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        有色金屬加工業(yè)自制雙梁橋式起重機的優(yōu)化升級

        2014-12-16 06:37:18河南神火集團李國林
        資源再生 2014年2期
        關鍵詞:減速機駕駛室主梁

        文/ 河南神火集團 李國林

        某鋁廠為地方國有企業(yè),于2004年建設投產(chǎn),由于當時企業(yè)規(guī)模不大,經(jīng)濟實力不強,籌集24萬噸電解鋁項目建設所需巨額資金相當困難,因而在建設期間,改變了很多設備的設計初衷。以起重機(也稱“行車”)為例,為了減少投資,原計劃從專業(yè)起重設備加工企業(yè)訂購的20 臺行車,全部轉(zhuǎn)為購買圖紙自行加工,再報技術檢驗部門驗收合格后投入使用。此舉雖然節(jié)約了建設資金,滿足了生產(chǎn)使用,但畢竟不是專業(yè)廠家加工制作的設備,制作過程中存在較多的不規(guī)范、一些安全隱患和不利于生產(chǎn)組織的因素,給企業(yè)后續(xù)生產(chǎn)過程中的特種設備管理帶來一定困難。本文針對使用過程中遇到的幾處設備缺陷,按照冶金行業(yè)起重機械的技術要求,及時進行改造,使整體設備優(yōu)化升級,達到安全使用的目的?,F(xiàn)將改造成果歸納總結,希望為同類企業(yè)提供一些參考。

        1.駕駛室空間及線路安全改造

        該鋁廠成品車間安裝3 臺16/3.2 噸雙梁橋式起重機,主要用于起吊15 噸真空鋁液抬包,以及配合工人完成向混合爐爐內(nèi)倒鋁作業(yè)。加工過程中可能由于施工期緊張或資金不到位的原因,駕駛室不符合GB/T20303.5 的要求:(1)自制駕駛室空間比較狹??;(2)保護柜、凸輪控制器及主令控制器又都安裝在駕駛室內(nèi),占用大量空間;(3)保護柜內(nèi)部分線徑較細,未按要求選用標準電纜;(4)線頭多處裸露,接線工藝不規(guī)范。施工粗糙、線路易磨損漏電傷人,空間狹小,發(fā)生火災后工人很難逃脫。

        本著最大限度地開發(fā)駕駛室空間來進行組織改造,首先將駕駛室交流保護控制柜(GQR)挪出,安裝在行車梁上,駕駛室內(nèi)只保留一個控制箱,將柜內(nèi)電源總開關QS1、緊急開關QS2 安裝在控制箱內(nèi),便于司機操作;熔斷器FU1與FU2、主接觸器KM、以及過電流繼電器KA0—KA5仍安裝在保護柜內(nèi);并最大限度地減少駕駛室內(nèi)用電設施和線纜數(shù)量,嚴格按照電氣施工工藝鋪設電纜和安裝元器件。最終增加了駕駛室空間,優(yōu)化了駕駛室線路敷設造,解決了上述缺陷,達到GB/T20303.5 的要求。

        2.主鉤降速改造

        16/3.2 噸雙梁橋式起重機主要技術參數(shù)為:主鉤起吊重量16 噸,起升速度19m/ 分鐘,副鉤起吊重量3.2 噸,起升速度19.7m/min,起升高度18m,跨度28.5m,大車行走速度101.4m/min,小車行走速度44.6m/min。車間生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)主鉤提升速度19m/min 偏高,在配合工人向爐內(nèi)倒鋁作業(yè)時,抬包不好控制,容易對工人造成傷害;在將真空抬包落到汽車上時,容易造成車輛損壞;在主鉤頭上限位故障,個別工人習慣性依賴限位停車時,留給工人反映的時間較短,滾筒和鉤頭容易裝壞。自投產(chǎn)以來,幾乎每年都有類似事故發(fā)生,為企業(yè)安全生產(chǎn)埋下較大的隱患。經(jīng)分析,是選用減速機ZD650-40.17-3CA 的速比40.17 較小所致,因而需進行優(yōu)化改造??蛇x擇的改造方式有:(1)更換減速機,投入資金多,改造動作大,影響小車強度;(2)考慮變頻調(diào)速控制,因車間工作環(huán)境比較惡劣,腐蝕性粉塵多,容易對電阻箱及電動機碳刷等設備部件腐蝕造成過早老化,需選擇鼠籠式電機代替繞線式電機,使用PLC 加變頻器進行調(diào)速控制,但遇到兩個問題:一是需重新購置鼠籠式電動機、PLC 元件和變頻器等;二是起吊高溫液態(tài)金屬作業(yè),安全穩(wěn)定性要求較高,由于環(huán)境惡劣,電器元件容易損壞,很難保證運行穩(wěn)定。(3)根據(jù)小車上部部件布局如圖1,電機和減速機中間有較大空間,足夠增加安裝一臺中小型減速機如圖2,來進一步降低速度,即在原減速機減速的基礎上,另外增加一級減速,來降低主鉤速度。

        增加安裝的減速機2 型號是ZD25-2-1,速比值為2。如圖2 所示,電機安裝位置需平移250mm;減速機2 與減速機1(型號ZD650-40.17-3CA)配套使用,能將主提升速度降到8.5m/min,圓滿解決了速度快的問題;高速軸?60mm、低速軸?70mm 滿足軸徑要求,聯(lián)接端分布在減速機中線兩側,安裝時直接水平固定在小車平臺上即可;高速軸容許輸入功率50Kw 以上,滿足生產(chǎn)現(xiàn)場提升重物的使用要求;軸的尺寸仍采用?60mm;聯(lián)軸器1 和2 尺寸不變,外徑?100mm,內(nèi)徑與軸配套;聯(lián)軸器3 外徑尺寸增加10mm 變?yōu)?110mm,內(nèi)徑與軸配套加工;減速機2緊挨著減速機1 安裝,可減少使用一段軸和一對聯(lián)軸器,只需加工安裝一段長705mm 的軸。同時考慮安裝質(zhì)量是保證正常運行的重要環(huán)節(jié),安裝時還要注意:(1)電機的定位凸臺、電機軸與減速機軸的尺寸配合在誤差范圍內(nèi);(2)認真校正減速機2 的基礎高度尺寸,使電機與減速機自然連接,保證減速機軸與電機軸的同心度一致,且二者外側法蘭平行;(3)嚴禁用鐵錘等擊打,防止軸向力或徑向力過大而損壞軸承或齒輪。

        圖1 小車上部部件布局圖

        圖2 增加安裝中小型減速機圖

        3.主梁下?lián)闲迯?/h2>

        橋式起重機主梁大多采用箱形結構,因為箱型結構的外形緊湊,與現(xiàn)代建筑物很協(xié)調(diào),是最佳工藝,但箱型結構最大的弱點是橋架易變形,出現(xiàn)下?lián)犀F(xiàn)象,造成:(1)大車啃軌;(2)小車爬坡和溜車;(3)電動機過載;(4)發(fā)生重大設備和人身安全事故。分析原因有主梁內(nèi)應力影響;維修和使用的不合理;運輸和安裝不當;制造時下料和焊接不當。該廠多數(shù)行車存在50~70mm 的下?lián)现?,主要是后兩項原因造成。依?jù)主梁的允許下?lián)现挡灰^LK/2000(LK 是大車標準跨度值),跨度28.5m 的雙梁橋式起重機主梁應修下?lián)现悼蛰d不超過19mm;依據(jù)主梁空載應須上拱度的范圍F=LK/1000(1±0.1-0.3),跨度28.5m 的雙梁橋式起重機主梁上拱度為25.65-37.05mm。符合JB/T7688.1-2008 中要求的不低于0.7LK/1000。

        根據(jù)以上數(shù)據(jù),對橋式起重機大梁下?lián)闲迯?,通過支撐頂起、火焰矯正、拉筋張緊、焊接加固四個步驟來完成:(1)支撐頂起,在主梁底部1/4、1/2 和3/4 位置處取三個點,均用?200 的厚壁鋼管支撐,其中1/2 位置處鋼管底部安裝100 噸千斤頂,用于火焰烘烤加熱時頂動大梁上拱;(2)火焰矯正,通過加熱,使其容易變形,達到矯正形的目的,選取主梁兩端的1/5 處,對箱形主梁進行火焰矯正;(3)拉筋張緊,在主梁底部下蓋板的兩端距梁端部約3m 處,安裝兩個支承座并分別留4 個穿孔,用?20的圓鋼充當拉筋,拉筋上的螺母旋轉(zhuǎn),與千斤頂一起作用,使主梁產(chǎn)生上拱,張緊示意圖見圖3(仰視圖);(4)焊接加固,待拱度達到要求后,在被烘烤的鋼板上面覆蓋一層10mm 厚的鋼板,不是加強起重機橋架的強度和剛度,而是對該處鋼板加固,因為鋼板內(nèi)部會產(chǎn)生內(nèi)應力,具有引起主梁再次下?lián)系囊蛩亍?/p>

        圖3 張緊示意圖

        4.其他優(yōu)化改造項目

        (1)小車行走輪使用自動調(diào)心軸承,由于小車運行軌道安裝尺寸有誤差,平行度不夠,普通軸承安裝后,遇到兩軌道變形時,發(fā)生啃軌通過困難,而自動調(diào)心軸承鋼球、保持架、內(nèi)圈對于外圈心軸可作一定程度的自由傾斜,具有自動調(diào)心性能,能從一定程度上減少啃軌現(xiàn)象,該廠安裝了d80 調(diào)心軸承,最大允許傾斜度0.07rad,小于國家標準要求,僅起到微量校正小車的作用,不產(chǎn)生安全隱患,基本杜絕了啃軌現(xiàn)象。

        (2)鉤裝置的改造,傳統(tǒng)防脫鉤一直采用薄鐵皮與彈簧做成卡子使用,一般使用壽命不足300 次,該廠采用?6mm 的圓鋼與配重設計制作了經(jīng)久耐用的防脫鉤,在不發(fā)生碰撞的情況下,可長久使用。

        (3)按照《起重機設計規(guī)范》(GB3811-83)的要求,選用線接觸型鋼絲繩;電機按照規(guī)定使用冶金用電機,個別高溫環(huán)境中使用H 級絕緣的電機。

        5.結語

        總之,橋式起重機作為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和起重運輸中實現(xiàn)生產(chǎn)過程機械化、自動化的重要工具和設備,可減輕操作者的勞動強度,提高生產(chǎn)率。該廠對照國家技術標準要求,通過上述各項措施的認真實施,技術監(jiān)督部門的嚴格驗收,全方位優(yōu)化升級改造后的起重機,設備運行狀況良好,駕駛室空間及配電、主梁拱度、主鉤速度和小車啃軌等現(xiàn)象都有了根本性的改善,降低了故障率,提高了安全性能,節(jié)約了備件資金,杜絕了人身和設備事故,為企業(yè)安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行提供了保障,在同類企業(yè)中有普遍的借鑒意義。

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