孫廣輝 劉社牛 李娜 李翠玲 段云
(安陽鋼鐵股份有限公司)
在熱軋生產(chǎn)中,加熱爐的燃料消耗占整個熱軋工序能耗的50% ~60%,因此,降低加熱爐的燃耗成為各軋鋼產(chǎn)線節(jié)能降耗工作的重中之重。2007年安鋼1780 機組投產(chǎn)以來,加熱爐的燃耗一直居高不下,尤其是2012年更是居于1.73 GJ/t 的高位。對此,開展了針對1780 mm 熱連軋產(chǎn)線加熱爐燃耗的技術攻關,噸鋼燃耗有了較大程度的下降,從而獲得了良好的經(jīng)濟效益。
安鋼第二煉軋廠1780 mm 熱連軋生產(chǎn)線配備有三座大型步進梁式加熱爐,均由中冶賽迪設計,均采用空氣、煤氣雙預熱和汽化冷卻技術,單爐額定產(chǎn)量為270 t/h,有效爐長為43.5 m、爐子內(nèi)寬為11.7 m。三座加熱爐沿爐長方向均由預熱段、一加熱段、二加熱段及均熱段組成,燃燒系統(tǒng)由爐頂平焰燒嘴和側(cè)墻可調(diào)焰燒嘴組成。燒嘴的分布和燃燒能力參數(shù)見表1。
表1 安鋼熱連軋加熱爐燒嘴參數(shù)分布
通過對熱連軋加熱工序、軋鋼生產(chǎn)工藝及數(shù)據(jù)進行分析,總結出以下幾個方面是影響加熱爐燃耗偏高的主要原因。
提高熱裝比例和板坯入爐溫度,可以更大程度上利用連鑄生產(chǎn)的預熱,大幅度降低加熱爐的能耗?,F(xiàn)場測量數(shù)據(jù)表明,板坯下線垛放8 h,表面溫度能夠保持在600 ℃以上;垛放24 h,表面溫度在400 ℃左右;32 h 以后表面溫度只有300 ℃左右。因此,板坯下線的時間越短,熱裝板坯的溫度越高,節(jié)能效果越顯著。2012年安鋼熱連軋機組的熱裝統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:連鑄板坯下線后0 ~8 h 內(nèi)入爐的比例只有不到20%,24 h 內(nèi)入爐的比例約為45%;而同期國內(nèi)同行先進企業(yè)的連鑄板坯8 h 內(nèi)熱裝率能達到47%以上。由此可見,板坯熱裝率不高,尤其是連鑄板坯8 h 內(nèi)熱裝率低,是造成安鋼加熱爐燃耗高的重要原因之一。
排煙熱損失在加熱爐整個熱損失中所占的比例最大。影響排煙熱損失的主要因素為排煙溫度和煙氣量,排煙溫度越高、排煙量越大,則排煙熱損失就越大。在加熱過程中由于預熱段沒有配備燒嘴,一加熱段溫度的高低直接決定著預熱段的溫度和排煙溫度的高低。在一加溫度相同的情況下,入爐板坯溫度高也會造成排煙溫度升高,而排煙量的大小,與空燃比關系比較密切,超過平衡燃燒需要的燃料或空氣,都會造成排煙量升高。一般情況下,空燃比的控制要保證煤氣的完全燃燒。如果混合煤氣熱值頻繁波動,為保證煤氣完全燃燒,調(diào)火工在操作時就會將空燃比設定較大,從而導致煙氣量更高。
熱連軋加熱爐所用的燃料為安鋼自產(chǎn)的高爐煤氣和焦爐煤氣混合而成的煤氣,且加熱爐和煤氣加壓站之間的管路較長,當高爐、焦爐生產(chǎn)有異常的時候,經(jīng)常導致這兩種煤氣的配比發(fā)生大幅波動,進而造成送往加熱爐的混合煤氣熱值和壓力發(fā)生波動。取樣抽檢的結果表明,混合煤氣熱值的波動范圍比較大,最低值可以到6700 kJ/m3,最高值可以達到11340 kJ/m3。煤氣熱值和壓力的波動,會使加熱爐在煤氣用量設定不變、生產(chǎn)工況變化不大時突然上升或下降20 ℃~30 ℃,導致加熱爐在出鋼時爐頭頻繁冒火,爐尾殘氧量在0% ~5%之間頻繁波動。由于混合煤氣熱值和壓力的不穩(wěn)定,造成調(diào)火工在燒鋼控制時對空燃比的頻繁調(diào)整。空氣量過大不但降低了爐溫并造成排煙量的增加,而且空燃比過大還將導致爐內(nèi)處于強氧化性氣氛,增加了板坯的氧化燒損;空氣量過小將造成煤氣的不完全燃燒,對爐子的能耗影響更大。
多年來,安鋼1780 mm 熱連軋生產(chǎn)線的設備故障和軋制事故較多,非計劃停車和計劃換輥往往造成加熱爐處于保溫狀態(tài),如果操作不當或與軋線溝通不暢,都會造成空燃能耗的巨大浪費。在加熱操作方面主要有兩方面的原因:一是加熱爐的控制系統(tǒng)的儀表功能精度不高,造成控制系統(tǒng)的數(shù)值與實際的閥位不符,如空、煤氣段流量調(diào)節(jié)閥在DCS 畫面上顯示開度為10%,而現(xiàn)場實際開度卻在20%甚至更高,給操作工造成誤導,降低了調(diào)整效率,甚至導致空、煤氣量在保溫期間調(diào)不下來;二是保溫期間調(diào)整工的操作方法存在不合理的地方,往往為降到規(guī)定的目標溫度,采取小煤氣量、大空氣量降溫的方法,雖然煤氣量降低了,但同時也降低了爐溫,造成加熱爐在恢復升溫的時候浪費煤氣較多。
軋制節(jié)奏的影響主要體現(xiàn)在加熱溫度及板坯在爐時間上,一是出鋼時由于爐門打開,導致均熱段瞬時降溫大;二是提高軋制節(jié)奏,可以降低軋制過程的溫降,有利于實現(xiàn)低溫加熱,并降低板坯的在爐時間。加熱前期,板坯溫度呈線性升溫,爐溫、板溫的相差較大,后期板坯的升溫速度變緩,慢慢向爐溫靠近,上下表面和中心的溫差逐漸縮小,達到出鋼的技術要求。此后板坯的在爐時間對加熱質(zhì)量影響不大,但是消耗了能量,屬于無效能耗,因此要在保證加熱質(zhì)量的前提下,盡量減少在爐時間。
提高板坯入爐溫度和熱裝比例可大幅降低加熱爐的煤氣消耗[1]。提高熱裝率的前提是板坯必須具有良好的質(zhì)量,并使煉鋼連鑄的生產(chǎn)計劃與軋制的生產(chǎn)計劃有效銜接。安鋼熱連軋機組投產(chǎn)以來,含Nb 微合金鋼板坯的角橫裂是影響板坯質(zhì)量的重要原因,這些缺陷要角部清理后才能裝爐。通過在鋼中添加適量的Ti,有效防止了AlN 析出造成的角橫裂。板坯質(zhì)量的提高,為提高熱裝率提供了良好的技術條件。在生產(chǎn)計劃管理上,由于為熱連軋機組供應板坯的第二煉軋廠2#、3#鑄機還承擔著部分中厚板機組的供坯任務,因此應以熱連軋熱裝為核心,合理安排煉鋼和軋制計劃,盡量縮短板坯在庫時間,提高熱裝率。經(jīng)過努力,熱連軋機組的板坯熱裝率都有了明顯的提高,目前,每月0 ~8 h 內(nèi)入爐的比例達到45%以上,板坯入爐溫度達到550 ℃以上,32 h 以內(nèi)板坯入爐比例達到80%以上,平均入爐溫度達到400 ℃以上,這對加熱爐燃耗的降低起到了很大的作用。
根據(jù)板坯熱裝入爐時間和表面溫度的差異,對加熱爐各段的熱負荷進行了重新分配。對0 ~8 h入爐的板坯,由于入爐溫度高,采取關閉一加熱段后段部分燒嘴,將加熱重心向出料端轉(zhuǎn)移,相當于延長了加熱爐預熱段的長度,充分利用爐子煙氣溫度對板坯進行預熱;8 h ~32 h 入爐的板坯,采取低的一加熱段的溫度,冷裝采取高的一加熱段的溫度,從工藝上制定出了新的針對不同生產(chǎn)工況下各段爐溫設定制度,從而實現(xiàn)不同入爐條件的板坯,通過合理分配各加熱段的熱負荷,達到低排煙溫度的目的,提高爐子的熱效率,減少煙氣帶走的熱損失,從而降低了加熱爐的能耗。
通過能源動力部的積極有效溝通,在保持安鋼總煤氣平衡的前提下,對供給熱連軋加熱爐的煤氣結構進行優(yōu)化,在保證焦爐煤氣不放散的基礎上,及時調(diào)整混合煤氣配比和壓力來穩(wěn)定煤氣熱值,為加熱爐的操作和調(diào)整提供有利的外部環(huán)境,從2013年5月份以后,熱連軋加熱爐用混合煤氣熱值的穩(wěn)定性比以前有了大幅度的提升。
合理的控制空燃比是降低能耗的重要手段。煤氣在加熱爐中燃燒過程中,如果空燃比過大,會從爐內(nèi)帶走大量的熱能,降低火焰溫度,并產(chǎn)生過多的廢氣,導致氧化氮、氧化硫的排量增加,不僅損失大量的熱能,而且會導致爐內(nèi)氣氛中含有過多氧氣,進而造成鋼的嚴重燒損;而空燃比過小會造成燃燒不完全,降低熱效率,造成熱損失增大,會產(chǎn)生大量黑煙[2]。安鋼熱連軋加熱爐的設計,高溫煙氣通過爐尾的煙道預熱空氣和煤氣后,從煙囪中排放,因此氣體的流動方向與板坯的運動方向相反。根據(jù)實際情況,在加熱爐的調(diào)整策略上,均熱段采用了較低的過剩系數(shù),二加熱段采用了低的過剩系數(shù),一加熱段采用了高的過剩系數(shù)。此調(diào)整策略的特點是,在高溫的均熱段,爐內(nèi)氣氛保持了還原性氣氛,而溫度較低的一加熱段,氣氛為氧化性氣氛,過剩的煤氣在向爐后的運動時,在一加熱段與過剩的氧氣產(chǎn)生二次燃燒。
板坯在不同溫度下的氧化速度有很大的差別。鋼坯表面溫度在600 ℃以上時氧化開始有顯著變化,溫度達到1200 ℃以上,氧化燒損急劇增長。在其它條件相同的情況下,設800 ℃時的氧化燒損量為1,則1000 ℃時氧化燒損量為6,1100 ℃時氧化燒損量約為10,1200 ℃時約為15[3]。由于在高溫下保持了還原性氣氛,因而新的調(diào)整策略能夠有效防止鋼表面的氧化。在均熱段的高溫條件下,氣氛與板坯表面以輻射傳熱為主,而板坯上下表面與中心則以熱傳導的方式進行熱量的傳遞。由于氧化鐵皮的導熱系數(shù)比鋼小,所以減少表面的氧化還可以提高板坯的熱傳導,提高熱效率,對降低能耗也有一定的貢獻。
在管理上,通過定期對煤氣、空氣調(diào)節(jié)閥的執(zhí)行精度進行了校驗,使調(diào)整工的操作效率和精度更高,更加容易實現(xiàn)爐內(nèi)氣氛的控制。
為了減少待軋期間的能耗,根據(jù)時間的不同,制定了待軋期間的工藝制度,見表2。
表2 熱連軋機組待軋保溫制度
在操作上,當軋線出現(xiàn)事故停軋時,及時調(diào)整爐溫和燃料量,按照表1 的要求降溫,降溫過程可以采取大風量的模式,保溫階段要及時調(diào)整空燃比至正常燃燒狀態(tài),并對流量調(diào)節(jié)閥的最小限位進行調(diào)整。從原來的8% ~10%減小到目前的3% ~5%,避免了以往大煤氣量、大空氣量待軋保溫的現(xiàn)象。在管理上,在事故處理期間,加強與軋線的聯(lián)系,及時了解進度和開車時間,嚴格按照工藝制度執(zhí)行,保證復產(chǎn)板坯的加熱質(zhì)量。
對于不含微合金元素的普通鋼種,在軋制工藝上,優(yōu)化和降低粗軋終軋溫度,采取提高粗軋機的最高限速,提高軋制節(jié)奏,合理使用粗軋和精軋之間的保溫罩,減少熱損失,從而適當降低了加熱溫度。通過軋制工藝的優(yōu)化,軋制節(jié)奏由150 s 提高到140 s,加熱溫度降低了10 ℃~20 ℃,軋線小時產(chǎn)量達540 t/h,比2012年高出40 t/h。
通過以上措施的實施,安鋼熱連軋機組的能耗有了明顯的下降。對比2012年,燃耗平均下降了0.28 GJ/t,目前能夠穩(wěn)定控制在1.45 GJ/t 左右。圖1 是2013年10月至2014年6月加熱爐能耗的統(tǒng)計情況,達到了國內(nèi)相同機組的先進水平。
圖1 加熱爐月能耗統(tǒng)計
通過對安鋼熱連軋加熱爐的能耗影響因素進行分析,制定了有針對性的措施,實踐表明了這些措施對降低加熱爐的能耗行之有效,已經(jīng)固化至相關的工藝制度中,加熱爐總的能耗也由1.73 GJ/t 降低至1.45 GJ/t 左右,效果明顯。
加熱爐的節(jié)能降耗是一個系統(tǒng)工程,其影響因素也很多,除了采取針對加熱爐本身的節(jié)能措施外,外圍創(chuàng)造有利的生產(chǎn)條件同樣不可或缺。因此,在降低加熱爐能耗工作上,除了要加強研究應用新技術、新方法以外,還要在日常管理上嚴要求,抓落實,重細節(jié),才能達到降低燃耗的目的。
[1]向云畔,郭宏麗.降低軋鋼加熱爐煤氣單耗的措施. 武鋼技術,2014,52(2):28 -29.
[2]王旌鑒. 合理組織燃燒 減少煙氣排放. 四川冶金:2012,34(1):34 -37.
[3]鄧偉,張青松,張宇,等.鋼坯氧化燒損影響因素試驗研究[J].張家界:全國能源與熱工2006 學術年會,2006:64 -66.