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        PTA裝置增上國產(chǎn)壓力過濾機(jī)改造效果分析

        2014-12-22 18:21:49孫中田
        創(chuàng)新科技 2014年2期
        關(guān)鍵詞:過濾機(jī)母液精制

        孫中田

        (1.西安石油大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,陜西 西安710065;2.中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南 洛陽471012)

        PTA裝置增上國產(chǎn)壓力過濾機(jī)改造效果分析

        孫中田

        (1.西安石油大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,陜西 西安710065;2.中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南 洛陽471012)

        本文介紹了中石化某分公司PTA裝置精制單元增上壓力過濾機(jī)替代四臺(tái)壓力離心機(jī)的設(shè)備國產(chǎn)化流程改造,并從電、水、設(shè)備故障率、產(chǎn)品質(zhì)量等方面對(duì)兩種設(shè)備的使用情況進(jìn)行了對(duì)比分析。

        PTA;離心機(jī);壓力過濾機(jī)

        1 背景

        中石化某分公司精對(duì)苯二甲酸(PTA)裝置是引進(jìn)BP-AMOCO的先進(jìn)技術(shù),日本千代田公司總承包,2000年5月一次投料成功,裝置設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力是22.5萬噸。2002年10月至2003年5月在原裝置基礎(chǔ)上進(jìn)行了設(shè)備性能最佳化擴(kuò)容改造,精制單元主要增加了一臺(tái)反應(yīng)器進(jìn)料高速泵和一臺(tái)壓力離心機(jī)。改造后的PTA裝置仍然包括氧化單元,精制單元以及配套公用工程系統(tǒng)三部分,年產(chǎn)PTA32.5萬噸。

        在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行過程中,裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),四臺(tái)壓力離心機(jī)全部投用。由于壓力離心機(jī)運(yùn)行工況很不穩(wěn)定,主要表現(xiàn)在故障率高,檢修費(fèi)用高、能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量控制難度大、工人勞動(dòng)強(qiáng)度大等,給裝置生產(chǎn)的安全平穩(wěn)運(yùn)行帶來很多不利影響[1]。因此,通過調(diào)研,借鑒中國石化系統(tǒng)內(nèi)部相關(guān)企業(yè)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),在2011年10月檢修中,對(duì)精制單元離心過濾系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)性改造,增上了臥式轉(zhuǎn)鼓壓力過濾機(jī)來代替壓力離心機(jī)。目前,裝置經(jīng)過兩年的運(yùn)行檢驗(yàn),壓力過濾機(jī)運(yùn)行狀態(tài)良好。

        2 設(shè)備結(jié)構(gòu)和工作原理

        2.1 壓力離心機(jī)

        PTA裝置中壓力離心機(jī)由日本TOMOE公司制造的,實(shí)體立杯式P6100型,主要工作部件離心機(jī)主要由電機(jī)轉(zhuǎn)速輸入及支撐系統(tǒng)、差速器、離心分離轉(zhuǎn)子等幾部分組成。

        懸浮漿料通過下部殼體進(jìn)料管進(jìn)入離心機(jī)的錐形漏斗,錐形漏斗將漿料向外折轉(zhuǎn)到高速轉(zhuǎn)動(dòng)的螺旋內(nèi)壁,漿料在離心力的作用下通過螺旋裝置上的孔到達(dá)固液分離裝置。螺旋與轉(zhuǎn)筒以相同方向、但稍低的速度轉(zhuǎn)動(dòng)。密度較大的PTA顆粒被甩到轉(zhuǎn)筒內(nèi)壁,轉(zhuǎn)動(dòng)螺旋將PTA粒子連續(xù)卷到成角度的轉(zhuǎn)筒殼底上,并通過位于轉(zhuǎn)筒加長部分下端排出孔排出。母液被螺旋向上輸送,通過轉(zhuǎn)筒頂部的排液孔排出。

        2.2 壓力過濾機(jī)

        目前,國內(nèi)PTA精制單元產(chǎn)品分離部分改造主要分為一步法和兩步法[2]。為了降低投資成本和減少流程改動(dòng),我公司改造選用了兩步法,即一臺(tái)壓力過濾機(jī)替代四臺(tái)壓力離心機(jī),之后真空過濾系統(tǒng)不改造。壓力過濾機(jī)選用了國產(chǎn)成都云翔飛機(jī)專用附件廠生產(chǎn)的臥式轉(zhuǎn)鼓式壓力過濾機(jī)。

        壓力過濾機(jī)運(yùn)行時(shí),漿料由下部進(jìn)料口進(jìn)入,使轉(zhuǎn)鼓下部至溢流口之間浸入料漿中。濾液在外腔高壓蒸汽壓力作用下,透過濾布進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓內(nèi)腔,匯集在轉(zhuǎn)鼓下部,然后經(jīng)由吸液管排出。同時(shí)固體顆粒在濾布表面形成濾餅,濾餅先后轉(zhuǎn)出漿料液面,進(jìn)入一次脫水區(qū)、洗滌區(qū)、二次脫水區(qū),最后到達(dá)卸料區(qū),完成一個(gè)循環(huán)。

        3 改造流程簡介

        3.1 原流程

        離心機(jī)進(jìn)料泵將上游結(jié)晶器來的漿料加壓送至四臺(tái)并聯(lián)運(yùn)行的壓力離心機(jī),漿料在壓力離心機(jī)中進(jìn)行固液分離。富含雜質(zhì)PT酸(對(duì)甲基苯甲酸)的液相母液部分最終送入污水廠進(jìn)行處理,固相對(duì)苯二甲酸濾餅與脫離子水按比例混合進(jìn)入再打漿罐中(漿料濃度控制45%~50%)進(jìn)行濾餅再打漿,之后進(jìn)入過濾機(jī)。

        3.2 改造后流程

        流程改造后,主要增加了三種設(shè)備[3]:壓力過濾機(jī)進(jìn)料緩沖罐BD-701、壓濾機(jī)進(jìn)料泵BG-701和壓力過濾機(jī)BM-701。原離心機(jī)進(jìn)料泵將漿料壓送至BD-701,經(jīng)BG-701加壓送入BM-701,BM701轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壓力保持在400KPa左右,轉(zhuǎn)鼓外壓力保持比轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壓力高50KPa左右,為過濾提供動(dòng)力,濾液走以前流程,濾餅經(jīng)打漿水沖入再打漿罐,配置成45%~50%濃度的漿料。

        4 改造效果分析

        4.1 節(jié)電

        一臺(tái)壓力過濾機(jī)代替四臺(tái)離心機(jī)后,裝置節(jié)電效果最為明顯。每臺(tái)離心機(jī)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)為6kV高壓電機(jī),額定功率200 kW,配有額定功率2.2KW油泵兩臺(tái)。以年工作時(shí)間8400h,每度電價(jià)0.60元計(jì),四臺(tái)離心機(jī)的年耗電量折合人民幣412萬元/年。而壓力過濾機(jī)電機(jī)為380V電機(jī),額定功率為15kW,進(jìn)料泵BG701電機(jī)額定功率為30kW,進(jìn)料罐BD701攪拌器電機(jī)額定功率為22kW,年耗電量折合人民幣31萬元/年。

        4.2 節(jié)水

        改造前,每臺(tái)離心機(jī)管沖洗水和再打漿水工藝控制分別為1.5t/h和10t/h,此處均使用除鹽水,四臺(tái)離心機(jī)共耗除鹽水46t/h,年耗除鹽水量3.864×105t。壓力過濾機(jī)設(shè)計(jì)用水處主要有噴淋水和再打漿水,通過工藝操作優(yōu)化壓力過濾機(jī)耗除鹽水量約40t/h,年除鹽水消耗3.36×105t,除鹽水單價(jià)按7元/噸計(jì),改造后節(jié)約用除鹽水6t/h,折合人民幣約35萬元/年。

        4.3 故障率

        壓力離心機(jī)是PTA裝置中操作難度大、故障率高的設(shè)備之一,故障主要體現(xiàn)為:底部穩(wěn)定軸承磨損[4],齒輪箱故障,油系統(tǒng)超溫超壓及泄漏等,2010年離心機(jī)檢修57次,檢維修費(fèi)用約220萬。每次檢修后或油系統(tǒng)泄露時(shí),都需要及時(shí)對(duì)油系統(tǒng)注油,2010年全年加注萬利得150牌號(hào)的潤滑油684桶,長城HLM-46牌號(hào)的潤滑油228桶,約14萬元。

        壓力過濾機(jī)自2011年10月投用至今,因?yàn)V布破僅檢修過三次并且無需換油,從未泄漏。

        4.4 產(chǎn)品質(zhì)量

        PTA是聚酯(PET)生產(chǎn)的基本原料,而PTA產(chǎn)品中主要控制指標(biāo)4-CBA(對(duì)羧基苯甲醛)和PT酸,其中PT酸含量的高低將直接影響PET及后序紡絲生產(chǎn)。而離心機(jī)和壓力過濾機(jī)的主要作用就是將PTA產(chǎn)品中雜質(zhì)PT酸分離出去,工藝要求產(chǎn)品中PT酸含量70~150mg/kg,以滿足下游PET生產(chǎn)的品質(zhì)要求。壓力離心機(jī)長周期高負(fù)荷運(yùn)行易發(fā)生機(jī)械故障、堵塞,造成分離效果變差,導(dǎo)致PTA產(chǎn)品中PT酸含量增加。

        4.5 加工損失

        PTA產(chǎn)品損失主要體現(xiàn)在精制單元壓力離心機(jī)或壓力過濾機(jī)過濾后母液中固含量的高低上。固含量高,說明母液中含PTA量大,反之,說明母液中含PTA量小,產(chǎn)品損失率低。2011年1~8月和2012年精制單元母液中固含量平均約為0.65%和0.35%。正常生產(chǎn)時(shí),精制母液量達(dá)50t/h以上,以年工作時(shí)間8 400h計(jì),年跑損PTA約1260噸。跑損的PTA最終沉積在化纖污水廠污水池底部,每年約清池兩次,清出的PTA水撈料由于含雜質(zhì)較多,以正品7%的價(jià)格出廠,按目前我公司PTA結(jié)算價(jià)格6 950元/噸計(jì)算,全年累計(jì)減少加工損失折合人民幣814萬元。

        4.6 其他

        根據(jù)生產(chǎn)需要,壓力離心機(jī)的堿洗周期為每周一、三、五,每次堿洗一臺(tái)壓力離心機(jī),來保證壓力離心機(jī)的分離效果。而壓力過濾機(jī)通常根據(jù)其過濾效果安排堿洗作業(yè),一般堿洗周期為20天左右,2012年壓力過濾機(jī)堿洗次數(shù)總計(jì)18次。目前,通過優(yōu)化堿洗流程,延長堿泡時(shí)間,壓力過濾機(jī)每次堿洗耗堿量與壓力離心機(jī)相同,這樣,既降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本,又相應(yīng)減少了外排堿性污水量,減輕環(huán)保壓力。

        5 總結(jié)

        壓力過濾機(jī)與壓力離心機(jī)相比,有以下優(yōu)勢(shì):第一,節(jié)電效果最為明顯。第二,操作簡單平穩(wěn),故障率極低,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。第三,分離精度高,減少了產(chǎn)品跑損,降低加工損失。第四,有效控制產(chǎn)品質(zhì)量,特別是產(chǎn)品中PT酸的含量的控制。第五,堿洗周期長,同時(shí)降低了外排污水量。實(shí)踐證明,壓力過濾機(jī)運(yùn)行狀態(tài)良好,裝置生產(chǎn)運(yùn)行成本大幅降低。

        [1]錢廣華,李居海.PTA裝置立式離心機(jī)常見故障分析[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2006,27(3):27~28.

        [2]鄭曉靜.壓力過濾機(jī)在PTA生產(chǎn)中的應(yīng)用[J].聚酯工業(yè),2012,25(3):15~16.

        [3]姚玉英,陳長貴,柴誠敬.化工原理[M].天津:天津大學(xué)出版社,1999.

        [4]殷瑞民.壓力離心機(jī)穩(wěn)定軸承改造[J].通用機(jī)械,2011,10:30~33.

        TQ245.12

        A

        1671-0037(2014)01-62-1.5

        2013年12月6日。

        孫中田(1983.12-),男,在讀工程碩士,工程師,研究方向:材料工程。

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