吳珉
(寶鋼集團(tuán)八鋼公司能源中心)
八鋼熱電二期化水站采用反滲透處理法對(duì)預(yù)處理出水中的絕大部分鹽分進(jìn)行脫除,化水站是水處理的核心和關(guān)鍵設(shè)備。為保證反滲透的正常運(yùn)行,反滲透的段間壓差ΔP<0.25MPa。當(dāng)反滲透運(yùn)行壓差在短期內(nèi)出現(xiàn)較快的上升,必須通過(guò)降低產(chǎn)水量來(lái)保證壓差,而產(chǎn)水量的下降又會(huì)影響除鹽水的正常供應(yīng)。因此查找并排除反滲透運(yùn)行壓差上升過(guò)快的原因是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。
熱電化水站反滲透工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 熱電化水站反滲透工藝流程
反滲透的設(shè)計(jì)產(chǎn)水量是85m3/h,當(dāng)反滲透段間壓差增速過(guò)快時(shí),為保證壓差,滿足安全運(yùn)行,需要調(diào)整產(chǎn)水閥門(mén)來(lái)滿足壓差的要求,結(jié)果使產(chǎn)水流量變小,導(dǎo)致最低流量為69m3/h,除鹽產(chǎn)水量無(wú)法滿足生產(chǎn)需求。為了解決這一矛盾需要對(duì)反滲透進(jìn)行化學(xué)清洗,使反滲透的壓差恢復(fù)正常。
熱電化水站共有四套反滲透裝置,為了能夠跟蹤了解反滲透壓差變化的情況,于2013年11月~12月對(duì)其中的4#反滲透的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),有關(guān)參數(shù)見(jiàn)表1。
從表1可以看出,為保證反滲透的正常運(yùn)行,平均每月對(duì)反滲透進(jìn)行兩次化學(xué)清洗,而根據(jù)工藝設(shè)計(jì),對(duì)于反滲透的化學(xué)清洗應(yīng)該每3個(gè)月進(jìn)行一次。而且從表1也可以看出隨著化學(xué)清洗的進(jìn)行,其運(yùn)行周期在不斷縮短,可見(jiàn)頻繁清洗對(duì)膜的使用壽命和運(yùn)行效果有極不利的影響,單純依靠化學(xué)清洗保證段間壓差來(lái)滿足供水量的辦法解決不了根本問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)行形成惡性循環(huán)。
為了找到熱電化水反滲透壓差異常升高的根本原因,首先對(duì)反滲透原水水質(zhì)參數(shù)(見(jiàn)表2)進(jìn)行了分析。
根據(jù)反滲透原水水質(zhì)成分分析,可以看出由于鈣鎂離子及氨氮的存在,反滲透膜組件易結(jié)垢,滋生細(xì)菌,發(fā)生有機(jī)物污染等問(wèn)題。為進(jìn)一步查找出原因,停運(yùn)4#反滲透系統(tǒng),打開(kāi)一段壓力容器進(jìn)、出水端板檢查,發(fā)現(xiàn)在膜的入口端部、內(nèi)壁上積有滑膩的黃白色粘稠狀、帶腥味的物質(zhì),出水端有綠色的物質(zhì),這些都是生物有機(jī)物污染的標(biāo)志,由此可以確定反滲透的膜組件被生物、有機(jī)物污染。為了去除這些污染物,采用反滲透的化學(xué)清洗方法。然而通過(guò)對(duì)4#反滲透的分析,可以看出,經(jīng)過(guò)化學(xué)清洗的反滲透仍然頻繁出現(xiàn)壓差升高的情況。
通過(guò)進(jìn)一步的檢查發(fā)現(xiàn):(1)不僅反滲透膜,其余的過(guò)水設(shè)施如反滲透前端的保安過(guò)濾器等設(shè)備也有生物污染物滋生,盡管對(duì)膜進(jìn)行了清洗,但在水流的作用下將其余部件的生物污染物帶至膜結(jié)構(gòu)中,結(jié)果造成了膜的污染。
(2)化學(xué)清洗過(guò)程中使用的藥劑NaOH溶液,其pH值>10,這種pH值下的金屬離子易生成金屬氫氧化物沉淀,附著于膜表面。
(3)反滲透膜采用正確的化學(xué)清洗方法對(duì)恢復(fù)膜的過(guò)濾性、流量具有重要影響。化學(xué)清洗過(guò)程的實(shí)質(zhì)就是清洗藥劑與污染物的化學(xué)反應(yīng)過(guò)程,清洗效果取決于反應(yīng)的有效程度:清洗液可以到達(dá)污染層深處與污染物反應(yīng)。傳統(tǒng)的循環(huán)、浸泡清洗方式在原水水質(zhì)復(fù)雜的情況下,會(huì)造成二次污染。
通過(guò)對(duì)反滲透壓差升高的原因進(jìn)行分析,制定了一系列解決方案,并且逐步實(shí)施。
(1)當(dāng)清洗液清洗反應(yīng)后顏色加深且pH值由原來(lái)的大于10下降至7時(shí),直接排放清洗液,避免污染物隨循環(huán)回流重新粘附到膜表面。
(2)確定堿洗→酸洗→堿洗→酸洗→殺菌劑消毒的清洗思路:交替用酸、堿性清洗液萃取有機(jī)污染物,用堿液先進(jìn)行清洗,在pH>10的情況下,可以溶解膜表面的有機(jī)污染物,但也不可避免的產(chǎn)生金屬氫氧化物沉淀,為了解除堿洗造成的二次污染,接著用鹽酸清洗,鹽酸可以與金屬離子接觸更為充分,這為酸洗提供了有力條件,再用堿液清洗則進(jìn)一步溶解了有機(jī)物。對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行酸堿洗之后,使用殺菌劑循環(huán)消毒,將洗除污垢后暴露出來(lái)的膜表面上滋生的微生物滅殺。
(3)在進(jìn)行化學(xué)清洗的方法進(jìn)行調(diào)整之前,對(duì)于化學(xué)清洗過(guò)程中清洗水泵出水流量、壓力及溫度等沒(méi)有給出具體的控制要求,調(diào)整后對(duì)這些指標(biāo)提出了具體的控制要求。即先將清洗液加熱至30℃,關(guān)閉待清洗反滲透濃水出口閥,啟動(dòng)清洗泵,開(kāi)啟清洗泵出口閥并調(diào)節(jié)清洗泵回流閥至輸出流量80 m3/h(被清洗組件),且壓力表表壓不大于0.4MPa,開(kāi)啟反滲透一段清洗水進(jìn)口門(mén)和清洗水回流門(mén),循環(huán)45分鐘(根據(jù)清洗出水水質(zhì)進(jìn)行調(diào)整)。再關(guān)閉第一段清洗液進(jìn)口門(mén),開(kāi)啟反滲透段間清洗液進(jìn)口門(mén)和清洗水回流門(mén),循環(huán)45分鐘(根據(jù)清洗出水水質(zhì)進(jìn)行調(diào)整),清洗溫度不大于30℃。
對(duì)一級(jí)保安過(guò)濾器進(jìn)水管路進(jìn)行定期殺菌(見(jiàn)圖2),在保證正常供水的前提下,停運(yùn)一級(jí)反滲透裝置及加藥系統(tǒng),開(kāi)啟殺菌劑泵并開(kāi)大其行程至100%,對(duì)反滲透前端設(shè)備及管路進(jìn)行殺菌。
傳統(tǒng)的非氧化殺菌劑的主要成分為異噻唑啉酮,具有殺菌作用,但反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng),用藥量大,這對(duì)于連續(xù)運(yùn)行的反滲透系統(tǒng)難于控制。鑒于此,引進(jìn)新型反滲透專用快速殺菌劑,其主要成分為改良后的2,2-雙溴代-3-次氮基-丙酰胺,它具有與膜兼容、殺菌作用時(shí)間短(30分鐘)的特點(diǎn),廣譜細(xì)菌滅活率可達(dá)99.99%以上,通過(guò)定期對(duì)反滲透進(jìn)行短時(shí)間沖擊式投加,可以很好地對(duì)滋生在膜內(nèi)的微生物消毒滅活并促使其剝落。
通過(guò)采取以上措施,在2014年3月~4月對(duì)熱電化水站4#反滲透的運(yùn)行情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)指標(biāo)見(jiàn)表3。
對(duì)反滲透的壓差異常問(wèn)題,采取相應(yīng)的改進(jìn)和防范措施后,對(duì)調(diào)整前后一級(jí)4#反滲透產(chǎn)水流量進(jìn)行了對(duì)比,見(jiàn)圖3。
由表3及圖3數(shù)據(jù)可看出,通過(guò)有效地控制反滲透膜的污染狀況才是穩(wěn)定控制段間壓差的可靠方法,利用上述的運(yùn)行管理方法,能夠?qū)⒍伍g壓差保持在理想狀態(tài),膜的清洗次數(shù)明顯減少,反滲透的產(chǎn)水量得以維持在85m3/h,保證了化水站的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
對(duì)于熱電化水站反滲透水處理工藝系統(tǒng)這種較為復(fù)雜的流程,要保持好的運(yùn)行效果僅僅改善某一方面是不夠的,需要從整個(gè)工藝流程進(jìn)行監(jiān)控,從源頭進(jìn)行控制。在日常的運(yùn)行操作過(guò)程中還應(yīng)對(duì)重點(diǎn)因素嚴(yán)格掌控,保證運(yùn)行效果的穩(wěn)定。例如:
(1)加強(qiáng)反滲透運(yùn)行壓差的監(jiān)控,使反滲透的段間壓差ΔP<0.25MPa。
(2)監(jiān)控原水水質(zhì),及時(shí)調(diào)整絮凝劑加藥量,使絮凝劑的投加量為10~20 mg/L。
(3)積極調(diào)整非氧化殺菌劑的加藥量,應(yīng)做到每天對(duì)反滲透進(jìn)行一次非氧化殺菌劑殺菌,控制加藥量為每升0.5×10-6。
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