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        淺談如何有效管控焊接氣體消耗的方法

        2015-02-20 13:47:06
        裝備制造技術 2015年7期

        (廣西柳工機械股份有限公司,廣西 柳州 545007)

        焊接已經(jīng)成為工程機械中最重要的加工方法。熔化極氣體保護電弧焊因其效率高,對工件的熱輸入低及易實現(xiàn)焊接自動化等優(yōu)點,而得到了廣泛的應用。作為氣體保護電弧焊焊接環(huán)節(jié)中最重要的輔助材料之一的焊接氣體,浪費不易被察覺。隨著企業(yè)對降成本增效益的重視,企業(yè)需要合適的方法對焊接氣體使用進行有效管理。

        大多數(shù)工程機械企業(yè)普遍采用的氣站式集中供氣系統(tǒng)的熔化極混合氣體保護電弧焊接方式,其主要優(yōu)點在于能夠?qū)崿F(xiàn)不間斷供氣,避免更換氣瓶的停工等待,但使用后卻發(fā)現(xiàn)這方式較鋼瓶供氣增加了2~3倍的消耗量,焊接氣體利用率反而降低,在本企業(yè)的構件廠通常焊接氣體實際實耗消耗量可達到理論定額消耗量的1.5~3倍之多,可見減小氣體浪費,降低焊接氣體消耗成本仍存在較大的改進空間,以下本文將介紹如何研究查找焊接氣體泄漏、提高氣體利用率的方法。

        1 焊接氣體損耗問題查找

        以本企業(yè)的構件加工廠為例,首先運用魚刺圖從人、機、料、法、環(huán)等環(huán)節(jié)對焊接氣體輸送過程中的潛在影響因子進行分析,找出焊接氣體所有非正常的消耗的可能的原因,如圖1所示。

        圖1氣體非正常消耗原因分析

        針對上述可能的影響原因到生產(chǎn)現(xiàn)場逐一檢查與試驗,發(fā)現(xiàn)貯氣罐、輸送管路泄漏、焊接終端操作,對焊接氣體利用率的影響最大,需要重點進行改進并加以管控。

        2 焊接氣體損耗原因分析

        根據(jù)上述問題,需針對焊接氣體的輸送過程中存在的問題重點分析:首先,氣體供應商用專用槽車將焊接氣體沖入貯氣罐內(nèi),罐內(nèi)液態(tài)氣體經(jīng)汽化減壓后送入車間焊接氣體管網(wǎng),供生產(chǎn)使用,氣站式混合氣體集中供氣系統(tǒng)示例如圖2所示[2]。二氧化碳和氬氣分別從貯氣罐進入汽化器,經(jīng)減壓器減壓后進入車間氣體管網(wǎng),再經(jīng)工位流量計控制流量后接入氣體配比器,輸出的氣體可直接供焊機使用,或有部分廠家經(jīng)汽化和減壓后,先進入集中配比柜,將混合氣體直接送入車間管網(wǎng),經(jīng)工位控制流量后直接使用。

        通過對圖2的氣體輸送過程的分析,可將氣體損耗分為貯氣罐、輸送管路和焊接終端等三個部分進行原因分析,以便進一步確定解決的方法。

        圖2氣體輸送過程示意圖

        2.1 貯氣罐卸壓損耗

        貯氣罐卸壓損耗可分為帶壓貯存和補充充液的卸壓損耗兩種。帶壓貯存的卸壓損耗為貯存的過程中,安全閥關閉,由于自然蒸發(fā)的氣體留在貯氣罐內(nèi)而導致壓力逐漸升高,當貯氣罐內(nèi)壓力達到安全閥的工作壓力時,安全閥自動打開泄壓造成氣體損耗,這種現(xiàn)象在夏季或是工廠長時間(超出3天以上)不用氣時尤為頻繁,按照10立方米的貯氣罐計算,每次卸壓損耗量可達9~19 kg。補充充液的卸壓損耗為給貯氣罐補充充液時,為使液體能快速補充到貯氣罐內(nèi),充灌過程中排氣閥打開,使罐內(nèi)壓力降低導致氣體排放到空氣中。

        2.2 輸送管路的氣體泄漏

        管路有硬管和軟管兩個環(huán)節(jié),從氣罐到流量計為硬管管路,流量計到焊槍為軟管管路。硬管管路泄漏主要由于氣體總閥、工位閥、硬管連接法蘭密封性不足導致,軟管管路泄漏主要由于送氣軟管、焊槍、轉(zhuǎn)子流量計、加熱器、配比器、連接接頭、管箍的密封性不足導致。輸送管路長時間沒有保養(yǎng)維護,閥門墊圈老化、鋼管接頭焊接氣孔漏氣等降低管路的密封性,這些是造成管路氣體泄漏的主要原因。

        2.3 焊接終端的非正常損耗

        不按規(guī)定關閉氣閥和焊機、氣體檢測開關長時間開啟等人為因素,導致焊槍不工作時氣體泄漏;同時還包括焊接時的超出工藝規(guī)定的氣體流量使用、焊接電流參數(shù)使用不當、氬氣配比過高等技術因素,分析氣體消耗定額的計算公式如下[1]:

        式中:

        T為焊接基本時間(min);

        Q為保護氣體流量(L/min);

        η為氣體損耗系數(shù);

        ρ為氣體在工作條件下的密度(g/L)。

        由式(1)可看出,氣體消耗量由焊接基本時間和氣體流量決定。當焊接基本時間一定時,氣體消耗量與氣體流量成正比,如圖3所示。而焊接基本時間與焊縫體積、焊絲熔化速度有關,焊絲熔化速度由焊接電流決定,氣體流量20 L/min時的氣體消耗量與焊接電流關系示例如圖4所示。可見焊接開停機的規(guī)范操作,以及焊接工藝參數(shù)的規(guī)范使用也是改進的重點。

        圖3氣體消耗量與氣體流量關系

        圖4氣體消耗量與焊接電流關系

        3 確定改進方法并實施

        盡管能夠找出焊接氣體泄漏的原因,但只是把發(fā)現(xiàn)的泄漏處進行整改仍是不夠的,因為氣體泄漏隨時可能發(fā)生,需要建立一套易于及時發(fā)現(xiàn)焊接氣體泄漏,并能持續(xù)改進的監(jiān)控與管理的方法:

        針對貯氣罐的卸壓損耗,要求氣體保管員每天定時巡視貯氣罐的壓力表,通常在工廠放假準備停工關氣罐總閥當天、天氣溫度過高氣罐壓力表讀數(shù)接近氣罐排氣臨界壓力時、準備對氣罐充氣前等情況下,關閉排液閥,打開回氣閥,使貯氣罐內(nèi)氣體送入車間送氣管路中,這樣可以充分使用氣罐中的氣體進行生產(chǎn),壓力降低接近減壓閥壓力后關閉回氣閥。此外,貯氣罐的真空度每半年要檢查一次,當真空度降低至66.7 Pa以下,需要對貯槽夾層進行重抽真空,提高絕熱性能,減少貯氣罐內(nèi)的液體的蒸發(fā)率。

        針對管路氣體泄漏的檢查方法有三種,其檢查示例如圖5所示。

        圖5管路與閥門漏氣檢查

        (1)用肥皂水涂抹,出現(xiàn)氣泡的說明該部位漏氣。每季度對管路的外觀進行檢查,要求無銹蝕,對出現(xiàn)銹蝕的地方用肥皂水涂抹檢查是否漏氣,漏氣的需用焊機進行補焊,保證無漏氣的情況下重新油漆。對易漏氣部位如法蘭及接頭等每月用肥皂水進行檢查,對漏氣處重新加固及更換墊片;

        (2)關閉車間工位閥門并保持貯氣罐的排液閥打開,看汽化器是否工作,若汽化器的液體入口附近仍結(jié)霜,說明管道仍有氣體消耗;

        (3)每周對硬管管路保壓進行檢查,即在管道有壓力的情況下,同時關閉汽化器出氣閥和工位閥,對硬管輸出管路進行4小時保壓試驗,若減壓器的壓力值保持不變,則說明管道密閉性好;

        (4)每天對軟管輸出管路進行漏氣檢查,即在焊接停止時,打開工位氣閥,檢查轉(zhuǎn)子流量計示值是否為零,即轉(zhuǎn)子沒有停留在流量計最底處,說明有氣體在消耗,則應檢查連接接頭、管箍的密封性,或重新更換軟管。

        針對焊接終端的非正常損耗,首先需規(guī)范員工的操作,提高員工對節(jié)約氣體成本的意識,完成焊機的氣體檢測后開關打回焊接位置,避免中途焊接停止時氣體仍在消耗,以及下班后及時關閉工位氣閥。此外,還需對焊接工藝參數(shù)進行反復驗證,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下降低氣體流量、提高焊接焊接電流和提高焊接速度,縮短焊接時間以減小氣體消耗,并且規(guī)范員工使用工藝要求的焊接參數(shù)進行焊接。在本次的改進中,針對直徑1.2 mm的焊絲規(guī)定焊接氣體流量為15~20 L/min,焊接電流260~320A,實際操作中,氣體流量取18 L/min,焊接電流取300~320 A。

        工藝部門每月末對焊接氣體實際消耗量進行分析,當每千克焊絲消耗氣體實際消耗量大于0.78 kg時需進行問題分析,組織相關氣體管理負責人進行整改,每月組織考核并跟蹤用氣車間整改結(jié)果的有效性。

        4 改善效果

        為使改善成果得到長期穩(wěn)定,建立氣站管理人員和車間用氣人員對氣體的使用規(guī)范,明確了氣站管理人員、焊接用氣人員、工藝人員、車間管理人員等各崗位人員的管理職責及用氣要求,以加強現(xiàn)場與組織的管理,提高了車間全體員工節(jié)約氣體的意識,建立了以氣罐壓力表、管路壓力表和流量計為主的可視化漏氣預防和監(jiān)控模式,及時分析和查找焊接氣體利用率不高問題,形成從工藝部門→安全部門→車間→班組逐級檢查與考核的管控體制。通過耗時半年時間,對貯氣罐泄壓、管路氣體泄漏的改善,焊接氣體的實際消耗量接近理論定額消耗量,每千克焊絲消耗焊接氣體達到0.71~0.88 kg,實際焊接氣體消耗成本較改進前下降了35%,改善效果顯著,有力地證明了焊接氣體的泄漏是能夠被及時發(fā)現(xiàn)的,焊接氣體的氣罐排氣、管路漏氣的損耗也是可控的,通過持續(xù)一年的改善后期跟蹤結(jié)查表明,該管控方式有效并能夠?qū)附託怏w利用率的提高具有較大的促進作用。

        5 結(jié)束語

        根據(jù)不同的焊接氣體損耗原因分析,可實施不同的氣體管控措施,以上結(jié)合了本企業(yè)的具體情況介紹了降低焊接氣體成本的常用方法,基本能夠解決氣體損耗的大多數(shù)問題,為同類的結(jié)構件焊接工廠的氣體規(guī)范使用、漏氣管控和降低消耗提供了較好的借鑒方法,但降低焊接氣體損耗與成本是一個系統(tǒng)的工程,涉及如工藝、生產(chǎn)和質(zhì)量等多個部門,包含技術因素和管理因素,其中管理因素是主要,需要多部門高度協(xié)同,堅持不懈的開展,才能使氣體消耗保持在較低的水平。在激烈的市場競爭中,唯有在保證提供給客戶滿意產(chǎn)品的前提下,企業(yè)強化成本意識,努力控制成本才能夠讓企業(yè)良性發(fā)展,同時為企業(yè)、國家節(jié)約大量資源。

        [1]第一機械供應部.機械制造企業(yè)材料消耗定額制定方法[M].北京:機械工業(yè)部物資供應局,1980.

        [2]黃石生.焊接方法與過程控制基礎[M].北京:機械工業(yè)出版社,2013.

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