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        直線旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)聯(lián)動控制加工旋轉(zhuǎn)曲面凸輪的數(shù)控改造研究

        2014-12-19 01:46:40丁鳳琴
        制造業(yè)自動化 2014年18期

        丁鳳琴,張 凱

        DING Feng qin,ZHANG Kai

        (鄭州旅游職業(yè)學(xué)院機電工程系,鄭州 450009)

        0 引言

        圖1所示是某中小型企業(yè)產(chǎn)品上的旋轉(zhuǎn)曲面凸輪零件,因企業(yè)生產(chǎn)條件有限,在普通銑床上加工不能保證其加工精度,生產(chǎn)效率低。在現(xiàn)有生產(chǎn)條件下,利用數(shù)控技術(shù)的優(yōu)越性,解決這個實際應(yīng)用中的問題,有著積極的意義和應(yīng)用前景。

        圖1 零件圖

        1 圓柱體旋轉(zhuǎn)曲面凸輪的運動條件與加工條件

        加工圓柱體旋轉(zhuǎn)曲面凸輪是按范成法原理進(jìn)行,它的運動條件是:機床既要有繞工件中心軸線旋轉(zhuǎn)運動,同時也要有沿工件中心軸線軸向移動的功能,這是兩個必須的基本運動。為了使凸輪槽在深度方向能加工到尺寸要求,還需要在凸輪零件直徑方向有個進(jìn)給運動[4],這樣機床加工圓柱體旋轉(zhuǎn)曲面凸輪的運動條件才能符合要求。

        在此基礎(chǔ)上,如果發(fā)揮數(shù)控技術(shù)的優(yōu)勢,對普通銑床做一些改造,比如,讓普通銑床工作臺的直線移動和夾具分度頭的轉(zhuǎn)動聯(lián)動控制工件,零件的槽深進(jìn)給由銑床的垂直進(jìn)給運動完成,即可實現(xiàn)上述圓柱體旋轉(zhuǎn)曲面凸輪加工的運動條件。

        2 數(shù)控改造原理

        數(shù)控改造在XA5032普通立式銑床上進(jìn)行。曲面凸輪裝夾在分度頭上,將它們一起安裝在XA5032銑床的工作臺上。分度頭蝸輪副的蝸桿與Y向伺服電動機相聯(lián),使它和曲面凸輪作旋轉(zhuǎn)運動,XA5032銑床工作臺的縱向絲杠與X向伺服電動機相聯(lián),使工作臺帶動分度頭及曲面凸輪作直線移動,利用斜線指令實現(xiàn)兩臺伺服電動機的聯(lián)動,這樣曲面凸輪旋轉(zhuǎn)運動和直線移動就得到了聯(lián)動控制。此數(shù)控改造是將銑床工作臺的X方向和Y方向兩直線單獨移動[2],變成了工作臺的X方向直線移動,原來的Y方向移動轉(zhuǎn)換成了分度頭的旋轉(zhuǎn)運動,且工作臺的直線移動和分度頭的轉(zhuǎn)動是利用斜線指令聯(lián)動控制。在加工編程時,讓凸輪圓周表面的旋轉(zhuǎn)位移替代Y向位移,令零件的軸向長度替代X向位移,這樣就實現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)曲面凸輪的數(shù)控加工原理。

        對于圓柱體表面上的凸輪槽,無論是螺旋槽、圓弧槽還是斜槽,都可以按凸輪槽的幾何軌跡展開為平面軌跡,數(shù)控加工中,再通過坐標(biāo)轉(zhuǎn)換到圓柱體表面上,因此,這些軌跡的凸輪槽都可以應(yīng)用數(shù)控技術(shù)在改造后的機床上加工,并且能夠保證加工質(zhì)量,使生產(chǎn)效率也得了到提高。

        此普通銑床數(shù)控改造方式的優(yōu)點是:應(yīng)用數(shù)控技術(shù)可在加工過程中任意改變其運行方向和位移長度,并可在加工中實現(xiàn)任意變速,因此可以實現(xiàn)要求軌跡的準(zhǔn)確控制,有利于高精度零件質(zhì)量的保證,并提高了生產(chǎn)效率。加工中零件深度的進(jìn)給可由數(shù)控銑床Z向進(jìn)給實現(xiàn),也可由手動進(jìn)給實現(xiàn)。

        3 數(shù)控改造

        改造的XA5032立式銑床控制系統(tǒng)采用西門子SINUMERIK802S經(jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng),選用FW-125型萬能分度頭,傳動比τ=1:40,X向伺服電動機采用國產(chǎn)步進(jìn)電機,單位位移精度為0.005mm。

        改造后的XA5032立式銑床的主運動傳動系統(tǒng)仍采用原來的傳動系統(tǒng),也就是主運動傳動系統(tǒng)不變;進(jìn)給運動的傳動系統(tǒng),用實際測量的方法可以得到與實際情況相符合的數(shù)據(jù)。例如XA5032普通立式銑床變速箱中的安全離合器,通過調(diào)整安全離合器彈簧的彈力即它的松緊,使安全離合器脫開極限壓力發(fā)生改變,當(dāng)銑床切削力距達(dá)到20kgm,切削運動將斷開。機床相同主參數(shù)就用此類比法確定即可,銑床的縱向、橫向和分度頭傳動鏈的數(shù)控改造,選用小功率的伺服電動機,就能滿足對力矩和傳動比的要求。

        銑床機械部分改造如下。銑床X向改造后的機械結(jié)構(gòu)如圖2所示。銑床Y向(旋轉(zhuǎn)方向)改造后的機械結(jié)構(gòu)如圖3所示[1]。

        圖2 銑床縱向改造結(jié)構(gòu)

        圖3 銑床旋轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)圖

        機床改造后的運行方向設(shè)定:根據(jù)圓柱體曲面凸輪零件螺旋槽的形狀可知,Y向伺服電動機向一個方向轉(zhuǎn)動即可滿足加工的運動所需,所以,可任意設(shè)定一個運動方向并保持恒定不變;X向伺服電動機轉(zhuǎn)向應(yīng)根據(jù)工件需要而改變;按數(shù)控機床坐標(biāo)系的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定采用直角坐標(biāo)系,改造后的數(shù)控銑床X向向右運動為正,向左運動為負(fù);機床Y向即圓柱體旋轉(zhuǎn)曲面凸輪零件展開軌跡向上為正,向下為負(fù)。

        4 傳動比的確定

        在數(shù)控改造中令X向伺服電動機與銑床縱向絲杠直接聯(lián)接,因此銑床縱向的脈沖當(dāng)量為0.005mm。

        讓分度頭蝸輪副的蝸桿與Y向伺服電動機聯(lián)接,根據(jù)以上數(shù)控改造原理,只有將旋轉(zhuǎn)位移長度轉(zhuǎn)換為直線位移長度,才能符合數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)控軟件的編程規(guī)定。我們知道:與分度頭蝸輪副蝸桿聯(lián)接的Y向伺服電動機和銑床絲杠傳動副的螺距相匹配。只要銑床絲杠的螺距確定為某一值后,Y向伺服電動機就必定轉(zhuǎn)動一周,由于FW-125分度頭蝸輪蝸桿副的傳動比定數(shù)K1=40,所以,Y向伺服電動機轉(zhuǎn)動一轉(zhuǎn)時,帶動分度頭蝸輪副輸入蝸桿一轉(zhuǎn),并帶動分度頭主軸及零件轉(zhuǎn)動1/40轉(zhuǎn),所以,分度頭主軸及零件轉(zhuǎn)動一周時所需的位移長度L為:

        式中:t 為伺服電動機絲杠螺距,mm;

        K1為分度頭傳動比[4]。

        分度頭主軸帶動零件轉(zhuǎn)動一周,則零件在圓周方向展開長度為l=2πR。由此可知:只有在凸輪零件半徑是一固定值即l=L 時,才能保證與旋轉(zhuǎn)運動方向脈沖當(dāng)量的設(shè)定值等值;當(dāng)l ≠L 時,Y向伺服電動機驅(qū)動的分度頭及曲面凸輪零件的脈沖當(dāng)量(即工件轉(zhuǎn)角位移對應(yīng)的弧長)就會發(fā)生改變。在數(shù)控加工系統(tǒng)中,脈沖當(dāng)量的大小影響著加工精度,脈沖當(dāng)量越大,加工精度越低,加工精度越低誤差就越大,反之加工誤差就越小。脈沖當(dāng)量的變化在數(shù)控系統(tǒng)的編程中,斜線位移指令和直線位移指令受其影響不大,可以按改變后的脈沖當(dāng)量計算位移進(jìn)行編程[3]。盡管如此,但當(dāng)根據(jù)新的脈沖當(dāng)量計算出的位移長度不是原脈沖當(dāng)量的整數(shù)倍時,加工就會有誤差。另外,當(dāng)l ≥ L 即零件半徑R≥tK1/2π時,新脈沖當(dāng)量就會大于數(shù)控系統(tǒng)原規(guī)定的脈沖當(dāng)量,這樣就使加工誤差增大了。再則,數(shù)控加工系統(tǒng)中,脈沖當(dāng)量的改變對運行圓弧指令影響很大,機床改造后如果脈沖當(dāng)量與數(shù)控系統(tǒng)原規(guī)定的脈沖當(dāng)量不一致,則在運行圓弧指令時就會使加工出的圓弧軌跡發(fā)生變形。

        改造時銑床控制系統(tǒng)采用西門子SINUMERIK802S系統(tǒng),不改變其脈沖當(dāng)量,即按原脈沖當(dāng)量控制。

        由于圖1曲面凸輪零件圓柱面兩端要求加工圓弧槽,所以,為了保證工件兩端圓弧槽加工的圓弧軌跡精度,并且能夠按照數(shù)控系統(tǒng)軟件原來的規(guī)定進(jìn)行編程,改造后的脈沖當(dāng)量必須保證與原數(shù)控系統(tǒng)一致,即l=L。

        為使l=L,在分度頭輸入蝸桿與Y向伺服電動機輸出軸之間增加一個齒輪傳動副,如圖3所示,這樣就解決了上述問題。增加的齒輪副傳動比計算公式為:

        在進(jìn)行圓柱體旋轉(zhuǎn)曲面凸輪加工的實際應(yīng)用中:凸輪零件半徑R=25mm,X向伺服電動機絲杠螺距t=4mm,分度頭蝸桿蝸輪副傳動比K1=40,所以,新增加的齒輪傳動副傳動比為:

        5 誤差分析

        實例應(yīng)用中:

        上述結(jié)果證明:分度頭輸入蝸桿與Y向伺服電動機輸出軸之間增加一個齒輪傳動副后,因不能使L與l 完全相等,所以改造后的數(shù)控銑床有運動傳遞誤差。不過,數(shù)控加工中位移長度可任意控制,當(dāng)運動誤差累積到ΔL≥±0.005mm 時,通過變換Y向伺服電動機的運行長度,就可消除其運動誤差并可將累積誤差控制在0.005mm之內(nèi),從而能夠保證其加工精度。如以下實例中。

        使零件加工中增加到兩步位移長度,那么每周的旋轉(zhuǎn)位移中實際運動傳遞誤差為:

        零件在加工中數(shù)轉(zhuǎn)的全長旋轉(zhuǎn)位移,造成的實際傳遞累積誤差Σ△l為:

        式中,m為工件的實際轉(zhuǎn)數(shù)。

        其中:

        因此,銑床改造后雖不能使L與l 完全相等并使運動產(chǎn)生傳遞誤差,但通過上例可知,能將加工中產(chǎn)生的運動累積誤差ΣΔl 控制在小于脈沖當(dāng)量的范圍之內(nèi)。

        6 結(jié)束語

        經(jīng)過實踐證明,普通銑床的數(shù)控改造采用上述結(jié)構(gòu),將機床的直線運動轉(zhuǎn)換為工件的旋轉(zhuǎn)運動,并實現(xiàn)了直線運動和旋轉(zhuǎn)運動的聯(lián)動控制運行,因此實現(xiàn)了圓柱體表面上旋轉(zhuǎn)曲面軌跡的高精度的數(shù)控加工。拓展了數(shù)控技術(shù)的實際應(yīng)用,具有很強的實用性。此數(shù)控加工方式還具有下述優(yōu)勢:可以根據(jù)零件實際直徑尺寸,同比例地變換不同的脈沖當(dāng)量,可以滿足零件精度更高的加工需要,更換圓柱立銑刀為研磨棒,可以進(jìn)行圓柱體表面上旋轉(zhuǎn)曲面軌跡數(shù)控拋磨加工。

        [1]余英良.機床數(shù)控改造設(shè)計與實例[M].北京:機械工業(yè)出版社,1998.

        [2]田勇亮,等.圓柱螺旋凸輪數(shù)控加工的數(shù)控改造[J].機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新,2011.

        [3]陳相志,等.加工圓柱螺旋凸輪的普通銑床數(shù)控改造[J].現(xiàn)代制造工程,2005.

        [4]黃宏偉,等.圓柱螺旋凸輪數(shù)控加工的普通銑床數(shù)控改造[J].機床與液壓,2009.

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