蘇曉磊,劉雪潔,梁 鵬,黃 霞
(清華大學環(huán)境學院,北京 100084)
氮和磷是造成水體富營養(yǎng)化的重要原因,城市污水處理廠二級出水[1]并不能滿足地表水Ⅳ類水質標準[2];而且,有些地區(qū)污水處理廠執(zhí)行更加嚴格的氮磷排放標準,如北京、無錫等地[3],所以必須對常規(guī)城市污水處理廠二級出水進行深度脫氮除磷。
由于二級出水中有機物含量較低,不足以滿足異養(yǎng)反硝化所需碳源,需要外加碳源,從而出現成本高以及二次污染的問題[4-5]。硫自養(yǎng)反硝化工藝因具有設備簡單、無需外加碳源以及價格低廉等優(yōu)點而被廣泛關注[6-10],但以單質硫作為硫源時硫自養(yǎng)反硝化需要消耗堿度,且不具有除磷功能。吳中琴等[11]開發(fā)的硫鐵耦合工藝將單質硫和單質鐵組成填料床,不但可以消耗硫自養(yǎng)反硝化產生的H+,而且具有良好的脫氮除磷效果;硫鐵耦合工藝最大的問題就是填料床的板結,鐵屑與氧氣接觸形成鐵銹而造成填料堵塞,嚴重影響處理效果。因此,去除氧氣可以有效地改善板結造成的填料堵塞現象。傳統(tǒng)的除氧方法包括熱力法、解吸法、化學法、電化學法、生物法等[13]。相對其它方法,生物法具有價格低廉和生物操作容易的優(yōu)點。此外,不同填料填充方式也可能起到延緩堵塞的效果。
本研究在認識硫鐵耦合填料床堵塞機制的基礎上,通過利用硫自養(yǎng)反硝化填料床去除進水中的溶解氧,延緩鐵生銹板結,結合耦合填料填充方式來延緩填料堵塞,結合適時反沖,進一步降低硫鐵填料床堵塞,確保其長期穩(wěn)定脫氮除磷效果,為該技術進入工程實用化掃清障礙。
連續(xù)試驗采用反應器裝置如圖1所示,其中反應器-S有效高度為 60 cm,內徑為10 cm,底部設5 cm卵石層,填充層填料為硫磺顆粒,粒徑為2~4 mm,填充高度為25 cm,孔隙率為30%左右;在距離法蘭10、20和35 cm處設置取樣口,在進水處和填料頂端處設置測壓口;頂部設有出氣口。反應器-A和反應器-B有效高度均為100 cm,內徑為10 cm,底部設有5 cm卵石層,填料層填料均為硫磺顆粒和鐵刨花,填充的硫鐵質量比為3∶1,體積比為12∶1。反應器-A是硫磺顆粒和鐵刨花完全混合填裝,填充高度為45 cm,孔隙率在57%左右;反應器-B中鐵刨花填充在4個內徑為7.8 cm的塑料球里面,再與硫磺顆粒進行混合,填充高度為40 cm,孔隙率在52%左右。反應器-A和反應器-B在距離法蘭10、20、30、50和70 cm處設置取樣口,在進水處、10和50 cm(距離法蘭)處設置測壓口;頂部設有出氣口。反應器采用上流式進水;其中反應器-A和反應器-B的進水來自反應器-S 20 cm(距離法蘭)處。反應器-A和反應器-B并聯,與反應器-S串聯;反應器材料均為有機玻璃。
圖1 試驗裝置示意Fig.1 Schematic diagramof experimental setup
模擬城市污水廠二級出水;NO3-N:20 mg/L(反應器啟動階段為30 mg/L),由 NaNO3配制;TP:0.5 mg/L,由 K2HPO4配制;NH+4-N:2.5 mg/L,由NH4HCO3配制;Mg2+:0.2 mg/L,由 MgCl2配制。
試驗分為兩部分,第一部分主要研究反應器-S的脫氧性能,考察不同濾速條件下脫氧效果,同時考察脫氮性能及pH值的變化。第二部分主要考察硫自養(yǎng)-硫鐵耦合填料床脫氮除磷性能,比較不同填充方式、不同濾速的脫氮除磷效果,通過壓力變化表征硫鐵耦合填料床填料堵塞情況。
反應器-S接種;北京市北小河再生水廠缺氧池污泥,取上清液進行循環(huán)接種,進水流量為360 mL/min;循環(huán)接種10 d后,取消循環(huán),進行正常的進出水接種,進水流量為36 mL/min;監(jiān)測進出水濃度。
反應器-A和反應器-B接種;將接種完成反應器-S的出水通過蠕動泵打入到反應器-A和反應器-B里,用成熟的生物膜對反應器-A和反應器-B進行接種。
各指標的分析方法如表1所示。
表1 分析項目及分析方法Table 1 Analysis items and methods
反應器-S在不同濾速(0.55、0.75、0.86、1.07和1.37 m/h)的條件下運行,監(jiān)測進出水 DO濃度和濃度變化;結果如圖2所示。
圖2 反應器-S不同濾速DO和濃度隨填料高度的變化Fig.2 DO and concen trations changed with differen t heights of reactor-S
在不同的濾速條件下,反應器-S對DO有較好的去除效果,隨著填料高度的增加,DO濃度逐漸下降,在填料高度為25 cm處,DO濃度均低于0.4 mg/L,最低濃度達到0.29 mg/L,去除率均在90%以上。當濾速低于1.37 m/h時,在填料高度為15 cm時DO濃度均在1.0 mg/L以下,此時DO的去除率均在80%以上。
DO的去除主要源于反應器中脫氮硫桿菌的存在;在有O2存在的條件下,菌株可以有效利用單質硫作為底物,通過氧化作用獲取能量,從而去除O2;發(fā)生的反應主要有[14]:
由于O2是鐵銹生成的必要因素,所以去除大部分O2可以延緩鐵的生銹,進而延緩填料的板結。
在厭氧條件下,脫氮硫桿菌可以利用還原態(tài)的硫作為電子供體,以硝酸鹽作為電子受體,通過氧化還原作用獲取能量,發(fā)生的主要反應如下[6]。
由于在填料高度為15 cm處DO濃度已經低于1.0 mg/L,且為保證反應器-A和反應器-B進水有一定濃度的所以反應器-S的出水選在填料高度為15 cm處。
改變進水流量,使反應器-A和反應器-B濾速分別為1.2、0.9、0.7和0.4 m/h。不同濾速脫氮效果如圖3所示。
圖3 反應器-A和反應器-B不同濾速濃度隨高度變化Fig.3 concen trations changed with d ifferent heights of the reactors
由圖3可知,反應器-A和反應器-B具有良好的脫氮效果。當濾速為1.2 m/h時,進水濃度要較其他濾速條件高,這是因為反應器-A和反應器-B的進水來自反應器-S填料高度15 cm處的出水,在此濾速的條件下,水力停留時間較小,僅有一小部分的被反應器-S內的微生物消耗。該濾速條件下,反應器-A出水濃度在8.5 mg/L左右,要遠遠高于其他濾速條件下的出水濃度,原因是此時濾速過高,且進水濃度又較其他濾速的濃度高,所以出水濃度較高。反應器-B出水濃度在6 mg/L左右,同樣高于其他濾速條件下的出水濃度,原因如前。在其他濾速條件下,無論是反應器-A還是反應器-B,出水濃度均在2.5 mg/L以下,反應器-A最低出水濃度為 1.93 mg/L,反應器-B最低濃度為0.34 mg/L。
反應器-S、反應器-A和反應器-B最大脫氮負荷如表2所示。
表2 反應器-S、反應器-A和反應器-B最大脫氮負荷Tab le 2 The maximal denitrification rates of the reactors
由表2可知,3個反應器均具有非常高的脫氮負荷,尤其是反應器-S,最大脫氮負荷達2 000 mg/(L·d),反應器-A和反應器-B要稍差一些,一方面是由于進水濃度較低,硫自養(yǎng)反硝化屬于1/2級反應,與濃度相關,濃度越低,反應越不易進行;另一方面是由于反應器-A和反應器-B的進水流量是反應器-S的1/2,二者水力停留時間是反應器-S的2倍,所以去除負荷要較反應器-S小。反應器-B最大脫氮負荷要大于反應器-A處理效果要較反應器-A好。
改變進水流量,使反應器-A和反應器-B濾速分別為1.2、0.9、0.7和0.4 m/h。不同濾速除磷效果如圖4所示。
圖4 反應器-A和反應器-B不同濾速TP濃度隨高度變化Fig.4 TP in effluent changed with differen t heights of the reactors
由圖4可知,反應器-A與反應器-B的除磷效果良好,在出水高度為30 cm處出水TP濃度低于0.2 mg/L,50 cm處出水TP濃度均低于0.13 mg/L,最低出水TP濃度為0.06 mg/L。另外,不同濾速條件下TP處理效果相差不是很大,即使在濾速為1.2 m/h時,出水TP濃度依然在一個非常低的水平。
在濾速為0.4 m/h的條件下長期運行反應器-A和反應器-B,其壓力變化如圖5所示。
圖5 長期運行壓力變化Fig.5 Pressu re changed with the time
在運行的前50 d內,反應器-A和反應器-B的壓力變化均不大,填料內部并沒有堵塞情況發(fā)生。在隨后的運行中,反應器-B壓力幾乎保持不變,而反應器-A的壓力逐漸增大,遠遠高于反應器-B的壓力,說明反應器-A內部填料出現了板結,填料內部阻力變大,不利于反應的進行。在100 d左右的運行時間內,反應器-B壓力幾乎沒有變化,說明“脫氧+改變填充方式”的方法可以有效的延緩填料內部阻塞,從而使反應器正常運轉工作。
在反應器運行100 d左右進行第1次反沖洗;第1次反沖洗后,反應器-A內部壓力直接降低至10 kPa以下,與反應器-B壓力相當。在第1次反沖洗后的50 d進行第2次反沖洗,反沖洗后2個反應器壓力均下降到10 kPa以下。這說明反沖洗可以有效地解決填料的板結問題。
1)硫自養(yǎng)填料床具有良好的脫氧效果,在濾速分別為 0.55、0.75、0.86、1.07 和 1.37 m/h 時,填料高度為25 cm處出水DO濃度均低于0.4 mg/L,最低DO濃度達0.29 mg/L,去除率均在90%以上;在填料高度為15 cm處,除濾速1.37 m/h外,其他濾速條件下DO濃度均低于1 mg/L,去除率在80%以上。
2)硫自養(yǎng)-硫鐵耦合工藝具有良好的脫氮除磷效果,不同濾速不同填充方式出水TP均低于0.2 mg/L;在較低濾速條件下,出水濃度低于2.5 mg/L,最低出水濃度為0.34 mg/L。
3)經過長期運行,完全混合的填料床經過50 d后才漸漸開始出現堵塞,說明脫氧對填料的堵塞有一定的抑制作用;而帶有填料球的填料床在100 d的運行時間內未發(fā)生堵塞,表明“生物脫氧+改變填充方式”的方法可以有效延緩填料堵塞。當有板結發(fā)生時,反沖洗可以有效地解決板結問題。
[1]國家環(huán)境保護總局,國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局.GB18918-2002中華人民共和國國家標準---城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準[S].北京:中國環(huán)境出版社,2002
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