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        殼牌粉煤加壓氣化裝置運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及應(yīng)對措施

        2015-02-12 04:27:10閔文偉
        天津化工 2015年6期
        關(guān)鍵詞:爐溫煤種煤氣化

        閔文偉

        (天津渤化永利化工股份有限公司,天津 300452)

        天津渤化永利化工股份有限公司有日處理煤量2000t殼牌粉煤加壓氣化裝置兩套,配套30萬t合成氨、50萬t甲醇和4.6億標(biāo)m3的制氣裝置,項目自2007年5月份開工建設(shè),2010年8月和10月兩臺爐相繼一次開車成功,從開車到穩(wěn)定運(yùn)行,工程技術(shù)人員花了大量的時間進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),先后對工藝操作、工藝流程再造、設(shè)備改造、儀表電氣優(yōu)化等方面進(jìn)行大膽創(chuàng)新,收到了較好效果,為長周期高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行打下了堅實基礎(chǔ),下面就運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題及應(yīng)對措施與大家進(jìn)行探討和學(xué)習(xí)。

        1 流程介紹

        殼牌煤氣化技術(shù)采用干粉煤加壓氣化,是當(dāng)今清潔利用煤炭資源的國際先進(jìn)技術(shù)之一[1]。干煤粉多燒嘴進(jìn)料,高溫高壓氣化,廢熱鍋爐冷卻,具有調(diào)節(jié)能力強(qiáng)、碳轉(zhuǎn)化率高,氧耗低,冷煤氣效率和熱效率高,煤氣有效氣CO+H2含量高,含塵量低,燒嘴壽命長,氣化爐內(nèi)無耐火磚襯里和轉(zhuǎn)動部件,維護(hù)量少,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)周期長,無需備爐,單爐生產(chǎn)能力大,煤種適應(yīng)性廣,環(huán)境友好等特點。殼牌加壓粉煤氣化裝置主要由煤粉制備、煤粉加壓輸送、加壓氣化、渣水脫除、干法除灰、濕法除灰、初步水處理和公用工程共8個單元組成。

        2 運(yùn)行中出現(xiàn)的問題

        2.1 殼牌煤氣化因其采用粉煤為原料,對煤種的使用性比較廣,不同的廠家,因設(shè)計煤種不同,氣化裝置的設(shè)計不盡相同,開車初期由于對殼牌工藝了解不深,對煤質(zhì)控制不嚴(yán),多次因煤質(zhì)波動造成氣化爐堵渣或氣化爐過燒,水冷壁澆注料嚴(yán)重脫落等問題。

        2.2 螺旋輸送給料機(jī)是煤粉制備單元中的關(guān)鍵設(shè)備,主要將煤粉袋式過濾器收集下來的煤粉經(jīng)過螺旋輸送給料機(jī)輸送到下游或是分配到煤粉加壓輸送的另一個系列,在開車過程中多次出現(xiàn)螺旋輸送給料機(jī)故障,造成氣化爐減負(fù)荷的事故。

        2.3 開工燒嘴是殼牌煤氣化裝置的關(guān)鍵設(shè)備,運(yùn)行的好壞直接關(guān)系到開車的進(jìn)程,也是殼牌關(guān)鍵設(shè)備中操作最困難,技術(shù)要求最高的設(shè)備,各廠家在這個設(shè)備的操作中都出現(xiàn)大大小小的困難,點火過程中經(jīng)常出現(xiàn)燒毀,延長開車時間的問題。

        2.4 氣化爐實際運(yùn)行負(fù)荷達(dá)不到設(shè)計值,即使短時間達(dá)到100%負(fù)荷,13TI0019溫度超過750℃,合成氣冷卻器很快就會出現(xiàn)積灰問題,不能達(dá)到長周期運(yùn)行要求[2]。

        2.5 撈渣機(jī)是渣水脫除單元中關(guān)鍵設(shè)備,在原始開車過程中,經(jīng)常出現(xiàn)渣撈不走,減速機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行,運(yùn)行振動大,頻繁故障無法運(yùn)行的問題。

        3 原因分析及應(yīng)對措施

        3.1 殼牌煤氣化技術(shù)煤種適應(yīng)性強(qiáng)存在認(rèn)識上誤區(qū),適應(yīng)性強(qiáng)指的是殼牌煤氣化對煤種的要求不高,從無煙煤到褐煤都可以采用煤氣化粉煤加壓技術(shù),但一旦設(shè)計煤種確定后,氣化爐設(shè)計就定型了,實際生產(chǎn)的煤種也就只局限在設(shè)計煤種上下2%~3%的波動,同時對煤質(zhì)的穩(wěn)定性要求十分苛刻,波動范圍窄,爐溫控制要求精準(zhǔn)[3]。

        原因分析:首先,殼牌粉煤加壓氣化技術(shù)工藝包設(shè)計關(guān)鍵設(shè)計依據(jù)是設(shè)計煤種,一旦煤種確定,整個工藝各單元系統(tǒng)都是根據(jù)煤種的灰分、熱值、揮發(fā)分、水分等關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)計磨煤輸送能力,渣、灰處理能力,如實際生產(chǎn)過程中所用煤種與設(shè)計煤種有較大差別,特別是灰分指標(biāo)超設(shè)計值較多,就會出現(xiàn)氣化爐負(fù)荷達(dá)不到設(shè)計值,而渣灰處理能力已超設(shè)計值。其次,對煤質(zhì)管理的不重視,認(rèn)為殼牌煤氣化爐與鍋爐類似,把原料煤當(dāng)燃料煤,灰熔點高了,認(rèn)為多加石灰石就可以調(diào)整過來,忽視了煤質(zhì)的不均勻性和石灰石添加系統(tǒng)的不穩(wěn)定性,因煤質(zhì)的不穩(wěn)定,爐溫波動大,靠人為調(diào)整氧煤比來維持爐溫恒定,幾乎做不到,氣化爐水冷壁不是過燒就是渣口堵渣,很難使氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行,抓好煤質(zhì)管理是氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行的前提。最后,爐溫的控制不能單單靠13FI0047來控制,應(yīng)參考其它參數(shù)共同判斷爐溫變化,做到早判斷,早調(diào)整,發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整。13FI0047是反映小室蒸汽產(chǎn)量的計量點,也是爐溫高低最直接的控制點,13FI0047的控制也不是一成不變的,與煤種,與水冷壁澆注料厚度、下游中壓蒸汽管網(wǎng)壓力波動等因素息息相關(guān),如果爐溫的控制單憑這一個點,就容易出現(xiàn)爐溫控制不是過高就是過低的情況,嚴(yán)重時直接導(dǎo)致停車[4]。

        處理措施:首先,在實際生產(chǎn)過程中,要嚴(yán)格控制入爐煤的煤質(zhì)和均一性,煤質(zhì)控制主要抓住與設(shè)計煤種的統(tǒng)一,嚴(yán)格控制原料煤的水分、揮發(fā)分、灰熔點、熱值、灰分,越接近或優(yōu)于設(shè)計煤種為宜,水分和揮發(fā)分主要考慮磨煤干燥能力和磨煤布袋的安全性,灰分和熱值主要考慮渣、灰系統(tǒng)的處理能力和經(jīng)濟(jì)性,灰熔點主要考慮爐溫控制要溫。一般情況下,原煤控制值水分不超過12%,揮發(fā)分不超過28%,灰熔點在1400-1450℃,熱值大于2.39±107J/kg,灰分在12%~16%為宜。其次,在均一性上,要求對原煤進(jìn)行四點控制法,從礦點、入庫、混配、入爐進(jìn)行多點控制,每步都嚴(yán)格把關(guān),每堆煤進(jìn)行多點取樣,一般一個混樣,三個分樣,以檢驗原煤或混配后的均一性,要求灰熔點相差不超過50℃,灰分不超過2%p[5]。最后,在爐溫的控制上可以參考甲烷含量、二氧化碳含量、急冷段水汽密度、渣水密度、小室蒸汽產(chǎn)量、渣的型態(tài)、灰渣殘?zhí)慷鄥?shù)來判斷爐溫的變化趨勢,特別是水淬渣中小細(xì)渣、針形渣、玻璃渣各自占的比例來判斷爐溫的高低,要求多取渣,多看渣,每兩小時取一次渣,遇到氧煤比調(diào)整較多和負(fù)荷調(diào)整較大時,更是如此,通過這種日積月累,找出適合自己煤種的負(fù)荷與13FI0047的對應(yīng)關(guān)系。

        3.2 螺旋輸送給料機(jī)技術(shù)要求較高,設(shè)備選型上較困難,實際運(yùn)行達(dá)不到要求,同時在設(shè)備配置上不合理,可以取消部分設(shè)備。

        原因分析:螺旋輸送給料機(jī)在設(shè)備配置上共8臺,分別為X1102A/B/C/D四臺,X1104A/B兩臺,X1205A/B兩臺,原設(shè)計考慮輸送煤粉容易造成軸承進(jìn)粉損壞的特殊性,要求給料機(jī)為通軸設(shè)計,約10m的鉸刀中間不允許有支撐軸瓦,支撐全部靠兩端的軸承座支撐,實際運(yùn)行中長軸有一定的撓度,經(jīng)常出現(xiàn)兩端軸承進(jìn)煤粉磨損嚴(yán)重,造成故障。同時在設(shè)備配置上,我們發(fā)現(xiàn)X1102A/C和X1205A/B與V1201上下落差較大,不需要傳動設(shè)備就自己自流下粉[6]。

        處理措施:針對長軸較大這一固有缺點,通過設(shè)備改造,將長軸增加中間支撐軸瓦,以3m左右為長度單位,進(jìn)行增設(shè),減少因軸撓度大對軸承的影響,同時定期對軸承進(jìn)行加油,達(dá)到了較好效果,故障率大大降低,更換時間大大縮短。經(jīng)過對落差和下煤自流角度的計算,取消了X1102A/C和X1205A/B,由原設(shè)計的8臺設(shè)備,縮減到4臺設(shè)備,從實際運(yùn)行情況看,煤粉自流順暢,也沒用出現(xiàn)管線堵粉的問題,從根本上解決了設(shè)備故障對生產(chǎn)的影響[7]。

        3.3 開工燒嘴對氧油比、通道的潔凈度、銅頭的預(yù)緊力、柴油背壓及柴油的控制系統(tǒng)要求非常嚴(yán)格,在開車過程中有一個環(huán)節(jié)出問題,都有可能造成銅頭和或冷卻水夾套燒毀,延緩開車進(jìn)度。

        原因分析:開工燒嘴原始設(shè)計中柴油和氧氣在燒嘴頭部,也就是銅頭部位進(jìn)行混合,噴出頭部后,在點火燒嘴引燃的條件下,點火燒嘴才能點著,點火過程中先進(jìn)柴油,后進(jìn)氧,柴油一般先給個預(yù)開度,柴油穩(wěn)定后,在進(jìn)氧,在進(jìn)氧過程中如果出現(xiàn)氧壓和流量波動,氧煤比波動大,輕則燃燒不好,火焰強(qiáng)度差,重則直接燒毀銅頭和水夾套,即使通過模擬試車,用氮氣代替氧氣模擬整個開車過程,也時常出現(xiàn)燒毀的問題,設(shè)計不合理是其主要問題。

        處理措施:西安航天[8]針對開工燒嘴容易燒毀的問題,利用設(shè)計院自身優(yōu)勢,結(jié)合點火、燃燒的原理,從設(shè)計上改變了柴油和氧氣在頭部混合容易燒毀的缺陷,研發(fā)了點火開工一體化燒嘴,柴油和氧氣分別走兩個通道,在頭部外混合,另外利用節(jié)流膨脹原理使頭部在介質(zhì)流過后能自然冷卻,達(dá)到自保護(hù)的作用,另外在對氧油比的控制上,波動范圍也大大變寬,柴油壓力、流量波動能力也增強(qiáng),開工的成功率幾乎百分之百。

        3.4 循環(huán)氣壓縮機(jī)是殼牌煤氣化裝置核心設(shè)備之一,打氣量的不足是造成氣化爐不能高負(fù)荷運(yùn)行的主要原因。

        原因分析:循環(huán)氣壓縮機(jī)的打氣量直接關(guān)系到氣化爐負(fù)荷率,在原始設(shè)計中,氣化爐激冷比設(shè)計為1.0~1.1,激冷后的溫度為900℃,13TI0019溫度為2/3FT-150℃,保守約750℃,但各廠家使用煤種不同,溫度控制也不多盡相同,通過運(yùn)行激冷比在1.25以上,19溫度控制在700以下是比較符合長周期穩(wěn)定運(yùn)行實際要求的,在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上怎樣增加大氣量對負(fù)荷提升尤為重要。

        處理措施:K1301循環(huán)氣壓縮機(jī)原始設(shè)計打氣量為193572kg/h,機(jī)組在設(shè)計之初電機(jī)富裕量較大,只通過對葉輪的改造,使打氣量提升到241965kg/h(提高25%),負(fù)荷也從80%提升到92%,為了使負(fù)荷進(jìn)一步提升,通過增加支撐瓦接觸面積,電機(jī)和變頻器擴(kuò)容,使打氣量提高到275000kg/h(又提高15%),使負(fù)荷具備了105%的能力[9]。

        3.5 撈渣機(jī)溢流堰設(shè)計不合理,張緊裝置設(shè)計不合理。

        原因分析:刮板撈渣機(jī)主要用于從液體與固體混合物中將符合一定粒度的固體物質(zhì)分離出來。刮板撈渣機(jī)由前后箱體組成,前箱體盛渣,通過溢流堰將清液溢流到后箱體,在經(jīng)過初步水處理系統(tǒng)處理后回用,原撈渣機(jī)溢流堰設(shè)計較高,撈渣機(jī)在撈渣過程中,液位控制較高,刮板經(jīng)過前箱體的上箱體時,只有少部分渣撈走,經(jīng)過幾輪下渣后,渣堆積在上箱體的爬坡段,越積越多,最后造成堵渣,減速機(jī)超負(fù)荷跳車,溢流堰高造成液位高,撈渣效率低。撈渣機(jī)在原設(shè)計中張緊裝置在機(jī)頭,撈渣機(jī)的鏈條經(jīng)過一段時間運(yùn)行后,鏈條有拉長的現(xiàn)象,為避免上下刮板相互剮蹭,幾乎每個月都要對鏈條進(jìn)行截斷調(diào)整,每次調(diào)整都要對減速機(jī)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

        處理措施:針對溢流堰設(shè)計不合理的問題,將溢流堰往下調(diào)整,溢流堰的上堰略高于前箱體底部導(dǎo)向輥100mm左右,使撈渣時液位降低,提高撈渣效率,在一個下渣周期內(nèi)保證渣能拉走,同時在溢流堰門洞內(nèi)增加過濾網(wǎng),防止大渣塊溢流過去影響渣水泵的運(yùn)行。針對張緊裝置不合理的問題,將張緊裝置改為機(jī)尾張緊,通過增加改向棍、彈簧和絲桿,調(diào)整鏈條的預(yù)緊力,免除了頻繁截短鏈條和調(diào)整減速機(jī)的工作,使撈渣機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行周期大大加強(qiáng)。

        4 結(jié)束語

        針對殼牌粉煤加壓氣化裝置開車后陸續(xù)暴露出的問題,在對產(chǎn)生這些問題的原因進(jìn)行認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上,提出了相應(yīng)的解決辦法并實施改造,達(dá)到了長周期高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行目的。

        [1]唐宏青.Shell煤氣化工藝的評述和改進(jìn)意見[A].煤化工,2005:06.

        [2]吳楓,閻承信.關(guān)于Shell氣化法原料用煤的探討[J].大氮肥,2002:05.

        [3]任曉旺.殼牌煤氣化裝置的生產(chǎn)運(yùn)行與技改措施[J].化肥設(shè)計,2011:01.

        [4]陸文學(xué),徐美同.殼牌(shell)煤粉加壓氣化技術(shù)[J].燃料與化工,2003:05.

        [5]張彥民,候劉濤.殼牌氣化爐垮渣事故的原因及處理[J].化肥設(shè)計,2010:03.

        [6]張冬梅.Shell氣化爐中大塊渣形成機(jī)理及析鐵過程研究[D].安徽理工大學(xué),2012.

        [7]劉澤,唐煜.撈渣機(jī)故障分析及技術(shù)改造[A].化學(xué)工程師,2012:04.

        [8]曾小毛,陳利.開工燒嘴檢修要點及改進(jìn)方法[J].大氮肥,2011,(34):3.

        [9]蘇瑩瑩.shell煤氣化撈渣機(jī)故障分析及解決措施[B].化工設(shè)計通訊,2015,(41):1.

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