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        帶鋼跑偏問(wèn)題的研究

        2015-01-16 08:29:07山西中北大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院梁國(guó)強(qiáng)李世中唐山遷安市思文科德薄板科技有限公司楊維維
        河北農(nóng)機(jī) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:鞍座鋼卷延時(shí)

        1、山西中北大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院 梁國(guó)強(qiáng) 李世中 2、唐山遷安市思文科德薄板科技有限公司 楊維維

        1 引言

        在鋼卷運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)帶鋼偏離設(shè)備中心線及鋼卷運(yùn)輸過(guò)程中翻卷的情況,這種跑偏現(xiàn)象直接影響生產(chǎn)的安全運(yùn)行,造成設(shè)備損壞,降低設(shè)備的使用壽命,因此在對(duì)中控制系統(tǒng)中必須予以解決[1-2]。由于工業(yè)環(huán)境中系統(tǒng)的多樣性和復(fù)雜性,造成D帶鋼跑偏的因素多種多樣,主要有設(shè)備精度問(wèn)題、帶鋼板型問(wèn)題及張力控制問(wèn)題[3]。原因不同,處理方法也不盡相同。因此,對(duì)于帶鋼跑偏及翻卷的問(wèn)題必須系統(tǒng)地觀察、測(cè)量及統(tǒng)計(jì),最終分析出造成帶鋼跑偏及翻卷的因素。

        鋼卷的對(duì)中順控功能可由操作人員直接啟動(dòng),也可由2#步進(jìn)梁進(jìn)行啟動(dòng)。由2#步進(jìn)梁進(jìn)行啟動(dòng)時(shí),在兩個(gè)步進(jìn)梁動(dòng)作前要選擇自動(dòng)對(duì)中功能,操作人員需每次在步進(jìn)梁動(dòng)作之前進(jìn)行選擇自動(dòng)對(duì)中,此種控制方式的缺點(diǎn)在于,操作人員有時(shí)會(huì)忘記選擇該功能,未進(jìn)行對(duì)中操作,同時(shí),由于該按鈕位于觸摸屏上,在外界干擾等環(huán)境下有時(shí)不是很確定按鈕是否處于選中狀態(tài),造成未進(jìn)行對(duì)中操作。

        2 相關(guān)設(shè)備的觀察及研究

        2.1 步進(jìn)粱處鋼卷對(duì)中功能

        鋼卷在步進(jìn)粱11#鞍座完成鋼卷對(duì)中功能,對(duì)中擺臂兩端各安裝一個(gè)超聲波傳感器,落下后用于測(cè)量鋼卷兩側(cè)的距離,對(duì)中鞍座根據(jù)超聲波傳感器實(shí)際測(cè)量的兩側(cè)位置偏差對(duì)鋼卷位置進(jìn)行調(diào)整[4],圖1為鋼卷對(duì)中的控制方法。其中,a為南側(cè)超聲波傳感器距鋼卷的距離;b為北側(cè)超聲波傳感器距鋼卷的距離。

        圖1 鋼卷對(duì)中功能示意圖

        根據(jù)長(zhǎng)時(shí)間的觀察、統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),大部分的原料鋼卷在卷心附近存在溢出邊現(xiàn)象,同時(shí),對(duì)中擺臂落下后大部分處于鋼卷溢出邊位置,造成鋼卷測(cè)量距離不準(zhǔn)確。為解決這一問(wèn)題,將對(duì)中擺臂測(cè)量位置進(jìn)行了調(diào)整,使測(cè)量位置遠(yuǎn)離鋼卷溢出邊位置,調(diào)整后測(cè)量對(duì)中后的鋼卷兩側(cè)距離偏差在允許范圍之內(nèi)。

        2.2 帶頭處理裝置功能

        帶頭處理裝置對(duì)帶頭進(jìn)行準(zhǔn)備處理,方便后續(xù)穿帶。帶頭處理過(guò)程中,需要對(duì)鋼卷進(jìn)行正反向轉(zhuǎn)動(dòng),因此,帶頭處理前后,兩側(cè)的距離可能會(huì)發(fā)生變化,與原料鋼卷及地輥的水平度等都有關(guān)系,通過(guò)對(duì)帶頭處理裝置處帶鋼帶頭處理前后進(jìn)行的對(duì)比觀察,發(fā)現(xiàn)地輥旋轉(zhuǎn)前后鋼卷位置變化不大且無(wú)規(guī)律,排除了地輥水平旋轉(zhuǎn)造成的鋼卷跑偏問(wèn)題。

        2.3 鋼卷交接位

        13#鞍座為鋼卷梭車(chē)運(yùn)走鋼卷的位置,因其為十字鞍座,步進(jìn)梁運(yùn)送鋼卷到該位置時(shí),如果跑偏,極易造成鋼卷梭車(chē)運(yùn)輸過(guò)程中翻卷,若跑偏嚴(yán)重的情況下,鋼卷運(yùn)送到該鞍座便會(huì)翻卷。通過(guò)對(duì)13#鞍座的分析、統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)大部分鋼卷在該鞍座處都會(huì)偏北30mm,為解決該問(wèn)題對(duì)步進(jìn)梁的步距進(jìn)行了調(diào)整,由于步進(jìn)梁移動(dòng)造成的誤差是累積的,所以將步進(jìn)梁的步距減小了15mm。

        通過(guò)上述更改后發(fā)現(xiàn)鋼卷在進(jìn)行對(duì)中操作后,運(yùn)輸?shù)?3#鞍座時(shí)鋼卷處于中心位置,但是隨之也出現(xiàn)了一個(gè)新的問(wèn)題,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)對(duì)中擺臂落下后,不進(jìn)行對(duì)中,擺臂直接抬起的現(xiàn)象,然而對(duì)程序查找未發(fā)現(xiàn)異常,之后將相關(guān)信號(hào)加入PDA曲線發(fā)現(xiàn),由于超聲波傳感器的延遲特性,對(duì)中擺臂落下,超聲波傳感器檢測(cè)到鋼卷后,測(cè)量的實(shí)際距離不能立刻更新,造成兩側(cè)測(cè)量的值相同,無(wú)法進(jìn)行對(duì)中動(dòng)作,導(dǎo)致鋼卷跑偏。

        3 解決超聲波傳感器延時(shí)特性的PLC程序

        3.1 PLC程序設(shè)計(jì)

        研究超聲波傳感器延時(shí)特性問(wèn)題,有利于解決鋼卷跑偏問(wèn)題,在編制PLC程序時(shí),采用的是對(duì)中擺臂落下1秒后才可啟動(dòng)對(duì)中功能,此時(shí)測(cè)量的值才是實(shí)際測(cè)量的真實(shí)值,保證了控制的精確度,PLC控制程序中解決超聲波傳感器延時(shí)特性的程序流程圖如圖2所示。

        圖 2優(yōu)化后的鋼卷對(duì)中功能示意圖

        按照上述流程圖,可以利用STEP7軟件在西門(mén)子400系列CPU416-2DP的PLC上開(kāi)發(fā)控制程序。圖3為加延時(shí)環(huán)節(jié)的對(duì)中程序。

        圖3 加延時(shí)環(huán)節(jié)的對(duì)中程序

        為了防止人為的不確定因素造成的鋼卷跑偏情況發(fā)生,將鋼卷的對(duì)中功能設(shè)置為全自動(dòng),不用人為干預(yù)。同時(shí),在設(shè)備出現(xiàn)故障,對(duì)中操作執(zhí)行到一半被中斷后,也要進(jìn)行對(duì)中操作,防止由于未對(duì)中造成的鋼卷跑偏,在程序中加入聯(lián)鎖,未進(jìn)行對(duì)中操作步進(jìn)梁不允許動(dòng)作,如圖4所示。

        圖4 程序中加入聯(lián)鎖

        3.2 采用PLC控制的效果

        在采用PLC控制之前,由于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、原料、設(shè)備儀器等影響,造成人工控制的不及時(shí)性和設(shè)備的不可靠性[5],甚至忘記選擇自動(dòng)對(duì)中功能,未進(jìn)行對(duì)中操作,而在采用PLC控制之后,能夠及時(shí)有效地防止鋼卷跑偏問(wèn)題的發(fā)生。

        4 結(jié)論

        排除了帶頭處理裝置造成的鋼卷跑偏,預(yù)防了人為因素造成的鋼卷跑偏,開(kāi)發(fā)了全自動(dòng)對(duì)中程序,降低了人工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了系統(tǒng)的可靠性。找出了步進(jìn)梁前進(jìn)距離造成的鋼卷跑偏,并進(jìn)行了處理;找出了原料鋼卷溢出邊造成的距離檢測(cè)錯(cuò)誤導(dǎo)致的鋼卷跑偏,對(duì)測(cè)量位置進(jìn)行調(diào)整,并利用STEP7軟件在西門(mén)子 400系列CPU416-2DP的PLC上開(kāi)發(fā)了由于調(diào)整測(cè)量位置后凸顯出的超聲波傳感器延時(shí)特性的控制程序。

        [1]鄒鳳欣,楊溪林,高增雪等.基于電感式位置檢測(cè)原理的帶鋼糾偏控制方法[J].冶金自動(dòng)化,2006(4):37-39.

        [2]鄒鵬程,陳建華,齊杰斌等.冷軋?zhí)幚砭€帶鋼糾偏控制系統(tǒng)研究 [J].礦冶,2013.22(增刊):202-204.

        [3]傅作寶.冷軋薄鋼板生產(chǎn)[M].北京:機(jī)械出版社,2005:25-35.

        [4]柴俊英,于革剛,劉明利等.包裝能力90萬(wàn)t/年的鋼卷包裝機(jī)組設(shè)計(jì)方案研究[J].冶金設(shè)備,2007特刊:30-33.

        [5]蔣炳炎,胡文東,馮旭山等.酸溫滯后問(wèn)題的PLC控制 [J].中南大學(xué)學(xué)報(bào),2004.35(2):249-252.

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