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        基于112B 法的高效電機能效測試系統(tǒng)研究與設計

        2015-01-13 01:55:16張智華李勝永陳偉華
        微特電機 2015年12期
        關鍵詞:鐵耗能效三相

        張智華,李勝永,陳偉華,孫 旭

        (1.南通航運職業(yè)技術學院,南通226010;2.上海電器科學研究所(集團)有限公司,上海200063)

        0 引 言

        電動機是實現(xiàn)負載驅動的重要裝置,是工業(yè)領域不可或缺的動力裝備,因此對電機及其拖動系統(tǒng)的節(jié)能研究是目前關注的熱點問題。

        電機效率的提高直接影響到電機的能效狀態(tài),因此電機能效測試方法的研究變得迫切,尤其隨著高效、超高效電機的推行,電機能效測試系統(tǒng)也需相應的推進和更新。本文通過對能效測試方法112B法的分析,在此基礎上來設計高效電機能效測試系統(tǒng)則符合今后的節(jié)能發(fā)展需求[1-2]。

        1 低不確定度電機效率測試方法及原理

        IEC 規(guī)定的高效電機低不確定度測試方法為輸入輸出損耗分析法,即112B 法,它是能比較真實反映電機實際工作效率水平的試驗方法[3-4]。

        1.1 基本測試步驟分析

        a)直接負載法下額定負載熱試驗。額定負載是指電動機軸端輸出額定功率,并在試驗過程中保持額定電壓、額定頻率和額定輸出。

        b)負載試驗按標準規(guī)定進行。其重點是在實際負載狀態(tài)下進行試驗,使負載試驗數(shù)據(jù)接近額定負載熱試驗情況,為此負載試驗最好是緊接在熱試驗之后進行。

        c)轉矩讀數(shù)修正值的測定,如負載用消耗法(直接發(fā)電機)或回饋法(變頻回饋)測定。

        d)進行空載試驗,目的是求取被測電機鐵耗和風摩耗。為了測得準確的鐵耗和風摩耗數(shù)值,讀取足夠的空載試驗數(shù)據(jù)是必須的,為此,在0.2UN≤U0=0.5UN范圍內,至少設置5 個電壓點(包括電流不穩(wěn)定點),在0.6UN<U0≤1.25UN范圍內,至少設置5 個電壓點(包括U0=UN),這樣獲得的試驗結果會有較好的重復性。

        1.2 各項損耗的確定

        (1)風摩耗pfw的確定

        空載輸入功率P0是電動機空載運行時的總損耗,它主要包括:試驗溫度下定子繞組銅損耗、鐵耗、風摩耗、轉子銅損耗以及空載雜散損耗。由于空載雜散損耗已計入鐵耗,空載試驗時電動機的轉速n0接近同步轉速ns,即轉差率s0≈0,所以轉子銅損耗可以忽略不計。當U0降到很低時,此時電動機的轉速n 會不穩(wěn)定或轉速n0降低,表現(xiàn)為定子線電流不穩(wěn)或上升,這時轉子銅損耗相對于此時的輸入功率而言已不可忽視,因此計算p'0 時,這一不穩(wěn)定點的試驗數(shù)據(jù)應舍棄。

        由P0減去試驗溫度下的定子銅損耗,即為鐵耗pFe和風摩耗pfw之和p'0,p'0又稱不變損耗,可認為p'0與負載無關。

        式中:P0為空載輸入功率,由功率表測量而得,其數(shù)值是比較準確的;I0為空載線電流的算術平均值,由電流表測量而得,數(shù)值比較準確;R0為試驗溫度下定子繞組三相端電阻的平均值。

        pfw的確定:對U0≤0.5UN的各試驗點,至少需有4 組有效數(shù)據(jù),作=f(U0/ UN)2曲線,此曲線為一直線,延長此直線至U0=0 處,與縱軸交于M點,M 點的縱坐標即為pfw(如圖1 所示),pfw可用手工作圖法求得,也可用線性回歸分析法求得。若用線性回歸分析法,相關系數(shù)應大于0.95,至少應當有4 ~5 組有效數(shù)據(jù),才可以得到較好試驗結果,即使得試驗數(shù)據(jù)有重復性。pfw僅與電機的轉速有關,而與外施試驗電壓無關,所以可以作= f(U0/UN)2曲線求取pfw。

        圖1 風摩耗和鐵耗求取曲線

        (2)鐵耗pFe的確定

        對0.6UN<U0≤1.25UN范圍內的各試驗點,作=f(U0/UN)曲線(圖1)。因為pfw與U0大小無關,曲線上對應于某一電壓點的p'0 減去pfw,即為對應于該電壓的鐵耗pFe。

        112B 法鐵耗的確定:B 法規(guī)定取U0=UN,即曲線上對應于(U0/UN)=1.0 處的p'0-pfw= pFe(圖1)。但在電動機負載運行時,其內電勢E <UN,而電機的鐵耗則是由E 決定的。在負載試驗中,各負載點的E 是不同的,空載時E≈U0,額定負載(特別是P2=1.5pN)時E 比UN小很多。所以按U0=UN確定的pFe比額定負載時實際鐵耗大。電動機設計時根據(jù)E 確定pFe。這樣由于規(guī)定的差異,導致pFe的試驗值大于其設計值。

        (3)在規(guī)定溫度下定子繞組銅損耗pCU1S的確定

        規(guī)定溫度θS:

        式中:θN為額定負載熱試驗測定的繞組溫度;θa為熱試驗環(huán)溫。

        修正后定子繞組端電阻的平均值RS:

        式中:RS為定子繞組熱電阻的平均值;θS和θN為相同的測溫方法。

        修正后定子I2R 損耗pCU1S:

        式中:I1為負載試驗測得的線電流的平均值。

        (4)在規(guī)定溫度下轉子繞組銅損耗pCU2S的確定

        規(guī)定溫度θS時的轉差率sS:

        式中:S 為負載試驗確定的轉差率;θS和θt均為定子繞組溫度,應為相同的測溫方法。如θS為電阻法求得的平均溫度,而θt是熱電偶溫度計測得的局部溫度。最好是將θt折算為平均溫度θtav代替θt。

        規(guī)定溫度θS時轉子銅損耗pCU2S:

        式中:P1為負載試驗的輸入功率。

        (5)負載雜散損耗pS的確定

        負載雜散損耗是在總損耗中沒有統(tǒng)計鐵耗、風摩耗、定子銅耗、轉子銅耗的損耗。若能夠測得總損耗pT,結合以上實驗求得的損耗,就可以得到剩余損耗pL,進行對剩余損耗線性回歸,便可求取雜散損耗pS。

        式中:P1為輸入入功率;P2為輸出功率。

        剩余損耗pL是負載雜散損耗求取的基礎,根據(jù)圖2 所示其線性回歸求取方程為:

        圖2 負載雜散損耗線性回歸求取示意圖

        式(8)中A,B 及相關系數(shù)r 的計算公式(i 為負載試驗的點數(shù)):斜率A

        截距B

        相關系數(shù)r

        負載雜散損耗pS=A ×T2,根據(jù)各預定負載點的轉矩T,求得各點雜散損耗。

        (6)112B 法效率的計算

        112B 法是損耗分析法,輸入功率P1減去總損耗pT,即為輸出功率P2,則電機效率:

        通過112B 法求取的最終效率可用于計算電機的能耗,該法是高效率電機測試系統(tǒng)設計的理論基礎,高效電機精度的提升使得能效測試系統(tǒng)設計時需要采用高精度儀器儀表。

        2 高效電機能效測試系統(tǒng)的總體設計

        高效電機自動測試系統(tǒng)總體設計主要包括硬件設計和軟件設計,硬件設計部分包含了正弦波變頻電源系統(tǒng)、高精度參數(shù)測試系統(tǒng)、負載模擬及穩(wěn)定裝置、自動數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),總體設計構成了寬頻高精度穩(wěn)頻穩(wěn)壓純正弦波及PWM 波的靜止電源,并組成了自反饋節(jié)能型高穩(wěn)定度負載系統(tǒng),由0. 1% 級FLUKE Norma 高精度功率分析儀和0.1 級HBM 轉矩轉速傳感器組成的低不確定度效率測量系統(tǒng),滿足工頻電機、變頻電機及其配套控制器效率的精確測量,同時使得高穩(wěn)定度負載系統(tǒng)可按實際工況模擬不同特性的負載,圖3 為測試系統(tǒng)原理框圖。陪試電機模式可以為直流陪試或交流陪試電機模式,測試系統(tǒng)的容量可以根據(jù)被試驗電機規(guī)格來選配,滿足0.37 ~355 kW 電機的效率測試試驗;軟件設計部分主要由兩部分組成:PLC 程序的設計和上位機的軟件設計[5-6]。

        2.1 系統(tǒng)硬件設計

        (1)試驗電源系統(tǒng)

        該系統(tǒng)實驗用電源設計采用大功率開關器件IGBT 以傳統(tǒng)的交流-直流-交流的形式實現(xiàn)的變頻電源,包括整流環(huán)節(jié)、濾波環(huán)節(jié)、逆變環(huán)節(jié)、交流濾波、穩(wěn)壓等部分,如圖4 所示,該電源設計能夠減少電流沖擊,實現(xiàn)平穩(wěn)起動[7]。

        實際使用中可以利用圖4 中KM10 的合閘來實現(xiàn)逆變單元的并聯(lián)運行。采用小電流器件實現(xiàn)大容量裝置的功率變換,這種模式相對于直接利用IGBT功率元件并聯(lián)來實現(xiàn)擴容,具有更高的可靠性,測試系統(tǒng)的并聯(lián)運行和單獨運行功能使得系統(tǒng)應用的靈活性大大加強,同時整個系統(tǒng)具有了擴展功能。

        圖4 靜止試驗電源系統(tǒng)原理圖

        (2)電機負載模擬及穩(wěn)定系統(tǒng)

        電機負載的模擬及穩(wěn)定系統(tǒng)主要功能是模擬電機機械功率輸出,根據(jù)試驗標準規(guī)定,需達到調節(jié)負載、穩(wěn)定負載的作用。系統(tǒng)中負載模擬系統(tǒng)還有自動調節(jié)、能量反饋(節(jié)能),適合各種類型和各種規(guī)格電機的試驗需求,應用范圍廣泛。其中以直流機作為陪試機的系統(tǒng)說明,而交流機作為陪試機的負載模擬系統(tǒng)類似于直流機作為陪試機的系統(tǒng),二者的主要區(qū)別在于:直流陪試機系統(tǒng)通過直流裝置調節(jié)直流機電樞和勵磁來達到調節(jié)負載的目的,交流陪試機系統(tǒng)通過調節(jié)逆變器輸出頻率來調節(jié)負載[8]。

        (3)自動數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

        能效測試系統(tǒng)采用RS-485 總線結構模式,其網(wǎng)絡結構如圖5 所示,主要組成有上位監(jiān)控操作界面、下位PLC 控制系統(tǒng)、ADAM5000E 分布式RS-485 數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)和各測試儀器等,RS-485 能實現(xiàn)一臺上位機與多臺下位機之間的串行通信,通過主從通信模式,實現(xiàn)PC 機與連接終端進行實時通訊,這種模式在工業(yè)自動化工程中被廣泛應用[9]。

        圖5 能效測試數(shù)據(jù)采集示意圖

        2.2 軟件設計

        系統(tǒng)上位監(jiān)控操作界面通過VB 編程實現(xiàn)??刂葡到y(tǒng)采用松下AFPX 系列C60R PLC,考慮到可擴展性等方面原因,采用FP-X 擴展單元FP-XE16,通信插卡采用RS-485 通信的AFPX-COM3。軟件設計包含PLC 控制程序編程、PLC 與上位機的通訊編程、數(shù)據(jù)庫的訪問編程以及試驗算法與操作的編程等,進而實現(xiàn)對電機的全面試驗檢測及性能分析[10]。

        (1)VB 中通訊程序的實現(xiàn)

        通過VB 進行串行通訊編程的基本思路為:初始化設置、打開串口、生成塊檢查碼、生成命令幀、向PLC 發(fā)送命令幀、數(shù)據(jù)傳輸、關閉串口。串行通訊程序的軟件設計流程如圖6 所示。

        圖6 串口通訊流程圖

        (2)電機實驗項目編程實現(xiàn)

        該能效測試系統(tǒng)具體可對一般三相異步電動機、三相變頻電機、高效和超高效三相異步電動機、永磁同步電動機等品種電機試驗,其中空載試驗、堵轉試驗、熱試驗、負載試驗以及轉矩轉速試驗是基本測試項目,具體項目的流程結合上述過程實驗步驟,通過VB 實現(xiàn)。

        3 系統(tǒng)實驗測試分析

        3.1 電源質量測試

        通過對正弦波電源電壓變化率、電壓系統(tǒng)對稱性、諧波電壓因數(shù)以及頻率變化率的試驗測試分析,該正弦波電源系統(tǒng),可以降低運行能耗,保證良好的控制精度,且自動化程度高。

        測試說明:100%負載時用200 kW 三相異步電動機,4 極,功率因數(shù)0.89,I =164 A,U =380 V;50 Hz 和60 Hz 電源下均使用上述電機作為負載電機進行系統(tǒng)測試分析。

        (1)正弦波電源電壓變化率

        通過各不同輸出電壓、不同頻率下試驗測量10 min,每隔1 min 記錄一次數(shù)據(jù)。380 V/50 Hz 的供給下測得電壓變化的最高電壓URSmax=380.81 V、最低電壓URSmin=379.76 V;400 V/60 Hz 的供給下測得電壓變化的最高電壓URSmax=400.92 V、最低電壓URSmin=399.57 V。將其代入公式:

        得到δusB分別為0.138%和0.169%。

        (2)正弦波電源電壓系統(tǒng)對稱性測試電源電源系統(tǒng)對稱性測試需要測試各相電壓值,并通過負序分量與正序分量比值得到,具體公式如下所示:

        根據(jù)正弦波電源電壓系統(tǒng)對稱性測試要求,通過在380 V/50 Hz 下進行測試得到a,b,c 的相電壓依次為220.15 V,220.00 V,220.12 V,則計算電壓對稱性為0.385%;在400 V/60 Hz 下進行測試得到a,b,c 的相電壓依次為230.09 V,230.01 V,230.03 V,則計算電壓對稱性為0.384%。通過數(shù)據(jù)測試滿足要求。

        (3)正弦波電源頻率的變化率

        通過各不同輸出電壓、不同頻率下試驗測量10 min,每隔1 min 記錄一次數(shù)據(jù),380 V/50 Hz 供給100%負載下測得頻率變化的最高頻率fmax=50.008 Hz、最低fmin=49.995 Hz;400 V/60 Hz 的供給下測得頻率變化的最高頻率fmax=60.011 Hz、最低fmin=59.996 Hz。將數(shù)據(jù)代入公式:得到fusB分別為0.012 99%和0.012 49%。

        從上述數(shù)據(jù)可以看出,該電源系統(tǒng)符合要求,且實際試驗效果性能較好。

        3.2 負載系統(tǒng)穩(wěn)定度測試

        電機負載穩(wěn)定系統(tǒng)主要功能根據(jù)試驗標準規(guī)定,實現(xiàn)負載穩(wěn)定和控制的作用。試驗主要通過采用兩臺電動機對拖加載。測試情況說明:

        1)被試電機:①11 kW 異步電動機,4 極;②90 kW 三相異步電動機,4 極;③200 kW 三相異步電動機,4 極。

        2)HBM 轉矩轉速傳感器:①10 N·m,0.2 級;②1 000 N·m,0.1 級;③2 000 N·m,0.1 級。

        3)陪試電機為三相異步變頻電機:①18.5 kW,4 極;②110 kW,4 極;③250 kW,4 極。

        4)測試在穩(wěn)定運行后進行,每隔1 min 連續(xù)測量10 min。

        測試記錄如表1 所示。

        表1 負載系統(tǒng)穩(wěn)定度測試記錄(380 V/50 Hz)

        從表1 可以看出,波動率符合要求,且變化不是很大,比較平穩(wěn)。

        3.3 效率測試不確定度試驗分析[5,11]

        被試電機采用三相異步電動機參數(shù)為18. 5 kW、4 極,測試方法按照低不確定度112B 法進行測試,測試結果如表2 所示。由表2 可以通過A 類和B 類不確定度評定計算得到不確定度的結果。

        (1)A 類不確定度評定計算

        由A 類不確定度評定的計算方法有:

        表2 10 次測量的效率值

        式中:s2(η)是ηk的概率分布的總體方差的無偏估計;s()為效率測量結果的標準不確定度,UA(η)為A 類不確定度。通過計算可以得到表3。

        表3 測量計算數(shù)值結果

        (2)B 類不確定度評定計算

        式中:UB(P1)為輸入功率的不確定度;UB(∑p)為額定負載下的總損耗不確定度。

        通過能效系統(tǒng)測量得到以下數(shù)值:UB(P1)=31.4 W;UB(∑p)=10.2 W;P1=12 230 W;∑p =909.4 W。

        經(jīng)公式計算有,B 類不確定度UB(η)=0.086。

        (3)不確定度U 的計算

        則有:η=(效率測試值±U)% =(92.65 ±0.18)%

        以上對能效測試系統(tǒng)進行了實驗性能指標的具體測試,結果表明該套系統(tǒng)能夠滿足高精度的測試要求。該套系統(tǒng)在結合國標三相異步電動機試驗方法的基礎上,已經(jīng)用于高效、超高效電機的型式試驗檢測、效率的測定,系統(tǒng)采用IEC 推行的低不確定度效率測量,在效率測量的精度和準確性上有了較大的提升,符合電機測試的實驗條件要求。

        4 結 語

        通過對高效電機能效自動測試系統(tǒng)的設計及實驗分析,適應了電機行業(yè)發(fā)展的新形勢,主要創(chuàng)新點在于:其為包含了電機效率試驗在內的完整能效測試系統(tǒng),滿足了高效電機、專用電機的測試要求,通過高效電機、變頻電機的測試試驗的應用檢測,對測試系統(tǒng)的各項指標進行了全面的檢測,滿足高效率電機的測試指標,使得該測試系統(tǒng)能提高了試驗數(shù)據(jù)的準確度和重復測試的一致性,但是電機自動測試系統(tǒng)的研究是一個不斷變化發(fā)展的課題,隨著電機測試方法及電子技術的發(fā)展,測試系統(tǒng)也將不斷的更新完善。

        [1] 陳偉華,李秀英,姚鵬.電機及其系統(tǒng)節(jié)能技術發(fā)展綜述[J].電氣技術,2008,(9):13-22.

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