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        4號(hào)汽輪機(jī)#2主軸瓦溫度異常探討

        2014-12-31 00:00:00王玉石

        【摘 要】軸承鎢金溫度是汽輪發(fā)電機(jī)組性能考核的重要指標(biāo),本文闡述了石景山熱電4號(hào)機(jī)組#2主軸瓦鎢金溫度異常原因分析及進(jìn)行的治理工作。通過分析查找到設(shè)計(jì)及檢修工藝方法存在的潛在問題,并提出了根本的解決處理措施,結(jié)合機(jī)組小修徹底治理消除了#2主軸瓦鎢金溫度異?,F(xiàn)象。

        【關(guān)鍵詞】#2主軸瓦;鎢金溫度;球面自位;油楔間隙

        0.概述

        石景山熱電廠4號(hào)機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠設(shè)計(jì)的20萬千瓦中間再熱、單軸、三缸、兩排汽、抽汽供暖凝汽式汽輪機(jī),1995年投產(chǎn)運(yùn)行。2007年對(duì)機(jī)組通流部分進(jìn)行增容改造,改造后機(jī)組出力達(dá)到220MW。機(jī)組主軸瓦有圓筒形軸瓦、橢圓形軸瓦和三油楔軸瓦三種型式,其中#2主軸瓦為三油楔型式,推力支持聯(lián)合軸承,運(yùn)行中具有自位球面防止軸向竄動(dòng)量過大和支撐轉(zhuǎn)子作用。#1、#2、#3主軸瓦三點(diǎn)支撐高壓轉(zhuǎn)子和中壓轉(zhuǎn)子,#4、#5主軸瓦支撐低壓轉(zhuǎn)子。2012年4號(hào)機(jī)組大修中#2主軸瓦檢修時(shí)在修刮墊鐵時(shí)發(fā)現(xiàn)球面接觸較差,并且用塞尺檢查球面四角均存在間隙。因球面間隙較大無法消除,在大修中對(duì)#2瓦進(jìn)行了更換。大修后機(jī)組啟動(dòng)#2瓦鎢金溫度一直在85℃左右運(yùn)行,且還有增大趨勢(shì),在負(fù)荷參數(shù)異常變化時(shí)溫度隨之波動(dòng)最高到達(dá)96.5℃。運(yùn)行規(guī)程要求支持軸承正常運(yùn)行鎢金溫度≤85℃,當(dāng)鎢金溫度到達(dá)100℃時(shí)應(yīng)立即打閘停機(jī)。#2瓦鎢金溫度偏高問題會(huì)降低軸承使用壽命甚至導(dǎo)致其損壞,給機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行埋下了嚴(yán)重不安全隱患。

        1.#2主軸瓦鎢金溫度異常情況表現(xiàn)

        石景山熱電4號(hào)機(jī)組2012年大修后10月3日首次啟動(dòng),主機(jī)3000r/min定速后,#2瓦鎢金溫度最高80.9℃,至15:00左右各項(xiàng)試驗(yàn)完成后,#2瓦鎢金溫度最高降至78.8℃。該溫度較2011年4月5日4號(hào)機(jī)組小修后開機(jī)同狀態(tài)下溫度上升約18℃左右。同時(shí)觀察3瓦鎢金溫度亦比當(dāng)時(shí)小修啟機(jī)同狀態(tài)下溫度上升17℃左右,達(dá)到71℃。全部電氣試驗(yàn)結(jié)束后機(jī)組打閘停機(jī)。

        2012年10月8日機(jī)組正式啟動(dòng)并網(wǎng)。10月11日11:20時(shí)負(fù)荷由166MW降至112MW,#2瓦鎢金溫度達(dá)最高到85.6℃,報(bào)警(報(bào)警值:≥85℃),3瓦鎢金溫度達(dá)到79℃。10月11日晚鍋爐預(yù)熱器降負(fù)荷消缺觀察軸瓦鎢金變化,2瓦鎢金溫度在負(fù)荷107MW時(shí)達(dá)到最大值85.9℃,3瓦鎢金溫度在負(fù)荷22MW時(shí)達(dá)到最大值79.9℃。

        10月12日下午進(jìn)行了潤(rùn)滑油溫變化試驗(yàn)監(jiān)視軸瓦鎢金溫度情況,潤(rùn)滑油溫由41℃升高至46.4℃。

        2.原因分析及采取的處理措施

        下表為4號(hào)機(jī)組大修前后滿負(fù)荷軸瓦油膜壓力及鎢金溫度比較:油膜壓力(Mpa)

        2.1從2012年4號(hào)機(jī)組大修后#2瓦運(yùn)行參數(shù)結(jié)合檢修記錄分析原因

        石景山熱電2012年4號(hào)機(jī)大修中發(fā)現(xiàn)2號(hào)軸主瓦(Ф300mm)球面接觸較差,并且用塞尺檢查球面四角均存在間隙。爐前角最大間隙0.03mm進(jìn)100mm,50mm寬;爐后角最大間隙0.13mm進(jìn)20mm,70mm寬;窗前角最大間隙0.03mm進(jìn)150mm,50mm寬;窗后角最大間隙0.07mm通,0.17mm進(jìn)20mm,60mm寬。因球面間隙較大無法消除,對(duì)2瓦進(jìn)行了更換。

        更換新#2瓦后檢查修刮球面、墊鐵各部間隙調(diào)整驗(yàn)收合格記錄:

        (1)檢查球面與瓦枕的接觸情況,紅丹粉接觸均勻大于80%,進(jìn)油口封住嚴(yán)密,放入轉(zhuǎn)子檢查瓦枕墊鐵均0.03mm不進(jìn),球面均0.03mm不進(jìn)。

        (2)兩側(cè)間隙 (標(biāo)準(zhǔn):0.20-0.26mm):實(shí)際測(cè)量:0.20mm;頂部間隙(標(biāo)準(zhǔn):0.39-0.51mm):實(shí)際測(cè)量:0.39mm。

        (3)球面間隙(標(biāo)準(zhǔn):0-0.05mm):0.035mm/0.04mm。

        (4)瓦枕上墊鐵緊力 (標(biāo)準(zhǔn):0.10-0.18mm):0.16-0.167mm。

        (5)軸瓦揚(yáng)度調(diào)整測(cè)量:#2號(hào)主軸瓦不壓轉(zhuǎn)子在下軸瓦正中烏金處測(cè)量揚(yáng)度,調(diào)整支撐彈簧使揚(yáng)度達(dá)到0.27mm/m,與中壓轉(zhuǎn)子2瓦處揚(yáng)度0.27mm/m一致。

        從此次大修#2瓦檢修記錄分析:兩側(cè)間隙、頂部間隙在合格范圍內(nèi),但全部在標(biāo)準(zhǔn)的下線,這就使得#2瓦潤(rùn)滑油回油量減少,從而造成軸瓦內(nèi)部摩擦熱量增加,冷卻的潤(rùn)滑油流量相應(yīng)也減少,致使瓦溫升高。2012年10、12月份兩次#2瓦鎢金溫度瞬間升高,也可以說明軸瓦油楔間隙偏小潤(rùn)滑油泄油量受阻,導(dǎo)致軸瓦內(nèi)進(jìn)入顆粒雜質(zhì)引起摩擦造成鎢金溫度突升的現(xiàn)象。

        從大修后運(yùn)行參數(shù)分析,改變潤(rùn)滑油溫試驗(yàn)由41℃升高至46.4℃,#2瓦鎢金溫度無明顯變化,并且鎢金溫度與潤(rùn)滑油溫變化趨勢(shì)也不相同。升降負(fù)荷變化對(duì)#2瓦鎢金溫度有一定影響,負(fù)荷在160MW左右時(shí),#2瓦鎢金溫度偏高在86℃左右運(yùn)行,而負(fù)荷升至180MW以上鎢金溫度基本在83℃左右運(yùn)行。運(yùn)行中#2瓦回油溫度無明顯變化,上瓦推力瓦溫度明顯高于下瓦推力瓦溫度,上瓦#8推力瓦與下瓦#3推力瓦安裝位置互為垂直180°,溫度相差13-18℃,說明軸瓦工作位置偏斜,軸瓦不能隨負(fù)荷及轉(zhuǎn)子軸向推力的變化進(jìn)行自身調(diào)整,軸瓦球面自位性較差,運(yùn)行中軸瓦偏心距變化對(duì)軸瓦鎢金溫度有較大影響。

        2.2根據(jù)檢查分析制定有效治理措施

        (1)加工#2瓦鎢金內(nèi)孔,組合上下瓦對(duì)鎢金內(nèi)孔直徑方向車加工0.05-0.10mm,修刮兩側(cè)、頂部間隙至中上限,修刮下瓦底部鎢金接觸55-60°,手工同步修刮油楔深度至合格。#2瓦標(biāo)高降低0.02-0.05mm。

        (2)將#2瓦球面間隙標(biāo)準(zhǔn)由0-0.05mm調(diào)整至0.05-0.10mm,采用在瓦枕兩側(cè)對(duì)口加墊片進(jìn)行調(diào)整,按照上限調(diào)整。

        (3)#2瓦瓦枕緊力標(biāo)準(zhǔn)0.10-0.18mm,按照下限進(jìn)行調(diào)整。

        (4)更換#2瓦支撐彈簧,調(diào)整瓦口高度與瓦枕保持一致。

        3.解決后的效果

        4月份開機(jī)后驗(yàn)證2瓦鎢金溫度明顯降低,檢修前在84-88℃,檢修后在68-72℃,較檢修前降低16℃左右。

        機(jī)組小修后#2主軸瓦在升降負(fù)荷及變工況運(yùn)行過程中均穩(wěn)定可靠,沒有再出現(xiàn)溫度異?,F(xiàn)象。

        4.結(jié)束語

        通過對(duì)#2主軸瓦運(yùn)行參數(shù)的綜合分析,在4號(hào)機(jī)組小修#2主軸瓦的檢查中,找到了#2瓦溫度異常的根本原因,徹底消除#2瓦鎢金溫度偏高的問題,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果。進(jìn)而可以證明,因#2主軸瓦為推力支持聯(lián)合軸承,運(yùn)行中既有支撐轉(zhuǎn)子作用,又要具備防止轉(zhuǎn)子軸向竄動(dòng)量過大功能,要求軸瓦球面自位性能必須良好。這樣才能保證軸瓦鎢金與轉(zhuǎn)子間相對(duì)位置油楔間隙正常,避免主軸瓦出現(xiàn)溫度異常的隱患,增強(qiáng)主軸瓦長(zhǎng)期運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]北京京能電力股份有限公司石景山熱電廠汽機(jī)本體檢修規(guī)程.

        [2]大型火電機(jī)組檢修實(shí)用技術(shù)叢書—汽輪機(jī)分冊(cè).

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