王艷武
(哈爾濱電機廠有限責任公司,黑龍江哈爾濱 150040)
英布魯水輪發(fā)電機阻尼條熔斷問題分析與處理
王艷武
(哈爾濱電機廠有限責任公司,黑龍江哈爾濱150040)
摘要:英布魯水輪發(fā)電機額定容量為35.3 MVA,額定功率為30 MW,額定轉(zhuǎn)速107.1 r/min,是哈爾濱電機廠有限責任公司設計和制造的水輪發(fā)電機,設計采用全空冷冷卻方式。2013年8月,電廠工作人員在常規(guī)停機檢查時,發(fā)現(xiàn)有一根阻尼條熔斷,文章重點介紹該發(fā)電機阻尼條熔斷問題的分析與處理。
關鍵詞:水輪發(fā)電機;阻尼條;熔斷
1問題概述
英布魯水電站裝有4臺單機容量為30 MW的發(fā)電機組。2013年8月,英布魯電廠工作人員在機組常規(guī)停機檢查時,發(fā)現(xiàn)3號發(fā)電機轉(zhuǎn)子某個磁極極靴表面存在貼附物。隨后工地傳回貼附物照片,最終確認為銅質(zhì)阻尼條熔斷物貼附在磁極極靴表面。9月14日,英布魯電廠工作人員將有問題的3號機組已損壞的磁極拔了出來(如圖1)。從照片可以看出,有問題的阻尼條為背風面第2個(如圖2)。經(jīng)初步測量,磁極鐵心阻尼槽口沿軸向約545 mm長度嚴重損壞,該部位阻尼槽口由原理論設計的3 mm最大擴至15 mm,內(nèi)部部分阻尼條已經(jīng)斷裂取出。磁極鐵心該位置已嚴重破損,磁極鐵心阻尼槽口已經(jīng)裂開。
圖1 阻尼條熔斷的磁極照片
圖2 熔斷的阻尼條在磁極的位置
2問題分析
從現(xiàn)有情況分析,已損壞的阻尼條有部分出現(xiàn)熔化現(xiàn)象并擠出阻尼槽口,并且鐵心阻尼槽口已經(jīng)豁開到15 mm。能夠發(fā)生此現(xiàn)象為該部位過熱導致阻尼條和磁極鐵心槽口熔化并突出鐵心表面。
首先我們想到的是阻尼條材質(zhì)是否有問題,于是將已損壞的部分阻尼條殘塊帶回做材質(zhì)化學成分分析。分析結(jié)果顯示,阻尼條殘塊符合相關標準的要求。所以排除了材質(zhì)問題導致該問題的可能性。
然后要看阻尼條溫度是否滿足標準要求。為此對阻尼繞組溫度進行了更為詳盡的計算,其中包括電機穩(wěn)態(tài)負序電流最大限制應為其額定電流的8%時的工況、電機外部兩相短路工況及電機外部單相對地短路工況,具體計算如下:
阻尼條編號順序:俯視順時針旋轉(zhuǎn)時,沿旋轉(zhuǎn)方向磁極的第一根阻尼條編號為1,依次順延。
1) 穩(wěn)態(tài)負序溫升計算
根據(jù)IEC標準規(guī)定的電機穩(wěn)態(tài)負序電流最大限制應為其額定電流的8%,據(jù)此計算的每極阻尼條溫升結(jié)果(見表1)。
表1 穩(wěn)態(tài)負序下阻尼條溫升
2) 電機外部兩相短路溫升計算
根據(jù)IEC標準規(guī)定的短路運行時間,計算每極阻尼條溫升結(jié)果(見表2)。
表2 瞬態(tài)負序下阻尼條溫升
3) 電機外部單相對地短路溫升計算
根據(jù)IEC標準規(guī)定的短路運行時間,計算每極阻尼條溫升結(jié)果(見表3)。
表3 瞬態(tài)負序下阻尼條溫升
標準JB/T 8445—1996《三相同步發(fā)電機負序電流承受能力試驗方法》中規(guī)定了在電機長期和短時運行時,紫銅阻尼條允許的最高溫度分別為130℃(長期運行)和220℃(短期運行)。從上述計算得到阻尼繞組最高溫度為95.1℃,滿足標準要求。
此外,我們還進行了阻尼條在鐵心內(nèi)振動計算。阻尼條與磁極鐵心之間理論間隙為0.25 mm,在離心力和電磁力的作用下,阻尼條可能會在鐵心內(nèi)產(chǎn)生高頻振動,電磁力為交變力,當阻尼條離心力與電磁力同向時,阻尼條會緊貼在鐵心表面;當阻尼條離心力與電磁力反向時,如果離心力大于電磁力,阻尼條仍會緊貼在鐵心表面。如果電磁力遠大于離心力,阻尼條會在電磁力的拉扯下脫離鐵心表面,從而可能會產(chǎn)生局部放電現(xiàn)象,導致阻尼條過熱。為此,我們對阻尼條的電磁力和離心力進行了計算。
1) 阻尼條離心力的計算
阻尼條離心力計算公式為:
對于接受大手術的高?;颊撸繕藢蛞后w治療仍然是推薦的液體管理方案。一項薈萃分析顯示,目標導向液體治療可以減少術后并發(fā)癥發(fā)生率和高?;颊咝g后死亡率[37]。在另一項薈萃分析中,目標導向液體治療減少了高?;颊咝难懿l(fā)癥發(fā)生率和心律失常發(fā)生率[38]。需要注意的是不同研究所采用的“目標”并不完全一致,目前也沒有公認的最好目標,臨床實踐中仍需個體化處理。
F=mω2r
式中:m為阻尼條質(zhì)量(kg);ω為轉(zhuǎn)子機械角速度(rad/s);r為阻尼條旋轉(zhuǎn)半徑(m)。
根據(jù)公式計算得到每根阻尼條所受離心力為647 N。
2) 額定工況下阻尼條電磁力的計算
額定工況下,電機轉(zhuǎn)子一個極內(nèi)的阻尼條電磁力計算結(jié)果如表4所示。表中一個極內(nèi)的阻尼條編號順序為:從背風側(cè)開始,到迎風測結(jié)束。
表4 額定工況時,阻尼條所受的電磁力
3) 負序電流占額定電流的6%工況下阻尼條電磁力的計算
根據(jù)用戶日志,該電機于2013年8月18日凌晨1點出現(xiàn)了不對稱運行工況,此時電樞繞組中的負序電流達到額定電流的6%。計算電機此時阻尼條所受電磁力的結(jié)果如表5所示。
表5 負序電流達到額定電流的6%時,阻尼條所受的電磁力
4) 負序電流占額定電流的8%工況下阻尼條電磁力的計算
根據(jù)IEC標準,該工況為發(fā)電機穩(wěn)定運行時所能允許承受的最大不對稱運行工況。電機阻尼條電磁力的計算結(jié)果如表6所示。
表6 負序電流達到額定電流的8%時,阻尼條所受的電磁力
以上各工況計算的阻尼條的電磁力均小于其額定轉(zhuǎn)速時受到的離心力,因此無論電磁力與離心力是否反向,阻尼條均應靠緊在鐵心的阻尼槽口側(cè)。
為充分驗證上述電磁力與離心力的匹配理論,我們對2臺整數(shù)槽的機組進行了計算分析,包括大頂子山、江口這2臺機組(見表7)。
表7 承載負序電流為額定電流的12%時,各電站水輪發(fā)電機阻尼條最大受力情況
通過對比可以發(fā)現(xiàn),大頂子山電站、江口電站及英布魯電站的水輪發(fā)電機阻尼條所受電磁力幅值都與離心力比較接近。到目前為止,大頂子山、江口這兩個電站已安全運行多年。由此可知,單純在標準允許的負序電流情況下,電磁力不足以損壞阻尼條或引起阻尼條振動。
但也可能存在其他情況導致阻尼條在鐵心內(nèi)振動。發(fā)電機正常運行時,阻尼條雖承受交變的電磁力,但在離心力的作用下阻尼條仍緊貼在轉(zhuǎn)子鐵心阻尼槽口側(cè),不會發(fā)生強烈振動。但發(fā)電機突然切斷電網(wǎng)時,電樞繞組電流由額定值突變?yōu)榱?,電樞反應磁場消失。根?jù)法拉第電磁感應定律,此時在阻尼繞組中會產(chǎn)生較大的感應電流,以抵抗電機內(nèi)磁場的躍變。阻尼條電流的增加會導致電磁力的增大,如果阻尼條所受電磁力突然增大,并遠超過離心力的大小時,那么阻尼條就會產(chǎn)生強烈的振動。根據(jù)以往對發(fā)電機突然短路瞬態(tài)響應的計算經(jīng)驗,阻尼繞組感應電流的最大值及其所受電磁力的最大值一般都出現(xiàn)在故障時刻后的一到兩個電磁周期內(nèi)(50 Hz工頻的一個電磁周期為20 ms),然后衰減,并逐漸趨于穩(wěn)定。突然切斷電網(wǎng)對發(fā)電機阻尼條的沖擊雖然沒有突然短路對阻尼條的沖擊大,但兩者的瞬態(tài)響應都是受發(fā)電機超瞬變電抗的影響,因此在突然切斷電網(wǎng)的過程中,阻尼條所受的電磁力也是在斷電后的一到兩個電磁周期內(nèi)出現(xiàn)最大幅值,并開始衰減,逐漸減小到空載運行工況下的阻尼條穩(wěn)態(tài)受力幅值。這個過程中,阻尼條電流產(chǎn)生的損耗并不會太大,溫升也不會太高。但由于交變電磁力大幅增加,使阻尼條產(chǎn)生較強的振動。另外,由于阻尼條和轉(zhuǎn)子鐵心存在電位差,阻尼條與轉(zhuǎn)子鐵心反復出現(xiàn)放電現(xiàn)象,形成電腐蝕。一旦阻尼條出現(xiàn)放電后,若再次經(jīng)歷突然斷網(wǎng)的情況,則放電現(xiàn)象會加劇,并擴大電腐蝕。長此以往,必然會對阻尼條造成不可修復的損害。
根據(jù)電站的實際運行情況,存在發(fā)電機頻繁與電網(wǎng)斷開現(xiàn)象。也就是說,發(fā)電機阻尼繞組頻繁經(jīng)歷上述過程,阻尼條也反復受到電磁力沖擊及電腐蝕而可能發(fā)生損壞。
3結(jié)語
能夠?qū)е伦枘崂@組溫度升高的原因還包括以下幾個方面:
1) 發(fā)電機長時間工作在負載不對稱的工況;
2) 由于故障而導致發(fā)電機出現(xiàn)不對稱運行,如電機發(fā)生不對稱突然短路;
3) 受系統(tǒng)的影響使電機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與電樞繞組磁場轉(zhuǎn)速之間出現(xiàn)轉(zhuǎn)差,如電機的甩負荷運行;
4) 安裝原因也能導致阻尼繞組溫度升高。如果實際安裝氣隙比理論氣隙小,導致氣隙諧波磁場強度變大,阻尼條溫升將增大。并且安裝過程中,問題磁極的磁極鍵打的不緊,可能會導致運行過程中磁極向外凸出,導致該磁極處實際氣隙比理論氣息小,氣隙諧波磁場強度變大,阻尼條溫升也將增大。
所以,英布魯水輪發(fā)電機3號發(fā)生的磁極阻尼條熔斷現(xiàn)象,可能為各種因素綜合原因?qū)е碌?。分?號機可能發(fā)生過某種極端惡劣工況,再加上安裝等問題,導致出現(xiàn)該問題。
4問題處理
由于可能為多種原因?qū)е碌脑搯栴}的出現(xiàn),所以在現(xiàn)有運行條件下,只能采取適當?shù)姆椒ㄟM行處理??梢詫γ總€磁極鐵心沿軸向在阻尼條位置打多處洋沖,提高阻尼條和磁極鐵心間的固定,減少阻尼條振動?;蛴媚z將阻尼條和磁極鐵心之間的間隙填滿,目的是減少阻尼條與鐵心的間隙,降低阻尼條的振動振幅,防止阻尼條與鐵心的局部放電,從而避免阻尼條和磁極鐵心局部過熱。另外,由于英布魯電站的電網(wǎng)非常不穩(wěn)定,所以不排除機組將來不會出現(xiàn)類似問題,為保證機組的安全穩(wěn)定運行,對幾臺機組進行觀察運行,每隔一段時間檢查磁極極靴表面,特別是槽口位置,看是否存在過熱導致的鐵心表面顏色變化,如有變化,先確認是否為油污或灰塵沉積,如果是過熱導致的鐵心表面顏色變化,立即停機作進一步的檢查。
王艷武,男,1980年生,工程師,長期從事水輪發(fā)電機的設計工作。
作者簡介: