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        工程胎胎面纏繞生產(chǎn)線調(diào)速系統(tǒng)的模糊控制

        2015-01-16 01:23:00王存雷
        科技視界 2015年20期
        關(guān)鍵詞:膠條胎面模糊控制

        王存雷

        (天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,中國(guó) 天津 300131)

        進(jìn)入21世紀(jì),隨著公路交通和采礦業(yè)的迅速發(fā)展,使得大型的工程機(jī)械輪胎的需求不斷的增加。大型工程輪胎直徑大,斷面寬,胎面厚,傳統(tǒng)的貼合工藝已經(jīng)不能滿足正常的生產(chǎn)要求,同時(shí)斷面寬,厚度大的胎面人工貼合很難搬運(yùn),而且容易產(chǎn)生窩氣現(xiàn)象,為了適應(yīng)輪胎生產(chǎn)廠家的需求,我公司自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)了工程胎胎面纏繞生產(chǎn)線,是一種適用于工程子午線輪胎基部膠、胎面膠等膠部件纏繞的專用設(shè)備。

        在胎面纏繞生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)中,針對(duì)整條生產(chǎn)線交流電動(dòng)機(jī)組的各個(gè)傳動(dòng)點(diǎn)速度難以互相協(xié)調(diào)、匹配等困難,提出電機(jī)線速度模糊控制的技術(shù)方案。在對(duì)生產(chǎn)線調(diào)速設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,詳細(xì)論述模糊控制器的設(shè)計(jì)及程序的實(shí)現(xiàn)。以研華工控機(jī)為上位機(jī)監(jiān)控,AB RSLogix5000 PLC和PF-40變頻器以及工業(yè)以太網(wǎng)為基礎(chǔ),研究胎面纏繞生產(chǎn)線調(diào)速模糊控制的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),實(shí)際運(yùn)行表明,采用模糊控制可以滿足整個(gè)機(jī)組的線速度級(jí)聯(lián)、同步、動(dòng)態(tài)補(bǔ)償?shù)茸詣?dòng)化控制要求。

        1 生產(chǎn)線的組成以及速度調(diào)節(jié)的要求

        1.1 生產(chǎn)線的組成

        本生產(chǎn)線由擠出機(jī),(帶有形狀)壓型輥,冷卻鼓,儲(chǔ)料裝置,纏繞主機(jī)(包括運(yùn)動(dòng)底座,支架及托架,纏繞頭)組成,如圖1所示。

        膠料通過(guò)擠出機(jī)螺桿轉(zhuǎn)動(dòng)擠出膠條,生產(chǎn)狀態(tài)為連續(xù)狀態(tài),膠條經(jīng)過(guò)型輥,產(chǎn)生工藝要求的膠條形狀,然后經(jīng)過(guò)主動(dòng)輥進(jìn)入雙鼓冷卻裝置,經(jīng)過(guò)冷卻后的膠條進(jìn)入儲(chǔ)料裝置,支架及托架裝置,最后進(jìn)入纏繞頭,為了避免膠條的寬窄不一,出現(xiàn)飛邊或過(guò)窄的現(xiàn)象,所以整條生產(chǎn)線速度的匹配十分重要。

        纏繞過(guò)程中,整條生產(chǎn)線的運(yùn)動(dòng)控制均采用伺服控制,通過(guò)各個(gè)伺服電機(jī)間的速度匹配,保證纏繞過(guò)程中的速度可控,減少拉伸;壓型輥的出口處安裝有測(cè)寬裝置,以保證膠條寬度基本恒定。通過(guò)安裝在纏繞機(jī)頭上的編碼器,可以實(shí)時(shí)檢測(cè)成型鼓的線速度,通過(guò)調(diào)整成型機(jī)成型鼓的轉(zhuǎn)速來(lái)保證成型鼓的線速度與膠條輸送速度的匹配,將胎面膠以連續(xù)膠條形式以受控螺旋、可變螺距纏繞到輪胎上形成胎面,從而完成準(zhǔn)確重量的纏繞。

        工程胎胎面纏繞的胎面重量控制是整個(gè)纏繞過(guò)程的決定因素,為保證纏繞重量的準(zhǔn)確,必須使膠條連續(xù)穩(wěn)定,并且纏繞生產(chǎn)線的速度和成型機(jī)成型鼓的速度必須做到精確匹配。

        圖1 纏繞生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)圖

        1.2 生產(chǎn)線速度控制要求

        胎面纏繞出生產(chǎn)線的主要控制要求是:纏繞膠條通過(guò)口型板擠出預(yù)成型后,在經(jīng)過(guò)設(shè)定的型輥形成工藝要求的形狀,然后按順序依次經(jīng)過(guò)其后的各輸送裝置,各輸送環(huán)節(jié)之間有嚴(yán)格速度匹配,通過(guò)各個(gè)輸送裝置間伺服電機(jī)速度的匹配,實(shí)現(xiàn)對(duì)膠料的張力控制,使擠出的膠料既不能拉伸又不能堆積,從而達(dá)到全線的速度匹配,防止堆膠和膠條拉伸。

        根據(jù)上述控制過(guò)程和要求,需要生產(chǎn)線具有較強(qiáng)的速度整定能力,以保證胎面的產(chǎn)品質(zhì)量。膠條寬度穩(wěn)定是纏繞重量穩(wěn)定的基礎(chǔ),擠出機(jī)型輥的出口裝有測(cè)寬傳感器,測(cè)寬傳感器的信號(hào)通過(guò)以太網(wǎng)進(jìn)入模擬量模塊,模擬量模塊將信號(hào)傳入PLC中,PLC通過(guò)調(diào)節(jié)伺服驅(qū)動(dòng)器調(diào)節(jié)型輥伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速大小來(lái)調(diào)解膠條寬度,當(dāng)膠條寬度高于設(shè)定寬度時(shí),提高型輥轉(zhuǎn)速,反之,降低型輥速度。

        纏繞機(jī)可以通過(guò)模擬信號(hào)(0-10V)來(lái)控制成型鼓的速度,然后發(fā)出一個(gè)啟動(dòng)/停止信號(hào),同時(shí)從成型機(jī)上得到準(zhǔn)備和故障信號(hào),作為反饋信號(hào)。

        圖2 測(cè)寬調(diào)速裝置

        從圖2測(cè)寬調(diào)速裝置原理可以看出:型輥的速度由兩部分組成:V±△V,其中,V為系統(tǒng)設(shè)定速度值;△V為系統(tǒng)設(shè)定速度值與實(shí)際速度的差值;由此兩部分合成型輥的控制速度,該速度大小可根據(jù)物料工況進(jìn)行調(diào)節(jié)。

        2 模糊控制器的設(shè)計(jì)

        模糊控制器的設(shè)計(jì)包括輸入和輸出的定義、模糊推理機(jī)制的確立和模糊判決的實(shí)現(xiàn)。模糊控制器的任務(wù)是對(duì)輸入的信息模糊化,然后進(jìn)行模糊推理,給出模糊控制量,最后將模糊控制量清晰化為清晰控制量。

        2.1 輸入和輸出定義

        根據(jù)圖2所示,關(guān)鍵是對(duì)△V的控制,選取膠條的寬度調(diào)節(jié),來(lái)改變△V的大小與方向。

        模糊理論是建立在模糊集合之上,傳統(tǒng)集合是嚴(yán)格的0或1,而模糊集合可以從“不隸屬”到“隸屬”逐漸過(guò)渡,即隸屬度在0到1的范圍內(nèi)。文中“寬”、“窄”、“快”、“慢”這些在常規(guī)集合中無(wú)法解決的含糊概念就可在模糊集合中得到表達(dá),這就為計(jì)算機(jī)處理這類帶有含糊性的信息提供了一種方法。

        描述輸入變量及輸出變量的語(yǔ)言值的模糊子集為 {負(fù)大,負(fù)小,零,正小,正大},簡(jiǎn)記形式為{NB,NM,Z0,PM,PB}。

        根據(jù)控制工藝,型輥轉(zhuǎn)速是單輸入單輸出控制的,其模糊系統(tǒng)如圖3所示。

        圖3 單輸入單輸出模糊系統(tǒng)

        系統(tǒng)中的偏差e,偏差變化率ec和模糊控制器的輸出控制量u都是確定的數(shù)值,不是模糊集合。輸入變量為從型輥出來(lái)的膠條的寬度:E論域[0,+10],0表示膠條寬度最窄,10表示膠條寬度最寬;輸出變量為型輥的速度變化值:u論域[-5,+5]負(fù)數(shù)表示減速,正數(shù)表示加速。電壓隸屬度函數(shù)、速度隸屬度函數(shù)分別如圖4、圖5所示。

        圖4 電壓隸屬度函數(shù)

        2.2 模糊規(guī)則

        這里各模糊子集的隸屬度與速度的關(guān)系都是線性的,分別為三角形或半三角形。模糊控制規(guī)則語(yǔ)言描述:①若e負(fù)大,則u正大;②若e負(fù)小,則u正??;③若e負(fù)零,則u正零;④若e正小,則u負(fù)??;⑤若e正大,則u負(fù)大。

        模糊規(guī)則是模糊推理的基礎(chǔ),根據(jù)控制對(duì)象的實(shí)際工況制定模糊規(guī)則見(jiàn)表1。

        表1 模糊控制規(guī)則

        表1中共用5條模糊規(guī)則,表達(dá)的關(guān)系為:

        IF E=ei THEN U=ui

        其中E為輸入模糊變量,U為輸出模糊變量,ei、ui分別為 E,U的語(yǔ)言值。

        2.3 模糊推理

        模糊控制器的控制規(guī)則是由一組彼此間通過(guò)“或”的關(guān)系聯(lián)結(jié)起來(lái)的模糊條件語(yǔ)句來(lái)描述的,其中每條模糊條件語(yǔ)句,當(dāng)輸入、輸出語(yǔ)言變量在各自論域上反映各語(yǔ)言值的模糊子集為已知時(shí),都可表達(dá)為論域集上的模糊關(guān)系。

        根據(jù)if E and C then U類型的推理規(guī)則,輸出控制量集合U=(E×C)·R 即:Uu(z)=UR(x,y,z)∧[UE(x)∧Uc(y)]。

        根據(jù)上述規(guī)則和上式可得出這一規(guī)則的模糊關(guān)系:R=(E×C)T×U即:

        由于一個(gè)過(guò)程控制的規(guī)則庫(kù)都是由若干條規(guī)則組成,對(duì)于每一條推理規(guī)則都可以得到一個(gè)相應(yīng)的模糊關(guān)系,N條規(guī)則就有N個(gè)模糊關(guān)系:R1…Rn整個(gè)系統(tǒng)的總的控制規(guī)則所對(duì)應(yīng)的模糊關(guān)系R可對(duì)N個(gè)模糊關(guān)系取“并”得式:

        3 模糊控制在PLC上的實(shí)現(xiàn)

        胎面纏繞的型輥速度控制在傳統(tǒng)的可變程序控制器是通過(guò)查表的方式實(shí)現(xiàn)的。PLC是典型的二值邏輯控制器,通過(guò)PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)模糊控制,需要復(fù)雜的數(shù)值運(yùn)算,這將占用PLC大量資源,降低了控制系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性。利用Matlab提供的模糊邏輯工具箱可建立胎面、胎側(cè)輸送帶調(diào)速模糊控制系統(tǒng)的仿真,得到10個(gè)值的模糊控制查詢表為表2所示。

        本文采用AB RSLogix5000的PLC,在可編程序控制器的軟件編制中著重解決兩點(diǎn)問(wèn)題:一是模糊輸入變量的實(shí)現(xiàn);二是模糊控制查詢表的實(shí)現(xiàn)。速度調(diào)整程序流程如圖6所示。

        若通過(guò)型輥的膠條經(jīng)測(cè)寬后,尺寸沒(méi)有變化,則型輥的速度等于設(shè)定速度并保持不變,若膠條的寬度過(guò)寬,則測(cè)寬裝置反饋回來(lái)的電壓信號(hào)的A/D轉(zhuǎn)換值減去5V電壓信號(hào)對(duì)應(yīng)的A/D轉(zhuǎn)換值,乘以一定的模糊規(guī)則比例系數(shù)之后再加上之前型輥的速度給定。

        圖6 速度調(diào)整程序流程圖

        1)如果反饋回來(lái)的模擬量電壓信號(hào)大于5V,則型輥的速度增加。2)如果反饋回來(lái)的模擬量電壓信號(hào)小于5V,則型輥的速度減小。3)電壓信號(hào)等于5V,則型輥速度保持不變。這樣通過(guò)測(cè)寬裝置對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào)的變化去自動(dòng)調(diào)節(jié)型輥的速度,達(dá)到了型輥速度整定的目的,使各段輥道速度相匹配滿足擠出的胎面膠條既不會(huì)拉伸也不會(huì)堆積。聯(lián)動(dòng)線控制系統(tǒng)通過(guò)采集線性位移傳感器的檢測(cè)信號(hào)達(dá)到了對(duì)系統(tǒng)的閉環(huán)控制。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        相比之下,目前國(guó)內(nèi)的工程胎纏繞機(jī)主要的結(jié)構(gòu)方式:一是主要采用仿型原理,需要掃描輪胎基線,耗時(shí)長(zhǎng),影響效率。二是擠出機(jī)出膠處沒(méi)有寬度檢測(cè)控制,膠條形狀波動(dòng)較大,不利于重量控制。而胎面重量及形狀尺寸控制恰恰是胎面纏繞的關(guān)鍵。

        本文設(shè)計(jì)的胎面纏繞生產(chǎn)線調(diào)速模糊控制器,能實(shí)現(xiàn)對(duì)胎面輸送帶的智能調(diào)速控制,滿足整個(gè)機(jī)組的線速度級(jí)聯(lián)、同步、動(dòng)態(tài)補(bǔ)償?shù)茸詣?dòng)化控制要求,提高了生產(chǎn)線連續(xù)平穩(wěn)生產(chǎn)的能力。論文采用模糊控制量查詢表的方式,從而避免在PLC程序中作模糊算法而導(dǎo)致系統(tǒng)實(shí)時(shí)性降低的缺陷,實(shí)現(xiàn)了在傳統(tǒng)可編程序控制器上的智能控制。

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