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        300MW火電燃煤機組鍋爐運行及安全性能研究

        2014-12-29 00:00:00孫立德
        科技與企業(yè) 2014年2期

        【摘要】作為我國電網(wǎng)發(fā)電主力的燃煤火力發(fā)電廠,鍋爐設(shè)備的安全可靠運行是每個電廠的重中之重。鍋爐是火力發(fā)電廠三大主機之一。在燃煤火力發(fā)電廠機組非計劃停運所造成的電量損失中,鍋爐設(shè)備故障停運損失約占60%~65%,故障停運造成的燃料、電、汽、水的損失非常大。與此同時每次啟停,鍋爐承壓部件必然發(fā)生溫度交變,甚至?xí)l(fā)生幾百度溫度的變化,從而誘發(fā)金屬疲勞損壞,造成承壓部件壽命縮短。為減少鍋爐設(shè)備故障引起的直接與間接損失和對企業(yè)、社會造成的不良影響,需要發(fā)電廠的安全監(jiān)察、技術(shù)監(jiān)督及全體運行、檢修人員,認(rèn)真排查、分析安全隱患,提高設(shè)備的可靠性,防止鍋爐事故的發(fā)生。

        【關(guān)鍵詞】火力發(fā)電廠;鍋爐運行;安全隱患;解決策略

        1、引言

        我國現(xiàn)存主力機組單機容量依然集中在300MW~600MW范圍內(nèi),當(dāng)前大部分電廠都采用摻燒劣質(zhì)煤的途徑來降低發(fā)電成本,摻燒劣質(zhì)煤勢必會導(dǎo)致鍋爐穩(wěn)燃性能降低,同時部分電廠還存在設(shè)備安裝質(zhì)量差,運行人員事故預(yù)想不到位、事故處理經(jīng)驗少,檢查維護不細(xì)致等現(xiàn)象,導(dǎo)致鍋爐設(shè)備運行中隱患頗多,事故頻發(fā)。本文通過研究多數(shù)300MW火電燃煤機組鍋爐運行中存在的安全隱患,采取相應(yīng)對策,從而能夠讓鍋爐安全運行。

        2、燃煤火力發(fā)電廠鍋爐存在的安全隱患

        300MW火電燃煤機組鍋爐所存在的安全隱患可大致分為鍋爐設(shè)備自身安全隱患與運行管理不當(dāng)兩大類。具體分析來看,其安全隱患主要體現(xiàn)在以下幾點:

        2.1尾部煙道再燃燒。在鍋爐運行過程當(dāng)中,往往還會出現(xiàn)尾部煙道再燃燒的情況出現(xiàn),其具體表現(xiàn)則是尾部煙道再燃燒部位及以后煙溫急劇升高。爐膛和煙道負(fù)壓劇烈擺動或變正??疹A(yù)器部位發(fā)生再燃燒時其電流擺動大,火災(zāi)監(jiān)視系統(tǒng)報警。排煙溫度急劇升高,煙囪冒黑煙,氧量減小。省煤器出口水溫、蒸汽溫度、熱風(fēng)溫度不正常升高。嚴(yán)重時從引風(fēng)機軸和煙道、人孔門等不嚴(yán)密處向外冒煙或噴出火星,引風(fēng)機軸承溫度升高。而這些都埋下安全的隱患。

        2.2鍋爐存在著一定程度的結(jié)焦現(xiàn)象。在電廠鍋爐結(jié)焦主要存在于兩方面:一方面是水冷壁結(jié)焦,主要表現(xiàn)在爐膛看火孔、檢查孔處有焦渣懸掛,爐膛出口煙溫、排煙溫度、主、再汽溫及管壁溫度升高,減溫水流量增大,冷灰斗有大焦塊墜落,燃燒投自動時,總給煤量增加。另一方面則是過熱器結(jié)焦,主要表現(xiàn)是兩側(cè)煙溫差增大,流通側(cè)煙溫升高,兩側(cè)蒸汽溫度偏差大,流通側(cè)管壁溫度高甚至超過極限允許值,結(jié)焦側(cè)管壁溫度偏低。

        2.3蒸汽或給水管道泄漏。這一安全隱患的主要表現(xiàn)為:泄漏處保溫材料潮濕、滲水或漏汽,并有泄漏聲;過熱蒸汽、再熱蒸汽管道泄漏或爆破時能聽到響聲,基本看不到噴出的工質(zhì);水管道泄漏或爆破時既能聽到響聲,又可看見汽、水噴出;蒸汽管道爆破時主汽流量不正常的降低;給水管道爆破時給水流量不正常地升高或降低,汽包水位迅速下降;減溫水管道爆破時,減溫水流量不正常地升高或降低;蒸汽壓力或給水壓力下降。

        2.4摻燒劣質(zhì)煤造成的鍋爐燃燒不穩(wěn)、設(shè)備磨損?;鹆Πl(fā)電廠在燃用劣質(zhì)煤時,一方面,鍋爐燃燒不穩(wěn),易引起鍋爐滅火放炮事故;另一方面,為穩(wěn)定燃燒需投油助燃,浪費了大量的燃油。同時,飛灰含碳量增大,鍋爐效率降低,經(jīng)濟性差。此外,還存在燃用劣質(zhì)煤,使鍋爐易結(jié)焦,各受熱面管壁超溫、磨損嚴(yán)重,原煤倉頻繁堵煤、斷煤,鍋爐運行各參數(shù)不穩(wěn),運行人員調(diào)整工作量增大等問題。

        3、燃煤火力發(fā)電廠鍋爐所存在的安全隱患解決策略

        3.1有效調(diào)整鍋爐燃燒。一方面是對鍋爐運行所需要的氧量合理選擇,運行氧量代表著鍋爐內(nèi)部氧化還原性氣氛,鍋爐運行所擁有氧量對鍋爐內(nèi)部結(jié)焦情況有著極其重要的影響。如果鍋爐運行中的氧量比較低,增加內(nèi)部還原性氣氛所占據(jù)的比重,將煤炭的灰熔點降低,鍋爐很容易產(chǎn)生結(jié)焦現(xiàn)象。鑒于此,在運行鍋爐的過程當(dāng)中,應(yīng)適當(dāng)提升鍋爐內(nèi)部的含氧量,最大限度避免還原性氣氛的出現(xiàn)。另一方面是改變配風(fēng)方式,對于低揮發(fā)分的煤,著火穩(wěn)定是主要矛盾,應(yīng)適當(dāng)增大輔助風(fēng)量,使火球邊緣貼近燃燒器出口,尤其對于設(shè)計中取得了較小假想切圓直徑的鍋爐,氣流偏轉(zhuǎn)較為不易,增大輔助風(fēng)率的作用可能更為明顯;而對于揮發(fā)分大的易燃煤,防止結(jié)焦和提高燃燒經(jīng)濟性是主要的,燃燒調(diào)整時要注意不可使輔助風(fēng)過大。

        3.2對蒸汽或給水管道泄漏的情況,如果發(fā)現(xiàn)汽、水管道泄漏,應(yīng)設(shè)法隔離。若無法隔離,但泄漏較輕,沒有危及人身及設(shè)備安全時應(yīng)根據(jù)情況降低鍋爐負(fù)荷和主汽壓力維持運行,匯報值長并聯(lián)系檢修處理,同時對泄漏點周圍加設(shè)圍欄等安全措施,防止汽水傷人,申請停爐。若嚴(yán)重泄漏,危及設(shè)備和人身安全時應(yīng)緊急停爐。停爐后應(yīng)視泄漏點的位置采取有效的措施,盡可能維持汽包水位,當(dāng)汽包上下壁溫差>50℃時應(yīng)停止給水。

        3.3對尾部煙道再燃燒現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)排煙溫度不正常的升高20℃以內(nèi)時,應(yīng)分析原因,核對氧量表、煙溫指示的準(zhǔn)確性,并采取相應(yīng)的調(diào)整措施,同時對煙道及空預(yù)器進行蒸汽吹灰。調(diào)整燃燒器擺角,停止上部燃燒器運行,降低火焰中心位置。匯報值長、適當(dāng)降低機組負(fù)荷。停止暖風(fēng)器運行。增加減溫水量,控制主、再熱汽溫正常。當(dāng)排煙溫度不正常升高到250℃時,應(yīng)緊急停爐。停爐后停止引、送風(fēng)機運行,關(guān)閉所有風(fēng)、煙擋板,密閉爐膛??疹A(yù)器繼續(xù)運行,投入蒸汽吹灰器向煙道內(nèi)噴蒸汽滅火。引風(fēng)機停止后,應(yīng)加強盤車,防止大軸彎曲。檢查煙道各段溫度正常后方可打開人孔門進行檢查,確認(rèn)無火源后啟動引風(fēng)機通風(fēng)。

        3.4摻燒劣質(zhì)煤的燃燒調(diào)整。當(dāng)一次風(fēng)量增加時,噴嘴出口附近火焰溫度明顯降低,著火推遲,再加上劣質(zhì)煤著火溫度本來就較高,因此在調(diào)整時,對劣質(zhì)煤在煤粉管道不積粉堵管的前提下,應(yīng)盡可能降低一次風(fēng)比例,這樣就有利于劣質(zhì)煤的燃燒。燃燒劣質(zhì)煤時,一次風(fēng)速過高或過低都是不合適的,一次風(fēng)速過高,會推遲著火,引起燃燒不穩(wěn)定,而且較粗的煤粉因慣性過大易穿過劇烈的燃燒區(qū)而落下或逸走,形成機械不完全燃燒損失,有時甚至噴射到爐墻上引起結(jié)焦;一次風(fēng)速過低亦是不利的,煤粉氣流剛性削弱,氣流穩(wěn)定性變差擾動又不強烈,火焰容易擺動,切圓形成不佳,抽吸周圍高溫?zé)煔饬繙p少,降低煤粉氣流著火前的加熱強度,易產(chǎn)生氣粉分層和氣粉分布不均,堵塞一次風(fēng)管等不良現(xiàn)象,著火點距離噴嘴較近,容易燒損噴嘴。因此,對于低揮發(fā)份煙煤宜選擇低限來調(diào)試,以選擇最佳一次風(fēng)速。

        4、結(jié)語

        本文結(jié)合300MW火電燃煤機組鍋爐常見的、影響較大的安全隱患問題,分別從設(shè)備和運行兩個角度,對影響鍋爐安全運行的因素進行了剖析,并提出了針對性的解決措施。希望本文所做的研究對于相類似鍋爐有著一定借鑒效果與現(xiàn)實意義。

        參考文獻

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