成 龍 王 明 蔣仲安
(北京科技大學(xué)土木與環(huán)境工程學(xué)院)
某鉛鋅礦通風(fēng)系統(tǒng)檢測和優(yōu)化方案研究
成 龍 王 明 蔣仲安
(北京科技大學(xué)土木與環(huán)境工程學(xué)院)
通過對某鉛鋅礦通風(fēng)系統(tǒng)的調(diào)查和通風(fēng)阻力測定,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有通風(fēng)系統(tǒng)存在風(fēng)量供需比低、豎井季節(jié)性返風(fēng)和礦井風(fēng)阻過大等問題。為此,提出了隔斷相關(guān)巷道實現(xiàn)兩坑獨立通風(fēng),解決了1#豎井返風(fēng)的問題;采取清理、擴刷等降阻力措施,降低了全礦風(fēng)阻,并對礦山現(xiàn)有風(fēng)機進(jìn)行了優(yōu)化。最后利用MVSS仿真軟件模擬優(yōu)化后系統(tǒng)的通風(fēng)效果,達(dá)到了預(yù)期要求。
礦井通風(fēng) 阻力測定 MVSS
隨著我國采礦工業(yè)的快速發(fā)展,國內(nèi)許多早期投產(chǎn)的大型金屬礦由于采面水平的不斷下降,開采條件越來越復(fù)雜,通風(fēng)路線增加、部分巷道斷面過小、構(gòu)筑物的調(diào)節(jié)量和調(diào)節(jié)位置不盡合理,礦井通風(fēng)問題層出不窮,嚴(yán)重影響礦山安全生產(chǎn)和發(fā)展。礦井通風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計一直是礦井通風(fēng)行業(yè)的關(guān)注焦點,但復(fù)雜通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計和管理,依靠人工力量是比較困難的,為此,國內(nèi)外學(xué)者提出了基于計算機的礦井通風(fēng)仿真軟件,模擬計算實際的通風(fēng)系統(tǒng)[1-3]。
某鉛鋅礦屬于老礦區(qū),隨著采掘作業(yè)面的下移,原有通風(fēng)系統(tǒng)及設(shè)施已不能滿足礦山安全生產(chǎn)的要求,出現(xiàn)了風(fēng)量供需比低、豎井季節(jié)性返風(fēng)和礦井風(fēng)阻過大等問題,為杜絕安全事故,形成良好的井下作業(yè)環(huán)境,需對其通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化改造[4]。
某鉛鋅礦下屬兩座礦山,分別為麒麟坑和躍進(jìn)坑,現(xiàn)年生產(chǎn)能力約80萬t。麒麟坑目前開采8#、10#礦體,主要提升運輸系統(tǒng)為豎井—平硐—盲豎井,采用上向式(下向式)干式與膏體聯(lián)合充填采礦法;躍進(jìn)坑目前開采的礦體為1#礦體。
麒麟坑和躍進(jìn)坑通過1 751,1 571 m水平相連,采用分區(qū)通風(fēng)系統(tǒng),兩個通風(fēng)系統(tǒng)相對獨立。躍進(jìn)坑的通風(fēng)方式為自然進(jìn)風(fēng)、二級串聯(lián)抽出式,一級機站設(shè)在2 053 m中段17#號線回風(fēng)斜井內(nèi),負(fù)責(zé)抽出1 764~2 053 m生產(chǎn)區(qū)域的污風(fēng);二級站設(shè)在 2 380 m中段的40#線回風(fēng)斜井內(nèi),負(fù)責(zé)抽出2 053 m以下生產(chǎn)區(qū)域的污風(fēng),總裝機容量為650 kW。麒麟坑8#和10#礦體采用1 571,1 751和1 931 m平硐共同承擔(dān)礦井進(jìn)風(fēng)、1 631 m平硐集中回風(fēng)的兩級機站抽出式通風(fēng)系統(tǒng)。兩級機站為串聯(lián),分別負(fù)責(zé)10#與8#礦體的回風(fēng),總裝機容量為1 000 kW。
為深入了解該礦各主要井巷、作業(yè)面及相關(guān)硐室風(fēng)速風(fēng)量是否符合設(shè)計要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,需進(jìn)行礦井通風(fēng)系統(tǒng)檢測[5]。檢測內(nèi)容主要包括:測點的靜壓、標(biāo)高、溫度、濕度、風(fēng)速、測點間長度、井巷斷面積、周長以及風(fēng)門兩端靜壓差、自然風(fēng)壓等。依照相關(guān)規(guī)定對全礦進(jìn)行測點布置及參數(shù)測定,計算出所有巷道的特性參數(shù)值[6]。根據(jù)采場、風(fēng)井、巷道、風(fēng)門等布置及風(fēng)機運行的實際情況,輸入各個巷道參數(shù)及風(fēng)機性能參數(shù),利用MVSS軟件繪制礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖,解算出礦井總阻力和各巷道風(fēng)量,與實測結(jié)果進(jìn)行比較,誤差小于3%,證明解算結(jié)果真實有效。通過通風(fēng)系統(tǒng)檢測得出:①麒麟坑總進(jìn)風(fēng)量67.63 m3/s,總回風(fēng)量78.07 m3/s,躍進(jìn)坑總進(jìn)風(fēng)量為39.93 m3/s,總回風(fēng)量41.2 m3/s,1#豎井返風(fēng)量為15.2 m3/s;②麒麟坑及躍進(jìn)坑總需風(fēng)量分別為81.74 m3/s 和51.20 m3/s,供需比分別為0.83和0.81;③麒麟坑12#坑往1#豎井方向的自然風(fēng)壓為423.5 Pa,躍進(jìn)坑往1#豎井方向的自然風(fēng)壓為193.6 Pa;④麒麟坑1 631 m水平A、B主扇風(fēng)機產(chǎn)生的全壓為1 518.9 Pa,躍進(jìn)坑2 380 m水平及 2 053 m 水平主扇風(fēng)機所產(chǎn)生的全壓為2 113.5 Pa;⑤麒麟坑及躍進(jìn)坑年產(chǎn)萬噸礦石耗風(fēng)量分別為 1.30 m3/s和4.12 m3/s。
通過對礦井通風(fēng)現(xiàn)狀的調(diào)查、測定與分析,目前通風(fēng)系統(tǒng)主要存在以下問題:
(1)1#豎井。井腳在1 751 m平硐處受進(jìn)風(fēng)線路1 751 m平硐自然風(fēng)壓的影響,冬季出現(xiàn)返風(fēng)現(xiàn)象,風(fēng)流上行過程中易凝結(jié)成水汽,對豎井內(nèi)的提升設(shè)備及電控系統(tǒng)等造成嚴(yán)重危害。
(2)受井下通風(fēng)構(gòu)筑物不全、自然風(fēng)壓及主扇負(fù)壓較小的影響,麒麟坑深部2#盲豎井及各進(jìn)風(fēng)斜井之間風(fēng)流短路,導(dǎo)致2#豎井風(fēng)流上行,對2#豎井內(nèi)的提升系統(tǒng)及電控設(shè)備等造成嚴(yán)重危害。
(3)風(fēng)量供需比較低。麒麟坑風(fēng)量供需比為0.83,躍進(jìn)坑風(fēng)量供需比為0.81。按《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》規(guī)定,考慮漏風(fēng)系數(shù)后風(fēng)量供需比達(dá)到1.15,明顯存在差距。
(4)采場通風(fēng)效果較差,內(nèi)外部漏風(fēng)率偏高。麒麟坑和躍進(jìn)坑有效風(fēng)量率分別為70.91%和64.83%;外部漏風(fēng)率分別為11.72%和8.45%,內(nèi)部漏風(fēng)率分別為29.09%和35.17%。
(5)主要通風(fēng)井巷堵塞嚴(yán)重,整體風(fēng)阻過大。通過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前主要回風(fēng)系統(tǒng)堵塞情況均較為嚴(yán)重,個別回風(fēng)井內(nèi)某些斷面幾乎全部被堵死,經(jīng)測定計算:麒麟坑風(fēng)阻為8 423.7 Pa,躍進(jìn)坑為 8 079.2 Pa。
4.1 礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化
隨著礦井生產(chǎn)的發(fā)展以及分段水平的推進(jìn)和更替,巷道風(fēng)阻、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及所需的風(fēng)量均在不斷變化,要求及時進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)方法包括增阻法、減阻法及輔助通風(fēng)機調(diào)節(jié)法[7]。
(1)增阻調(diào)節(jié)法是通過在巷道中安設(shè)調(diào)節(jié)風(fēng)窗等設(shè)施,增大巷道中的局部阻力,從而降低與該巷道處于同一通路中的風(fēng)量,或增大與其關(guān)聯(lián)的通路上的風(fēng)量。
(2)減阻調(diào)節(jié)法是通過在巷道中采取降阻措施,降低巷道的通風(fēng)阻力,從而增大與該巷道處于同一通路中的風(fēng)量,或減小與其關(guān)聯(lián)的通路上的風(fēng)量。減阻調(diào)節(jié)法措施包括擴大巷道斷面、降低摩擦阻力系數(shù)、清除巷道中的局部阻力物、采用并聯(lián)風(fēng)路、縮短風(fēng)流路線的總長度等。
(3)增能調(diào)節(jié)法主要是采用輔助通風(fēng)機等增加通風(fēng)能量的方法,增加局部地點的風(fēng)量。主要措施包括輔助通風(fēng)機調(diào)節(jié)法,利用自然風(fēng)壓調(diào)節(jié)法。
優(yōu)化方案的主要原則是:盡量利用現(xiàn)有巷道及通風(fēng)構(gòu)筑物,盡快實施并取得階段性的成果;過渡期方案新掘巷道和新增通風(fēng)構(gòu)筑物能夠為永久性通風(fēng)方案所利用。
4.2 礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案及仿真
4.2.1 礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案
針對麒麟坑現(xiàn)有通風(fēng)系統(tǒng)1#豎井返風(fēng)的問題,采用安裝自動風(fēng)門及風(fēng)墻等措施,隔斷自然風(fēng)壓。隔斷12#、15#坑進(jìn)風(fēng)與躍進(jìn)坑通風(fēng)系統(tǒng)之間的連接通道,1#豎井作為躍進(jìn)坑的進(jìn)風(fēng)井,使麒麟坑及躍進(jìn)坑實現(xiàn)獨立通風(fēng),各自進(jìn)回風(fēng)井巷互不影響,獨立承擔(dān)各自進(jìn)回風(fēng)的任務(wù)。
優(yōu)化后的麒麟坑新鮮風(fēng)流由9#、12#、15#坑進(jìn)入,通過2#豎井及1#,3#,4#斜井分別進(jìn)入各用風(fēng)中段,經(jīng)各中段采準(zhǔn)斜坡道、各分段聯(lián)絡(luò)巷、沿脈巷,沖刷采掘工作面后歸流至充填通風(fēng)井,污風(fēng)于1 631 m水平匯合后由14#坑排至地表;躍進(jìn)坑新鮮風(fēng)流由躍進(jìn)坑及1#豎井進(jìn)入,經(jīng)老豎井,1#、2#及3#斜井分別進(jìn)入各用風(fēng)中段,經(jīng)各中段采準(zhǔn)斜坡道、分段聯(lián)絡(luò)巷、沿脈巷,沖刷采掘工作面后歸流至充填回風(fēng)井,最終由41#主回風(fēng)井排至地表。
4.2.2 優(yōu)化方案仿真計算
運用礦井通風(fēng)仿真系統(tǒng)(MVSS)繪制優(yōu)化后的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖,按照麒麟坑及躍進(jìn)坑的實際需風(fēng)量,結(jié)合通風(fēng)系統(tǒng)所測定的數(shù)據(jù),輸入巷道特性參數(shù),使用MVSS進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)解算,推算出優(yōu)化方案實施后的風(fēng)流方向及最大阻力路線(如圖1、圖2所示),同時得到各條巷道的風(fēng)量、風(fēng)阻。麒麟坑總摩擦阻力為 6 252.8 Pa,局部阻力按20%計算,則在總回風(fēng)量為81.74 m3/s時,總通風(fēng)阻力為7 503.4 Pa。躍進(jìn)坑總摩擦阻力為6 075.4 Pa,局部阻力按20%計算,則在總回風(fēng)量為51.20 m3/s時,總通風(fēng)阻力為7 290.5 Pa。
圖1 麒麟坑MVSS模擬通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)
圖2 躍進(jìn)坑MVSS模擬通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)
4.3 礦井通風(fēng)系統(tǒng)降阻措施及仿真
4.3.1 通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)阻降阻措施
在不考慮縮減需風(fēng)量的條件下,要想使通風(fēng)系統(tǒng)總阻力下降,可調(diào)低阻力較大的巷道風(fēng)阻。由優(yōu)化方案仿真計算結(jié)果可以看出,麒麟坑阻力較大的區(qū)域主要集中在74#線回風(fēng)井以及 1 631 m 水平74#線之后的回風(fēng)巷道;躍進(jìn)坑阻力較大的區(qū)域主要集中在17#線回風(fēng)井、9~12中段間三條串聯(lián)的回風(fēng)井、41#線回風(fēng)井。通過對上述井巷擴刷或挑頂?shù)裙こ?,增大井巷斷面,最終降低了坑通風(fēng)系統(tǒng)總阻力,主要施工巷道如表1所示。
表1 調(diào)阻巷道措施工程設(shè)計
4.3.2 通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)阻降阻后仿真計算
經(jīng)過上述調(diào)阻后,運用MVSS進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)解算,其中擴刷或清理后的巷道按相關(guān)規(guī)程推薦值選取阻力系數(shù),得出麒麟坑在總回風(fēng)量為 81.74 m3/s時,總通風(fēng)阻力為4 356.1 Pa;躍進(jìn)坑在總回風(fēng)量為51.20 m3/s時,總通風(fēng)阻力為 3 711.7 Pa。可以看出,通過降阻措施后,最大通風(fēng)阻力都有了大幅度下降。
4.4 風(fēng)機優(yōu)化
降阻后,麒麟坑通風(fēng)系統(tǒng)總通風(fēng)阻力為 4 356 Pa,目前單臺風(fēng)機無法滿足通風(fēng)要求,結(jié)合目前麒麟坑的通風(fēng)現(xiàn)狀,依舊考慮使用兩級串聯(lián)抽出式通風(fēng)??紤]到麒麟坑1 331 m以下未來的開采設(shè)計,在1 331 m水平安裝1臺風(fēng)機,通過增能調(diào)節(jié)深部通風(fēng)效果。降阻后躍進(jìn)坑通風(fēng)系統(tǒng)總通風(fēng)阻力為3 712 Pa,使用二級機站、兩臺型號完全相同的風(fēng)機串聯(lián)工作。
(1)風(fēng)機位置。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)解算結(jié)果可知:①麒麟坑1 631 m水平74#線回風(fēng)井之后至14#坑口前,總摩擦阻力2 841.6 Pa,風(fēng)機風(fēng)壓計算結(jié)果顯示, 1 631 m 水平每臺風(fēng)機所提供靜壓為2 178 Pa,則74#線至1 631 m B平面主扇段阻力應(yīng)為663.6 Pa。經(jīng)過計算可確定1 631 m B平面主扇安裝位置應(yīng)為74#線回風(fēng)井之后180~200 m處,A平面主扇安裝位置應(yīng)盡量靠近14#坑口;②將深部通風(fēng)風(fēng)機安裝在1 331 m水平106#~110#線,能滿足深部作業(yè)面的正常供風(fēng),1 331 m水平風(fēng)機位置合理;③躍進(jìn)坑2 053 m水平17#回風(fēng)井出口附近處于通風(fēng)系統(tǒng)阻力分布的中心段,說明目前躍進(jìn)坑兩臺主扇安裝位置比較合理,無需調(diào)整。
(2)風(fēng)機選型。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)解算結(jié)果,麒麟坑 1 631 m水平2臺主扇風(fēng)機風(fēng)量為89.9 m3/s,全壓為2 653 Pa??紤]到目前麒麟坑正在使用的DK45-6-No.20型號主扇的性能完全滿足本次優(yōu)化后通風(fēng)的要求,可繼續(xù)使用該風(fēng)機,電機功率為2× 250 kW,葉片安裝角度調(diào)整為37°。1 331 m水平風(fēng)機所需提供風(fēng)量為29 m3/s,深部通風(fēng)所產(chǎn)生的總阻力為711 Pa(網(wǎng)絡(luò)解算結(jié)果),扇風(fēng)機裝置阻力一般取150~200 Pa,則1 331 m水平風(fēng)機全壓為 911 Pa。由于目前該部分風(fēng)量風(fēng)壓可由1 631 m A、B水平主扇繼續(xù)提供,故1 331 m水平風(fēng)機可暫不運行,待開采深度下降,作業(yè)面大量下移后,且 1 631 m A、B主扇不再滿足深部通風(fēng)的要求時再啟用該風(fēng)機。啟用1 331 m水平風(fēng)機時,假設(shè)所有作業(yè)面均已下移至 1 331 m水平以下,則此時風(fēng)機提供風(fēng)量為 89.9 m3/s,選擇型號DK40-6-No.19的風(fēng)機,所提供風(fēng)壓為1 550 Pa,電機功率為2× 132 kW,葉片安裝角度為35°。躍進(jìn)坑2 380,2 503 m 水平2臺主扇保持現(xiàn)有位置不變,風(fēng)機風(fēng)量為56.3 m3/s,全壓為 2 168 Pa??紤]到目前躍進(jìn)坑正在使用的K45-4-No.15型號主扇性能完全滿足本次優(yōu)化后通風(fēng)的要求,可繼續(xù)使用該風(fēng)機,電機功率為200 kW,葉片安裝角度調(diào)整為36°。
(1)通過對麒麟坑和躍進(jìn)坑通風(fēng)系統(tǒng)檢測,得到了巷道通風(fēng)阻力系數(shù)、風(fēng)速風(fēng)量等參數(shù),為通風(fēng)系統(tǒng)仿真模擬提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
(2)分析了現(xiàn)有通風(fēng)系統(tǒng)存在的問題,提出隔斷相關(guān)巷道,實現(xiàn)兩坑獨立通風(fēng)的優(yōu)化方案,解決了1#豎井返風(fēng)的難題,并通過MVSS仿真軟件模擬優(yōu)化后通風(fēng)效果,確保了方案的可行性。
(3)針對現(xiàn)有通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)阻較大的問題,通過模擬仿真,得到了最大通風(fēng)阻力路線,在該路線上找到阻力較大的巷道,采取清理、擴刷等降阻措施,有效降低了全礦通風(fēng)阻力。
(4)根據(jù)模擬結(jié)果和未來礦山開采計劃,對礦山現(xiàn)有風(fēng)機位置和選型進(jìn)行了優(yōu)化,實現(xiàn)了該礦通風(fēng)系統(tǒng)的可靠性和前瞻性。
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2014-10-10)
成 龍( 1988—),男,碩士研究生,100083 北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號。