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        燒堿一效蒸發(fā)器缺陷原因分析及對策

        2015-02-20 13:47:00
        裝備制造技術(shù) 2015年7期
        關(guān)鍵詞:漏點(diǎn)燒堿蒸發(fā)器

        (岳陽英派科特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測有限公司,湖南 岳陽 414000)

        中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司巴陵石化分公司環(huán)氧樹脂事業(yè)部燒堿車間(此車間裝置為有機(jī)氯系列產(chǎn)品生產(chǎn)配套的隔膜法燒堿生產(chǎn)裝置),始建于1972年,經(jīng)歷擴(kuò)能改造后,產(chǎn)能逐步增加到現(xiàn)在的35 000噸/年。蒸發(fā)工序的平均生產(chǎn)周期為4天,即開3天停1天的周期性間歇運(yùn)行。該裝置中的一效蒸發(fā)器于 1988年投入使用,材質(zhì)為 321(1Cr18Ni9Ti),操作溫度140℃,操作壓力0.82MPa。

        2011年8月一效蒸發(fā)器因材質(zhì)劣化,多處嚴(yán)重泄漏無法修復(fù)而只有更新。更新后的設(shè)備材質(zhì)為316L(00Cr17Ni14Mo2)。2014 年 3 月,下錐體與筒體折邊過度部分發(fā)現(xiàn)多處漏點(diǎn)。開罐檢查發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)處內(nèi)部存在多處裂紋,由原制造單位進(jìn)行了局部割除更新處理。2014年8月設(shè)備筒體中部環(huán)焊縫處發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),開罐檢查結(jié)果同樣發(fā)現(xiàn)多處裂紋,按照前次做法,再一次進(jìn)行了局部割除更新處理,不僅如此,前次檢修部分及一處備用管口周邊又出現(xiàn)新的裂紋。最后對新出現(xiàn)裂紋處進(jìn)行了內(nèi)部貼板焊接,檢修后滲透檢測,貼板周邊再次出現(xiàn)嚴(yán)重裂紋,主要分布在原折邊過度部分。本文主要分析此設(shè)備缺陷產(chǎn)生的原因及針對此類缺陷采取的應(yīng)對措施。

        1 缺陷因素分析

        1.1 生產(chǎn)方式

        隔膜燒堿法,以原鹽為原料制成飽和精鹽水,通過直流電電解制成燒堿、氯氣和氫氣,總反應(yīng)化學(xué)方程式為

        這種生產(chǎn)方法使得NaCl/NaOH的量較高,Cl-腐蝕增強(qiáng);從節(jié)能減排角度看,能耗相對較高。該燒堿裝置的蒸發(fā)過程由3臺(tái)蒸發(fā)器完成,原料堿液的流向依次為:三效蒸發(fā)器—二效蒸發(fā)器—一效蒸發(fā)器;加熱蒸汽的流向?yàn)椋阂恍д舭l(fā)器—二效蒸發(fā)器—三效蒸發(fā)器,蒸發(fā)工序的平均生產(chǎn)周期為4天。基本流程如圖1所示。

        圖1蒸發(fā)工序流程圖

        在這3臺(tái)蒸發(fā)器中,一效的工況最為惡劣,堿液的濃度高達(dá)28%,溫度140℃,其中固體結(jié)晶鹽含量也達(dá)到8.3%,所以一效蒸發(fā)器的腐蝕損壞最嚴(yán)重。但是,該蒸發(fā)系統(tǒng)在整個(gè)燒堿裝置中的作用又非常重要,主要[1]有:

        (1)將電解出來的燒堿濃度由10%濃縮到30%;

        (2)使電解液中NaCl返回原液中并重新利用;

        (3)去除有害的硫酸鹽。

        1.2 材質(zhì)

        此裝置的一效蒸發(fā)器更新前的材質(zhì)為321,更新后的為316L,兩者都是奧氏體不銹鋼,普遍應(yīng)用在石油、化工、制藥等工業(yè)。321材質(zhì)中含有的活潑性鈦元素改善了焊接性能,對焊接熱影響區(qū)的鉻起到了穩(wěn)定的化合作用,避免了由于貧鉻導(dǎo)致的晶間腐蝕。但是,在強(qiáng)酸的沖刷環(huán)境中,焊接邊緣容易出現(xiàn)刀狀腐蝕現(xiàn)象。316L是含有Mo的超低碳奧氏體不銹鋼,Ni的含量增加到了14%,相對于321不銹鋼材料有抗晶間腐蝕、高溫環(huán)烷酸、坑點(diǎn)腐蝕和高溫硫的優(yōu)越性,增加了鋼的奧氏體穩(wěn)定性能,使加工硬化現(xiàn)象得到了較大的改善;但在Cl-腐蝕環(huán)境中,316L的耐應(yīng)力腐蝕能力并不比321的高,在應(yīng)用中應(yīng)力腐蝕的概率往往大于50%。

        在2011年8月之前,由于使用年限長且在生產(chǎn)過程中有Cl-(結(jié)晶鹽)的產(chǎn)生,使得321材質(zhì)的一效蒸發(fā)器發(fā)生坑點(diǎn)腐蝕進(jìn)而誘導(dǎo)應(yīng)力腐蝕,發(fā)生嚴(yán)重的泄露。這是因?yàn)槿魏谓饘俨牧隙蓟蚨嗷蛏俅嬖谥墙饘匐s物,如氧化物、硫化物等,在Cl-的腐蝕作用下這些表層的非金屬化合物形成坑點(diǎn)腐蝕??油獾腃l-向坑內(nèi)移動(dòng),帶正電的坑內(nèi)金屬離子向坑外移動(dòng),形成一個(gè)電化學(xué)腐蝕。而且Cl-的原子半徑很小,任何焊接缺陷和存在金屬中的非金屬夾雜物都會(huì)首先被Cl-腐蝕。該一效蒸發(fā)器的321材質(zhì)的中不含有鉬,盡管表面有致密的氧化膜,但在Cl-的作用下還是很容易發(fā)生坑點(diǎn)腐蝕最終演變成應(yīng)力腐蝕。在更換了316L奧氏體不銹鋼后(316L材質(zhì)含有鉬,耐坑點(diǎn)腐蝕性能好),在材料方面有所升級(jí),然而卻在短短一年內(nèi)連續(xù)兩次修補(bǔ)后在焊縫邊緣處仍然出現(xiàn)裂紋,在相同的生產(chǎn)工藝及使用環(huán)境、溫度、壓力條件下,316L材質(zhì)不應(yīng)當(dāng)在1年內(nèi)出現(xiàn)如圖2、圖3所示的嚴(yán)重腐蝕缺陷。

        圖2一效蒸發(fā)器下椎體與筒體折邊過渡部位的漏點(diǎn)

        圖3一效蒸發(fā)器筒體中部環(huán)焊縫處的漏點(diǎn)

        對此設(shè)備缺陷位置做金相顯微組織檢驗(yàn):

        ①材料基體組織為γ奧氏體組織,晶粒部分呈孕晶分布,晶粒度評(píng)級(jí)為3級(jí),未見對材料腐蝕性能有害影響的α鐵素體相、δ鐵素體相和夾雜物,按GB 10561-05評(píng)級(jí)D1級(jí)(見圖4、圖5)。

        圖4材料基體組織100x

        圖5夾雜物分析(未腐蝕)100x

        ②材料腐蝕點(diǎn)組織顯微觀察,腐蝕處為半圓形和多邊形,呈典型點(diǎn)狀腐蝕特征,腐蝕沒有沿晶界擴(kuò)展,未出現(xiàn)晶間腐蝕特征,腐蝕處附近也未發(fā)現(xiàn)夾雜物等明顯冶金組織缺陷(見圖6)。

        圖6材料腐蝕點(diǎn)組織400x

        說明:

        第一,材料晶粒度偏大,說明其固溶熱處理時(shí)溫度偏高,固溶處理的溫度過高則導(dǎo)致奧氏體晶粒的長大,惡化加工成型性能、沖擊韌性、增加晶界腐蝕傾向,同時(shí)還會(huì)析出易產(chǎn)生對材料腐蝕性能有害影響的α鐵素體相、δ鐵素體相等高溫鐵素體[2]。本材料雖未發(fā)現(xiàn)上述有害組織,但材料晶粒度偏大還是會(huì)對材料的機(jī)械性能產(chǎn)生不利的影響,因此建議適當(dāng)降低材料固溶熱處理溫度。

        第二,焊縫熱影響區(qū)的應(yīng)力腐蝕情況。奧氏體不銹鋼焊接部位的失效最先表現(xiàn)在焊縫熱影響區(qū),慢慢擴(kuò)展到焊縫中心和母材兩側(cè)。在焊接熔池的熱膨脹下,鋼水流動(dòng)性增強(qiáng),受收縮作用的影響奧氏體不銹鋼會(huì)產(chǎn)生大的收縮變形和拉應(yīng)力,因此出現(xiàn)高殘余應(yīng)力的可能性高。另外,如果焊后不立即快速冷卻處理,不避開敏化區(qū)域,焊接熔合區(qū)和熱影響區(qū)會(huì)因?yàn)樨氥t導(dǎo)致腐蝕電位降低,使該部位容易吸附Cl-,由點(diǎn)腐蝕擴(kuò)展成為應(yīng)力腐蝕裂紋[3]。

        1.3 原因總結(jié)

        根據(jù)2014年3月和8月一效蒸發(fā)器出現(xiàn)的缺陷(圖2-圖3),對缺陷部位做的金相顯微檢驗(yàn)(圖4-6)以及對缺陷部位做的滲透檢測(見圖7),可以得出:該材料損傷為點(diǎn)腐蝕損傷,材料顯微組織可見晶粒度偏大,由使用環(huán)境中的Cl-點(diǎn)腐蝕逐漸變成應(yīng)力腐蝕,使得一效蒸發(fā)器在1年內(nèi)腐蝕破壞。該設(shè)備開罐后在內(nèi)表面可肉眼看到許多腐蝕坑點(diǎn),金相分析發(fā)現(xiàn)材料本身已經(jīng)呈現(xiàn)劣化傾向,反復(fù)修補(bǔ)已無意義。

        圖7一效蒸發(fā)器的滲透檢測

        2 措施

        一效蒸發(fā)器失效后必定會(huì)造成整個(gè)裝置停車,給生產(chǎn)帶來巨大的損失,所以本文提出了以下幾點(diǎn)預(yù)防措施。

        (1)在隔膜電解法產(chǎn)生的燒堿溶液中,NaCl含量高達(dá)17%,能耗也高,不利于節(jié)能,建議采用最新的離子膜電解法的生產(chǎn)方式;

        (2)從一效蒸發(fā)器在短時(shí)間內(nèi)的腐蝕狀況發(fā)現(xiàn),奧氏體不銹鋼固溶處理也起著至關(guān)重要的作用,所以應(yīng)該適當(dāng)降低材料固溶熱處理溫度。

        3 措施的效果

        目前該廠此套裝置已經(jīng)停用,改用了較為先進(jìn)的離子膜電解法(利用離子膜電解法電解食鹽或氯化鉀水溶液來制造氯氣、氫氣和高純度的燒堿或氫氧化鉀)。經(jīng)過技術(shù)改造后,總能耗已大幅降低(與隔膜電解法相比),在4 000 A/m電流密度下,每噸燒堿的直流電耗為 7.56~7.92 GJ(2 100~2 200 kWh);燒堿純度提高,50%的氫氧化鈉堿液,含氯化鈉50~60 ppm;操作、控制相對都比較容易;適應(yīng)負(fù)荷變化的能力較大。

        [1]孫振熙.燒堿裝置-效蒸發(fā)器失效原因分析及對策研究[D].北京:北京化工大學(xué),2004.

        [2]機(jī)械工業(yè)理化檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)和資格鑒定委員會(huì).金相檢驗(yàn)[M].北京:中國計(jì)量出版社,2008.

        [3]劉福才,張以勇.奧氏體不銹鋼壓力容器裂紋分析及處理[J],化工管理,2014,(8):184-187.

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