(shè)計冷卻面積小,冷卻能力嚴重不足,在實際應(yīng)用中起不到良好的軸承冷卻效果,無法有效阻隔軸承徑向的高溫輻射。為此,重新設(shè)計改造了非傳動側(cè)軸承座冷卻結(jié)構(gòu),取消原設(shè)計的冷卻水槽,在軸承座內(nèi)部加工4個?30mm、高357mm的空腔用于通入循環(huán)冷卻水,在不改變軸承座安裝尺寸的前提下大大提高了軸承冷卻效果,軸承座內(nèi)循環(huán)冷卻水腔沿著軸承的大半圓周分布,從而有效地對軸承的周向位置進行冷卻,采用環(huán)軸承圓周的水冷軸承座,可以有效阻隔徑向的高溫熱輻射,冷卻面積加大,軸承工作環(huán)境改善,避免了潤滑脂由于高溫冷卻效果不足而炭化。
對改造前后的軸承座冷卻能力進行了相關(guān)對比分析,結(jié)果如下:
2.1.1 軸承座水冷熱交換能力分析
根據(jù)熱交換量計算公式[1-3]:
式中,Q 為熱交換量(kcal/h);Cp為比熱容,水的比熱容為4.2kJ/(kg·℃);M 為流量(m3/h);ΔT 為進出口溫差(℃)。
加熱爐區(qū)域凈環(huán)水總流量為400m3/h,主供水管的管徑為400mm,進入軸承座支管管徑為22mm,根據(jù)下式計算出進入軸承座的水流量為1.21m3/h。
式中,v為流速(m/h);q為流量(m3/h);A 為管截面積(m2)。
按照軸承使用環(huán)境,軸承座入口水溫為30℃,出口水溫為50℃,套用式(1)計算可得Q=60.731kcal/h,即保證輥道軸承正常運行需要的熱交換能力為60.731kcal/h。
2.1.2 軸承座新型水冷結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計
根據(jù)熱交換量計算公式:
式中,F(xiàn) 為換熱面積(m2);Q 為熱負荷(kcal);K 為傳熱系數(shù),水的傳熱系數(shù)為290W/(m2·℃);Δt為傳熱溫差,參考經(jīng)驗值取10℃。
由式(3)計算所需換熱面積F=0.025 3m2,按富余量為1.2考慮,軸承座冷卻所需換熱面積為0.034m2。
原設(shè)計存水槽接觸面積為0.028 3m2,新設(shè)計存水腔接觸面積為0.16m2??梢钥闯觯涸O(shè)計存水槽接觸面積<所需換熱面積,達不到要求;新設(shè)計存水腔接觸面積遠大于所需換熱面積,能夠滿足使用要求。改造前爐口位置非傳動側(cè)軸承座溫度高達85℃,采用新的冷卻方式后,溫度降至50℃,大大改善了軸承運行環(huán)境。
原設(shè)計冷卻水嘴在軸承座頂部,該水嘴通過金屬軟管與冷卻水管路相連。在加熱爐進行出鋼操作時,出鋼機進入爐內(nèi)將需要出的鋼坯托起,然后出鋼機后退至出爐輥道中部,出鋼機下降,鋼坯落到出料輥道上進行運輸。往往在出鋼機托起鋼坯后退至出爐輥道中部時,由于鋼坯在加熱爐內(nèi)長時間加熱后已經(jīng)出現(xiàn)了彎曲,出爐過程中鋼坯會與上部冷卻水嘴上連接的金屬軟管接觸摩擦,長時間摩擦會導致金屬軟管破裂漏水,從而嚴重影響輥道軸承座的冷卻效果,造成潤滑脂被烤干炭化,軸承潤滑不良抱死。為此,重新進行了設(shè)計,將冷卻水嘴設(shè)置在軸承座下部,這樣既方便檢修時拆裝,又大大減少了金屬軟管的故障率,有效保障了軸承座冷卻效果,避免了潤滑脂由于高溫冷卻效果不足而炭化。
(1)設(shè)備作業(yè)率大大提高。在冷卻系統(tǒng)正常工作的情況下,改造前平均約一個月發(fā)生輥道抱死事故一次,故障處理時間為1~1.5h;改造完畢后,近半年來沒有出現(xiàn)一起軸承因為受熱缺油導致的輥道抱死故障,每年可減少停機時間18h以上。
(2)優(yōu)化改造后大大降低了出爐輥道的備件消耗,每年可節(jié)省備件費用約15萬元。
(3)改造后大大減少了維檢人員在高熱區(qū)處理突發(fā)故障的次數(shù),減輕了維檢人員的勞動強度,降低了安全事故發(fā)生的幾率,保障了人身安全。
針對首秦加熱爐出爐輥道故障率較高,無法滿足正常生產(chǎn)需求的現(xiàn)象,對現(xiàn)場多種因素進行調(diào)查分析,利用2014年4月中修的機會,對兩座加熱爐爐門附近的輥道非傳動側(cè)軸承座進行了批量改造更換,共計22根輥道。改造完畢后效果十分明顯,既延長了設(shè)備使用壽命,降低了故障發(fā)生率,又減輕了維檢人員的勞動強度,并在為公司降低備件費用的同時提高了設(shè)備作業(yè)率,一舉多得。
[1]龐興華.機械設(shè)計[M].北京:電子工業(yè)出版社,2010.
[2]鄒家祥.軋鋼機械[M].3版.北京:冶金工業(yè)出版社,2000.
[3]嚴家騄,王永青.工程熱力學[M].4版.北京:高等教育出版社,2006.