管 軍 佟志權 戴 笠 孫 建 姚建平 徐江均 王衍剛
(浙江中控自動化儀表有限公司,杭州 310052)
在流程工業(yè)中變送器的應用是屬于量大面廣的產(chǎn)品,對于變送器的現(xiàn)場故障排查和異常情況處理,是儀表工在日常檢維修中的必備技能。引起變送器現(xiàn)場故障的因素很多,這就需要儀表技術人員要有相關的經(jīng)驗和知識。由于工作需要,筆者到過一些工況現(xiàn)場,處理過各類變送器的現(xiàn)場故障,現(xiàn)就其典型應用中的故障現(xiàn)象、排查方法和解決措施進行說明。
青海某電廠建設有兩個相同的水塔,塔上各有一只汽包。泵房總給水流量分成兩路,分別給這兩個水塔供水。每個水塔的給水管在汽包下方約3m處裝有垂直孔板流量計,孔板上均引出兩組差壓引壓管,分別接兩個CXT差壓變送器(量程0~100kPa)。汽包和蓄熱器的安裝如圖1所示。
圖1 某電廠汽包和蓄熱器的安裝示意圖
系統(tǒng)運行過程中,用戶發(fā)現(xiàn)1號塔的給水流量正常,但是2號塔的給水流量嚴重偏小,甚至有時處于流量時有時無的狀態(tài)。
檢查水塔頂部兩只流量變送器(FT2和FT4)的安裝位置,先對兩只流量變送器同時進行零點對比:均關閉三閥組,打開排泄閥,兩只變送器顯示為0.00%,確認變送器的零點正常,而且一致。但是當給水閥門開度設為50%時,變送器顯示仍然為0.00%;當給水閥門開度設為100%時,發(fā)現(xiàn)流量增大,變送器的百分比示值也在增大,趨勢一致,但是流量示值穩(wěn)定后,DCS端的計算值仍然比理論值約小一半兒。
用戶確認DCS端的計算正常,1號塔和2號塔的程序也一致。DCS端的開方切除量為5.00%,相當于線性切除量為0.25%,因此該切除量對測量幾乎沒什么影響。為此,將2號塔的一只流量變送器FT2拆下,安裝到1號塔相同的工位FT3處,再次進行檢驗。打開給水閥門,發(fā)現(xiàn)新安裝的原2號塔流量變送器和1號塔流量變送器示值一致,趨勢一致,測量正常。
由此可以判斷2號塔的流量變送器本身是正常的。出現(xiàn)此故障,壓力損失是直接原因,因此建議用戶對孔板規(guī)格、引壓管安裝及排污閥是否緊閉等進行進一步檢查。后經(jīng)孔板制造廠確認為該工位供水壓力未達到設計壓力所致。
浙江某用戶在汽包液位對稱裝有兩只CXT差壓變送器(LT1LT3)(圖1),量程-0.98~0.00kPa。在施工過程中,用戶將LT1的正負壓管接反,而且自行進行了量程修改。
用戶技術人員告知,LT3 CXT差壓變送器的示值正常,但LT1的示值偏差很大。
首先,將三閥組關閉,將該LT1 CXT變送器的排泄閥打開,CXT變送器正負壓側(cè)均通大氣,此時差壓應為0kPa,顯示100%,與汽包滿液位時變送器輸出理論值相符,CXT變送器工作正常。
當打開三閥組,進行排氣操作后,將排泄閥關閉。此時,該CXT變送器處于正常測量狀態(tài),示值為22%。另一側(cè)液位變送器的示值為80%。對比之下,存在問題。為此,用X207手操器讀取CXT變送器的內(nèi)部參數(shù)發(fā)現(xiàn),其量程為0.0~9.8kPa。判斷為用戶將量程設置錯誤導致,于是將量程改為9.8~0.0kPa,該CXT變送器的示值顯示為78%,基本與另一側(cè)的80%相符??紤]到汽包液位開孔差異及汽包放置水平位置等因素,該誤差用戶可接受,此工位問題排除。
當液位變送器引壓管反向之后,可以通過修改量程的方式將輸出調(diào)整為正常值,但必須掌握量程修改的方法,即差壓為0對應汽包液位最高,差壓絕對值的最大值對應汽包液位最低。
遼寧某化工廠建有10只儲液罐,每只儲液罐安裝一只CXT液位變送器,儲液罐為敞口罐,用戶以水作為介質(zhì)進行設備調(diào)試。
在開車前的調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),除一只CXT液位變送器輸出正常外,其他9只液位變送器的輸出信號均存在著較大幅度的波動。
在用戶現(xiàn)場排查,確認用戶使用的都是同型號的CXT液位變送器,在觀察的時間點各變送器輸出都穩(wěn)定。但在控制室的DCS對應曲線上能看到變化趨勢,而且變化趨勢與日照強度成正相關。與該廠的相關儀表技術人員進行溝通后了解到,液位變送器安裝時,在變送器前端的直管段上安裝的閥是關閉的,灌液后才打開,其中一只在前期灌過水,閥是開著的。也就是說用戶現(xiàn)場有9只液位變送器安裝時直管段內(nèi)部是充滿空氣的,在調(diào)試時先灌水后開閥,空氣被水封在直管段內(nèi)無法排出。該部分的空氣對氣溫敏感,不斷地處于熱漲冷縮過程中,變送器感應到的壓力一直在變化,從而造成了變送器輸出的異常。將變送器拆開,通過排水方式將直管段內(nèi)的空氣排出。處理后,所有變送器的輸出維持正常。
變送器使用中必須要注意將引壓管內(nèi)的空氣排出,否則將造成輸出的不穩(wěn)定。
江蘇某用戶將CJT差壓變送器用于流量測量,差壓變送器都配有三閥組。但實際工況中發(fā)現(xiàn)該CJT差壓變送器的流量測量不準確。
在排查過程中發(fā)現(xiàn),三閥組與CJT變送器的結合面的四氟密封圈、三閥組引壓管的M20mm×1.5mm的活套螺母內(nèi)的四氟密封圈存在著泄漏的情況。更換四氟密封圈再試驗,發(fā)現(xiàn)只要進行一次用力鎖緊的安裝后,再次拆裝,該處的密封性就大幅下降,產(chǎn)生泄漏。而四氟墊明顯已經(jīng)變形,且發(fā)硬。更換新四氟墊之后,CJT變送器輸出正常,流量準確。
四氟的工作溫度范圍寬且耐腐蝕,是工業(yè)上常用的密封材料。其內(nèi)部為疏松結構,且材質(zhì)較硬、彈性較差,因此被擠壓變形后,會失去大部分的彈性,因此四氟密封圈為一次性用品,若有拆裝即需更換。
要使變送器在流程工業(yè)中發(fā)揮應有的作用,相關的儀表技術人員必須要有處理相關工況的經(jīng)驗,筆者列舉了4個案例可供參考??偨Y處理變送器現(xiàn)場故障的基本步驟:首先考慮現(xiàn)場因素,然后分析變送器的設置因素,最后考慮變送器本身的質(zhì)量問題。通過對變送器問題的排查可以發(fā)現(xiàn),要使變送器發(fā)揮較好的作用,首先要對工藝過程有充分的了解,并且抓住壓力變送器測量壓力的本質(zhì),就能層層剝離表象,找到問題的根源。