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        甲醇變換工藝系統(tǒng)改造分析

        2015-01-13 09:01:27李廷東
        科技創(chuàng)新導報 2014年33期

        李廷東

        摘 要:在經(jīng)濟發(fā)展過程中,甲醇一直是作為一種基本的有機化工原料在起作用。但是在能源總量每況愈下的現(xiàn)實環(huán)境里,甲醇逐漸被發(fā)展成了一種重要的能源替代品?,F(xiàn)在隨著甲醇需求量的日益增大,二甲醇等甲醇產(chǎn)品的質(zhì)量和性能越來越受到人們的關(guān)注,甲醇變換工藝系統(tǒng)改造也變得尤為重要。該文以甲醇合成變換改造為例,分別介紹了甲醇變換工藝改造前后的情況,詳細闡述了工藝改造過程及要點,以方便讀者進一步了解甲醇變換工藝,對相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)過程有一定的借鑒和指導意義。

        關(guān)鍵詞:甲醇變換工藝 系統(tǒng)改造 廢熱鍋爐

        中圖分類號:TQ223 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)11(c)-0091-01

        我們通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),一些公司2008年投產(chǎn)的甲醇變換工藝系統(tǒng),主要出現(xiàn)過三個方面的問題。一是催化劑低溫活性得不到充分的利用,原因是適應初期的變換催化劑,變換爐入口溫度無法滿足要求的溫度,使得反應溫度普遍較高,從而使得催促劑低溫活性得不到充分的利用;二是催化劑使用后期的問題,在使用后期一般要求變換爐水汽比相應提高,而現(xiàn)在的甲醇變換工藝手段得不到有效控制,這樣會導致變換工段出口一氧化碳含量嚴重超標,影響整個合成裝置的運作,產(chǎn)品的質(zhì)量也不會得到有效的保障。最后一個問題是本工段熱量得不到合理的利用,蒸汽系統(tǒng)嚴重失衡。這上面種種問題的呈現(xiàn)充分印證了制約整個生產(chǎn)系統(tǒng)的瓶頸問題就是甲醇變換問題。這些公司在2011年和2012年檢修期間對甲醇變換工藝系統(tǒng)進行了改造,在2012年六月份底投入生產(chǎn)運行,自投運以來,上述問題得到了有效地解決。現(xiàn)在以甲公司為例,進行具體分析。

        1 改造原因、方案、投資及主要驗證指標

        1.1 改造原因

        (1)鍋爐給水加熱器H2002設(shè)計壓力為2.5MPa,H2000蒸汽因受限制,只能提到2.2MPa左右,入變換爐煤氣水汽比偏低;(2)無法控制H2000廢鍋液位,因為H2002熱負荷太大,如果設(shè)計爐給水流量是171蒸t,鍋爐給水出口溫度是一百九十攝氏度,實際的鍋爐給水流量就會達到二百蒸噸,鍋爐給水出口溫度就會達到飽和溫度,大概為210 ℃。(3)進入H2003廢熱鍋爐的變換氣溫度偏高,H2003設(shè)計產(chǎn)0.3 MPa低壓蒸汽74蒸t,實際產(chǎn)低壓蒸汽130蒸t,導致蒸汽系統(tǒng)無法平衡;(4)變換催化劑使用初期,低負荷運行時,變換爐入口溫度最低降至280 ℃左右,無法再降低,催化劑的低溫活性得不到利用。

        1.2 改造方案

        (1)調(diào)節(jié)煤氣的水氣比,給具體方法是H2000增加一條副線,以此來調(diào)節(jié)E2001蒸汽壓力和副線的煤氣量,最終達到調(diào)節(jié)煤氣水氣比的效果;(2)在H2001入口管道上增加一只閘閥,在閥前增加一條調(diào)溫副線;(3)為了降低E2003的熱負荷,使得低壓蒸汽的產(chǎn)量減少,最終讓新增廢熱鍋爐產(chǎn)生的蒸汽進入中壓蒸汽管網(wǎng),可以在H2001后H2002前增加一臺廢熱鍋爐,產(chǎn)汽量是30蒸t,蒸汽壓力是2.5 MPa。

        1.3 項目投資情況

        該公司總投資約四百萬元,具體費用分布如下:60萬t甲醇變換裝置新增加了兩條副線和一臺廢鍋;另外還有管道費、材料費和設(shè)備安裝費等其他費用。

        1.4 主要驗證指標

        S2000出口溫度在一定范圍內(nèi)可控,水汽比可根據(jù)系統(tǒng)負荷及時調(diào)整;(2)W2000入口煤氣溫度可控制在280 ℃以下;(3)變換爐溫度可控制在450 ℃以下;(4)變換氣一氧化碳能根據(jù)合成工況及時調(diào)整,穩(wěn)定在19%和22%之間;(5)H2002出口鍋爐給水溫度降至設(shè)計值190 ℃;(6)H2003蒸汽產(chǎn)量。

        3 項目考核驗收

        2012年7月22日0∶00—7月24日24∶00,共計72 h,該公司組織進行了項目的改造考核驗收工作,整個過程中,每間隔兩個小時記錄一次數(shù)據(jù),并將新獲得的數(shù)據(jù)和改造前相同情況下的原始數(shù)據(jù)進行了參照、分析,現(xiàn)得到如下數(shù)據(jù):

        這次考核共涉及七個項目:S2000出口煤氣溫度(攝氏度)、W2000進口煤氣溫度(攝氏度)、變換爐溫度(攝氏度)、變換氣一氧化碳含量(百分比)、H2002鍋爐給水出口溫度(攝氏度)、H2003蒸汽量(蒸噸)和H2009蒸汽量(蒸噸)。S2000出口煤氣溫度(攝氏度)改造前均值是221.33 ℃,改造后均值是220.86 ℃;W2000進口煤氣溫度(攝氏度)改造前均值是297.38 ℃,改造后均值是274.56 ℃;變換爐溫度(攝氏度)改造前均值是452.46,改造后均值是438.36;變換氣一氧化碳含量(百分比)改造前均值是21.73%,改造后均值是20.69%;H2002鍋爐給水出口溫度(攝氏度)改造前均值是221.5 ℃,改造后均值是191.64 ℃;H2003蒸汽量(蒸噸)改造前均值是140蒸t,改造后均值是104.97蒸t;H2009蒸汽量(蒸噸)改造前均值是—— ,改造后均值31.5蒸t。

        3.1 考核驗收結(jié)論

        解決煤制甲醇生產(chǎn)過程中變換系統(tǒng)的瓶頸問題是該公司本次改造的重點,解決了煤制甲醇生產(chǎn)過程中變換系統(tǒng)的瓶頸問題來為裝置達產(chǎn)降耗創(chuàng)造條件,為裝置安全、穩(wěn)定的運行提供保障。第一步通過變換第一廢鍋及變換入口氣/氣換熱器增設(shè)附線來提高煤氣的水汽比的可調(diào)性。再加上新增廢鍋這一步驟,成功解決低品位蒸汽過剩的問題,使其轉(zhuǎn)變?yōu)楦咂肺豢衫玫恼羝?/p>

        (1)我們通過數(shù)據(jù)分析可以看出H2000出口煤氣溫度原來基本上是不可以控制的,而改造后H2000出口煤氣溫度可以按照要求任意調(diào)節(jié),也就說明了這次改造成功地改善了變換爐的反應條件,提高了其整體的轉(zhuǎn)換率。(2)改造前變換爐進口溫度根本無法降低,相應的催化劑層溫度也是比較高的。變換爐進口溫度全都在280 ℃以上,有時候會高達300 ℃,而相應的催化劑層溫度也基本在450 ℃左右。改造后變換爐進口溫度(在催化劑使用初期)可以控制在250 ℃和260 ℃之間,經(jīng)過一年多的運行,目前變換爐進口溫度也基本控制在274 ℃左右,催化劑層溫度也得到了很好地控制,基本上可以穩(wěn)定在438 ℃左右,很明顯地延長了催化劑的壽命。(3)改造前由于催化劑一直是在高溫情況下運行,活性衰減較迅速,自熱平衡很困難,尤其在使用后期。這樣就被迫導致變換爐降負荷運行,結(jié)果會使得變換氣一氧化碳過高,最高可能會達到25%,對后系統(tǒng)的經(jīng)濟運行產(chǎn)生不良后果。改造后催化劑床層溫度得到有效地控制,整體可以平穩(wěn)地工作,控制氣體成分變得容易,變換氣中的一氧化碳可以全部掌控在指標范圍之內(nèi),并可以根據(jù)合成系統(tǒng)的工況隨時來調(diào)整。

        綜上所述,經(jīng)過一系列的改造,變換系統(tǒng)穩(wěn)定的操作和合理的運行指標成功地說明該公司變換系統(tǒng)的問題得到徹底的解決。但是在現(xiàn)實環(huán)境中,由于各廠工藝路線、工況及運行情況的區(qū)別和差異,各廠需要依據(jù)實際情況隨時變換解決方案,采取相應措施,以求運行效果達到最好。endprint

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