【摘要】脫硫系統(tǒng)氧化風機運行中因電機軸瓦損壞繼而溫度升高而跳閘,通過對風機運行工況與軸瓦損壞表象以及風機設(shè)計結(jié)構(gòu)的進一步分析研究,確定軸瓦損壞原因是風機因?qū)嵭薪?jīng)濟運行方式,傳動軸受熱膨脹所造成。及時采取并改進氧化風機傳動軸護套密封等技術(shù)改造措施,最終解決了上述問題。
【關(guān)鍵詞】氧化風機電機軸瓦損壞、跳閘;氧化風機經(jīng)濟運行;改進措施
大連D發(fā)電公司2×300MW機組采用用濕式石灰石—石膏濕法、一爐一塔脫硫裝置。每套脫硫裝置的煙氣處理能力為一臺鍋爐100%BMCR工況時的煙氣量,石灰石漿液制備和石膏脫水為兩爐公用。本項目設(shè)計煤種含硫量0.68%,吸收塔設(shè)置三層噴淋層,預留一層噴淋層位置,保證含硫量為0.43%時,脫硫率>=96.5%;燃煤含硫量為0.68%時,脫硫率>=95%,燃煤含硫量為1.0%時,脫硫率>=92%。2013年11月7日22時55分,1號塔脫硫氧化風機風機因驅(qū)動側(cè)軸承溫度高致使保護動作而跳閘。根據(jù)風機跳閘前的運行方式和電機軸瓦的損壞情況進行了深入細致分析,最終找出了風機電機軸瓦損壞、跳閘原因并對風機進行了預防性改進措施,后經(jīng)運行檢驗結(jié)果證明達到預期效果。
1、現(xiàn)象及處理經(jīng)過
氧化風機因軸瓦溫度升高而跳閘后,現(xiàn)場就地檢查發(fā)現(xiàn)風機軸瓦潤滑油系統(tǒng)運行正常,但風機聯(lián)軸器和電機軸承箱上有大量的浮塵,說明運行期間由護軸套管處向機殼外部有熱煙氣泄露(見圖1)。通過對氧化風機電機驅(qū)動端軸瓦進行解體發(fā)現(xiàn):軸瓦潤滑油室內(nèi)有烏金碎屑;上下軸瓦在與轉(zhuǎn)軸的接觸面處有明顯的磨損,軸瓦的磨損面靠近聯(lián)軸器側(cè)較重,以漸弱的趨勢向電機側(cè)發(fā)展,靠近電機側(cè)的軸瓦面有少部分未被磨損;軸瓦的導油槽因磨損嚴重而消失,軸瓦兩端支撐位置處有熔化的金屬堆積,具體情況詳見圖2。經(jīng)現(xiàn)場確認評估,氧化風機電機驅(qū)動端軸瓦仍然有使用價值。為此,將軸瓦刮磨處理使其達到標準,并重新加工了導油槽,回裝就位,啟動氧化風機,經(jīng)紅外熱成像儀和測振儀的對其溫度及振動進行跟蹤監(jiān)測,各項數(shù)據(jù)全部正常。
2、軸瓦損壞原因分析
2.1氧化風機技術(shù)規(guī)范
脫硫系統(tǒng)氧化風機由一個類似橢圓形的機殼與兩塊墻板包容成一個氣缸(機殼上有出氣口和進氣口),一對彼此相互“嚙合”(因為有間隙,實際并不接觸)的葉輪,通過定時齒輪傳動以等速反向旋轉(zhuǎn),借助兩葉輪的“嚙合”,使進氣口與出氣口相互隔開,在旋轉(zhuǎn)過程中無內(nèi)壓縮的將氣缸內(nèi)的氣體從進氣口推移到出氣口,兩葉輪之間,葉輪與墻板之間及葉輪與機殼之間,均保持一定的間隙,以保證鼓風機的正常運轉(zhuǎn),如果間隙過大,則被壓縮的氣體通過間隙的回流量增加,影響鼓風機的效率;如果間隙過小,由于熱膨脹可能導致葉輪與機殼或葉輪相互之間產(chǎn)生摩擦碰撞,影響鼓風機的正常工作。該型號風機的傳動軸總長8500mm左右。根據(jù)安裝資料顯示表明,風機電機安裝時預留軸向推力間隙為6.5mm。氧化風機冷卻風機只為風機的前后軸承提供冷卻風。根據(jù)風機的結(jié)構(gòu)設(shè)計特點,風機入口處正常運行時應維持一定負壓運行。風機主要技術(shù)參數(shù)如下表:
序號項目單位數(shù)值
1生產(chǎn)廠家 天津鼓風機廠
2型號 PJL-Ⅱ
3轉(zhuǎn)速r/min980
4配用功率kw315
5流量m3/min110
6定位端軸承型號 22322C
7非定位端軸承型號 NU2322
8轉(zhuǎn)子與機殼間隙 0.40-0.475
轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)子間隙 0.50-0.70
轉(zhuǎn)子與墻板定位墻板 0.35-0.55
轉(zhuǎn)子與墻板 0.45-0.60
2.2軸瓦損壞原因
AN42e6型軸流式風機原設(shè)計為傳動軸長85000mm左右,護軸套管在機殼內(nèi)部無密封裝置,護軸套管入口處直徑1500mm左右,與葉輪端面間隙大約80mm,即護軸套管處有大約0.36m2的通風面積。風機運行時入口端應維持一定負壓。2010年為了降低能耗,對風機進行了變頻技術(shù)改造,改造后的氧化風機改變了風機的出力調(diào)整方式,由原來的通過靜葉擋板開度調(diào)整改為通過變頻改變風機轉(zhuǎn)速調(diào)整。風機進行變頻技術(shù)改造降低了風機的運行轉(zhuǎn)速后,將會改變風機入口端的壓力。故障跳閘前氧化風機變頻方式在29Hz運行,此時入口端出現(xiàn)正壓工況。在此工況下,就會有大量的熱煙氣由護軸套管入口處通過護軸套管向外漏泄,同時熱煙氣將風機傳動軸加熱。根據(jù)鋼鐵的熱膨脹系數(shù)得知:每100℃溫升將產(chǎn)生每米1.1mm的熱膨脹。風機轉(zhuǎn)軸總長約8500mm左右,正常運行時,排煙溫度在130至150℃之間。按照100℃溫升計算,風機轉(zhuǎn)軸的熱膨脹量大約在9mm左右,大大超過了風機安裝時預留的推力膨脹間隙6.5mm,由此造成電機推力軸瓦損壞。故此造成電機驅(qū)動端軸瓦損壞的真正原因是因氧化風機長時間投入經(jīng)濟運行方式,風機入口端形成正壓,傳動軸受熱膨脹大大超過電機軸瓦預留的推力間隙,致使電機軸瓦損壞。
3、改進措施
為保證氧化風機安全運行,滿足氧化風機經(jīng)濟運行的條件,需對氧化風機傳動軸護套加裝密封和提供密封風裝置。
3.1氧化風機傳動軸護套加裝密封裝置
為了減少氧化風機傳動軸護套處的漏風量,在傳動軸兩端護套和轉(zhuǎn)軸之間各加裝一護套密封裝置。密封裝置由底板、密封片和壓板組成。密封片由2個3mm厚的高壓石棉板和一個1mm厚的鋁板制作,鋁板在中間石棉板在兩側(cè)。將帶有螺栓孔的密封裝置底板焊接在傳動軸護套的本體上。密封片由壓板壓裝在底板上,調(diào)整好密封片與軸的間隙后,用螺栓緊固。密封片與傳動軸的間隙預留2mm左右。風機聯(lián)軸器側(cè)密封加裝在護套的端面封頭上,葉輪側(cè)密封加裝在傳動軸的短軸部位。具體位置如圖所示:
3.2氧化風機傳動軸護套加裝密封風冷卻裝置
氧化風機正常運行時,其入口端應保持負壓,但投入經(jīng)濟運行方式后,由于轉(zhuǎn)速降低,其入口端會出現(xiàn)正壓現(xiàn)象。所以在氧化風機加裝完密封裝置后,需要在風機傳動軸護套上加裝密封風冷卻裝置,并且在護套上加裝溫度監(jiān)視測點。
3.2.1密封風風源的選取
結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況,冷卻裝置密封風選用脫硫系統(tǒng)煙道擋板的密封風系統(tǒng)。脫硫系統(tǒng)密封風機出口壓力為6527至7218Pa,風量7766至9500m3/h,均可滿足實際需求。在脫硫系統(tǒng)密封風風機出口母管上取一管路至氧化風機傳動軸護套位置。在母管引出位置和風機護套位置各安裝一個DN100的手動蝶閥,用于適量的風量調(diào)節(jié)及截止關(guān)斷。
3.2.2密封風管道直徑的選擇
密封風的漏風量取決于轉(zhuǎn)軸兩端的密封裝置漏風面積。理論上,密封裝置的漏風面積和密封片與轉(zhuǎn)軸之間的預留間隙尺寸有關(guān)。所以改造后的計算軸系漏風面積為:
S(葉輪側(cè))=3.14*R2(密封片半徑)-3.14*R2(轉(zhuǎn)軸半徑)
=3.14*2272-3.14*2252
=2838.56mm2
S(電機側(cè))=3.14*R2(密封片半徑)-3.14*R2(聯(lián)軸器半徑)
=3.14*274.52-3.14*272.52
=3435.16mm2
S(合計)=3435.16mm2+2838.56mm2
=6273.72mm2
通過轉(zhuǎn)軸兩端密封裝置漏風面積的計算,所選的密封風管道截面積只要超過6273.72mm2即可以滿足需要。結(jié)合現(xiàn)場的實際情況,密封風管道選用φ114鋼管。通過計算,φ114鋼管截面積為10201.86mm2,完全可以滿足密封風量的需要。其截面積計算如下:
S(鋼管)=3.14*R2
=3.14*572
=10201.86mm2
φ114鋼管截面積遠大于密封裝置兩側(cè)的漏風面積,所以采用φ114鋼管作為加裝的密封風管路。
4、氧化風機加裝密封和密封風裝置后的運行效果
氧化風機傳動軸護套加裝密封和密封風裝置后,經(jīng)過實際運行和各監(jiān)測參數(shù)測量結(jié)果表明,風機整體運行平穩(wěn),沒有發(fā)現(xiàn)異常跡象,尤其是風機在采取變頻經(jīng)濟運行方式時,消除了風機傳動軸護套處外漏風煙和軸瓦溫度升高現(xiàn)象。風機變頻方式在29Hz時,風機傳動軸護套內(nèi)的溫度為28℃左右;在33Hz時,溫度為18℃左右;在39Hz時溫度為17℃左右。又通過近一年的運行與考核,改進后的風機完全可以滿足經(jīng)濟(變頻)運行的需要。
5、結(jié)束語
近年來煤炭價格迅猛增長,燃料市場的變化給發(fā)電企業(yè)帶來了巨大的壓力。在新的形勢下,加強企業(yè)成本控制減少設(shè)備故障幾率日益成為發(fā)電企業(yè)的一項重要工作內(nèi)容。不斷有效地挖掘設(shè)備潛力,合理降低廠用電率、最大限度減少設(shè)備故障及維修成本,是降低整體發(fā)電成本的重要手段。同時也是積極響應、履行國家節(jié)能減排政策的號召與義務主要途徑。為了降低脫硫系統(tǒng)氧化風機的廠用電能消耗,在機組低負荷運行工況下,通過調(diào)整氧化風機電機變頻器降低脫硫系統(tǒng)氧化風機出力,采取經(jīng)濟運行方式以達到節(jié)省風機電耗的目的。
通過機組在低負荷時試驗結(jié)果得出,降低氧化風機出力,每小時可節(jié)電108.6kWh,按每臺鍋爐每天節(jié)電模式運行15h,每年運行300天,全年可節(jié)電48.8萬kWh,按每度電價0.37元計算,全年單臺機組經(jīng)濟效益為18.1萬元,四臺機組改造后,全年可節(jié)電195.5萬度,全廠經(jīng)濟效益將提高72.4萬元。
綜上所述,經(jīng)過對故障的氧化風機改進后,滿足了風機經(jīng)濟、安全運行要求,達到了節(jié)省廠用電耗目的,同時,也對同類型風機的故障分析和安全經(jīng)濟運行總結(jié)了經(jīng)驗教訓,及改進借鑒方法。