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        IC厭氧反應(yīng)器+SBAR好氧反應(yīng)器工藝針對白酒釀造廢水處理工藝中試試驗運行報告

        2014-12-16 07:15:00劉紹根戴起會
        安徽建筑大學(xué)學(xué)報 2014年2期
        關(guān)鍵詞:氨氮反應(yīng)器污泥

        任 鵬, 劉紹根, 戴起會, 徐 銳

        (安徽建筑大學(xué) 環(huán)境與能源學(xué)院,合肥 230000)

        0 引 言

        釀酒技術(shù)在我國源遠流長,發(fā)展至今釀酒行業(yè)是我國重要的經(jīng)濟組成部分,但是在我國每年釀酒行業(yè)需要排放大量高濃度有機物廢水,給水資源帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。在淮河地區(qū)廣泛分布釀酒產(chǎn)業(yè),導(dǎo)致廢水大量流入淮河流域造成環(huán)境污染等問題。針對這一現(xiàn)象提出處理釀造廢水的有效方案,以達到保護水資源的目的。內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器(Internal Circulation,IC)是荷蘭PAQUES公司于20世紀80年代研究開發(fā)成功的第3代高效厭氧反應(yīng)器,該反應(yīng)器是目前的超高效厭氧反應(yīng)器,其COD容積負荷是UASB反應(yīng)器的4倍左右[1],IC反應(yīng)器由于具有容積負荷率高、啟動快、占地面積小、運行穩(wěn)定等優(yōu)點,而備受關(guān)注并成功應(yīng)用于啤酒、造紙、檸檬酸等廢水的處理中[2]。顆粒污泥是由大量微生物棲息聚集形成顆粒狀固態(tài)物質(zhì),好氧顆粒污泥具有規(guī)則和結(jié)構(gòu)密實的形態(tài),且有良好沉淀性能,在反應(yīng)器內(nèi)保留較高的污泥濃度,可以提高生物處理效率,這一特點相對于傳統(tǒng)的絮狀污泥在廢水處理方面有很大的優(yōu)勢。好氧顆粒污泥可以克服厭氧顆粒所固有的缺陷,能夠快速生長,對生長環(huán)境條件,如溫度、污泥活性高、抗沖擊負荷強、沉降性能好、占地面積少、微生物種群多樣等,因此能夠有效運用在釀酒厭氧出水的處理中[3],在研究過程中針對釀酒厭氧出水特點,采用高效處理方案IC厭氧+好氧顆粒污泥生物技術(shù),可以實現(xiàn)處理釀酒廢水能夠達標國家排放標準。

        1 試驗裝置與方法

        1.1 試驗裝置

        IC厭氧反應(yīng)器+SBAR好氧反應(yīng)器裝置組合而成,并且用鋼板焊接制成。IC反應(yīng)器試驗裝置根據(jù)IC反應(yīng)原理設(shè)計,IC反應(yīng)器分一級IC厭氧和二級厭氧裝置,一級IC內(nèi)徑1.3m,有效高度10.4m,有效容積13.5m3,二級IC內(nèi)徑1.5m,有效高度9.0m,有效容積13.5m3。一級和二級內(nèi)部設(shè)置三相分離器,升流系統(tǒng)、回流系統(tǒng)、頂部設(shè)置氣液分離器,沿反應(yīng)器的高度設(shè)置取樣孔,試驗溫度為35~37℃,SBAR反應(yīng)器采用圓柱狀鋼體,其筒高8.0m,內(nèi)徑2.8m,有效體積43m3,并且SBAR反應(yīng)器的內(nèi)部有一個鋼制的導(dǎo)流筒,其高6.0m,內(nèi)徑1.9m,裝置詳圖見圖1。

        圖1 中試IC厭氧反應(yīng)器+SBAR好氧反應(yīng)器工藝示意圖

        1.2 試驗用水

        安徽阜陽金種子酒廠的生產(chǎn)狀況是以酒精糟液為代表的高濃度工業(yè)廢水,其特點是高濃度的有機廢水,排放量為1000m3/d,廢水中COD高30000~40000mg/L,并呈酸性,色度深,含沙量大,水質(zhì)水量波動大,固形顆粒軟,因此疏水性較差。這種廢水含有較高濃度的蛋白質(zhì)、脂肪、纖維、碳水化合物、廢酵母、酒花殘渣等有機無毒成分,但是含有大量的固體懸浮物和易生物降解的有機物廢水[4],出水指標見表1。

        表1 進水水質(zhì)分析

        1.3 污泥接種

        IC反應(yīng)器接種污泥取自安徽省阜陽市金種子酒廠處理釀造廢水的UASB反應(yīng)器顆粒污泥,為黑色橢球形、球形等,污泥粒徑主要分布在0.2mm-1.2mm,且主要以0.6mm為主,接種后IC反應(yīng)器污泥TS為2.214mg/L,VS為1.809mg/L。

        SBAR反應(yīng)器所用的污泥來自酒廠污水處理站泥水分配井處,該污水處理站采用生物接觸氧化處理技術(shù),其接種的污泥密度為1.127g/cm3,MLSS在3.0~4.2g/L之間,SVI為100mL/g。接種的污泥外觀比較松散、形狀不規(guī)則且呈現(xiàn)黃褐色。

        1.4 分析方法

        表2 常規(guī)分析項目與測定方法

        整個試驗過程需要定期取樣檢測反應(yīng)器出水中污染物的去除效果,常規(guī)分析項目的測定方法均采用國家標準方法[5]測定,如表2所示。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 啟動與運行階段

        從圖2-7可以看出,IC厭氧反應(yīng)器裝置啟動階段過程中,IC厭氧反應(yīng)器內(nèi)接種原污水處理工藝UASB反應(yīng)器的污泥,經(jīng)過2天的侵泡后,保持反應(yīng)器內(nèi)溫度為33-380C,流量控制在1.0m3/h,每日監(jiān)控反應(yīng)器內(nèi)溫度和pH,培養(yǎng)7-10天每天提升2個小時廢水,分別在8:00-9:00、13:00-14:00時間段,此階段同時開啟外部循環(huán)泵,保持24小時不斷循環(huán),每天有少量的沼氣產(chǎn)生,COD的去除率非常低只有30~40%左右。容積負荷Nv=1.5~2.5kg/m3d,在試驗中主要測試揮發(fā)性脂肪酸(VFA),主要指乙酸、丙酸、丁酸等短鏈脂肪酸,是厭氧消化過程中的重要中間產(chǎn)物。通過對VFA的監(jiān)測可以很好地了解有機物質(zhì)的降解進程,試驗對靈敏、快速的VFA的分析方法用于控制厭氧反應(yīng)器的運行是非常必要方法[6],根據(jù)有關(guān)試驗研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)VFA的濃度大于5mmol/L時不利于厭氧菌種的生長,根據(jù)這一指標,試驗針對前一周的VFA測試平均濃度達到27.15mmol/L,裝置內(nèi)液體嚴重偏酸性,為防止酸化嚴重,不利于厭氧菌種的生長,試驗開始對進水調(diào)節(jié)pH值添加緩沖溶液,改善進水溶液的pH,在后期調(diào)試過程中試驗效果逐步提高,也逐步增加進水流量,有原來的2小時提升至6個小時,溫度保持不變,經(jīng)過52天的調(diào)試,試驗裝置一級出水COD達到6000-8000mg/L,二級出水COD達到1000mg/L,一、二級VFA濃度下降到5mmol/L以下,此時整個裝置運行正常,并且在調(diào)試階段COD去除率不斷上升,一級達到85%以上,二級達到80%以上,pH保持在7.2以上,產(chǎn)生的沼氣量也在不斷增加,實現(xiàn)裝置的內(nèi)循環(huán),且循環(huán)量不斷增加,大大提高了反應(yīng)器處理有機物的能力。根據(jù)有關(guān)裝置特點設(shè)計要求,內(nèi)循環(huán)是主要實現(xiàn)高效處理的系統(tǒng)[7]。

        圖2 一級IC反應(yīng)器啟動階段COD關(guān)系

        圖3 一級IC反應(yīng)器啟動階段NH4+-N關(guān)系

        圖4 一級IC反應(yīng)器啟動階段VFA和pH關(guān)系

        圖5 二級IC反應(yīng)器啟動階段COD關(guān)系

        圖6 二級IC反應(yīng)器啟動階段NH4+-N關(guān)系

        圖7 二級IC反應(yīng)器啟動階段VFA和pH關(guān)系

        從圖8~圖13可以看出,IC厭氧反應(yīng)器裝置運行過程中,經(jīng)過運行3個多月后中試裝置整體運行穩(wěn)定,試驗開始增加進水流量由每天6個小時(8:00到11:00和13:00到16:00)增加到每天15個小時(上午7:00到12:00、下午13:00到18:00、晚上19:00到22:00和00:00到2:00),在現(xiàn)場進行第一天即從第109天到124天,發(fā)現(xiàn)試驗裝置開始酸化,pH由7.8降到5.0以下,VFA由5.24mmol/L升高到23.76mmol/L,一級IC反應(yīng)器COD去除率下降到70%以下,最低值達到60%左右,NH4+-N也下降到10%以下,最低值達到6%左右,說明裝置出現(xiàn)異常,但為了保持進水流量不變的情況下,為了防止試驗繼續(xù)酸化,開始延長IC反應(yīng)器附加外循環(huán),由每天12個小時(8:00-10:00、12:00-14:00、16:00-18:00、20:00-22:00、00:00-2:00、4:00-6:00)延長到20個小時(7:00-12:00、13:00-18:00、19:00-00:00、1:00-6:00),同時調(diào)節(jié)進水前pH值,經(jīng)過兩個星期的運行和調(diào)試,酸化現(xiàn)象開始出現(xiàn)好轉(zhuǎn),VFA的濃度小于5mmol/L,pH達到7.0以上。一級反應(yīng)器裝置出水COD降到4500mg/L-5000mg/L,滿足啟動階段正常運行的情況。IC厭氧反應(yīng)器裝置運行階段試驗進行污泥顆粒進行測量和觀察,發(fā)現(xiàn)污泥為灰黑色球形顆粒,粒徑也逐漸增加,以0.3mm-0.4mm為主,最大粒徑可達到0.8mm,污泥量增加,由于是中溫培養(yǎng)污泥顆粒表面平滑,有空隙,顯微鏡下觀察可見污泥顆粒以甲烷桿菌為主;污泥表面菌體排列比較緊密,菌體比較飽滿,顆粒中心有明顯的空洞,產(chǎn)甲烷古菌的產(chǎn)甲烷活性的影響生物膜厭氧菌的富集[8],在啟動階段進水COD濃度有很大的波動,在27050.56~41450.78mg/L之間,但是其出水有機物濃度卻未受到影響,其出水穩(wěn)定在1000mg/L左右,可見IC厭氧反應(yīng)器可以適應(yīng)釀酒厭氧出水的水質(zhì)變化,保持有著良好的優(yōu)勢。到1月下旬由于阜陽天氣下降的零下150C,無法進行后續(xù)試驗停止運行。

        圖8 一級IC反應(yīng)器運行階段COD關(guān)系

        圖9 一級IC反應(yīng)器運行階段NH4+-N關(guān)系

        圖10 一級IC反應(yīng)器運行階段VFA和pH關(guān)系

        圖11 二級IC反應(yīng)器運行階段COD關(guān)系

        圖12 二級IC反應(yīng)器運行階段NH4+-N關(guān)系

        2.2 SBAR裝置啟動與運行

        中試SBAR的啟動階段:試驗設(shè)置體積交換率為50%,沉淀時間為30min,COD容積負荷為4.0KgCOD/(m3d),HRT為480min。根據(jù)好氧顆粒污泥的理論,在中試試驗中對好氧顆粒污泥啟動初期階段,對沉淀時間適當(dāng)增加,為了更好地培養(yǎng)顆粒污泥,通過對廢水中有機物去除效果的觀察,可以將選擇沉淀時間定為最優(yōu)培養(yǎng)方案。所以試驗根據(jù)選擇沉淀時間的不同,將中試好氧顆粒污泥的啟動分為兩個沉淀時間方案:方案一,選擇沉淀時間設(shè)置45min,根據(jù)現(xiàn)場實際情況裝置運行22天;方案二,選擇沉淀時間設(shè)置30min,根據(jù)現(xiàn)場實際情況運行40天,經(jīng)過兩個多月的培養(yǎng),好氧顆粒污泥成熟。

        圖14 SBAR反應(yīng)器啟動和運行階段COD關(guān)系

        圖15 SBAR反應(yīng)器啟動和運行NH4+-N關(guān)系

        由圖14和15可以看出,啟動和運行階段隨著運行時間COD、氨氮的去除效果逐漸趨于穩(wěn)定且去除率穩(wěn)步上升,平均去除率分別為91.4%、67.11%,表現(xiàn)出好氧顆粒污泥良好的成長狀態(tài);試驗10天內(nèi)COD去除率穩(wěn)步上升,由42.7%穩(wěn)步上升至54.3%,氨氮去除率最高可達到74.62%。表明污泥接種成功,且具有良好的活性。試驗運行到第10天,去除率略有下降,由55.3%下降至50.8%,隨后試驗去除率平穩(wěn)升高。試驗可以得出,好氧顆粒污泥對沉淀時間45min,有良好適應(yīng)性,說明好氧顆粒污泥培養(yǎng)趨于穩(wěn)定。從第11天到第20天,中試好氧顆粒污泥啟動第一階段結(jié)束,COD、氨氮去除率穩(wěn)步上升,分別由53.8%逐步上升到71.2%和43.39%上升到59.43%,這表明好氧顆粒污泥正在迅速繁殖,培養(yǎng)初見起色。到第20天發(fā)現(xiàn)COD、氨氮去除率有小幅下降,COD由71.2%下降至62.1%,氨氮由67.44%下降至52.86%,說明試驗調(diào)整沉淀時間對COD、氨氮的去除有一定的影響。隨之以后試驗COD、氨氮的去除率又逐步上升至90.4%和65.48%,同時,從圖13和圖14可以發(fā)現(xiàn),雖然啟動階段進水水質(zhì)有較大的波動,但其出水COD、氨氮濃度并未受到很大的影響,在整個試驗運行階段出水COD、NH4+-N去除率分別為93.2%、78.4%以上,出水pH 值在7.0以上,該工藝最終出水COD、NH4+-N濃度分別低于100mg/L、10mg/L,出水均達到《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染排放標準》(GB27631-2011)。

        3 總 結(jié)

        (1)IC厭氧反應(yīng)器+SBAR好氧反應(yīng)器工藝針對白酒釀造廢水處理工藝中試,試驗運行對進液COD濃度的廢水變化有良好的適應(yīng)性和抵抗性,試驗的COD、NH4+-N出水去除率分別穩(wěn)定達到在92%、79%以上,出水pH值在7.0以上,最終出水濃度則低于100mg/L,氨氮出水10mg/L左右,對釀造廢水有良好的處理效果。

        (2)對于白酒釀造廢水,若啟動正常,采用普通消化污泥接種,2個月反應(yīng)器的啟動即可完成,對pH值、COD濃度的抗沖擊負荷能力大大提高,顆粒污泥強度高,出水懸浮物含量少,水質(zhì)清澈。

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        3 祁偉樂,劉紹根.針對釀酒厭氧出水的好氧顆粒污泥研究及其數(shù)學(xué)模擬[D].合肥:安徽建筑大學(xué)環(huán)境與能源學(xué)院,2013.

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