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        造球機刮刀裝置改造研究

        2015-01-06 07:48:06胡振焱祁士明曹志剛周小峰
        設(shè)備管理與維修 2015年12期
        關(guān)鍵詞:刀桿刮刀球團

        胡振焱,祁士明,曹志剛,周小峰

        (江蘇永鋼集團有限公司球團廠,江蘇張家港 215612)

        0 引言

        圓盤造球機是球團生產(chǎn)工藝中制造生球的設(shè)備,機體上周邊圓盤與水平成45°~55°的傾斜角,可在規(guī)定范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),電機通過減速機和1對開式齒輪帶動圓盤轉(zhuǎn)動,盤上裝有噴水管及刮刀裝置,粉料加進盤內(nèi)被水濕潤后,不斷翻滾形成小球和大球,當小球偏向盤的中部繼續(xù)滾大時,由于球盤自動分級圓球,合格生球則滾向盤邊排出。造球機刮刀系統(tǒng)選用2套旋轉(zhuǎn)刮刀,生產(chǎn)中經(jīng)常出故障導(dǎo)致停機,影響球團生產(chǎn)質(zhì)量。為解決此問題,提出改進措施。

        1 造球機刮刀系統(tǒng)改造的技術(shù)方案

        1.1 現(xiàn)狀及存在的問題

        球團廠Φ6 m造球機,最初設(shè)計是借鑒馬鋼球團廠的圓盤造球機,產(chǎn)品由唐山冶金有限公司提供。主要技術(shù)參數(shù),盤直徑6 m,圓盤邊高0.7 m,轉(zhuǎn)動傾角、刮刀位置均可調(diào),圓盤變頻調(diào)速。球團廠共有8臺造球機,每臺造球機2套旋轉(zhuǎn)刮刀。刮刀系統(tǒng)主要由擺線針輪減速機(XLED4/74-1/121)帶立式電機,直徑160 mm彈性柱銷聯(lián)軸器,過橋軸承座,刮刀架,刮刀夾板和刮刀組成。實際生產(chǎn)中,球團一車間8套刮刀系統(tǒng),據(jù)2013年統(tǒng)計,共更換減速機20次(包括翻修和新購買的減速機),購買新減速機備件8臺,減速機擺線輪5副,其余小故障停機每月每盤平均5次。

        刮刀系統(tǒng)故障的表現(xiàn)形式主要有:刮刀刀桿彎、刮刀脫落、刮刀夾板脫焊;聯(lián)軸器彈性件損壞,聯(lián)軸器孔眼變大;減速機損壞,電機燒壞;由于減速機采用循環(huán)供油潤滑,減速機更換頻繁和檢修位置受限等原因,減速機油管接頭經(jīng)常漏油,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境較差。

        1.2 方案的設(shè)計與實施

        1.2.1 刮刀刀桿彎、刮刀脫落、刮刀夾板脫焊問題。刮刀采用瓦座式(梯形槽)兩塊板夾住刀桿通過螺栓緊固后其中一塊板焊接在刮刀圓形架上,刮刀桿采用直徑36 mm的圓鋼(未加工),夾板總長135 mm,出現(xiàn)問題后維修不便。刮刀松動掉落后直接插入球盤底料層,給刮刀減速機增加很大額外負載,造成減速機損壞。導(dǎo)致問題的原因:夾板梯形槽與圓鋼刀桿6條線接觸,接觸面積少,摩擦力小導(dǎo)致不穩(wěn),夾板長度偏小,刀桿精度差。

        采取改進措施,夾板改成圓形槽,與圓鋼刀桿外圓緊密貼合,屬面接觸,增大接觸面積。貼合面加工精度提高,圓形槽加工尺寸為直徑35±0.08 mm,表面粗糙度為Ra12.5,刀桿圓鋼加工尺寸為直徑35±0.05 mm,表面粗糙度Ra6.3,這樣加工后,既保證加工精度和貼合良好,貼合面又不要太光滑,以增大摩擦力。

        夾板長度由135 mm增加到215 mm,在夾板的中間位置增加2個M18螺栓孔,用螺栓擰入后壓緊刮刀桿。此措施還是用以增大夾板和刀桿的接觸面積和正壓力,以確保刀桿不掉落和不傾斜。刮刀架改造后效果示意圖見圖1。

        1.2.2 聯(lián)軸器彈性件損壞,聯(lián)軸器孔眼變大。聯(lián)軸器故障屬設(shè)計選型偏小,該彈性柱銷聯(lián)軸器(外圓直徑160 mm),圓周均布8個直徑20 mm的尼龍棒,根據(jù)尼龍棒經(jīng)常被聯(lián)軸器剪切力剪斷的情況,將聯(lián)軸器外圓調(diào)整到直徑200 mm,尼龍棒由直徑20 mm調(diào)整為直徑30 mm,更換后尼龍棒不再出現(xiàn)突然斷裂情況,僅為逐步磨損。

        圖1 刮刀架改造后效果

        1.2.3 減速機損壞,電機燒壞。前兩個問題都屬小問題,出現(xiàn)故障后在0.5 h內(nèi)都可以順利解決,但減速機損壞或電機燒壞后,處理時間在2~4 h,直接導(dǎo)致生產(chǎn)中斷和產(chǎn)量下降。

        常見原因,電機自身故障,電機過載或跳電或燒損。減速機內(nèi)故障,擺線輪損壞,形星輪咬死,軸承損壞等。減速機外故障,如殼體開裂。減速機傾斜45°安裝,外循環(huán)供油缺失導(dǎo)致減速機損壞,減速機輸出軸處漏油,導(dǎo)致減速機故障等。

        球盤底料床厚度的增加和物料固結(jié),球盤受主軸少量偏心影響導(dǎo)致刮刀減速機載荷增大,減速機損壞。

        綜合分析后認為,該立式電機與擺線針輪減速機一體的驅(qū)動機構(gòu),載荷承載能力偏小,擺線輪固有的缺陷也不能滿足大載荷需求,偏心輪磨損后就出現(xiàn)軸承和齒輪故障。為此,配換新型減速機,在體積和外形尺寸基本不變的情況下,讓承載能力提升一個檔次。通過與多家優(yōu)質(zhì)品牌減速機廠家進行多次溝通和現(xiàn)場認證、分析計算等,最終選擇由博能廠家提供的(CRLa137-115-MV-5.5-B5-0-140430A1A1)型減速機。該減速機電機為5.5 kW變頻電機,運行穩(wěn)定。此種減速機小偏置輸出,結(jié)構(gòu)緊湊,可最大限度地利用箱體空間。整體式鑄造箱體,箱體結(jié)構(gòu)剛度好,易于提高軸的強度和軸承壽命。傳動部件都經(jīng)過特殊熱處理,并經(jīng)精密加工。潤滑良好,運行噪聲低壽命長,傳動效率85%以上,且性價比高,價格適中。

        2 效果分析與評價

        通過落實系列改造方案與舉措,2012年7月改造了2套,2014年8月改造了6套,使用效果良好。減速機改造后,2012年改造的2套上線運行直至2015年1月,從未出現(xiàn)過故障,2014年8月上線的6套至今也未出現(xiàn)過故障,可以說減速機故障和損壞問題消除。

        聯(lián)軸器改造后尼龍棒突然斷裂的情況未出現(xiàn),只是尼龍棒磨損后點檢發(fā)現(xiàn)后及時更換即可。刮刀未出現(xiàn)掉落和傾斜的狀況,運行相當平穩(wěn),僅當刮刀頭磨損后螺栓松掉下調(diào)后再擰緊即可。整套刮刀系統(tǒng)突發(fā)故障基本不存在,采用減速機內(nèi)潤滑油潤滑后漏油問題消除。

        3 結(jié)論

        刮刀裝置系統(tǒng)的改造研究,解決了刮刀故障頻發(fā)的問題。產(chǎn)量增加,故障停盤后每小時影響產(chǎn)量約20 t,原平均每盤每月停3次,每次2 h。改造后,一車間4個球盤,年增產(chǎn)5760 t。按每噸加工成本50元計算,年產(chǎn)效益28.8萬元。

        改造后基本無需再購買備件,檢修頻次和維護成本明顯降低,年節(jié)省備件和檢修、維護費用超10萬元。維修工人的工作量減少且降低了勞動強度,由于原檢修位置高且特殊,檢修時存在不安全因素,改造后,基本消除了隱患。漏油問題也得到解決,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境大為改善。

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