■漢川數(shù)控機(jī)床股份公司 (陜西漢中 721300) 白翔文 趙 璐 任德勇 徐寶華
工件調(diào)頭加工難點(diǎn)及解決方法
■漢川數(shù)控機(jī)床股份公司 (陜西漢中 721300) 白翔文 趙 璐 任德勇 徐寶華
摘要:為解決大型零件的調(diào)頭加工問(wèn)題,以刨臺(tái)式數(shù)控鏜銑加工中心為例,提供一種新的加工方案,利用數(shù)控機(jī)床工作臺(tái)的高精度回轉(zhuǎn)定位性能,消除了二次找正過(guò)程中的人為因素誤差。采用一種新的測(cè)量方法,步驟簡(jiǎn)單,可操作性強(qiáng),保證了工件兩端內(nèi)孔的精度要求。
在機(jī)械零件的加工過(guò)程中,工件的調(diào)頭加工一直是加工工藝的難點(diǎn)。當(dāng)工件在回轉(zhuǎn)工作臺(tái)上調(diào)頭加工時(shí),如何保證工件兩端加工尺寸的精度要求,例如位置度、同軸度和對(duì)稱度等要求,是工藝技術(shù)人員及操作人員首要考慮的問(wèn)題。通常采用的方法是先在工件上加工一個(gè)工藝基準(zhǔn)面,然后工件待加工的兩端都以此基準(zhǔn)面作為參照進(jìn)行加工,此種方法雖然簡(jiǎn)單,但是效率很低,工人在每次調(diào)頭加工時(shí)都要進(jìn)行兩次對(duì)刀(基準(zhǔn)對(duì)刀、主軸對(duì)刀),勞動(dòng)強(qiáng)度較大,無(wú)法體現(xiàn)數(shù)控加工機(jī)床的優(yōu)勢(shì),也不利于批量加工。另外,對(duì)于大型工件來(lái)說(shuō),因受工件尺寸、形狀,機(jī)床加工范圍等因素的限制,很難使用加工工藝基準(zhǔn)面的方法對(duì)工件二次找正。那么,有沒(méi)有一種行之有效的方法來(lái)更好地解決大型零件的調(diào)頭加工問(wèn)題呢?本文將介紹一種新的加工方式,為以后大型工件的調(diào)頭加工提供參考和依據(jù)。
使用我公司自產(chǎn)設(shè)備刨臺(tái)式數(shù)控鏜銑加工中心HPBC1320,以調(diào)頭鏜孔加工為例,介紹一種加工方案。由于工件在回轉(zhuǎn)工作臺(tái)上裝夾時(shí),很難保證鏜孔中心線與工作臺(tái)回轉(zhuǎn)軸線共面,若在工件端面有多個(gè)孔時(shí),更是無(wú)法保證。假設(shè)工件裝夾后一端的鏜孔中心線偏離其調(diào)頭回轉(zhuǎn)軸線距離為e,那么在回轉(zhuǎn)調(diào)頭后,另一端的待鏜孔中心線則偏離鏜刀中心的距離為2e,如圖1所示。
圖1
此時(shí)則需要移動(dòng)工件或鏜刀的位置,使得待鏜孔中心線與鏜刀中心軸線同軸才可進(jìn)行另一端的加工。在機(jī)床中寫(xiě)入加工子程序如下,將其定義為系統(tǒng)M指令,使得后序的找正工作由機(jī)床程序自動(dòng)完成:
O9024(M150)
NO6084=150
#1=#4001
#2=#4003
#3=#5025(讀取B軸機(jī)床坐標(biāo))
#4=#5201(讀取X軸機(jī)床坐標(biāo))
#5=?
#6=#5-#4
#7=2*#6
#9=1000
G91G00X#7
G04X0.1
IF[#3LE180]GOTO200
#8=#3-180
GOTO300
N200#8=180+#3
N300G90G01B#8 F#9
G04X1.
G#1G#2
M99
%
上述子程序?qū)⒐ぜ{(diào)頭加工時(shí)參照的基準(zhǔn)面,由工件加工出的實(shí)體面轉(zhuǎn)化至過(guò)工作臺(tái)回轉(zhuǎn)軸線并與主軸回轉(zhuǎn)軸線平行的虛擬面。程序中將工作臺(tái)回轉(zhuǎn)軸線與主軸回轉(zhuǎn)軸線共面時(shí)X軸的機(jī)械坐標(biāo)賦值給#5,在工件調(diào)頭前由系統(tǒng)讀取當(dāng)前X軸機(jī)械坐標(biāo)賦值給#4。由#4與#5進(jìn)行代數(shù)運(yùn)算得出偏差值e,執(zhí)行數(shù)控指令自動(dòng)移動(dòng)X軸坐標(biāo)及B軸坐標(biāo)完成調(diào)頭及調(diào)頭后的對(duì)正工作。因此,在后臺(tái)寫(xiě)入上述子程序后,在工件加工主程序中只需調(diào)用M150指令,即可自動(dòng)執(zhí)行工件處于工作臺(tái)任意位置的調(diào)頭找正。由上述可見(jiàn),此加工方案的優(yōu)點(diǎn)有:①由主程序調(diào)用系統(tǒng)M代碼,由子程序自動(dòng)執(zhí)行調(diào)頭指令,快捷方便。②省去了工件調(diào)頭后的二次找正,不需加工工藝基準(zhǔn),達(dá)到了簡(jiǎn)化工藝、節(jié)約材料之目的。③充分利用了數(shù)控機(jī)床工作臺(tái)的高精度回轉(zhuǎn)定位性能,消除了二次找正過(guò)程中的人為因素誤差。
此方法的難點(diǎn)在于工作臺(tái)回轉(zhuǎn)軸線與主軸回轉(zhuǎn)軸線共面時(shí)X軸的坐標(biāo)值的確定。該坐標(biāo)在子程序中以常量的方式賦值給#5,其準(zhǔn)確性直接影響到工件的調(diào)頭誤差。因此,該坐標(biāo)點(diǎn)測(cè)量方法是解決調(diào)頭加工問(wèn)題的關(guān)鍵。
常用的方法一般是用專用工裝或者用專用的量具進(jìn)行檢測(cè)。專用工裝雖然檢測(cè)起來(lái)比較快捷直觀,但是工裝加工精度要求較高,加工難度較大;專用量具(例如圓柱角尺)檢測(cè)起來(lái)較為復(fù)雜,一般工廠并不配備。而且此坐標(biāo)一經(jīng)確定,短時(shí)間內(nèi)無(wú)需更改,所以工裝和量具的利用率較低,并且由于要保證精度,工裝和量具的存放也會(huì)造成不便。因此,對(duì)于普通用戶來(lái)說(shuō)這兩種方法都不夠經(jīng)濟(jì)。
利用機(jī)床之機(jī)械坐標(biāo)系,千分表、平尺測(cè)量上述坐標(biāo)值,如圖2所示。具體步驟如下:①先將千分表固定在鏜桿的一側(cè),注意表?xiàng)U不易過(guò)長(zhǎng),以確保測(cè)量裝置的剛性。②將平尺放置在工作臺(tái)的一側(cè),千分表觸頭觸及平尺表面,移動(dòng)鏜桿W軸并調(diào)整平尺,確保其表面與W軸平行后將其固定。③轉(zhuǎn)動(dòng)和升降鏜桿,千分表讀數(shù)顯示為最大值時(shí),將該點(diǎn)指針調(diào)零,記錄X軸的機(jī)械坐標(biāo)值a。④縮回鏜桿,將工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)180°,移動(dòng)工作臺(tái)至位置二處后伸出鏜桿,轉(zhuǎn)動(dòng)鏜桿并調(diào)整X軸,使千分表讀數(shù)的最大值回零位,記錄此時(shí)X軸的機(jī)械坐標(biāo)值b。⑤計(jì)算#5。
此方法所用到量具有千分表、平尺,相對(duì)比較普遍,測(cè)量步驟簡(jiǎn)單,可操作性強(qiáng)。
圖2
工件的加工精度與機(jī)床本身的精度密不可分,因此,為了保證工件的加工質(zhì)量,對(duì)機(jī)床的維護(hù)和定期校準(zhǔn)是必不可少的。在校準(zhǔn)時(shí),#5的值作為機(jī)床的固定幾何坐標(biāo)值也要進(jìn)行重新校準(zhǔn)。
專家點(diǎn)評(píng)
調(diào)頭加工一直是鏜孔工藝的難點(diǎn)。文章以刨臺(tái)式數(shù)控鏜銑加工中心為例,介紹一種新的加工方案和測(cè)量方法,測(cè)量步驟簡(jiǎn)單,可操作性強(qiáng)。文中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為大型工件在數(shù)控機(jī)床上的調(diào)頭加工提供了很好的參考和借鑒。
收稿日期:(20150618)