王秋平 張 淼 韓 磊 陳志強
(東北電力大學自動化工程學院,吉林 吉林 132012)
在火力發(fā)電廠的電力生產(chǎn)過程中,為了實現(xiàn)高效、經(jīng)濟、穩(wěn)定的生產(chǎn),不但需要對煤、水及汽等工質(zhì)參數(shù)進行持續(xù)采集與控制,還需要對水及汽等工質(zhì)進行循環(huán)利用。其中,從汽輪機下部排氣口排出的做完功的乏汽,可使用冷卻水通過對流散熱的方式將其冷凝成凝結(jié)水,從而達到重復使用的目的。在對流散熱過程中,部分蒸發(fā)的循環(huán)水會被對流空氣帶走,導致涼水塔內(nèi)的循環(huán)水不斷濃縮、pH值上升,在此情況下極易造成凝汽器結(jié)垢[1]。凝汽器結(jié)垢會導致凝汽器換熱效率降低,在發(fā)電量不變的情況下,造成發(fā)電熱耗增大、發(fā)電煤耗增高,從而對電廠的安全經(jīng)濟運行造成嚴重影響。因此,在電廠運行過程中,需要將硫酸加入循環(huán)水來調(diào)整其pH值,以此阻礙和減輕火力發(fā)電廠凝汽器結(jié)垢[2]。
目前,國內(nèi)的火力發(fā)電廠為了調(diào)節(jié)循環(huán)水的pH值,主要采用的是人工直接加投濃、稀硫酸的方法,但是,直接加投濃硫酸的資金投入較高,而且有較大的安全隱患[3]。鍋爐爐煙處理冷卻循環(huán)水裝置是根據(jù)文獻[4]設計的裝置,該裝置能夠吸收鍋爐燃燒煙氣中的SO2并制取稀硫酸,然后將稀硫酸代替濃硫酸添加到循環(huán)水中,以此降低火力發(fā)電廠冷卻循環(huán)水的pH值,防止和減輕火力發(fā)電廠凝汽器結(jié)垢。文獻[5]設計了鍋爐爐煙處理冷卻循環(huán)水裝置定量制取模式的控制方案,并給出了實現(xiàn)該控制方案的詳細過程,該裝置的定量制取模式能夠?qū)崿F(xiàn)根據(jù)循環(huán)水pH值自動制取定量稀硫酸的功能,以用于調(diào)節(jié)循環(huán)水的pH值,但是定量制取模式在實現(xiàn)預期功能的同時也存在一個弊端,即在定量制取模式下該裝置只能先制取定量的稀硫酸再排放到循環(huán)水中,而無法連續(xù)制取稀硫酸,即無法實時快速地調(diào)節(jié)循環(huán)水pH值。為此,筆者設計一種連續(xù)制取模式的控制方案,即在連續(xù)制取模式下,鍋爐爐煙處理冷卻循環(huán)水裝置不但能夠連續(xù)制取稀硫酸,還能夠根據(jù)循環(huán)水的pH值實時調(diào)整制取稀硫酸的量,進而實現(xiàn)實時調(diào)節(jié)循環(huán)水pH值的目的。
鍋爐爐煙處理冷卻循環(huán)水裝置的功能是將原煙氣煙道中分流出來的爐煙進行洗滌,吸收爐煙中的SO2,并且在催化劑、氧化空氣和水的作用下將SO2氧化成稀硫酸,制成的稀硫酸直接輸送到循環(huán)水中用于調(diào)節(jié)循環(huán)水pH值。經(jīng)過洗滌的煙氣達到排放標準,由煙氣管道輸送至凈煙氣管道,經(jīng)煙囪排放。鍋爐爐煙處理冷卻循環(huán)水裝置的工藝流程如圖1所示,主要包括循環(huán)泵、煙氣洗滌噴頭、洗滌水收集盤、單管氧化空氣噴射吸入裝置、下部水池、注水管、溢流管、排污管、煙氣進出口管、氧化空氣吸入管、稀硫酸出口管和各管道對應的閥門。
圖1 鍋爐爐煙處理冷卻循環(huán)水裝置的工藝流程
鍋爐爐煙處理冷卻循環(huán)水裝置將制成的稀硫酸直接輸送到循環(huán)水涼水塔,用于取代濃硫酸,降低水處理成本。同時,該裝置吸收了煙道中分流出的部分煙氣,降低了吸收塔的負荷,減少了脫硫劑消耗量,降低了脫硫成本,減少了資源浪費。而該裝置利用煙氣中的SO2制取稀硫酸,實現(xiàn)了氣體廢棄物的再利用。
筆者提出的連續(xù)制取模式克服了定量制取模式無法實時連續(xù)制取稀硫酸的缺點,制取的稀硫酸在重力作用下經(jīng)溢流管連續(xù)不斷地輸送至循環(huán)水前池。該控制方案主要實現(xiàn)的功能:設備啟動后,根據(jù)水池水位自動控制循環(huán)泵的啟停,以控制液位高度和稀硫酸的制??;根據(jù)下部水池內(nèi)洗滌水的pH值,自動調(diào)節(jié)注水閥的開度,使洗滌水pH值保持在5.6~6.0;裝置停車時,按順序關閉各閥門,循環(huán)泵延時30min停止運行后自動排污;循環(huán)水前池pH值高于設定值時裝置自動啟動。
S7-300 PLC具有功能強大、性能穩(wěn)定、模塊豐富、性價比高、擴展通信簡便及抗沖擊抗電磁干擾能力強等優(yōu)點[6],在此筆者選用S7-300 PLC作為實現(xiàn)該控制方案的核心控制器。以S7-300 PLC為控制核心的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
MP 377是一款工控觸摸屏,額定工作電壓為24V(DC)。MP 377采用64k色TFT顯示屏,分辨率為640×480像素。該觸摸屏具有一個Profibus-DP接口、兩個用于連接Profinet的以太網(wǎng)端口、兩個USB2.0端口、一個SD存儲卡插槽和一個CF卡插槽,支持多種通信方式。
根據(jù)本控制系統(tǒng)的模擬量信號數(shù)量,采用兼具A/D(4個)和D/A(兩個)轉(zhuǎn)換功能的SM334模塊。其額定工作電壓為24V(DC)。該模塊可輸入電壓(0~10V)、電流(0~20mA)和電阻(0~10kΩ)模擬量信號;可輸出電壓(0~10V)和電流(0~20mA)模擬量信號。PLC通過讀取該模塊各存儲器的內(nèi)容即可獲得A/D采樣值,同時將數(shù)字控制量輸送到該模塊即可通過輸出接口實現(xiàn)模擬量輸出。
圖2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
由于裝置內(nèi)的液體是具有腐蝕性的稀硫酸,因此液位傳感器選用EchoSonic II CT05型超聲波液位計,該超聲波液位計可用于腐蝕性液體的液位測量,量程20.0cm~5.5m,測量誤差±1mm,額定電壓24V(DC),輸出信號4~20mA,該模擬量輸出信號可通過SM334模塊轉(zhuǎn)換為數(shù)字量信號并輸送至PLC。
pH值傳感器采用DG-160型工業(yè)pH計,其測量范圍0~14,誤差范圍±0.02,額定電壓24V(DC),輸出信號4~20mA。該pH計性能較好、穩(wěn)定性強,能夠滿足本裝置對pH值測量的要求。
編程軟件為Siemens TIA Portal V11,編程語言為梯形圖,根據(jù)裝置的工藝流程和控制要求,設計的主程序流程如圖3所示。
連續(xù)制取模式下,裝置連續(xù)不斷地制取稀硫酸,制取的稀硫酸通過溢流管流入循環(huán)水前池,在此過程中,控制系統(tǒng)需要對下部水池內(nèi)循環(huán)泵的運行情況和液體的pH值進行控制。為此,分別設計了循環(huán)泵控制子程序和pH值控制子程序。
圖3 連續(xù)制取模式主程序流程
循環(huán)泵控制子程序是根據(jù)液位的高低對循環(huán)泵的啟停狀態(tài)進行控制,子程序如圖4所示。當液位達到最高值的80%時,啟動循環(huán)泵,同時打開氣體進出口閥門。該子程序還具有循環(huán)泵低液位保護功能,當液位低于最高值的40%時,關閉循環(huán)泵和氣體進出口閥門,以防止循環(huán)泵發(fā)生空轉(zhuǎn)。
圖4 循環(huán)泵控制子程序
pH值控制子程序的功能是通過控制注水量達到使下部水池中的液體pH值保持在5.6~6.0的目的。當液體pH值低于5.6時,逐步開大注水閥門以提高注水量,每次開大3%,相鄰兩次開大間隔為10min,直到液體pH值高于5.6時,保持閥門開度不變;當液體pH值高于6.0時,逐步關小注水閥門以降低注水量,每次關小3%,相鄰兩次關小間隔為10min,直到液體pH值低于6.0時,保持閥門開度不變。pH值控制子程序如圖5所示。
基于PLC控制技術,為鍋爐爐煙處理冷卻循環(huán)水裝置設計了連續(xù)制取模式的控制方案,并針對該方案設計了硬件組態(tài)和軟件流程。該控制方案克服了定量制取模式無法連續(xù)工作的缺點,在連續(xù)制取模式下,該裝置能夠連續(xù)不斷地利用鍋爐燃燒排放煙氣中的SO2制取稀硫酸,并將制取的稀硫酸輸送至循環(huán)水前池,達到了阻礙和減輕凝汽器結(jié)垢的目的。此過程不但降低了水處理成本,還吸收了鍋爐燃燒煙氣中的SO2,也降低了脫硫成本。
圖5 pH值控制子程序
[1] 于英利,沈炳耘,吳鳳英,等.火電廠爐煙處理循環(huán)冷卻水防垢試驗研究[J].工業(yè)水處理,2006,26(6):36~38.
[2] 王維娜.某電廠凝汽器結(jié)垢與防垢的實驗分析與研究[D].呼和浩特:內(nèi)蒙古工業(yè)大學,2010.
[3] 于英利.電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)模擬試驗臺的研制與凝汽器防垢試驗研究[D].呼和浩特:內(nèi)蒙古工業(yè)大學,2006.
[4] 程愛平,王秋平,韓磊.利用鍋爐爐煙制取冷卻循環(huán)水調(diào)節(jié)硫酸的裝置[P].中國:201320051511,2013-07-10.
[5] 王秋平,韓磊,張淼,等.基于PLC的鍋爐爐煙處理冷卻循環(huán)水裝置控制系統(tǒng)[J].化工自動化及儀表,2014,41(12):1356~1358.
[6] 邊春元,任雙艷,滿永奎,等.S7-300/400 PLC實用開發(fā)指南[M].北京:機械工業(yè)出版社,2007:410~443.