摘 要:本文通過某新建電廠2×1030MW機(jī)組鍋爐受熱面的安裝實(shí)踐,主要介紹了超超臨界鍋爐受熱面的清潔度控制實(shí)用方法以及特點(diǎn),為國內(nèi)新建發(fā)電機(jī)組提供系統(tǒng)性的鍋爐清潔度控制經(jīng)驗(yàn)參考。
關(guān)鍵詞:超超臨界;鍋爐清潔度;控制;
中圖分類號:TK229.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-3520(2014)-12-00-01
新建發(fā)電機(jī)組在試運(yùn)行期間鍋爐爆管是目前國內(nèi)普遍存在的問題,特別是超超臨界鍋爐,受熱面清潔度不良作為爆管的最主要原因已不容忽視,如何系統(tǒng)性的控制鍋爐受熱面清潔度,保證機(jī)組順利調(diào)試和移交生產(chǎn),在鍋爐安裝中具有重大的意義。作為超超臨界鍋爐,其鍋爐一般設(shè)計(jì)有較多節(jié)流孔,也無形中提高了對鍋爐受熱面的清潔度要求。根據(jù)目前機(jī)組發(fā)展趨勢,機(jī)組容量越來越大,參數(shù)越來越高,清潔度的控制也必須成為直面的重要課題。本文將某電廠2臺1030MW機(jī)組鍋爐受熱面系統(tǒng)性的清潔安裝作一闡述,以供相關(guān)的新建機(jī)組進(jìn)行參考與借鑒。
一、清潔度控制
(一)提升管理意識。鍋爐受熱面開工前,技術(shù)人員應(yīng)特別針對管內(nèi)清潔度做總體施工管理策劃,把管內(nèi)清潔度控制作為受熱面安裝整個(gè)過程的最重要主線之一,必須認(rèn)識到管道和設(shè)備的清潔度直接影響著機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定和使用壽命,必須嚴(yán)格安裝過程控制、規(guī)范施工,減少因管內(nèi)異物造成的停機(jī)及相關(guān)不可估量的損失。一切質(zhì)量以人為本,把人的清潔度質(zhì)量意識提高了,才能有效確保潔凈化的鍋爐安裝。
(二)地面組合清潔度控制。設(shè)備及集箱到貨檢查:鍋爐受熱面設(shè)備到貨后組合前,對集箱內(nèi)部進(jìn)行檢查和清理,并確認(rèn)清理干凈,對所有集箱管接頭,用近似管子內(nèi)徑的鋼絲繩進(jìn)行通過試驗(yàn)(必須確保已通入集箱中心以上)。
設(shè)備保護(hù):設(shè)備清理及通球完成后,及時(shí)牢靠封口,防止運(yùn)輸脫落和異物二次污染。管口朝上的口子需采購耐火耐磨材料封口,防止高溫氧化鐵及其它銳型件砸破掉入。對于清理后的設(shè)備,存放方式以不宜二次污染為原則,離地存放,防止進(jìn)水進(jìn)碎泥石。
(三)高空安裝清潔度控制。吊裝要求:設(shè)備吊裝前,吊裝方案宜采用防止管口觸地的措施,且吊裝過程中不得有容易出現(xiàn)雜物掉入集箱或管子里的可能。設(shè)備上沒有“已通球”或“已清理”標(biāo)記的,不得吊裝。
對口要求:A、無論兩側(cè)敞口與否,無論口徑大小,每根管子或集箱對口前的每個(gè)預(yù)焊接焊口,焊接前必須由專人負(fù)責(zé)檢查內(nèi)部清潔度,合格后對口;B、設(shè)備上沒有“已通球”或“已清理”標(biāo)記的,不得對口,必須重新檢查;C、集箱手孔安裝前內(nèi)部必須經(jīng)內(nèi)窺鏡檢查并經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)后辦理集箱封閉前清潔度檢查簽證書方可封閉;D、對內(nèi)置式封口蓋封口的管排在對口前必須用細(xì)鉛絲對管子內(nèi)部進(jìn)行檢查,以確認(rèn)管子內(nèi)部是否仍有內(nèi)置封口物殘留在管子內(nèi)部;E、對高空對口、磨口時(shí),嚴(yán)禁整排打開管子封口,磨口后將管口及時(shí)封閉;F、施工過程中如果有異物落入集箱或受熱面管內(nèi),必須及時(shí)上報(bào),不處罰且獎(jiǎng)勵(lì),并由技術(shù)員提出清除方案。
臨時(shí)系統(tǒng)清潔度要求:水壓、酸洗、沖管等過程中安裝的臨時(shí)管路必須保證管內(nèi)清潔,視為正式系統(tǒng)設(shè)備,同樣執(zhí)行吹掃、清理、驗(yàn)收程序。不得使用內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重的管子。否則同樣會(huì)造成整臺鍋爐的清潔度控制前功盡棄。
(四)化學(xué)清洗前后清潔度控制。清洗方案的優(yōu)化:由于百萬機(jī)組鍋爐水系統(tǒng)容積大,旁路多,任何系統(tǒng)內(nèi)清洗不到位,均會(huì)影響整個(gè)機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定。通過對酸洗方案的優(yōu)化,對啟動(dòng)系統(tǒng)各支路進(jìn)行了浸泡或循環(huán)清洗,對減溫水系統(tǒng)進(jìn)行了兩端割管并入清洗回路,減少系統(tǒng)內(nèi)盲端殘留鐵銹。最大范圍的讓各水系統(tǒng)參與清洗。同時(shí)在水冷壁下集箱割φ133×20連接管共8路并入臨時(shí)排放管路,以便大流量排污。
清洗后的檢查和清理:化學(xué)清洗后,分別對省煤器進(jìn)口集箱、水冷壁進(jìn)口集箱、水冷壁中間集箱、垂直水冷壁管子進(jìn)行了開手孔和割管抽樣檢查,確認(rèn)效果良好。
(五)吹管前后清潔度控制。吹管方案的優(yōu)化:本工程2臺鍋爐均采用降壓吹管方式,較以往機(jī)組,吹管過程過熱器、再熱器及其管道各段的吹管系數(shù)保持在1.3~1.6間,均遠(yuǎn)大于規(guī)范要求,確保了吹管效果。同時(shí)對減溫水管道、啟動(dòng)系統(tǒng)等附屬管道等均作了臨時(shí)排空措施,吹管過程進(jìn)行了外排吹洗,有效清理了鍋爐系統(tǒng)中角角落落的雜物。
吹管后的檢查和清理:沖管后,通過對本鍋爐受熱面的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),并考慮到布置有較多節(jié)流管圈的設(shè)計(jì),結(jié)合汽水流程,確定了每臺鍋爐部需割管檢查的集箱和管組,通過人工二次清理,徹底降低系統(tǒng)內(nèi)殘余雜物。
對包括水冷壁進(jìn)口集箱、水冷壁中間集箱、后屏進(jìn)出口集箱、低再進(jìn)出口集箱、低再進(jìn)口延伸段、省煤器進(jìn)口集箱、啟動(dòng)系統(tǒng)管線等共計(jì)27只手孔割口進(jìn)行了內(nèi)部內(nèi)窺鏡檢查;對后屏管組、末過管組中部區(qū)域節(jié)流孔徑最小的各2根管子進(jìn)行了割管檢查;對后屏、末過、高再垂直管組底部上行彎頭進(jìn)行了20%拍片抽檢;對水冷壁進(jìn)口集箱管座節(jié)流管圈進(jìn)行了100%拍片檢查。
在檢查中發(fā)現(xiàn),省煤器進(jìn)口集箱、水冷壁進(jìn)口集箱底部存在有部分泥沙堆積;后屏、末過進(jìn)口節(jié)流孔抽檢中均發(fā)現(xiàn)有部分顆粒狀堆積物,直徑在1mm~3mm間,經(jīng)多方協(xié)商,擴(kuò)大范圍即對后屏、末過各55只分集箱全部檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在汽流開始端區(qū)域的分集箱中均發(fā)現(xiàn)有小顆粒物堆積,汽流末端區(qū)域內(nèi)未發(fā)現(xiàn)。經(jīng)過檢查和清理,上述異物均人工清理完成。
(六)整套啟動(dòng)前期清潔度控制。整套啟動(dòng)前期的洗鐵洗硅期間,沖洗調(diào)試方案也進(jìn)行了優(yōu)化,1、選用變參數(shù)變負(fù)荷循環(huán)沖洗,2、各附屬管道逐系統(tǒng)全面加入沖洗,3、適時(shí)采用大流量高參數(shù)沖洗等等。
二、結(jié)論
目前,國內(nèi)高參數(shù)鍋爐安裝正處于高速發(fā)展階段,在建或即將開工機(jī)組有上百臺之多,而每臺機(jī)組因清潔度造成的一次爆管,鍋爐搶修至少需要5~7天時(shí)間,除了時(shí)間外,所造成的直接或間接損失又何止幾百萬。
通過科學(xué)的鍋爐清潔度控制策劃,精心有效的管控和實(shí)施,本新建電廠工程各項(xiàng)清潔度質(zhì)量控制效果均要比以往機(jī)組施工中做的更好,兩臺百萬機(jī)組鍋爐運(yùn)行近半年來,未因清潔度問題而造成超溫爆管等情況。實(shí)踐也證明這種更近于嚴(yán)苛的系統(tǒng)性清潔度控制措施效果更顯著。對新建電廠施工更具有積極的指導(dǎo)意義。相信系統(tǒng)性清潔度控制技術(shù)也將會(huì)越來越成熟。
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