劉憲全,李效生,張禮飛
(安徽兩淮科力機(jī)械制造有限責(zé)任公司,安徽合肥230088)
在鉆探施工中,由于鉆孔越來越深,斷鉆桿、卡鉆事故也在逐年上升。出現(xiàn)斷鉆桿、卡鉆后的事故處理費(fèi)用也越來越高,難度也越來越大,處理不當(dāng)有出現(xiàn)鉆孔報(bào)廢的可能?,F(xiàn)在地質(zhì)巖心鉆孔施工中出現(xiàn)斷、脫鉆具“落魚”時(shí)一般打撈都不帶安全接頭,更沒有輔助解卡工具,如出現(xiàn)“落魚”下卡鉆時(shí)也只能強(qiáng)拉硬拽;為此我們結(jié)合石油鉆井震擊器和處理孔內(nèi)“落魚”頭以上鉆具的安全需求,成功設(shè)計(jì)出了帶有可調(diào)式的震擊安全接頭,有效結(jié)合了震擊器和安全接頭兩種結(jié)構(gòu),能夠?qū)崿F(xiàn)向上震擊功能輔助解卡和安全甩脫功能,并在安全甩脫方式上進(jìn)行了創(chuàng)新,確保在安全接頭部位甩脫,可以在處理鉆孔“落魚”有困難時(shí),保證“落魚”以上的鉆桿安全返回地面,其他部位不會(huì)存在誤甩脫情況,還可以通過震擊提高打撈鉆具的打撈能力,是鉆探施工的必備工具。
上花鍵軸與上花鍵套通過套管正反扣連接套傳遞甩脫時(shí)扭矩;下花鍵軸與下甩脫接頭之間靠花鍵配合,實(shí)現(xiàn)傳遞打撈扭矩、正?;剞D(zhuǎn)的功能,把扭矩傳遞到下甩脫接頭。
芯軸連接套與上花鍵套組成一對(duì)震擊偶,當(dāng)下部鉆具遇卡時(shí),上提鉆具,卡瓦隨著芯軸向上移動(dòng),在此過程中會(huì)迫使鉆柱儲(chǔ)能、延時(shí),同時(shí)克服碟簧組的預(yù)緊力,當(dāng)工具受到的拉力足夠大時(shí),使卡瓦受力膨脹,移動(dòng)到卡瓦套的齒槽與卡瓦的凸臺(tái)相對(duì)應(yīng)的位置時(shí),卡瓦與卡瓦芯軸脫離,產(chǎn)生突然釋放,上部鉆具迅速回縮,使上活塞加速上行,與上花鍵套下部的震擊面產(chǎn)生很大的上擊力,實(shí)現(xiàn)上擊功能,下壓卡瓦芯軸復(fù)位,再上提又進(jìn)行向上震擊,如此反復(fù)操作一次就有一次向上的震擊力。
正反扣連接套和下甩脫接頭之間靠反扣螺紋連接,可以在處理鉆孔“落魚”有困難時(shí),從反扣處把下甩脫接頭甩脫;工作方法是拉出下花鍵軸這時(shí)下花鍵軸與下甩脫接頭的內(nèi)花鍵分離,再繼續(xù)正轉(zhuǎn)就從反扣處甩脫下甩脫接頭,也就保證了“落魚”以上的鉆桿安全返回地面,震擊安全接頭的95%也可提出孔口,只留下甩脫接頭在孔內(nèi),保持了震擊安全接頭的完整。甩脫完成后的情況如圖1所示。
圖1 甩脫完成后的示意
綜合參考現(xiàn)有震擊器和安全接頭兩種工具的結(jié)構(gòu),確定震擊安全接頭的結(jié)構(gòu),具體有如下幾個(gè)方面。
3.1.1 安全甩脫方案的確定
考慮到震擊安全接頭既要實(shí)現(xiàn)震擊功能又要實(shí)現(xiàn)安全甩脫功能,故把安全甩脫裝置放在整體結(jié)構(gòu)的下面,采用反扣與主體連接,這樣在處理事故困難的時(shí)候可以通過上部鉆具的正轉(zhuǎn)來甩脫下部的鉆具。
3.1.2 扭矩傳遞方案的確定
震擊安全接頭扭矩傳遞形式和隨鉆震擊器的形式相似,都是里面的芯軸與外套采用花鍵副傳遞扭矩。但不同的是,震擊安全接頭增加了安全甩脫功能,即裝置末端的接頭靠反扣連接,這樣就不能依靠外管的連接來傳遞扭矩,因此選擇依靠芯軸將扭矩傳遞給末端的接頭,從而帶動(dòng)下部鉆具轉(zhuǎn)動(dòng)。
3.1.3 震擊結(jié)構(gòu)方案的確定
震擊結(jié)構(gòu)采用機(jī)械式,即卡瓦配合式。
3.1.4 儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)的確定
采用與現(xiàn)有機(jī)械式震擊器相同的儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)——碟簧組。選用碟簧組是因?yàn)榈刹鹧b方便,可以根據(jù)實(shí)際需要改變碟簧組合,從而達(dá)到改變震擊力的目的。
震擊安全接頭主要由固定件、活動(dòng)件、震擊偶、聚能件和甩脫機(jī)構(gòu)5部分組成,如圖2所示。
3.2.1 固定件
圖2 震擊安全接頭結(jié)構(gòu)示意
它是由上花鍵套、上套管、卡瓦套、下套管、正反扣連接套和下甩脫接頭組成。下甩脫接頭與下部鉆柱連接,形成相對(duì)固定狀態(tài)。
3.2.2 活動(dòng)件
它是由上花鍵軸、芯軸連接套、卡瓦芯軸、卡瓦、活塞和下花鍵芯軸組成。上花鍵軸與上部鉆柱連接,由上部鉆柱驅(qū)動(dòng)。
3.2.3 震擊偶
以芯軸連接套為撞擊體,震擊墊為承擊體,組成一對(duì)震擊偶。
3.2.4 聚能件
幾組對(duì)合的碟簧組構(gòu)成聚能件。當(dāng)工具下部遇卡,提拉上部鉆柱使碟簧壓縮,這個(gè)過程中迫使上部鉆柱儲(chǔ)能。
3.2.5 甩脫機(jī)構(gòu)
甩脫機(jī)構(gòu)由下接頭、下芯軸組成。下接頭與下套管之間靠反扣連接,其余外管之間均是靠正扣連接。當(dāng)下接頭與下芯軸脫離嚙合時(shí),上部鉆柱正轉(zhuǎn),各管體之間的連接螺紋只能上緊,只有從下接頭處甩脫,解決了誤甩脫的技術(shù)難題。
3.3.1 芯軸的選材
該裝置是隨鉆使用,故芯軸應(yīng)為空心軸??紤]到震擊安全接頭工作時(shí),卡瓦與卡瓦芯軸之間的摩擦較大,造成芯軸的磨損比較嚴(yán)重,芯軸表面應(yīng)氮化處理,增加表面硬度,提高表面耐磨性,因此芯軸采用滲氮效果比較好的鋼材,綜合使用要求和經(jīng)濟(jì)性的考慮,用40Cr作為芯軸的原材料。
3.3.2 卡瓦套與上、下套管的選材
由于外管在正常鉆進(jìn)過程中承受的扭矩不大,主要是承受拉力,但卡瓦套與卡瓦在工作中要產(chǎn)生摩擦,也要求其有一定的耐磨性,需氮化處理。因材料是管體,首先考慮鉆桿的材料,綜合比較,S135鋼級(jí)的鉆桿滲氮后有較好的效果,而且市場(chǎng)上的原材料供應(yīng)比較充足,故選擇S135鋼級(jí)的鉆桿料作為原材料。
3.3.3 上、下接頭的選材
上、下接頭在工作中要承受一定的扭矩和拉力,同時(shí)有一定的耐磨性,綜合上述,選40Cr作為原材料。
3.4.1 碟簧規(guī)格的確定
碟簧的內(nèi)徑選擇應(yīng)遵循大于芯軸外徑1~2 mm,碟簧的外徑小于卡瓦套內(nèi)徑0.8~1 mm。
3.4.2 碟簧組合的確定
根據(jù)下井的鉆具情況、井深和預(yù)期的震擊力選擇合適的震擊安全接頭碟簧組合形式,震擊安全接頭有正絲鉆桿和反絲鉆桿使用兩種。
(1)在打撈作業(yè)中,應(yīng)使震擊安全接頭盡量靠近卡點(diǎn)。鉆桿+彎鉆桿小根+震擊安全接頭+打撈工具。
(2)在地面測(cè)試作業(yè)中,在現(xiàn)場(chǎng)維修重裝后進(jìn)行震擊安全接頭的拉力試驗(yàn),確保震擊安全接頭在對(duì)應(yīng)拉力下一定要能拉開,這樣保證有震擊的同時(shí)才能確保有安全甩脫的能力,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)方法是下鉆時(shí)當(dāng)下到鉆具重力大于震擊安全接頭預(yù)期拉開釋放力時(shí),接上震擊安全接頭上提,只要能正常拉開就說明維修組裝的震擊安全接頭完好。
往孔內(nèi)下放震擊安全接頭時(shí)應(yīng)記清震擊安全接頭下面的鉆具懸重,打撈時(shí)應(yīng)記清打撈前的鉆具懸重,后者減去前者即為震擊安全接頭以上的鉆具懸重。但要注意,震擊安全接頭以上鉆具的懸重、震擊安全接頭標(biāo)定釋放力與鉆柱摩擦力(鉆柱摩擦力的具體大小與鉆柱組合、泥漿情況和井深結(jié)構(gòu)等有關(guān),由司鉆根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定),三者之和不能大于設(shè)備的最大提升力。當(dāng)打撈工具撈住“落魚”后,上提鉆具,確認(rèn)鉆具被卡,即可進(jìn)行震擊作業(yè)。這時(shí)上提鉆具當(dāng)拉力達(dá)到所需的標(biāo)定釋放力時(shí),即產(chǎn)生震擊。如一次震擊不能解卡,可反復(fù)震擊,注意在震擊安全接頭處于上擊拉開位置時(shí),不可轉(zhuǎn)動(dòng)鉆具,否則將從下套管與下接頭處甩脫;如震擊無效時(shí)要進(jìn)行安全甩脫時(shí),震擊安全接頭一定要處于上擊拉開位置,轉(zhuǎn)動(dòng)鉆具就在正反扣連接套處甩脫下甩脫接頭。
圖3 單碟簧組合方式(所對(duì)應(yīng)的標(biāo)定釋放力為27.5 kN)
圖4 雙碟簧組合方式(所對(duì)應(yīng)的標(biāo)定釋放力為80 kN)
結(jié)合3.3.2,綜合考慮鉆桿的重力和設(shè)備的最大提升力,還有鉆具“落魚”頭以下的鉆具重力選擇的碟簧組合如下:孔深在1000 m左右時(shí)選擇兩片碟簧為一組,這種組合的初拉力為80 kN??咨钤?500 m左右時(shí)選擇一片碟簧為一組,這種組合的初拉力為27.5 kN;當(dāng)“落魚”頭以下的鉆具重力大于30 kN,就應(yīng)選擇兩片碟簧為一組的初拉力為80 kN,這時(shí)的拉力在克服“落魚”頭以下的鉆具重力后才能對(duì)卡點(diǎn)有一定的震擊力。(注:初拉力即震擊安全接頭啟動(dòng)上擊功能的最小拉力)。
震擊安全接頭在多個(gè)煤田地質(zhì)鉆探鉆孔中處理孔內(nèi)鉆桿卡鉆都取得了極佳的效果,受到了現(xiàn)場(chǎng)和工程技術(shù)人員的好評(píng)。其中有2起處理孔內(nèi)“落魚”事故中震擊安全接頭起到了關(guān)鍵作用。
5.1.1 鉆孔情況
安徽淮南潘集深部煤田地質(zhì)勘探鉆孔,孔號(hào)為2-4,設(shè)計(jì)孔深1480 m,終孔孔徑94 mm。鉆孔結(jié)構(gòu)為第四系新地層180 m,孔徑113 mm,基巖地層為94 mm,終孔層位為4-1槽煤層。
5.1.2 事故原因分析
施工到孔深1350 m時(shí),當(dāng)時(shí)在正常取心鉆進(jìn),孔內(nèi)鉆具組合為50 mm鉆桿+68 mm鉆鋌+89 mm取心管+復(fù)合片金剛石取心鉆頭。出現(xiàn)斷鉆桿事故,鉆桿斷點(diǎn)有泥漿穿刺和老傷,斷點(diǎn)“魚頭”孔深位置395 m,第一次打撈用公絲錐上扣后上提鉆具受卡,強(qiáng)制提拔無效,拉力達(dá)到了240 kN,分析受卡斷鉆桿原因:鉆桿有傷后出現(xiàn)泥漿穿刺,導(dǎo)制泥漿循環(huán)不到孔底,鉆頭冷卻不足形成燒鉆受卡,燒鉆后扭矩增大,把有傷鉆桿扭斷。
5.1.3 事故處理
根據(jù)分析鉆具卡點(diǎn)在孔底,選擇的處理方案是:第一步反出斷頭,并可能多的反出孔內(nèi)鉆具,結(jié)果一次就反出了孔內(nèi)所有鉆桿和鉆鋌,孔內(nèi)只留下螺絲頭、取心管和取心鉆頭;第二步分析認(rèn)為卡點(diǎn)就在鉆頭也就是燒鉆,完全可下震擊安全接頭進(jìn)行上擊處理,震擊點(diǎn)距卡點(diǎn)近,更有利于對(duì)卡點(diǎn)震擊松動(dòng)。下鉆前把震擊安全接頭調(diào)整震擊拉力為27.5 kN,下鉆對(duì)上扣后首先試開泥漿泵用1擋40 L/min,沒能打開,就上提鉆具進(jìn)行震擊操作,當(dāng)拉到160 kN時(shí)實(shí)現(xiàn)了向上的震擊,同時(shí)拉力表向下震動(dòng),說明震擊工作正常,反復(fù)進(jìn)行了11次沒有效果,就又試開泥漿泵還是打不開,在又上提鉆具進(jìn)行了10次震擊操作后出現(xiàn)了向上提動(dòng),后又上提震擊了2次就提離了孔底,成功的實(shí)現(xiàn)了解卡。把取心器鉆頭提出孔口后,發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的燒鉆現(xiàn)象。這也是首次應(yīng)用震擊安全接頭處理燒鉆的卡鉆,現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)人員認(rèn)為震擊產(chǎn)生了松動(dòng),才完成了解卡,說明接頭的震擊設(shè)計(jì)達(dá)到了目的。
5.2.1 鉆孔情況
安徽淮南劉莊深部煤田地質(zhì)勘探鉆孔,孔號(hào)為24-5,設(shè)計(jì)孔深1560 m,終孔孔徑94 mm。鉆孔結(jié)構(gòu)為第四系新地層220 m,孔徑146 mm,下入127 mm套管,基巖地層為94 mm,終孔層位為13-1槽煤層。
5.2.2 事故原因分析
孔深在1510 m,鉆孔將要終孔,出現(xiàn)了柴油機(jī)故障,在發(fā)現(xiàn)柴油機(jī)不對(duì)時(shí),當(dāng)班就強(qiáng)制把鉆具拉離孔底有5 m,再去停柴油機(jī)使柴油機(jī)損壞嚴(yán)重只好更換,由于換柴油機(jī)時(shí)間長(zhǎng),再提升鉆具時(shí)就拉不動(dòng)了,鉆孔通漿正常,分析認(rèn)為就是鉆孔粘鉆。
5.2.3 事故處理
根據(jù)鉆孔粘鉆分析,選擇的處理方案是:第一步先行進(jìn)行解卡劑解卡,沒有完成解卡目的;第二步在解卡無效后只好應(yīng)用反絲鉆桿進(jìn)行反回鉆具,由于粘鉆位置不清,在反鉆桿時(shí)要求帶上震擊安全接頭,在1000 m以內(nèi)時(shí)下鉆前把震擊安全接頭震擊拉力調(diào)整在80 kN,每次對(duì)“落魚”頭上扣后都進(jìn)行震擊和震擊后快速回落下?lián)粼?次左右,而后才反鉆桿,每次都能反回一定量的孔內(nèi)正鉆桿,只用了2天多就順利的處理到鉆鋌;第三步鉆鋌處理采用有接頭就反沒有接頭就套的方法,在反鉆鋌接頭中為保證反絲鉆桿安全帶上震擊安全接頭并調(diào)整震擊拉力在27.5 kN,當(dāng)處理到只有9 m鉆鋌(兩小根)和一根取心管(4.5 m)時(shí),通過震擊和向下快速下?lián)魰r(shí)就一次處理完所有孔內(nèi)鉆具,1510 m孔深粘鉆事故處理時(shí)間用了不到6天,震擊安全接頭在這里起到了一個(gè)關(guān)鍵的作用,也獲得了工程技術(shù)人員和機(jī)臺(tái)人員的好評(píng)。
應(yīng)用實(shí)例證明,震擊安全接頭完全可滿足鉆探施工中處理孔內(nèi)卡鉆所需的震擊和安全保護(hù)的要求,可避免事故的復(fù)雜化,可作為深孔施工的有效工具。
該震擊安全接頭主要是向上震擊,因此應(yīng)用上有一定的局限性,為此我們又設(shè)計(jì)了一種可用于向下沖擊的安全接頭。
震擊安全接頭產(chǎn)生的震擊力只是一個(gè)鉆具受卡時(shí)的解卡附助力,不是所有的卡鉆都能保證處理上來,在處理孔內(nèi)“落魚”時(shí)就要根據(jù)孔內(nèi)情況合理應(yīng)用調(diào)整好震擊力并進(jìn)行正確的操作,才能保證處理的效果。
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