李海洋,呂圣會(huì),王克忠(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東萊蕪271100)
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LF精煉液態(tài)渣循環(huán)利用實(shí)踐
李海洋,呂圣會(huì),王克忠
(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東萊蕪271100)
摘要:山東泰山鋼鐵集團(tuán)煉鋼廠通過(guò)選擇渣系、調(diào)整造渣參數(shù)、控制循環(huán)次數(shù)、調(diào)整精煉倒渣比例等措施進(jìn)行LF精煉液態(tài)渣循環(huán)利用,有效地控制精煉生產(chǎn)成本,提高了金屬收得率,噸鋼降低精煉石灰用量1.67~2.87 kg,噸鋼節(jié)約合金消耗約0.11~0.22 kg,減少了環(huán)境污染。
關(guān)鍵詞:LF精煉;液態(tài)渣;循環(huán)利用
精煉渣具有堿度高、還原性強(qiáng)等特點(diǎn),鋼水在精煉前將部分精煉渣倒入,在保證鋼水質(zhì)量的情況下,將精煉渣循環(huán)利用起來(lái),不但降低精煉過(guò)程中輔料和合金消耗,還能將鋼包余鋼全部回收利用,有效降低綜合成本。
山東泰山鋼鐵集團(tuán)煉鋼廠主要生產(chǎn)設(shè)備有1套KR鐵水預(yù)處理系統(tǒng),2座60 t氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐,1座60 t LF鋼包精煉爐,2臺(tái)兩機(jī)兩流直弧板坯連鑄機(jī),通過(guò)LF精煉的鋼種有SPHC、D,Q345B、C、D、E,SS400,45#鋼,SPA-H,汽車用鋼等,每月精煉產(chǎn)量比例在50%以上,噸鋼產(chǎn)生的精煉爐渣約10~13 kg,澆注完畢的精煉液態(tài)渣及澆余倒入渣盆,自然冷卻后,再通過(guò)熱燜渣及磁選處理回收利用。在此過(guò)程中,精煉渣粉化引起的環(huán)境污染較為嚴(yán)重[1],且返還料加工成本較高,增加了煉鋼的生產(chǎn)加工成本。為此,泰鋼煉鋼廠進(jìn)行了精煉液態(tài)渣循環(huán)利用的研究,并投入到精煉生產(chǎn)實(shí)踐中。
2.1渣系的選擇
精煉過(guò)程中,通過(guò)調(diào)整爐渣的堿度、爐內(nèi)還原性以及喂絲Ca處理的方式,鋼水中的夾雜物變形和上浮,達(dá)到凈化鋼水、提高鋼水可澆性的目的。為取得最佳的精煉操作效果,要求精煉渣要具備合成渣的特點(diǎn)。合成渣主要的渣系控制主要有以下幾類,分別是CaO-Al2O3系、CaO-SiO2-Al2O3系、CaOSiO2-CaF2系等。
根據(jù)泰鋼煉鋼廠生產(chǎn)實(shí)際需要和所精煉鋼種的要求,60 t LF精煉爐采用的是CaO-SiO2-Al2O3三元渣系。其中CaO:48%~58%,SiO2:6%~11%,Al2O3:15%~30%,MgO:6%~10%。
2.2精煉渣的組成
精煉渣來(lái)源于冶煉過(guò)程中加入的造渣劑、精煉劑以及冶煉形成產(chǎn)物和侵蝕的耐材,主要由CaO、Al2O3、SiO2等氧化物,脫磷、脫硫產(chǎn)物以及CaF2等鹵化物組成。表1為精煉過(guò)程加入輔料的化學(xué)成分和加入數(shù)量。
表1 LF精煉爐造渣時(shí)加入渣料的成分及加入量
2.3精煉渣的主要成分
泰鋼煉鋼廠通過(guò)精煉的主要鋼種為Q345B、SPHC和冷軋Q195,這三個(gè)鋼種的產(chǎn)量約占整個(gè)精煉鋼種的90%以上。精煉渣的循環(huán)應(yīng)用主要在Q345B、SPHC和冷軋Q195等鋼種上進(jìn)行循環(huán)利用實(shí)踐。表2為推薦(鋁鎮(zhèn)靜鋼)Q345B和SPHC鋼種的精煉鋼渣化學(xué)成分[2]。
表2 Q345B和SPHC鋼種精煉渣化學(xué)成分%
3.1循環(huán)利用造渣參數(shù)選擇
為保證正常生產(chǎn),精煉鋼水一般使用4個(gè)鋼包進(jìn)行周轉(zhuǎn),精煉渣周轉(zhuǎn)流程為轉(zhuǎn)爐—LF精煉—連鑄—精煉。為防止出現(xiàn)精煉渣過(guò)量現(xiàn)象,4個(gè)鋼包第1個(gè)循環(huán)周期精煉渣可全部利用,第2個(gè)循環(huán)周期開(kāi)始將精煉渣倒掉50%~60%后再進(jìn)行折包循環(huán)利用。在整個(gè)精煉渣循環(huán)利用操作中必須兼顧到生產(chǎn)組織。通過(guò)兩個(gè)月SPHC生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),輔料單耗見(jiàn)表3。
表3 精煉過(guò)程輔料及合金的加入量
3.2循環(huán)次數(shù)的選擇
隨著精煉渣循環(huán)次數(shù)的增多,渣量增加,爐渣的有效成分發(fā)生變化,鋼渣循環(huán)利用的有效作用會(huì)有所降低[3]。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)情況,可以在循環(huán)第1次時(shí)補(bǔ)加少量石灰,來(lái)維持爐渣的穩(wěn)定性;隨著倒渣的進(jìn)行,鋼包內(nèi)的渣量會(huì)逐漸增加;為使精煉順利進(jìn)行,在循環(huán)第2、第3次,倒掉50%~60%的精煉渣,在進(jìn)行折包精煉??紤]到鋼渣有效成分降低和精煉成本問(wèn)題,在第4次循環(huán)完,將部分鋼渣倒掉,回收鋼包內(nèi)少量的澆余;精煉過(guò)程按正常操作,加石灰造新渣,開(kāi)始新一輪的精煉渣循環(huán)利用。
為充分了解精煉渣循環(huán)對(duì)下一爐鋼渣成分變化的影響,對(duì)每次循環(huán)利用的鋼渣進(jìn)行了取樣分析。表4為精煉爐渣的化學(xué)成分。
表4 LF爐精煉渣的化學(xué)成分%
3.3調(diào)整精煉倒渣比例
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn),精煉渣的循環(huán)利用是建立在生產(chǎn)同一鋼種的基礎(chǔ)上。針對(duì)不同的鋼種,精煉渣的成分雖然有所區(qū)別,但通過(guò)改變精煉過(guò)程操作,未影響到循環(huán)渣的利用。加強(qiáng)生產(chǎn)組織的協(xié)調(diào)性,可以實(shí)現(xiàn)精煉渣的高效率循環(huán)。煉鋼廠鋼水跨有3臺(tái)110 t的天車,承擔(dān)著2座轉(zhuǎn)爐、1座精煉爐、2臺(tái)連鑄機(jī)、2個(gè)鋼包準(zhǔn)備區(qū)7個(gè)工序的銜接工作。現(xiàn)在增加了循環(huán)渣利用工序后,生產(chǎn)節(jié)奏更加緊張。
初煉鋼水冶煉周期必須為后道工序創(chuàng)造條件,液態(tài)精煉渣才有充足時(shí)間進(jìn)行循環(huán);調(diào)度長(zhǎng)要充分發(fā)揮生產(chǎn)組織能力,協(xié)調(diào)好3臺(tái)天車的工作,減少鋼水等渣或者是渣等鋼水的現(xiàn)象,杜絕了因精煉渣的循環(huán)影響到正常生產(chǎn)的問(wèn)題。
目前,泰鋼煉鋼廠精煉渣循環(huán)利用的爐數(shù)比例達(dá)到70%以上。
3.4精煉成本核算
泰鋼煉鋼廠通過(guò)2015年2—10月的精煉渣循環(huán)利用實(shí)踐,與未實(shí)施精煉渣循環(huán)的爐次進(jìn)行精煉電耗、石灰、鋁粒等消耗對(duì)比,發(fā)現(xiàn)精煉石灰和合金的消耗下降比較明顯,精煉成本對(duì)比見(jiàn)表5。
表5 循環(huán)的與未循環(huán)的精煉成本對(duì)比
精煉生產(chǎn)時(shí),實(shí)施精煉渣循環(huán)利用的爐次相比未循環(huán)的爐次,噸鋼成本降低2.219~4.207元。
由于澆注結(jié)束后,鋼包內(nèi)會(huì)剩余一定量的鋼水,如果將這部分液態(tài)鋼水進(jìn)行返回再利用,可提高鋼水收得率[4]。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,澆余約50~200 kg/爐,這樣噸鋼生產(chǎn)成本又可降低2.04元。
泰鋼煉鋼廠進(jìn)行精煉液態(tài)渣循環(huán)利用后,噸鋼降低精煉石灰用量1.67~2.87 kg,噸鋼節(jié)約合金消耗約0.11~0.22 kg,每爐可回收鋼包鋼水澆余0.05~0.2 t,提高了金屬收得率,有效地控制精煉生產(chǎn)成本;精煉渣量明顯降低,減輕了對(duì)環(huán)境的影響,節(jié)約了加工成本。
參考文獻(xiàn):
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Practice of LF Refining Slag Liquid Recycling and Reusing
LI Haiyang, Lü Shenghui, WANG Kezhong
(Shandong Taishan Iron and Steel Group Co., Ltd., Laiwu 271100, China)
Abstrraacctt:: By taking measures such as selecting steel- slag system, adjusting the slag formation parameters, controlling cycles, adjusting the proportion of refining slag pour for LF furnace refining liquid slag recycling in the steel mills of Taishan Iron and Steel Group, the metal yield is improved, the refining production costs is effectively controlled, the lime dosage per ton steel for refining is reduced to 1.67 ~ 2.87 kg, the alloy consumption of per ton steel is saved about 0.11 ~ 0.22 kg, and the pollution to environment is reduced.
Key worrddss:: LF refining; liquid slag; cycle
節(jié)能減排
作者簡(jiǎn)介:李海洋,男,1986年生,2008年畢業(yè)于山東理工大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)?,F(xiàn)為山東泰山鋼鐵集團(tuán)煉鋼廠研究室助理工程師,從事煉鋼工藝技術(shù)優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新工作。
收稿日期:2015-10-12
中圖分類號(hào):X757
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1004-4620(2015)06-0056-02