鄧成洪
(湖北黃龍灘水力發(fā)電廠,湖北 十堰 442000)
黃龍灘水電站#3機組調速器油管路振動原因分析及處理
鄧成洪
(湖北黃龍灘水力發(fā)電廠,湖北 十堰 442000)
黃龍灘水電站#3機組調速器在開、停機及調整負荷時油管路振動大,嚴重威脅機組的安全、穩(wěn)定運行。通過分析,采取了加固調速器油管路以及重新調整調速器開、關機行程及時間等措施,有效消除了管路振動的缺陷。
調速器;油管路;振動;加固
黃龍灘水電站是20世紀70年代建立的一個老水電站,原有2臺懸吊型機組,單機容量為85MW,總裝機容量為170MW;2005年8月擴建工程結束后,增加了2臺半傘型機組,單機容量為170MW,總裝機容量為340MW;該廠總裝機容量已經由以前的170MW達到現在的510MW。后增加的2臺半傘型機組編號為#3,#4,其調速器和油壓裝置布置在發(fā)電機層,過速限制器及分段關閉裝置布置在水輪機層,接力器布置在水車室;發(fā)電機層高程為172.8m,水輪機層高程為163.8m,水車室高程為162.0m;調速器采用南瑞自動化控制有限公司制造的ZFL-150D型自復中式調速器,主配壓閥最大工作行程為±15mm,工作油壓為4.0MPa,主配壓閥緊急關機時間為6 s,并配有分段關閉裝置;壓油裝置配置2臺壓油泵,互為備用,工作壓力為4.0MPa,轉速為1450 r/min,軸功率為32.8 kW,流量為22.7m3/h。
2005年8月3日,#3機組投運后,在機組開、停機及負荷調整過程中,調速器油管路振動劇烈,對機組的安全、穩(wěn)定運行構成了嚴重的威脅。在此期間,曾多次對調速器油管路進行檢查并緊固,都沒有徹底解決調速器油管路振動大的問題。2013年12月20日,在#3機組小修期間,檢查發(fā)現其調速器、壓油罐基礎固定螺栓有松動現象,調速器油管路支架固定部位管卡也有松動現象;現場測量調速器開機調整螺母與支座的間隙為4.5mm,關機調整螺母與支座的間隙為14.5mm,間隙偏大。
(1)由于廠房空間大、高度高,調速器油管路較長,負荷調整過程中管路中的油錘撞擊產生的振動大,這是造成調速器油管路振動大的主要原因。
(2)調速器緊急關機時調整螺母開度過大,調節(jié)螺母與支座的間隙較大,導致停機時主配壓閥活塞動作開口大,相應油流量大,加之油管路直徑從開始段的150mm變成100mm和80mm,也是造成油管路振動增大的原因。
針對上述分析,2013年12月22日,在#3機組小修期間,黃龍灘水電站組織相關技術人員對#3機組調速器及管路進行全面檢查。對管路固定部位進行測量,并對松動部位拍照;分析螺栓松動的程度,對松動部位進行加固;調速器油管路主要固定支架增加斜支撐,過速限制器主供、排油管增加支架;縱向和橫向加固調速器油管路,增加管箍及槽鋼,在兩面墻體打?24mm的膨脹螺栓連接200mm×250mm的鋼板進行固定,并在兩側加裝牛腿,再用槽鋼橫斷焊接;管箍與管路連接部位加裝3mm厚的橡膠墊,以增加緩沖和并加大接觸面。將調速器開、關機行程及時間重新進行了調整:調速器關機行程由原來的14.5mm減少為8.0mm,開機行程由原來的4.5 mm減少為3.5mm;開機時間為33 s,導葉開度從0到100%。未投入分段關閉裝置時,導葉開度從85%到0,緊急關機時間為6.0 s;投入分段關閉裝置(分段關閉裝置投入拐點為導葉關至54%)時,緊急關機時間為10.8 s。2014年1月10日,機組開、停機及調整負荷的過程中,調速器及油管路振動明顯降低。
對#3機組調速器油管路進行檢修處理后,經過半年多的運行,調速器及油管路振動明顯降低,運行平穩(wěn),無異常聲響,未出現故障,為機組的健康運行提供了有力保障,從而確保了#3水輪發(fā)電機組的安全運行。
(本文責編:劉芳)
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:1674-1951(2015)04-0004-01
鄧成洪(1972—),男,湖北十堰人,工程師,從事水力發(fā)電檢修方面的工作(E-mail:249549072@qq.com)。
2014-09-12;
2015-01-21