余冬
(云南電力技術(shù)有限責任公司,昆明 650217)
水輪發(fā)電機組的振動主要由機械因素、水力因素及電磁因素引起。根據(jù)近年來國內(nèi)多個大中型水輪發(fā)電機組統(tǒng)計數(shù)據(jù),在空載工況下機組振動擺度偏大常見原因有轉(zhuǎn)動部件質(zhì)量不平衡、機組軸線偏曲、軸承導瓦間隙偏差、轉(zhuǎn)子磁極線圈匝間短路、支撐剛度不足等;而在帶負荷工況下機組振動擺度偏大常見原因有尾水渦帶工況、水機迷宮環(huán)壓力脈動異常、機組水力結(jié)構(gòu)性共振等。
以下對某水電站投產(chǎn)時出現(xiàn)的機組振動偏大表象、特征及誘發(fā)原因進行分析。
某水電站裝設三臺單機容量80 MW 的混流式立式水輪發(fā)電機組在啟動調(diào)試過程中出現(xiàn)振動異常超標現(xiàn)象。
經(jīng)過儀器監(jiān)測,機組在開機過程中轉(zhuǎn)速較低時各部位振動擺度數(shù)據(jù)正常,機組低轉(zhuǎn)速下各導軸承擺度值接近機組盤車數(shù)據(jù),且無明顯振動,但當機組轉(zhuǎn)速在到達69%額定轉(zhuǎn)速后,機組各部位振動擺度出現(xiàn)了約2 倍轉(zhuǎn)頻的振動,且隨轉(zhuǎn)速進一步上升振擺幅值持續(xù)上升,在機組到達額定轉(zhuǎn)速后機組振動幅值超標嚴重,主要振動頻率約為2.2 倍轉(zhuǎn)頻。通過檢查分析,基本排除機組動靜摩擦、軸系偏曲、軸承瓦間隙調(diào)整不合理、機組緊固件松動等純機械因素造成機組振動的可能性??紤]到水力因素的可能影響,增加了對機組導葉后水壓、轉(zhuǎn)輪上冠水壓、尾水進口壓力、蝸殼壓力進行了監(jiān)測,在80% Nr 下,水壓脈動無明顯異常,未出現(xiàn)周期性的水壓變化。
因轉(zhuǎn)輪上、中、下止漏環(huán)未設計測量管路,暫無法判斷轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)部位水力因素對機組故障有無明顯影響。
雖然2 倍頻振動與機組動不平衡所表現(xiàn)的特征并不相符,但考慮到在低轉(zhuǎn)速時機組存在一倍轉(zhuǎn)頻的振動,在不明確引起機組異常振動原因的情況下,為驗證機組質(zhì)量不平衡對機組振擺偏大造成的影響程度,對機組進行配重。經(jīng)過動平衡試驗計算,在發(fā)電機轉(zhuǎn)子下端面半徑為1.82 m 相位為290 度處配重20 kg,在發(fā)電機轉(zhuǎn)子上端面半徑為1.82 m 相位為300 度處配重40 kg,總共配重60 kg。配重后,機組轉(zhuǎn)速至85% Nr,機組下導及水導擺度、機組上機架水平振動上升明顯,其中上機架水平振動及下導擺度已嚴重超標。但此時機組各部位振擺的一倍頻成分已非常微小??梢婋S轉(zhuǎn)速上升,機組配重量對一倍轉(zhuǎn)頻引起的振擺起到抑制,但對二倍頻引起的振擺無明顯效果,機組振擺依然較大。經(jīng)與電站協(xié)商,決定再次在發(fā)電機轉(zhuǎn)子上端面半徑為1.82 m 相位為300度處配重20 kg。但再次配重后,在相同工況下,各部位振動擺動無本質(zhì)變化,機組仍然存在約二倍頻的超標振動。
以上結(jié)果進一步驗證,機組異常振動與機組質(zhì)量不平衡無直接關聯(lián),不能采用配重的方法處理此缺陷。
在檢測手段有限的情況下,為進一步分析機組轉(zhuǎn)速、水力因素與機組振動的關系,進行了一項空轉(zhuǎn)工況下(80%額定轉(zhuǎn)速)快速關閉機組導葉試驗。試驗方法為:將機組開至80% Nr 空轉(zhuǎn)工況,待機組轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,按緊急停機按鈕,機組導葉迅速關閉,過機水流切斷,由于機組轉(zhuǎn)動慣量較大,此瞬時機組轉(zhuǎn)速保持在80% Nr 附近,觀測對比導葉關閉前后機組振動擺度變化情況。從以上數(shù)據(jù)看出,機組在80% Nr 時,導葉關閉前后狀態(tài)發(fā)生明顯變化,機組異常振動擺度在導葉關閉后迅速消失,機組振擺主要頻率由約2 倍頻突變?yōu)? 倍頻率,幅值明顯減小。
綜上,可初步判斷:
1)機組異常振動擺度與機組轉(zhuǎn)速無直接因果關系;
2)機組異常振動與水輪機水力因素關聯(lián)可能性較大,需進一步驗證。
在明確水力因素對機組的影響后,縮小了分析范圍,電站組織安裝方對水輪機各部件進行全面清查,發(fā)現(xiàn)在安裝過程中發(fā)現(xiàn)機組水導瓦瓦面弧度與水導軸領弧度配合存在偏差,不滿足設計要求。隨即對水導瓦瓦面弧度進行重新加工處理,經(jīng)處理后,重新開機試驗,更換水導瓦后,機組振動擺動明顯減小,雖然在額定轉(zhuǎn)速下機組任然出現(xiàn)不規(guī)律的2.2 倍轉(zhuǎn)頻,但幅值已能滿足規(guī)范要求,可見機組水導瓦加工精度偏差與機組振動擺度異常有一定聯(lián)系。
機組在帶負荷運行后,在水頭為140 m 附近時(額定水頭150 m)能夠在55 MW 以上高負荷區(qū)間正常運行,但存在水力不穩(wěn)定區(qū)間較寬(約10 MW 至55 MW 范圍附近)的問題,在此不穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)機組振動擺動偏大且主要頻率為約2 倍轉(zhuǎn)頻。根據(jù)混流式水輪機的特點,在機組運行水頭上升至額定水頭及以上時,水力不穩(wěn)定區(qū)間會向高負荷區(qū)間偏移,且水力不穩(wěn)定幅度也會隨水頭增加而增加;屆時機組穩(wěn)定運行空間會更加狹小,經(jīng)過估算只能在65 MW 至80 MW 附近運行。
綜上,經(jīng)過處理水導瓦后,機組能夠在高負荷區(qū)間運行,但正常帶負荷能力受到限制,偏離了設計及運行的要求,機組存在的故障未能得到根本性的解決。
水導瓦加工誤差是導致機組振動偏大的誘發(fā)因素,并非根本原因。
圖1 機組振動隨負荷變化趨勢圖
電站機組型式為高水頭混流式水輪機,在機組運行時有可能在轉(zhuǎn)輪中止漏環(huán)與下止漏環(huán)之間空腔形成局部壓力偏高,且隨轉(zhuǎn)輪旋轉(zhuǎn)引起水壓脈動。在設計時為防止這種現(xiàn)象發(fā)生,特意在轉(zhuǎn)輪下環(huán)處增加下環(huán)排水管,如圖2、圖3 所示。
圖2 電站水輪機密封裝置示意圖
圖3 某電站水輪機下環(huán)排水管布置圖
圖3 中下DN250 下環(huán)排水總管經(jīng)過一道閘閥后與水輪機尾水管擴散段連通,6 根DN50 的下環(huán)排水支管與中、下止漏環(huán)之間的空腔連通。因轉(zhuǎn)輪中、下止漏環(huán)至下環(huán)排水總管出口處無測量管路,且管路為隱蔽埋管,無法通過試驗的方法來測量下環(huán)空腔及其排水管路水壓脈動情況;在通常情況下,下環(huán)排水總管上的閘閥處于開啟狀態(tài),如果將此總閥關閉,下環(huán)空腔將無法泄壓,可能造成轉(zhuǎn)輪水力不平衡。
綜上,機組下環(huán)排水管路存在設計上缺陷是導致機組異常振動的直接原因,將下環(huán)排水管路總閥關閉后,電站兩臺機組振動擺度異常故障得到有效處理,實踐證明,在下環(huán)排水管路總閥關閉后,機組能夠在各工況下穩(wěn)定運行。
1)機組尾水與轉(zhuǎn)輪下環(huán)與底環(huán)之間的密封空腔通過下環(huán)排水管聯(lián)通,在機組運行時,密封空腔內(nèi)水壓隨轉(zhuǎn)輪周期性脈動與尾水管內(nèi)的水壓脈動耦合成某種水力震蕩,這種水力震蕩造成機組下環(huán)的水力不平衡,進而造成機組約2 倍轉(zhuǎn)頻的較強振動;以上為機組異常振動的直接原因。
2)下環(huán)排水支及總管的非對稱布置(如圖2),造成相距總管較近的支管水壓脈動較強,反之較弱。從而造成水力震蕩相對轉(zhuǎn)輪的非對稱布置;進一步加劇了轉(zhuǎn)輪的徑向水力不平衡。
3)水導瓦加工誤差導致機組水導軸承無法形成穩(wěn)定的剛性油膜,軸承性能受到影響,導致水導絕對擺度偏大,加劇了轉(zhuǎn)輪下環(huán)水力不平衡。因此,水導瓦加工誤差是機組振動異常的輔助誘因。
4)由于安裝方面的偏差,3 號機組下環(huán)排水總管出水口靠近尾水管擴散段出口位置,尾水脈動較小,而2 號機組下環(huán)排水總管出水口靠近尾水管擴散段進口位置,尾水脈動較大;因此2 號機組比3 號機組水力不平衡程度更嚴重;最終導致在同樣處理水導瓦加工誤差后,兩臺機組呈現(xiàn)出不同的處理效果。
在電站機組現(xiàn)有設計背景下,無法對機組各部件的相關數(shù)據(jù)進行直接而全面的的監(jiān)測,僅通過振動異?,F(xiàn)象反推故障原因具有一定難度,不同的原因可能導致相同的故障表象。在處理某電站兩臺機組振動異常過程時,首先通過逐項排除的原理,將可能引起機組振動的原因縮小到某個范圍內(nèi),確定下一步排查的方向,再通過特定試驗和模糊診斷的原理將故障原因進一步縮小至某個部件或部位,最后通過試驗結(jié)果來驗證之前的推斷是否正確。
[1]鄭源,等.水輪機[M].北京:中國水利水電出版社,2011.
[2]張禮達,等.水輪機振動的故障的模糊診斷研究[J].四川水力發(fā)電,2009.
[3]GB/T 17189-1997.水力機械振動和脈動現(xiàn)場測試規(guī)程[S].