【摘要】作者介紹了二臺(tái)機(jī)組低加熱力系統(tǒng)改造的3個(gè)案例,改造思路獨(dú)特,改造非常成功。
【關(guān)鍵詞】電廠;低加;熱效率
引言
低加能否正常投運(yùn),明顯影響電廠機(jī)組熱效率。余熱余能機(jī)組的發(fā)電功率小,所以制造商和設(shè)計(jì)單位時(shí)常粗疏設(shè)計(jì)和制造,導(dǎo)致熱力系統(tǒng)不能全面投運(yùn),用戶有時(shí)需要技改。以下3個(gè)案例,案例1的第一作者是實(shí)施負(fù)責(zé)人,案例2和3中作者是主要參與者。
1、改造案例
1.1案例1:使用節(jié)能設(shè)備行業(yè)的蒸汽冷凝水回收技術(shù)
一臺(tái)50MW抽凝機(jī)組,低加疏水系統(tǒng)原設(shè)計(jì)如下,設(shè)計(jì)完全按制造商圖紙:
無(wú)法投運(yùn)的原因:3臺(tái)低加疏水逐級(jí)自流,全部進(jìn)入凝汽器熱井,溫度約50℃,稍高于熱井溫度,進(jìn)入熱井之后部分汽化,真空略下降,蒸汽上升時(shí),阻滯凝結(jié)水的下降,導(dǎo)致機(jī)組無(wú)法帶滿負(fù)荷,將熱井頂部的鋼板全部割除后,情況稍有改善,因此被迫長(zhǎng)期停運(yùn)#1和#2低加,僅#3低加投運(yùn)。
用戶都是挖坑加裝疏水泵,但制造商的設(shè)備資料卻一直未改,用戶事先調(diào)研疏忽了。為防泵入口汽化,坑深應(yīng)達(dá)一米以上,但本項(xiàng)目汽機(jī)零米密布電纜溝、管溝和供熱管道閥門,無(wú)法找到足夠大的空間。
在同行中調(diào)研無(wú)法找到解決方法,無(wú)計(jì)可施時(shí),想到了網(wǎng)絡(luò),努力搜索二個(gè)月之后,發(fā)現(xiàn)節(jié)能設(shè)備行業(yè)的蒸汽冷凝水回收技術(shù),可能適合。接觸了數(shù)家單位后,其中一家設(shè)計(jì)的一種解決方案,疏水噴射增壓能力強(qiáng),無(wú)須挖坑,結(jié)構(gòu)精巧能塞入狹小空間,熱力系統(tǒng)示意圖如下:
施工完成后,首次啟動(dòng)即獲成功,已成功運(yùn)行8年。進(jìn)入除氧器的凝結(jié)水溫度顯著提高,給水溶解氧明顯好轉(zhuǎn),機(jī)組熱效率明顯提高。
運(yùn)行數(shù)年發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:泵葉輪汽蝕較快,每隔數(shù)年換新。
方案的關(guān)鍵,在泵的入口加裝噴射增壓回路,將泵出口的部分高壓水流引回作為噴射工作流,引射泵入口的低加疏水。兩股溫度相近、壓力不同的流體混合后,進(jìn)入疏水泵的高溫疏水獲得一定的動(dòng)壓,克服汽蝕現(xiàn)象,在僅1m正壓頭的情況下,正常運(yùn)行。在增壓回路上布置了自力式壓力調(diào)節(jié)閥、節(jié)流孔板、手動(dòng)調(diào)節(jié)閥和壓力表等,初次運(yùn)行時(shí)調(diào)準(zhǔn)手動(dòng)調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度,#2低加水位信號(hào)輸入變頻器自控一臺(tái)泵,另一工頻泵備用,變頻泵跳閘時(shí),自動(dòng)切換工頻泵運(yùn)行。20~60MW變工況運(yùn)行時(shí),水位始終正常。
設(shè)備和有關(guān)參數(shù):#2低加疏水出口壓力-0.019~0.133MPa,溫度93~150℃,飽和水,流量7~20t/h,#1低加出水閥后的凝結(jié)水壓力1.15~1.25MPa。泵額定流量20t/h(已考慮到防汽蝕裝置需要的流量),最高揚(yáng)程150m,最高防汽蝕運(yùn)行溫度150℃,電機(jī)功率18.5kW,選用立式不銹鋼多級(jí)泵。
1.2案例2:2臺(tái)低加疏水泵串聯(lián)布置
一臺(tái)135MW余能純凝機(jī)組,制造商原因的凝泵揚(yáng)程偏高、低加疏水泵揚(yáng)程偏低,設(shè)計(jì)單位的凝泵規(guī)范書揚(yáng)程計(jì)算也偏高,導(dǎo)致疏水泵出口的疏水無(wú)法進(jìn)入凝結(jié)水管,約80℃的低加疏水直排冷凝器熱井,而熱井的正常溫度低于40℃,引起真空下降約100Pa。
疏水泵制造商在水泵入口側(cè)加裝誘導(dǎo)輪之后,揚(yáng)程提高10m,但仍無(wú)法滿足正常運(yùn)行的要求。
2臺(tái)疏水泵原設(shè)計(jì)為并聯(lián)布置,施工已完成,決定改為串聯(lián)布置,使泵出口壓力高于凝結(jié)水母管壓力。在B泵的出口與A泵入口之間,加接一根直徑為100mm的連通管,增加一只隔離閥。A泵工頻運(yùn)行,B泵變頻運(yùn)行,#6低加水位信號(hào)接入變頻器自控,疏水泵出口母管的調(diào)節(jié)閥全開(kāi),偶然情況下輔助節(jié)流控制(當(dāng)機(jī)組負(fù)荷很低,疏水流量大降,變頻器降至控制低限20Hz時(shí))。改造后的運(yùn)行非常成功,30~140MW變工況運(yùn)行時(shí),水位始終正常。
疏水流向:#6低加汽側(cè)→變頻B泵→連通管→工頻A泵→調(diào)節(jié)閥 →凝結(jié)水母管,B泵出口閥、A泵進(jìn)口閥和入口抽空氣閥必須常關(guān)。
B泵為前置泵,變頻控制,以降低A泵入口側(cè)的壓力,避免過(guò)壓漏水損壞。調(diào)試時(shí),暫時(shí)脫開(kāi)B泵聯(lián)軸器,完成聯(lián)調(diào)后,恢復(fù)聯(lián)軸器再調(diào)試。以下是改造后的熱力系統(tǒng)圖,虛線為新增加的用于串聯(lián)運(yùn)行的連通管。
1.3案例3:除氧器水位調(diào)節(jié)閥前移
案例2的技改成功后,運(yùn)行約1年,工作正常,缺點(diǎn)是雙泵投運(yùn),無(wú)備泵,對(duì)經(jīng)濟(jì)效益有影響,啟停操作也復(fù)雜。經(jīng)過(guò)分析思考,實(shí)施了獨(dú)創(chuàng)性的改造:將除氧器水位調(diào)節(jié)閥從除氧層移至#6低加進(jìn)水閥前,使#6低加出水閥后的壓力降至0.8MPa左右,疏水泵恢復(fù)并聯(lián)運(yùn)行方式,一備一用,變頻泵運(yùn)行,工頻泵備用,調(diào)閥移位前后的熱力系統(tǒng)圖如下:
經(jīng)過(guò)以上方式改造,機(jī)組甩負(fù)荷事故時(shí),#5和#6低加水側(cè)及凝結(jié)水管的凝結(jié)水將參與除氧器水箱存水的汽化過(guò)程,使汽化過(guò)程延長(zhǎng),但由于本機(jī)抽汽至除氧器管道的防汽水倒流措施完善(1只氣控快關(guān)逆止閥+1只液控快關(guān)閥),不會(huì)增加機(jī)組超速的危險(xiǎn)性。
因除氧器水位調(diào)節(jié)閥前移,自控發(fā)生滯后現(xiàn)象,熱控重新調(diào)試后,問(wèn)題也被解決。
1.4效益估算
1.4.1案例1
1.4.1.1有關(guān)參數(shù)按額定抽汽供熱工況:
位 置壓力 MPa溫度℃流量 t/h熱焓 kJ/kg備 注
#1低加進(jìn)汽0.1850140.61.552751
#2低加進(jìn)汽0.087696.14.882669
排 汽0.004932.5 2560近似按飽和
蒸汽
1.4.1.2#1#2低加未投時(shí),原用于低加的蒸汽,能多發(fā)電:
[1.55×(2751-2560)+4.88×(2669-2560)]×90%/3.6=207kW
(注:汽機(jī)內(nèi)效率按90%計(jì)算)
1.4.1.3#1#2低加投運(yùn)后,回收熱量:
(1.55×2751+4.88×2669)/3.6=4802kW
1.4.1.4疏水泵電耗
按額定容量計(jì)算:18.5kW
1.4.1.5凈效益計(jì)算
4802-207-18.5=4576kW
折算為全年供電量?jī)粼觯?576×7500=34320000kW·h
折算為全年標(biāo)煤節(jié)?。?4320000×3600÷7000÷4.187÷1000÷50%=8430噸標(biāo)煤
(注:50%為供熱機(jī)組全廠熱效率,年運(yùn)行時(shí)間按7500h)
因熱網(wǎng)變工況運(yùn)行,低加抽汽位于熱網(wǎng)抽汽后面,熱網(wǎng)流量減少時(shí),低加進(jìn)汽壓力升高,疏水流量常達(dá)到10~15t/h,所以實(shí)際節(jié)煤量超過(guò)上述數(shù)據(jù)。
1.4.2案例2
1.4.2.1 130MW時(shí)的數(shù)據(jù):
變頻泵32A、23Hz
工頻泵40A
凝泵由19.3A降到18.2A
疏水溫度83.0℃
熱井凝結(jié)水溫度32.4℃
疏水流量39t/h
1.4.2.2電量估算
工頻泵:P=1.732×40×380×0.85÷1000=22.4kW
變頻泵:P=1.732×32×190×0.85÷1000=9.0kW
(注:變頻電機(jī)23Hz的電壓按190V計(jì)算)
疏水泵合計(jì)電耗:22.4+9.0=31.4kW
凝泵因流量減少而節(jié)電:
P=1.732×1.1×10000×0.85÷1000=16.2kW·h
真空提高100Pa,多發(fā)電:130000×0.114%=148kW
外供電量增加:148-31.4+16.2=133kW
全年凈增外供電量:133×7500=997500kW·h
(按全年運(yùn)行小時(shí)7500h計(jì)算)
1.4.2.3回收熱量:39×1000×(83.0-32.4)=1973400kcal/h
折算為全年電量:1973400×4.187×5000×37%÷3600=4246072kW·h
(注:37%為全廠熱效率,按130MW折算的實(shí)際年運(yùn)行時(shí)間約5000h)
1.4.2.4凈效益計(jì)算:
折算為全年供電量?jī)粼觯?246072+997500=5243572kW·h
折算為全年標(biāo)煤節(jié)?。?243572×3600÷7000÷4.187÷1000÷37%=1741噸標(biāo)煤
1.4.3案例3
1.4.3.1 130MW時(shí)的數(shù)據(jù):
變頻泵53A、42Hz
工頻泵備用
凝泵由19.3A降到18.2A
疏水溫度83.0℃
熱井凝結(jié)水溫度32.4℃
疏水流量39t/h
1.4.3.2電量估算:
變頻泵:P=1.732×53×380×0.85÷1000=29.7kW
(注:變頻電機(jī)53Hz的電壓按380V計(jì)算)
凝泵因流量減少而節(jié)電:
P=1.732×1.1×10000×0.85÷1000=16.2kW
真空提高100Pa,多發(fā)電:130000×0.114%=148kW
外供電量增加:148-29.7+16.2=134kW
全年凈增外供電量:134×7500=1005000kW·h
(按全年運(yùn)行小時(shí)7500h計(jì)算)
1.4.3.3 回收熱量:39×1000×(83.0-32.4)=1973400kcal/h
折算為全年電量:1973400×4.187×5000×37%÷3600=4246072kW·h
(注:37%為全廠熱效率,按130MW折算的實(shí)際年運(yùn)行小時(shí)約5000h)
1.4.3.4凈效益計(jì)算:
折算為全年供電量?jī)粼觯?246072+1005000=5251072kW·h
折算為全年標(biāo)煤節(jié)?。?251072×3600÷7000÷4.187÷1000÷37%=1743噸標(biāo)煤
2、結(jié)論
中小型余熱余能機(jī)組,不是制造業(yè)和設(shè)計(jì)行業(yè)的主要業(yè)務(wù),導(dǎo)致粗疏現(xiàn)象較多,用戶應(yīng)盡量做足做細(xì)調(diào)研工作,在初設(shè)審查、施工圖審查和設(shè)備技術(shù)規(guī)范書審查階段解決問(wèn)題。本文介紹的低加疏水問(wèn)題解決方式,屬于投產(chǎn)后的補(bǔ)救方式,具有獨(dú)創(chuàng)性,效益顯著。