方少鵬
(武鋼研究院 武漢)
成型后的管坯邊緣在高頻電流的鄰近效應(yīng)和集膚效應(yīng)的作用下,兩邊緣迅速被加熱到熔化和半熔化狀態(tài),在進(jìn)入擠壓輥時(shí)部分熔化的金屬被擠出,在焊管的內(nèi)外表面形成毛刺。進(jìn)入ERW焊管內(nèi)壁的金屬熔化物形成焊管焊縫的內(nèi)毛刺;被擠出焊縫外表面的毛刺成為外毛刺。由于內(nèi)毛刺及清除設(shè)備在管內(nèi),清除難度較大,成為ERW焊管生產(chǎn)中重大技術(shù)問題之一。
在內(nèi)毛刺清除過程中常見的問題主要有刮片,刮削量過大或過小,清除不干凈等。不管是那種問題的發(fā)生都將影響焊縫的質(zhì)量。通常情況下,刮偏是最為普遍的為現(xiàn)象,刮偏會(huì)導(dǎo)致內(nèi)毛刺清除不干凈或局部減薄,刮刀邊緣處出現(xiàn)應(yīng)力集中,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響焊管的承壓能力。
內(nèi)毛刺刮偏主要表現(xiàn)為一直偏向一側(cè)或兩側(cè)間歇性偏移。內(nèi)毛刺偏向一側(cè)主要由于芯棒的中心位置偏離焊縫所致。造成這個(gè)問題的主要原因一般是芯棒連接板的位置不合適,可以通過連接板的調(diào)整螺栓對(duì)芯棒位置進(jìn)行調(diào)節(jié),直到刮偏現(xiàn)象消失為止。此外,另一種刮偏現(xiàn)象就是兩側(cè)間歇性的偏移,這種情況一般是刀頭高度高出支撐輪太多,可以通過調(diào)整刀頭和支撐輪的相對(duì)高度來解決;芯棒連接板鎖緊螺母發(fā)生松動(dòng)也能造成內(nèi)毛刺刮削時(shí)出現(xiàn)兩側(cè)間歇性的偏移,此時(shí)需要重新鎖緊螺母。
江北公司鋼管廠對(duì)神木至渭南段煤漿管線建設(shè)工程供過一批規(guī)格為Ф323×7 mm的高頻直縫焊管,設(shè)計(jì)壓力為18.7 MPa,屬埋地管道。建設(shè)單位委托的第三方檢測機(jī)構(gòu)在對(duì)安裝過程中管道對(duì)接環(huán)縫進(jìn)行射線檢測時(shí)發(fā)現(xiàn),在部分環(huán)焊縫附近均有一條寬約3 mm的與環(huán)縫垂直的黑色底片影像(圖1),認(rèn)為可能是在制管過程中產(chǎn)生的坡口未熔合缺陷,上報(bào)監(jiān)理單位后,對(duì)江北公司就該批焊管提出質(zhì)量異議。
后經(jīng)江北公司派員到安裝現(xiàn)場確認(rèn),工作人員發(fā)現(xiàn)該焊管直縫附近確有一與底片影像寬度相當(dāng)?shù)臏喜郏▓D2),但該溝槽并不位于焊縫上,且高頻直縫焊不開坡口,遂對(duì)檢測方的說法提出懷疑,并結(jié)合該批焊管的生產(chǎn)特點(diǎn),提出該溝槽是由于剔毛刺時(shí)刮刀跑偏造成的。后經(jīng)影像寬度與刮刀尺寸的對(duì)比,驗(yàn)證了這一說法。由于盡管刮偏,該部位的實(shí)測厚度還是達(dá)到雙方供貨合同上明確的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)多次協(xié)商,為了防止該部位溝槽的應(yīng)力集中,對(duì)溝槽部位進(jìn)行適當(dāng)?shù)膱A滑修磨,合同繼續(xù)執(zhí)行。
圖1 ERW焊管內(nèi)毛刺刮偏部位
圖2 內(nèi)毛刺刮偏部位的底片影像
從該案例可以看出,清除內(nèi)毛刺時(shí)刮偏現(xiàn)象不僅會(huì)導(dǎo)致焊管局部減薄,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響焊管的承壓能力。刮刀經(jīng)過后留下的溝槽在局部產(chǎn)生應(yīng)力集中且承受環(huán)向應(yīng)力,在煤漿管線卸壓、升壓的過程中產(chǎn)生疲勞,即便是很小的操作壓力也可使管道在瞬間失效,釀成事故。同時(shí)一旦刮刀嚴(yán)重跑偏,造成整批次的不合格,會(huì)增加焊管生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)成本。