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        切焦水提升泵密封泄漏的原因分析與改造

        2014-12-25 01:48:56辛根源
        設備管理與維修 2014年12期
        關鍵詞:焦粉軸套端面

        辛根源 嚴 政 周 現(xiàn)

        (中國石油克拉瑪依石化公司 新疆克拉瑪依)

        一、問題

        切焦水提升泵是年產(chǎn)150萬t延遲焦化裝置除焦水單元中的重要設備,作用是從焦池中提升除焦水到切焦水罐,該泵投入運行后密封泄漏嚴重,維修頻繁,故障率較高。

        二、原因分析

        1.設備簡介

        切焦水提升泵選用SWB270/35-55型自吸式單級離心泵,流量270 m3/h,揚程35 m,允許吸上高度6 m,轉(zhuǎn)速1480 r/min,功率55 kW,效率85%,工作介質(zhì)除焦水(含有大量的雜志和焦粉顆粒),介質(zhì)溫度10~40℃,液體沿軸向吸入,水平方向排出,蝸殼材料為鑄鐵,密封采用填料密封形式,間歇式操作方式,系統(tǒng)設計配置2臺,1開1備,工藝位號P2131/1,P2131/2。

        2.密封泄漏分析

        (1)切焦水提升泵改進前密封狀況。泵改進前軸封為傳統(tǒng)的填料密封,主要由填料壓蓋、填料腔、填料盤根、軸套等組成,如圖1所示。軸為2Cr13材料,軸套為304材料,密封是填料腔內(nèi)壁與軸套表面之間填塞填料盤根,利用其彈性變形,在填料壓蓋壓力的作用下,產(chǎn)生足夠的徑向壓力和軸向壓力,以堵塞間隙,給流體外泄造成極大的阻力,當徑向壓力大于等于介質(zhì)的壓力時,達到密封的目的。泵運行以來軸封泄漏量較大,使用周期一般都在1個月左右,而且軸套磨損嚴重,需頻繁的停泵更換填料,造成切焦水泵故障率較高,影響除焦水單元的正常運行。

        圖 1 填料密封結(jié)構示意圖

        (2)密封泄漏原因。對密封失效泵解體后檢查,分析影響填料密封壽命與造成泄漏的主要原因有:①填料密封的壓蓋軸向擠壓而使填料產(chǎn)生徑向擴張力,造成填料與軸套之間存在較大的摩擦,軸套磨損導致密封泄漏。②除焦水中含有大量的雜質(zhì)和焦粉顆粒,為了不污染周邊環(huán)境,盡量減少泄漏,填料時預緊力比較大,填料和軸套就貼合得比較緊密,當泵運轉(zhuǎn)時,填料以很快的速度被磨損掉,這時介質(zhì)內(nèi)的顆粒附著在填料和軸套表面,加速了軸套和填料的磨損。③自吸式離心泵抽真空系統(tǒng)抽力較小,填料泄漏將影響泵的抽吸能力,處于半抽空狀態(tài)的泵振動加劇、軸晃動增加,會使軸、軸套和填料磨損加快,密封使用壽命縮短。④測量葉輪口環(huán)與泵體口環(huán)的間隙分別為1.4 mm和1.52 mm,標準間隙為0.6~0.7 mm,最大值為1.0 mm??诃h(huán)間隙超標,起不到封水節(jié)流的作用,出口介質(zhì)大量回流,造成泵的效率下降和泵入口密封腔壓力變大,導致除焦水從密封腔中漏出,縮短了密封使用壽命。⑤填料盤根選擇和安裝的方法不合適,造成填料磨損加快,產(chǎn)生泄漏。

        三、密封改造

        切焦水提升泵填料密封泄漏的主要原因是填料密封方式落后,填料密封與軸套磨損所致,為了保證生產(chǎn)的穩(wěn)定運行,把填料密封改為帶沖洗水的機械密封。

        1.機械密封的選型

        根據(jù)切焦水提升泵的性能參數(shù),選用內(nèi)置式多彈簧單端面密封。由于工藝介質(zhì)除焦水中含有大量的雜質(zhì)和焦粉顆粒,密封工況惡劣,增加了密封沖洗水系統(tǒng)。密封采用目前比較先進的窄端面、小端面比壓設計,其優(yōu)點是多個小彈簧,端面比壓均勻,端面摩擦力小,密封沖洗阻止顆粒進入密封面。彈簧機械密封結(jié)構及安裝尺寸如圖2所示。

        密封端面比壓是密封設計制造所要考慮的重要指標和性能參數(shù),選擇合理的端面比壓是保證機械密封長期運行的重要因素。端面比壓要大于密封端面間的液膜壓力,使密封端面良好的貼合,避免機泵運行時密封開啟,保證機泵機械密封在工作中的穩(wěn)定性,但端面比壓過大也會加劇動靜環(huán)磨損,破壞動靜環(huán)間的液膜,因此密封端面比壓需在使用范圍內(nèi),符合使用要求。

        2.機械密封安裝調(diào)整

        (1)改造泵頭填料密封腔部分,使其適合安裝機械密封,且密封沖洗系統(tǒng)接口位置有利于現(xiàn)場安裝配管,泵其他部位不改動。

        (2)機械密封動環(huán)及動環(huán)密封圈可直接安裝在軸套上,調(diào)整好密封彈簧的壓縮量并固定好緊定螺釘。靜環(huán)座安裝時應保證受力均勻,沒有歪斜現(xiàn)象,并注意壓蓋與泵座結(jié)合處的密封。

        (3)機械密封安裝到位后,需對密封沖洗系統(tǒng)進行配管,選用的沖洗水為新水,壓力0.3~0.4 MPa,配管完成后,進行沖洗,干凈后方可連接接頭。運行前投注沖洗水,防止顆粒雜質(zhì)進入密封面內(nèi)。

        圖 2 機械密封結(jié)構示意

        (4)調(diào)整間隙。將磨損的泵體口環(huán)和葉輪口環(huán)更換,間隙調(diào)整至0.6~0.7 mm標準范圍內(nèi)。

        3.密封改造后使用情況

        泵密封改造后運行的1年期間,發(fā)生過一次泄漏,對泄漏的密封進行拆檢發(fā)現(xiàn),機械密封彈簧內(nèi)有焦粉顆粒,造成密封彈簧補償力變差,使密封失效,造成泄漏。拆檢維修后,加大了機封沖洗水的注入量和壓力,使密封沖洗水能及時沖走進入密封腔的焦粉顆粒雜質(zhì),再次使用后運行穩(wěn)定,未出現(xiàn)過泄漏現(xiàn)象。

        四、改造效果

        密封改造后,1年可節(jié)省盤根費用13 700元,維修費用(包括軸承、人工、潤滑油、清洗劑、工具等)20 084元。每臺泵節(jié)省費用合計33 784元(填料費用+總的維修費用),在完成相同工作量的情況下,平均每臺泵每天運行時間比改造前縮短2 h,1年可節(jié)電54 750 kW·h。

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