付 聰
(中國冶金科工集團公司 中冶南方〈武漢〉自動化有限公司,湖北 武漢430205)
本條連退機組出口段設(shè)置有一臺曲柄式飛剪(簡稱飛剪),其作用是不停機剪切焊縫、切廢及取樣。較之于傳統(tǒng)的橫切剪,飛剪在剪切時帶鋼不必停止,而是低速(最大60m/min)運行,從而保持了帶鋼運行的連續(xù)性,提高了生產(chǎn)效率。
本機組采用西門子S7-400 PLC對飛剪進行主要控制,控制器選用了西門子CPU 416-2。該控制器完成的功能包括:接收并處理L2級或HMI下發(fā)的剪切指令,計算飛剪的啟動時間點,接收編碼器反饋值并計算剪刃實際角度,計算并向變頻裝置下發(fā)飛剪的速度與加速度設(shè)定值,將飛剪的狀態(tài)反饋至HMI人機界面等。對飛剪電機的驅(qū)動采用西門子S120變頻傳動裝置,通過增量型脈沖編碼器對飛剪速度進行檢測,以實現(xiàn)精確閉環(huán)控制。
本機組飛剪控制系統(tǒng)組成見圖1。
圖1 基于PLC的飛剪控制系統(tǒng)配置圖
本機組飛剪的控制方式分為:單次剪切、自動剪切。
1)單次剪切
這種方式用于在飛剪機旁操作箱上手動操作剪切,剪切命令通過按下操作箱上的單次剪切按鈕發(fā)出。飛剪接收到剪切命令的同時立即啟動,完成一個剪切周期后自動回到等待位。單次剪切通常用于飛剪的維護,以及處理特殊情況,比如斷帶剪切等。
2)自動剪切
這種方式用于機組生產(chǎn)過程中,PLC根據(jù)需要在適當(dāng)?shù)臅r機啟動飛剪,并實時控制飛剪的速度、加速度,以完成對帶鋼定長剪切。自動剪切模式是飛剪的主要控制方式,本文描述的飛剪控制都是關(guān)于這種模式的。
本機組的飛剪控制方式主要采用定長剪切,有以下幾個過程:
1)剪刃停止在等待位,即圖2中的位置A;
2)根據(jù)帶鋼的剪切位置提前計算好啟動時間點,當(dāng)時間點到達時,啟動飛剪加速到達入切角,即圖2中的位置B;
3)保持剪刃的橫向速度等于(或略微大于)帶鋼運行速度,直到飛剪到達離切角,即圖2中的位置D;
4)飛剪離開離切角后,根據(jù)剪切板帶長度,計算出剪刃再次到達入切角的時間點,通過調(diào)整剪刃速度,使再次達入切角的時間點與計算值吻合;
5)若繼續(xù)剪切,重復(fù)過程(3)和(4);
6)若不再剪切,則過程(3)結(jié)束后,剪刃減速停止到等待位,在此過程中如果沒有足夠的減速距離,剪刃會沖過等待位,待速度為0后自動反爬到等待位。
圖2 曲柄飛剪角度與剪切順序
本機組出口飛剪主要用于剪切焊縫、切廢及取樣,剪切的順序為:前卷帶鋼帶尾取樣,帶尾切廢,前后兩卷焊縫切除,后卷帶鋼帶頭切廢,帶頭取樣。取樣、切廢及焊縫的剪切片數(shù)及長度可以通過L2級計算機或HMI下發(fā)。PLC根據(jù)剪切片數(shù)及長度提前計算好第一刀剪切點位置。這個位置以焊縫為參照,以“距離焊縫xx米”的形式在PLC內(nèi)部實時計算并更新。
當(dāng)位于出口活套的焊縫檢測儀檢測到焊縫時,負(fù)責(zé)控制飛剪的PLC開始啟動對第一刀剪切點的位置跟蹤,并同時將機組減速至剪切速度。飛剪從等待位啟動并加速到入切角位置需要一定時間,這個時間也將被PLC計算并考慮在內(nèi),以在合適時間點提前啟動飛剪。這樣就能保證當(dāng)剪刃到達入切角時,帶鋼上的第一刀剪切點位置剛好同時到達。
本機組采用絕對值編碼器(分辨率1024脈沖)檢測飛剪的實際角度,同時設(shè)置有接近開關(guān)用于剪刃角度標(biāo)定。標(biāo)定的過程是:當(dāng)剪刃處于最低位(圖2中的位置C)時,曲柄上的擋鐵擋住接近開關(guān),其信號由0變?yōu)?,PLC將剪刃的角度標(biāo)定為360°(剪刃逆時針旋轉(zhuǎn))或0°(剪刃順時針旋轉(zhuǎn))。由于本機組采用的是絕對值編碼器,所以不需要飛剪每次通過最低位時都進行標(biāo)定,只需要在離線狀態(tài)下人工啟動標(biāo)定程序進行一次標(biāo)定即可。以后剪刃每轉(zhuǎn)一周,PLC自動將角度值加上或減掉360°,其運算過程為:
1)若 0≤Ang<360 ,
則Ang=Ang,Imp=Imp
2)若 Ang>=360,
則 Ang=Ang-360,Imp=Imp-1024
3)若 Ang<0,
則 Ang=Ang+360,Imp=Imp+1024
其中Ang是剪刃角度值,Imp是絕對值編碼器的脈沖累計值。
這種飛剪角度檢測及計算方式不同于傳統(tǒng)采用增量型編碼器,剪刃每轉(zhuǎn)一周都必須通過接近開關(guān)信號進行標(biāo)定的做法,其優(yōu)點非常突出:由于接近開關(guān)信號僅僅是離線標(biāo)定時才會用到,因而有效避免了飛剪正常使用過程中由于接近開關(guān)誤信號導(dǎo)致的標(biāo)定故障,也降低了飛剪正常運行對接近開關(guān)的依賴,提高了飛剪的可靠性。
本機組飛剪的主要功能是帶鋼定長剪切。不同的剪切長度決定了飛剪前后兩次到達入切角 (圖2中逆時針從B到B)的時間間隔⊿t1,計算方法如下:
其中L是剪切長度,V是帶鋼的線速度。
剪刃從入切角到離切角(圖2中逆時針從B到D),其水平方向的速度等于或略大于帶鋼線速度,所以這個時間間隔⊿t2可以通過如下計算得到:
其中,R是飛剪半徑,V是帶鋼的線速度,⊿V是剪刃的水平方向附加速度。
飛剪在剪切時,PLC控制出口段帶鋼速度保持在恒定 (如60m/min)低速運行,剪切長度預(yù)先由機組L2級計算機發(fā)送給PLC,或操作員通過HMI進行人工設(shè)定。在一個剪切周期里,⊿t1和⊿t2是固定值,由此可以得到飛剪從離切角到入切角(圖2中逆時針從D到B)的時間間隔⊿t:
⊿t=⊿t1-⊿t2(3)
⊿t在一個剪切周期里也是固定值,控制飛剪定長剪切的關(guān)鍵是:飛剪從離切角到入切角的時間間隔等于⊿t,并且飛剪到達入切角時,剪刃水平方向的速度分量等于式(2)中的V+⊿V。
如果飛剪離開離切角后,在到達入切角前速度保持不變,這個剪切長度稱作同步長度。在⊿t時間間隔里,飛剪的速度可以分為以下3種情況:
1)剪切長度 =同步長度
這種情況飛剪離開離切角后,速度保持恒定不變直到到達入切角。
2)剪切長度<同步長度
這種情況飛剪離開離切角后,速度先增大,然后減小,在到達入切角時,剪刃水平速度減速到與帶鋼速度保持同步。本飛剪使用的控制方式是:從D到A(逆時針)剪刃加速,從A到B(逆時針)剪刃減速,由于⊿t已知,因而可以計算出剪刃的加速度,從而實現(xiàn)定長剪切。這種控制方式的優(yōu)點是:由于中間沒有恒速的過程,飛剪加減速可以用最小的加速度來實現(xiàn)。可以看出,飛剪能夠剪切的最小長度是受到飛剪最大加速度限制的。
3)剪切長度>同步長度
這種情況飛剪離開離切角后,速度先減小,然后增大,在到達入切角時,剪刃水平速度加速到與帶鋼速度保持同步。本飛剪使用的控制方式是:從D到A(逆時針)剪刃減速到0,從A到B(逆時針)剪刃加速。如果剪刃在A點不停留(或者將停留時間看作是0),那么飛剪能夠剪切的最大長度同樣受到飛剪最大加速度的限制。如果需要突破這個長度,飛剪需要在A點停留一定時間。
本連續(xù)退火機組自2012年投產(chǎn)以來,飛剪運行狀態(tài)一直比較穩(wěn)定良好,證明這套基于PLC的飛剪控制系統(tǒng)是完善可靠的。當(dāng)然,用PLC對飛剪進行控制也有其固有的缺陷,比如CPU的運算速率不及西門子T400工藝板和FM458模板,因此在定長剪切的精度上會有所不及,僅能達到10mm以內(nèi)。不過,對于本機組來說,其精度完全在可接受的范圍之內(nèi),在經(jīng)濟型上則是大大優(yōu)于T400和FM458的方案。因此還是有極大的參考和推廣價值。
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