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        全氫罩式爐退火工藝優(yōu)化的應用實踐

        2015-01-13 09:54:34張淑娟袁紹霞韓薈謹王曉燕
        冶金設(shè)備 2015年6期
        關(guān)鍵詞:鋼卷煤氣氫氣

        張淑娟 袁紹霞 韓薈謹 王曉燕

        (1:山東勞動職業(yè)技術(shù)學院 山東濟南250022;2:濟鋼冷軋板廠 山東濟南250000)

        1 引言

        全氫罩式退火爐是目前理想并廣泛應用的冷軋鋼退火設(shè)備,其生產(chǎn)的產(chǎn)品具有三大特點:一是產(chǎn)品表面質(zhì)量高;二是產(chǎn)品成品生產(chǎn)率高;三是機械性能好[1-5]。冷軋鋼經(jīng)全氫罩式爐退火后消除了因冷軋變形產(chǎn)生的冷作硬化和內(nèi)應力,細化了晶粒,使帶鋼具有良好的塑性、韌性等機械性能和光亮的表面[2]。但運用全氫罩式爐對冷軋鋼進行退火處理時易出現(xiàn)燒嘴變形、空煤比無法精確控制、煤氣電磁閥工作不正常、產(chǎn)品出現(xiàn)粘結(jié)等問題。本文對全氫罩式退火爐的工藝流程及燃燒系統(tǒng)進行了分析,針對全氫罩式爐在進行處理時設(shè)備及產(chǎn)品易出現(xiàn)的問題提出了針對性的改造措施和優(yōu)化方案,并經(jīng)過實際驗證,取得了明顯的效果。

        2 全氫罩式退火爐的工藝流程與燃燒系統(tǒng)

        2.1 退火工藝流程

        全氫罩式爐的主體設(shè)備包括爐臺、內(nèi)罩、冷卻罩和加熱罩等,整個退火工藝過程包括加熱、保溫、冷卻三個過程。

        其退火工藝過程為:首先將帶鋼分垛裝爐,扣內(nèi)罩并鎖緊;進行冷密封測試以確保氫氣不泄漏;進行氮氣吹掃,將內(nèi)罩里的空氣用氮氣置換;吊裝加熱罩,進行氫氣吹掃,用氫氣完全置換氮氣;加熱罩點火,加熱內(nèi)罩中的鋼卷;使帶鋼在全氫氣氛下退火,將鋼卷溫度加熱到設(shè)定溫度(一般不超過700℃)溫度保持一段時間;在均熱結(jié)束前,自動進行熱密封測試;停止加熱后自然冷卻一段時間,達到一定溫度后移走加熱罩;吊裝冷卻罩,進行風冷,達到一定溫度后用水快速冷卻;進行氮氣吹掃,將內(nèi)罩內(nèi)的氫氣用氮氣置換;移去冷卻罩;移去內(nèi)罩;爐臺卸料。

        全氫罩式爐的退火工藝流程簡圖如圖1 所示。

        圖1 退火工藝流程

        2.2 燃燒系統(tǒng)

        全氫罩式退火爐的燃燒系統(tǒng)設(shè)備主要包括燒嘴、煤氣管路、空氣管路等。每個燒嘴都配有點火電極和UV 火焰監(jiān)測裝置,并配備故障聲光報警。為節(jié)約能源和降低廢氣溫度,加熱罩殼體煙道出口處安裝有助燃空氣預熱器。煤氣和空氣在燒嘴中共有兩次混合燃燒。燒嘴的噴頭作為收縮狀,使噴出的煤氣的速度提高,速度場均勻,火焰長度適中,防止回火。

        3 全氫罩式退火爐生產(chǎn)中存在的問題及優(yōu)化

        3.1 燒嘴變形分析及優(yōu)化措施

        全氫罩式退火爐在使用過程中易出現(xiàn)燒嘴變形嚴重現(xiàn)象,導致加熱過程中燒嘴關(guān)閉,燃燒工況的不穩(wěn)使退火過程的溫度發(fā)生波動,嚴重影響了帶鋼的質(zhì)量和性能。

        經(jīng)過分析,鋼廠罩式退火爐采用的是混合煤氣,煤氣熱值波動較大,造成燒嘴局部過燒和變形。使煤氣的傳播速度小于火焰的傳播速度,易造成回火現(xiàn)象,在內(nèi)罩上形成過熱區(qū),影響鋼卷的加熱及其性能。因此對燒嘴易損壞的噴嘴的部分的材料進行了優(yōu)化,加大了耐熱不銹鋼中鎳含量。實施后,煤氣的消耗量降低,縮短了加熱時間,提高了燒嘴的耐熱性和工作效率,改善了鋼卷的性能。

        3.2 帶鋼粘結(jié)及優(yōu)化措施

        由退火工藝可知[2,6-8],鋼卷在爐內(nèi)的高溫下需要加熱和保溫十幾個小時,鋼卷的層與層間會出現(xiàn)一定程度的粘結(jié)現(xiàn)象,粘結(jié)處已發(fā)生凸起變形或者撕裂,導致帶鋼表面出現(xiàn)表面粗糙、折印等嚴重缺陷,降低了帶卷成材率。之所以會產(chǎn)生粘結(jié),主要的原因就是合適的溫度和壓力造成的。在一定的溫度和壓力下,鋼卷表面產(chǎn)生氧化還原反應,與其它表面產(chǎn)生粘結(jié)。通過深入分析鋼卷在各階段的溫度和壓力的變化規(guī)律,就可以找到防止粘結(jié)的方法。

        經(jīng)過分析,帶鋼在退火過程中退火溫度越高,原子擴散能力越強,越易產(chǎn)生粘結(jié);溫度引起的熱膨脹也會加大板間壓力,徑向壓力越大,鋼板間微觀接觸面積越大,越容易產(chǎn)生粘結(jié);高溫高壓下鋼板間接觸時間越長,越容易粘結(jié)。帶鋼表面清潔度和保護氣體的純度也是產(chǎn)生粘結(jié)的關(guān)鍵因素[2]。

        綜上所述,防止粘結(jié)可采取的主要措施有:為避免冷卻速度過快導致帶卷的內(nèi)外溫度差大形成的壓應力增大現(xiàn)象,可在退火工藝的冷卻階段改善退火工藝,即在冷卻開始階段降低冷卻速度,冷卻時采用帶加熱罩冷卻,然后進行風冷和水冷;其次是合理選配乳化液和設(shè)定適當?shù)膰姶祲毫?,以清潔帶鋼表面,減少殘余物質(zhì);最后也可使用高純度的氫氣徹底吹掃內(nèi)罩,吹掃時把氫氣的流量減少,把吹氫時間從原來的延長;把原來的固定吹氫改為氫氣保壓狀態(tài),這樣不僅能夠保證傳熱效果,而且降低了氫氣的使用總量,降低了噸鋼能耗。優(yōu)化后,粘結(jié)造成的次品率明顯降低,同時因為延長了吹氫時間,提高了殘留乳化液的吹掃效果,黑帶造成的次品率也有所降低。

        3.3 煤氣過濾裝置問題及優(yōu)化措施

        生產(chǎn)中,燒嘴在關(guān)斷狀態(tài)下火焰監(jiān)測器仍然能夠監(jiān)測到燒嘴仍在燃燒的不正常現(xiàn)象。經(jīng)對燒嘴及煤氣支路進行拆檢后發(fā)現(xiàn),高溫下電磁閥線圈老化和煤氣中細小灰塵未清除干凈,是煤氣電磁閥關(guān)閉不嚴或UV 火焰監(jiān)測裝置無法正常工作的主要原因。

        綜合以上分析,決定對煤氣的過濾裝置進行優(yōu)化:把價格高昂的進口煤氣聚酯過濾網(wǎng)換成定制的氣體過濾棉,并在過濾棉中添加細小的金屬網(wǎng)。使用一定的周期后對氣體過濾棉進行高壓水沖洗,經(jīng)過簡單的處理后的氣體過濾棉還能循環(huán)使用,大大降低了生產(chǎn)材料的成本,同時保證了過濾效果。

        3.4 煤氣檢測裝置問題及優(yōu)化措施

        煤氣主閥是連接煤氣管道和加熱罩的重要閥門,在現(xiàn)場缺少煤氣檢漏裝置,存在安全隱患??蛇x用德國某公司的煤氣泄漏保護器TC410-1K對其進行優(yōu)化,該保護器有自己的控制回路,受外界因素的干擾小,其工作原理如圖2 所示,泄漏檢測程序流程圖如圖3。

        3.5 “空煤比”的控制及優(yōu)化措施

        圖2 檢測原理圖

        圖3 泄漏檢測程序流程圖

        使用的ON/OFF 控制的燒嘴,由煤氣和空氣電動閥的開度來實現(xiàn)“空煤比”的控制。通過監(jiān)測殘氧含量對空氣壓差進行微調(diào)。試驗測定,殘氧含量達到最佳值4%,煤氣的燃燒效率最高。

        同時,可如下改進:當殘氧含量大于8%或小于0.5%時,設(shè)置一個專項的反饋報警系統(tǒng),對煤氣和空氣的電動閥門進行手動調(diào)節(jié)。

        4 結(jié)論

        通過深入分析某鋼廠罩式退火爐運行中存在的問題,針對性的提出了工藝優(yōu)化方案,經(jīng)實踐驗證方案可行并取得了較好效果,提高了設(shè)備運行的安全性和可靠性,降低了生產(chǎn)消耗,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,對國內(nèi)同類型機組有一定借鑒意義。

        [1]劉濱. 太鋼全氫罩式爐退火過程分析[J]. 陜西冶金,2013 (6):49-65.

        [2]陳建民. 全氫罩式退火帶鋼粘結(jié)原因分析[J]. 冶金設(shè)備,2005 (5):64-65.

        [3]陳光,汪國宏,江清陽,張麗徽. 全氫罩式爐的發(fā)展與現(xiàn)狀. 安徽工業(yè)大學學報[J],2007 (6):79-83.

        [4]任建中. 全氫罩式爐過程控制系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)[J].山西冶金,2015 (1):78-80.

        [5]南國英. 全氫罩式爐安全控制系統(tǒng)[J]. 山西冶金,2010 (5):35-37.

        [6]李曉武. 全氫煤氣罩式爐介紹及其退火均勻性研究[J]. 山西冶金,2005 (1):34-35.

        [7]朱大軍. 冷軋全氫罩式爐退火工藝優(yōu)化實踐[J]. 四川冶金,2014 (6):35-40.

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