王慶凱,鄒國(guó)斌,趙建軍,徐 寧,王寶勝,謝敏熊
(1.北京礦冶研究總院,北京100160;2.礦冶過(guò)程自動(dòng)控制技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100160;3.山東黃金礦業(yè) (萊州)有限公司三山島金礦,山東 萊州261442)
近年來(lái),隨著選礦廠生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,為了保證磨機(jī)給料可靠和連續(xù),通常配置多個(gè)大容量的礦倉(cāng)和多臺(tái)給料機(jī);為了保證磨機(jī)給料平穩(wěn),通常在進(jìn)入磨機(jī)的給料皮帶上安裝皮帶秤,檢測(cè)磨機(jī)入礦量,通過(guò)手動(dòng)控制、單回路閉環(huán)控制及智能控制算法來(lái)實(shí)現(xiàn)磨機(jī)給礦的閉環(huán)控制。
手動(dòng)控制即操作人員根據(jù)礦量實(shí)時(shí)測(cè)量值手動(dòng)調(diào)整給料機(jī)的開關(guān)數(shù)量和每個(gè)給料機(jī)的下料量,該控制方式需要操作人員始終關(guān)注礦量波動(dòng),勞動(dòng)強(qiáng)度大且調(diào)節(jié)速度慢、穩(wěn)定性較差;單回路閉環(huán)控制包括目前工業(yè)上常用的PID控制及變形控制算法,在控制單臺(tái)給料機(jī)時(shí),該方法基本上可以穩(wěn)定磨機(jī)給礦量[1-2];目前國(guó)內(nèi)外也針對(duì)上述過(guò)程開展了智能控制算法的研究,典型的控制算法包括大間隔采樣積分控制方法、模糊控制等[3-5],上述智能控制算法克服了磨機(jī)給礦系統(tǒng)的大滯后給控制效果帶來(lái)的負(fù)面影響,控制的精度更進(jìn)一步得到了提升。上述控制算法都未考慮到礦倉(cāng)內(nèi)部礦料長(zhǎng)久不運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致的板結(jié)情況和多個(gè)給料機(jī)切換帶來(lái)的礦量波動(dòng),未能有效緩解生產(chǎn)故障,未能實(shí)現(xiàn)磨機(jī)給礦的精細(xì)化控制。
因此,針對(duì)多個(gè)給料機(jī)的磨機(jī)給料過(guò)程開發(fā)智能控制算法,對(duì)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全和穩(wěn)定磨礦過(guò)程均具有重要意義。
典型的磨礦給礦過(guò)程見圖1。為了保證礦倉(cāng)下料均衡,通常在礦倉(cāng)的不同位置設(shè)置多個(gè)給料機(jī),多個(gè)給料機(jī)的礦量匯總到一條給礦皮帶進(jìn)入磨機(jī)。給礦皮帶上安裝皮帶秤檢測(cè)實(shí)時(shí)礦量,通過(guò)調(diào)節(jié)給料機(jī)或者皮帶配置調(diào)速裝置實(shí)現(xiàn)給料量連續(xù)可調(diào)。
圖1 典型多給料機(jī)的磨機(jī)給礦流程
實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,進(jìn)入礦倉(cāng)的礦石含5%左右水分,某一區(qū)域的礦石長(zhǎng)時(shí)間不動(dòng)作時(shí)容易板結(jié),導(dǎo)致給料機(jī)無(wú)法下料;粉礦倉(cāng)礦量和礦倉(cāng)料位高度會(huì)隨著給礦和排礦實(shí)時(shí)變化,各個(gè)給料機(jī)給料能力有差異;各給料機(jī)和電子皮帶秤距離不一樣,導(dǎo)致控制滯后時(shí)間不同;給料設(shè)備非正常損壞,導(dǎo)致短時(shí)間無(wú)法下料;因此智能給礦有下列需求:①循環(huán)布料:防止礦倉(cāng)內(nèi)部物料板結(jié);②時(shí)變性:克服礦倉(cāng)內(nèi)部?jī)?chǔ)礦量變化造成的下料機(jī)給礦能力發(fā)生變化;③差異性:不同給料機(jī)給料能力不完全一致;④滯后性:給料機(jī)下料點(diǎn)和皮帶秤安裝位置的距離導(dǎo)致控制時(shí)間滯后;⑤突發(fā)性:給料設(shè)備機(jī)械故障、電氣故障及通訊故障等造成的異常狀況。
根據(jù)上述控制需求,設(shè)計(jì)智能給礦控制策略。其控制流程見圖2,具體包括初始化模塊、通訊模塊、倒口判斷模塊、料倉(cāng)選擇模塊、無(wú)擾切換模塊、恒定給礦控制模塊;其中初始化模塊設(shè)定智能控制各相關(guān)參數(shù);通訊模塊與選礦廠自動(dòng)化系統(tǒng)通訊,獲取過(guò)程數(shù)據(jù)并將控制值傳送給自動(dòng)化系統(tǒng);倒口判斷模塊根據(jù)預(yù)定規(guī)則判斷需要切換至其他料口的料機(jī);料倉(cāng)選擇模塊依據(jù)權(quán)重選擇函數(shù)選定新的目標(biāo)料口;無(wú)擾切換模塊完成料口切換過(guò)程的啟停與頻率設(shè)定控制;恒定給礦控制模塊根據(jù)礦量設(shè)定值實(shí)時(shí)調(diào)整給料機(jī)的輸出頻率。
主要控制策略步驟包括以下部分。
1)初始化,設(shè)定各控制參數(shù),包括第i個(gè)給料口倒口料位Ls(i)(i=1,...,n,下同)、第i個(gè)給料機(jī)倒口電流cs(i)、給料機(jī)倒口運(yùn)行時(shí)間限tL、第i個(gè)給料機(jī)距離皮帶秤的距離di、第i個(gè)給料機(jī)的給礦能力pi、傳輸皮帶速度s。
2)通過(guò)與選礦自動(dòng)化系統(tǒng)通訊,交互參數(shù),獲取第i個(gè)給料口實(shí)時(shí)料位Lr(i)、第i個(gè)給料機(jī)運(yùn)行電流cr(i),實(shí)時(shí)給礦量 wr,給礦設(shè)定值 ws等,將控制結(jié)果第i個(gè)給料機(jī)啟停命令字Rs(i)和運(yùn)行頻率設(shè)定fs(i)傳送至自動(dòng)化系統(tǒng)。
圖2 多給料機(jī)的磨機(jī)智能給礦控制策略框圖
3)根據(jù)實(shí)時(shí)參數(shù)與倒口規(guī)則,判斷是否需要倒口,若需要?jiǎng)t定義該料口為Bu,并跳至步驟4),否則跳至步驟6)。
4)根據(jù)料倉(cāng)選擇邏輯規(guī)則確定新料口,定義為Bn,并跳至步驟5),若無(wú)備選料倉(cāng),則給出報(bào)警提示,并跳至步驟6)。
5)將恒定給礦控制暫時(shí)切換至手動(dòng)狀態(tài),根據(jù)第Bu號(hào)料倉(cāng)與第Bn號(hào)料倉(cāng)之間的物理位置和傳輸皮帶速度s,確定開關(guān)料機(jī)的先后順序及延時(shí)時(shí)間,根據(jù)第Bu號(hào)料倉(cāng)與第Bn號(hào)料倉(cāng)的給礦能力及原始給礦頻率得到新開給礦機(jī)的給礦頻率初始設(shè)定值,等待一定時(shí)間T后,將恒定給礦控制切換至自動(dòng)狀態(tài)。
6)若恒定給礦控制為手動(dòng)狀態(tài),則維持給料機(jī)頻率不變,否則根據(jù)給礦實(shí)際值w與給礦設(shè)定值ws之差對(duì)給礦設(shè)定頻率進(jìn)行調(diào)整。
7)若控制方法繼續(xù),跳至步驟2,否則結(jié)束。
該控制策略用在了山東黃金集團(tuán)下日處理量達(dá)8000t的金選礦廠,該選廠場(chǎng)粉礦倉(cāng)下有8臺(tái)給料機(jī),參考上述控制策略步驟,具體的參數(shù)設(shè)定和實(shí)施過(guò)程如下所示。
1)初始化模塊1,設(shè)定各控制參數(shù),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,各給料口空料前的料位分別為{1.5m,1.8m,1.7m,2.1m,2.2m,2.5m,1.9m,1.4m},取裕量為0.5m,得到倒口料位分別為{2.0m,2.3m,2.2m,2.6m,2.7m,3.0m,2.4m,1.9m};根據(jù)長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)分析得到倒口電流分別為{7.0A,6.4A,6.6A,5.9A,6.2A,6.4A,6.6A,7.2A},給料機(jī)的給礦能力分別為{10.1t/Hz,9.8t/Hz,9.9t/Hz,10.3t/Hz,9.5t/Hz,10.5t/Hz,9.9t/Hz,10.2t/Hz};根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定各給料機(jī)距離皮帶秤的距離{24m,29m,33m,37m,24m,29m,33m,37m}以及傳輸皮帶速度1.0m/s,給料機(jī)倒口運(yùn)行時(shí)間限tL設(shè)定為3h。
2)通訊模塊2通過(guò)OPC方式與選礦自動(dòng)化系統(tǒng)通訊,交互參數(shù);根據(jù)自動(dòng)化系統(tǒng)的變量表及通訊規(guī)則建立讀數(shù)據(jù)變量列表,包括第i個(gè)給料口實(shí)時(shí)料位lr(i)、第i個(gè)給料機(jī)運(yùn)行電流cr(i),實(shí)時(shí)給礦量w,給礦設(shè)定值ws;根據(jù)自動(dòng)化系統(tǒng)的變量表及通訊規(guī)則建立寫數(shù)據(jù)變量列表,包括給料機(jī)啟停命令 Rs(i)和運(yùn)行頻率設(shè)定fs(i);數(shù)據(jù)讀寫周期為1s。
3)倒口判斷模塊3遍歷各運(yùn)行中的給料機(jī),根據(jù)倒口規(guī)則判斷需要停止的給料機(jī),其判斷步驟包括:①若運(yùn)行中的第i個(gè)給料機(jī)對(duì)應(yīng)的料位Lr(i)低于倒口料位Ls(i),則該料口即將空料,需將給料倒至其他口,Bu=i,跳至步驟4;②若運(yùn)行中的第i個(gè)給料機(jī)的實(shí)際電流低于負(fù)載電流下限cs(i),則該給料機(jī)已經(jīng)處于空載狀態(tài),需將給料倒至其他口,Bu=i,跳至步驟4;③若第i個(gè)給料口連續(xù)運(yùn)行時(shí)間超過(guò)倒口運(yùn)行時(shí)間限tL,則需將給料倒至其他口,Bu=i,跳至步驟4;④若實(shí)際給礦量w明顯小于第i個(gè)給料機(jī)運(yùn)行頻率與給礦能力之積,則說(shuō)明該給料口已經(jīng)無(wú)法下料,需將給料倒至其他口,Bu=i,跳至步驟4。
圖3 不同磨機(jī)給礦控制策略應(yīng)用效果
5)無(wú)擾切換模塊5控制給礦機(jī)的啟停時(shí)序控制及初始頻率設(shè)置,以實(shí)現(xiàn)倒口過(guò)程的礦量無(wú)擾,其步驟包括:①將恒定給礦控制暫時(shí)切換至手動(dòng)狀態(tài),避免切換過(guò)程中恒定給礦控制對(duì)給料機(jī)頻率進(jìn)行調(diào)整;②計(jì)算新開給料機(jī)初始設(shè)定頻率;③判斷舊給料口與新給料口之間的空間位置;④等待延時(shí)時(shí)間,開啟新給料機(jī)或關(guān)閉舊給料機(jī);⑤等待延時(shí)時(shí)間T后,將恒定給礦控制切換至自動(dòng)狀態(tài)。
6)恒定給礦控制模塊6調(diào)整給料機(jī)的運(yùn)行頻率,實(shí)現(xiàn)給礦量跟隨設(shè)定值的控制功能,具體步驟包括:①若恒定給礦控制為手動(dòng)狀態(tài),則維持給料機(jī)頻率不變;②若恒定給礦控制為自動(dòng)狀態(tài),且給礦誤差在死區(qū)范圍內(nèi),維持給料機(jī)頻率不變;③若恒定給礦控制為自動(dòng)狀態(tài),且給礦誤差超出死區(qū)范圍,則將給料機(jī)頻率進(jìn)行調(diào)整;④頻率調(diào)整后等待延時(shí)時(shí)間T后再進(jìn)行下一次判斷和調(diào)整。
圖3展示了智能給礦控制、普通倒口控制(純PID控制)和手動(dòng)倒口控制的效果對(duì)比。圖3中實(shí)線方框內(nèi)即為切換料倉(cāng)時(shí)礦量的數(shù)據(jù)曲線。長(zhǎng)時(shí)間統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,智能給礦控制系統(tǒng)的應(yīng)用可將倒口時(shí)的礦量波動(dòng)減少80%以上。
本文針對(duì)多給料機(jī)的磨機(jī)給礦過(guò)程,提出了一種智能控制策略。應(yīng)用效果表明,相比常規(guī)控制策略,該控制策略有效解決了磨機(jī)給礦時(shí)變性、差異性、滯后性和突發(fā)性等問(wèn)題,避免了礦倉(cāng)內(nèi)礦料板結(jié),實(shí)現(xiàn)了多個(gè)給料機(jī)的無(wú)擾動(dòng)切換,穩(wěn)定了磨機(jī)給礦量。
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