譚建春
提高輥壓機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)能的措施
Measures fo r Im p roving the Prod uc tivity o f Ro lle r Press System
譚建春
我公司兩條5 000t/d熟料生產(chǎn)線配套5臺水泥粉磨系統(tǒng)。其中一線3臺磨配置為:1 400×1 000輥壓機(jī)+V型選粉機(jī)(JVX2500)+?4.2m×13m球磨機(jī)開路系統(tǒng),二線2臺磨配置為:1 600×1 400輥壓機(jī)+V型選粉機(jī)(JVX3000)+ ?4.2m×13m球磨機(jī)開路系統(tǒng)。自2009年1月投產(chǎn)后,輥壓機(jī)運(yùn)行功耗發(fā)揮一直不理想,影響預(yù)粉磨系統(tǒng)運(yùn)行效果。
2014年10月冬季大修時(shí)對輥壓機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了一系列技術(shù)改造及調(diào)整,改造后輥壓機(jī)運(yùn)行效果良好。
水泥磨工藝流程見圖1,預(yù)粉磨系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備參數(shù)見表1(以二線輥壓機(jī)系統(tǒng)為例)。
圖1 工藝流程圖
表1 設(shè)備參數(shù)表
(1)對入輥壓機(jī)物料粒度、水分等特性重視程度不夠。
(2)輥壓機(jī)磨損嚴(yán)重輥?zhàn)游醇皶r(shí)更換或在線堆焊。
(3)輥壓機(jī)喂料裝置側(cè)擋板、饋入板調(diào)節(jié)不當(dāng)。
(4)緩沖倉內(nèi)分料不均,物料存在“離析”現(xiàn)象。
(5)V型選粉機(jī)效率低,預(yù)粉磨系統(tǒng)成品量少,比表面積低。
(6)液壓系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)不保壓現(xiàn)象。
(7)工藝檢查不到位。
(1)調(diào)整入輥壓機(jī)各物料性質(zhì)(見表2)。
(2)輥?zhàn)幽p在8mm以上時(shí)即進(jìn)行在線堆焊,保持輥面完整(見圖2)。淡季或有備用輥?zhàn)訒r(shí)最好采取離線堆焊方式以保障堆焊工藝質(zhì)量,并保證皮帶除鐵器、循環(huán)管道除鐵器正常運(yùn)行(見圖3)。
表2 入輥壓機(jī)物料性能表
圖2 輥?zhàn)釉诰€堆焊
圖3 循環(huán)管道除鐵器
圖4 輥壓機(jī)喂料裝置
圖5 緩沖倉內(nèi)分料裝置
圖6 入V型選粉機(jī)下料溜子
圖7 輥壓機(jī)液壓站
(3)按工藝要求調(diào)整輥壓機(jī)側(cè)擋板及饋入板位置,減小“邊緣效應(yīng)”(見圖4)。
(4)將緩沖倉內(nèi)原“八字形”分料板改為“圓形”分料板,保證V型選粉機(jī)回料與喂料斗式提升機(jī)新鮮物料混合均勻,盡最大限度減小“離析”現(xiàn)象(見圖5)。
(5)將入V型選粉機(jī)溜子由“單通道”改為“四通道”,提高物料分散度,保證物料在V型選粉機(jī)內(nèi)形成均勻料幕,提高選粉效率(見圖6)。
(6)調(diào)整氮?dú)饽覊毫υ趯?shí)際運(yùn)行壓力的60%,定期檢查、清洗加壓閥、卸壓閥,維護(hù)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生,減少揚(yáng)塵等對液壓系統(tǒng)的影響(見圖7)。
(7)規(guī)范日常停機(jī)檢查,將檢查、改進(jìn)情況記錄存檔。
a氣動閘板活動靈活,手動棒閥在無特殊情況下保持全開。
b重點(diǎn)維護(hù)饋入板及側(cè)擋板,調(diào)節(jié)絲杠活動靈活,便于在系統(tǒng)工況發(fā)生變化的情況下主動調(diào)節(jié)。
c緩沖倉內(nèi)盡量實(shí)現(xiàn)中心喂料,不能出現(xiàn)嚴(yán)重掛壁現(xiàn)象。
d通過V型選粉機(jī)內(nèi)部磨損、外部溫差等,判斷偏風(fēng)、偏料情況。
e喂料斗式提升機(jī)下料溜子、循環(huán)斗式提升機(jī)溜子定期維護(hù),防止堵塞、磨漏等情況發(fā)生。
f旋風(fēng)筒進(jìn)風(fēng)口積灰定期清理,下料口翻板閥密封完好,嚴(yán)禁竄風(fēng)出現(xiàn)“二次揚(yáng)塵”,影響分離效果?!?/p>
TQ172.639
A
1001-6171(2015)06-0056-02
冀東(海德堡)涇陽水泥有限公司,陜西咸陽713701;
2015-03-23;編輯:趙蓮