趙盛智
摘 要:通過全面分析張雙樓煤礦裝車系統(tǒng)使用現(xiàn)狀及其弊端,提出了經(jīng)濟(jì)實(shí)用的升級改造方案,闡述了改造后自動化裝車系統(tǒng)的控制方式及實(shí)際使用效果。本文通過全面分析張雙樓煤礦裝車系統(tǒng)使用現(xiàn)狀及其弊端,指出基于繼電接觸器的傳統(tǒng)控制方式具有很大的問題,然后根據(jù)實(shí)際問題,提出了經(jīng)濟(jì)適用的升級改造方案,并闡述了改造后自動化裝車系統(tǒng)的控制方式,該改造方案能夠有效提高裝車系統(tǒng)的可靠性,最大程度地保證了裝車的及時(shí)性,能夠?yàn)閺堧p樓煤礦創(chuàng)造更好的效益。
關(guān)鍵詞:裝車自動化系統(tǒng) 西門子PLC 車號識別 工業(yè)電視監(jiān)控
中圖分類號:T2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)11(c)-0066-01
張雙樓煤礦主要依靠鐵路裝車系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)煤炭外銷,它的可靠高效運(yùn)行直接影響著礦井銷售業(yè)績。目前裝車系統(tǒng)是基于繼電接觸器的傳統(tǒng)控制方式,存在以下問題:主要依靠人工手動操作完成裝車,容易造成超載、欠載、偏載等情況;裝車班組人數(shù)多,工人勞動強(qiáng)度大,工作環(huán)境差,設(shè)備維護(hù)工作量大等,嚴(yán)重制約了企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展?;谶@些實(shí)際情況,制定了一套便于實(shí)施、投入成本小的裝車自動化改造方案。
1 現(xiàn)狀
張雙樓煤礦的裝車系統(tǒng)主要包括給煤閘板、卸料斗、平車器、牽引絞車、軌道衡等部分。生產(chǎn)過程中,在控制室主操作人員主要依靠集中按鈕操作臺,控制牽引絞車、平車器、軌道衡計(jì)算機(jī)。其他輔助操作人員依據(jù)主操作人員指令控制給煤閘板、卸料斗等。主輔操作人員通過對講機(jī)呼叫溝通,裝車誤差量控制主要依靠主操作人員經(jīng)驗(yàn),人為因素較大,控制精度差。當(dāng)因操作人員失誤引起車輛超載時(shí),必須人工卸車保證允許誤差量,同時(shí)裝車效率受到嚴(yán)重影響,也帶給操作人員更多的工作壓力和勞動量,為企業(yè)生產(chǎn)造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。
2 改造方案
本改造方案主要增加一套PLC控制系統(tǒng),一套上位監(jiān)控組態(tài)軟件以及火車車廂位置檢測傳感器,現(xiàn)場裝車情況的工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng);PLC采用西門子S7-300控制系統(tǒng)、上位監(jiān)控組態(tài)軟件采用GE公司的IFIX。
裝車系統(tǒng)所有設(shè)備包括:給煤閘板、卸料斗、牽引絞車、平車器等設(shè)備全部通過PLC實(shí)現(xiàn)控制;PLC主要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備的信號采集、邏輯控制、邏輯閉鎖、軌道衡通訊、車號識別通訊等;通過上位組態(tài)監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)設(shè)備的監(jiān)控,控制室只要設(shè)置1名操作員即可,操作人員通過上位監(jiān)控計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)所有控現(xiàn)場設(shè)備的啟??刂疲桓鞣N設(shè)備狀態(tài)及數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示監(jiān)控、數(shù)據(jù)設(shè)定、各種系統(tǒng)操作、故障記錄報(bào)警、歷史趨勢、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及報(bào)表打印等功能。
工業(yè)電視監(jiān)控點(diǎn)主要有各給煤閘板、卸料斗、牽引絞車、車廂上軌道衡點(diǎn)、車輛入口點(diǎn)等;攝像頭采用紅外一體攝像機(jī),現(xiàn)場所有攝像頭均通過光端機(jī)經(jīng)光纖傳輸至裝車控制室,這樣提高了視頻信號傳輸質(zhì)量和穩(wěn)定性;在控制室安裝1臺硬盤錄像機(jī)和1臺液晶顯示器,硬盤錄像機(jī)配置2塊500G硬盤,可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)視頻錄像存儲,作為生產(chǎn)情況追溯的依據(jù);硬盤錄像機(jī)外接液晶顯示器和鼠標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場攝像頭的管理和控制;操作人員通過顯示器可以實(shí)時(shí)的觀察現(xiàn)場生產(chǎn)情況,動態(tài)有效的指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn),提高生產(chǎn)安全性。
改造后裝車自動化系統(tǒng)主要控制方式如下:
當(dāng)車輛到達(dá)裝車站后車號識別器將每節(jié)車廂識別信息采集至上位監(jiān)控計(jì)算機(jī),同時(shí),安裝在車輛入點(diǎn)處的攝像頭將車廂上車號抓拍錄入視頻監(jiān)控計(jì)算機(jī);控制室操作員將車號識別器讀取的車輛信息和視頻監(jiān)控抓拍的車號校對修正后,發(fā)出裝車準(zhǔn)備指令;系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)場傳感器識別的車廂位置信號,打響起開車預(yù)告信號,自動將車皮牽引到裝煤點(diǎn)位置,連續(xù)響起裝車信號。隨后集控系統(tǒng)依次開動卸料斗、給煤閘板,開始預(yù)裝車;當(dāng)裝車量達(dá)到額定裝載的80%(可以根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整設(shè)定量)時(shí)關(guān)小煤倉給煤閘板并調(diào)整卸料斗,進(jìn)入精裝階段,依據(jù)軌道衡顯示的裝車重量顯示逐漸減少給煤量,當(dāng)達(dá)到預(yù)定值時(shí),系統(tǒng)自動關(guān)閉給煤閘板及卸料斗,實(shí)現(xiàn)軌道衡的精確定量裝車。在裝煤過程中,通過軌道衡所測量的煤流量,將該煤流量測量值通過串行通訊傳給PLC。PLC根據(jù)煤流量和給定給煤量的數(shù)值進(jìn)行相應(yīng)的運(yùn)算,經(jīng)過D/A(數(shù)模轉(zhuǎn)換)轉(zhuǎn)換成模擬信號后,傳送給變頻器信號參考輸入端,變頻器根據(jù)該參考信號輸出頻率控制電機(jī)拖動絞車,實(shí)現(xiàn)通過裝車煤流量的大小調(diào)整絞車速度,以保證裝車過程中煤能均勻裝在車廂里,系統(tǒng)根據(jù)計(jì)量的裝煤量自動調(diào)節(jié)給煤閘板開度;待一節(jié)車皮裝車接近完畢時(shí),通過PLC擴(kuò)展模塊RS485接口接至軌道衡儀表輸出端讀取軌道衡稱重信號,判斷是否已接近或達(dá)到預(yù)計(jì)裝車噸位,當(dāng)達(dá)到所需煤量時(shí),抬起卸料斗,同時(shí)響起兩聲計(jì)量信號給主控臺。待計(jì)量完畢后系統(tǒng)根據(jù)衡器發(fā)出的計(jì)量信號,自動開始下一節(jié)車皮的裝煤過程。同時(shí),平煤系統(tǒng)開啟,對第一位車輛經(jīng)行平整,在自動開始下一車,對第一位車的車表面經(jīng)行影像拍攝并儲存。
生產(chǎn)集中控制方式除了上述的全自動工作方式外,還有當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)利用控制臺轉(zhuǎn)換開關(guān)實(shí)現(xiàn)控制室的就地控制和現(xiàn)場單機(jī)就地控制方式。三種工作方式的并聯(lián)存在形式有效提高了裝車系統(tǒng)的可靠性,最大程度地保證了裝車的及時(shí)性。
3 結(jié)語
張雙樓煤礦通過本次系統(tǒng)改造升級后,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)裝車班操作工人減員一半,每個(gè)裝車班人員只需5人即可完成所有裝車工作,并且可實(shí)現(xiàn)平均每小時(shí)1000噸裝車產(chǎn)量,裝車量平均誤差控制在正負(fù)100KG以下,有效地提高裝車的效率和精度,為張雙樓煤礦創(chuàng)造了更好的效益。
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