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        一起硫化氫應(yīng)力腐蝕導(dǎo)致的爆炸事故

        2014-12-13 03:09:42中國(guó)化學(xué)品安全協(xié)會(huì)
        勞動(dòng)保護(hù) 2014年12期
        關(guān)鍵詞:罐體封頭硫化氫

        中國(guó)化學(xué)品安全協(xié)會(huì)

        吉林省松原石油化工股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“松原石化”)始建于1970年。40多年來(lái)幾經(jīng)擴(kuò)能和技術(shù)改造,將原來(lái)2萬(wàn)t/a簡(jiǎn)單再生產(chǎn)的燃料型企業(yè)建成原油加工能力50萬(wàn)t/a的化工燃料型企業(yè)。

        2011年11月6日23時(shí)55分許,松原石化位于氣體分餾裝置冷換框架一層平臺(tái)最北側(cè)的脫乙烷塔頂回流罐,突然發(fā)生爆炸,罐體西側(cè)封頭母材在焊縫附近不規(guī)則斷裂,導(dǎo)致封頭85%的部分從安裝地點(diǎn)沿西北方向飛出190 m,落至成品油泵房磚砌圍墻處,圍墻被砸倒約4 m2,碰撞產(chǎn)生的沖擊波將泵房所有玻璃擊碎。其余罐體連同鞍座支架在巨大的反作用力作用下,掙斷與平臺(tái)的焊接,向東飛行80 m,從二套催化裂化裝置操作室及循環(huán)水泵房房頂掠過(guò),將操作室頂棚和部分墻體刮塌,將循環(huán)水泵房東側(cè)管帶處房頂砸塌5 m2左右。罐體爆炸后,罐內(nèi)介質(zhì)(乙烷與丙烷的液態(tài)混合物)四處噴濺、氣化,并在空氣中擴(kuò)散、彌漫,與空氣中的氧氣充分混合達(dá)到爆炸極限,間隔12s后,遇明火發(fā)生閃爆。

        經(jīng)過(guò)事故損失情況統(tǒng)計(jì),此次爆炸事故造成4人死亡,1人重傷,6人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失869萬(wàn)元。

        事故直接原因

        事故發(fā)生后,調(diào)查組在原始記錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查資料、調(diào)查問(wèn)詢(xún)情況的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了一系列理論計(jì)算、分析論證。通過(guò)分布式控制系統(tǒng)數(shù)據(jù),排除了此次事故是由操作因素導(dǎo)致爆炸的可能性;通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像等,排除了因介質(zhì)大量泄漏發(fā)生火災(zāi)引發(fā)爆炸的可能性;該罐未從焊縫處開(kāi)裂,排除了焊接質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致爆炸的可能性;通過(guò)強(qiáng)度核算,排除了罐體封頭厚度不夠原因造成爆炸的可能性;通過(guò)鋼材質(zhì)量報(bào)告單,排除了母材原始成份超標(biāo)導(dǎo)致爆炸的可能性;從色譜分析臺(tái)賬看出,介質(zhì)中硫化氫含量時(shí)有超標(biāo),從斷口上觀(guān)察,裂紋擴(kuò)展區(qū)斷口平齊,是典型的應(yīng)力開(kāi)裂裂紋,另外,裂口與主應(yīng)力方向垂直。

        綜合上述分析得出結(jié)論,事故的直接原因是因硫化氫應(yīng)力腐蝕導(dǎo)致回流罐破裂引起。具體講,是由于硫化氫應(yīng)力腐蝕造成回流罐筒體封頭產(chǎn)生微裂紋,微裂紋不斷擴(kuò)展,致使罐體封頭在焊縫附近熱影響區(qū)發(fā)生微小破裂,導(dǎo)致介質(zhì)小量泄漏,10 min內(nèi)罐內(nèi)壓力下降了0.037 MPa,隨著微小裂口的發(fā)展增大,使罐體封頭強(qiáng)度急劇減弱,在23時(shí)55分,罐體封頭突然整體斷裂,首先發(fā)生物理爆炸,罐內(nèi)3t介質(zhì)全部外泄,迅速揮發(fā),變成氣體與空氣混合達(dá)到爆炸極限,12s后遇明火發(fā)生閃爆(物理爆炸)。

        硫化氫應(yīng)力腐蝕理論分析

        該公司氣體分餾裝置在2004年11月建成投產(chǎn)后,沒(méi)有有效的脫硫手段,一套催化裂化裝置與二套催化裂化裝置所產(chǎn)生的液態(tài)烴只配套有堿洗系統(tǒng),脫硫效果一直不佳,直至2009年末,20萬(wàn)t/a脫硫醇裝置才建成投入使用。從化驗(yàn)分析報(bào)告單看出,2009年末之前,硫化氫含量時(shí)有超標(biāo)現(xiàn)象(經(jīng)常超過(guò)10ppm[ppm為1×10-6]以上,甚至達(dá)到1 500ppm)。

        從理論上分析,液態(tài)烴在含有微量水的情況下,可溶解于水,形成濕環(huán)境,發(fā)生電離反應(yīng),使水呈弱酸性。硫化氫在水中電離出氫離子,在0℃~65℃溫度范圍內(nèi),生成氫氣。原子半徑極小的氫原子在壓力作用下滲入鋼的晶格內(nèi)部,并融入晶界間,融入晶格中的氫有很強(qiáng)的游離性,在一定條件下將導(dǎo)致材料的脆化(氫脆)和氫致開(kāi)裂(管材在含硫化氫等酸性環(huán)境中,因腐蝕產(chǎn)生的氫侵入鋼內(nèi)而產(chǎn)生的裂紋稱(chēng)為為氫致開(kāi)裂),在晶格等處形成很大的應(yīng)力集中,超過(guò)晶界處強(qiáng)度后生成微裂紋,并隨運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),逐步擴(kuò)展。

        2011年11月9日,吉林油田公司特種設(shè)備檢測(cè)中心對(duì)事故罐封頭進(jìn)行了超聲波測(cè)厚檢測(cè),檢測(cè)發(fā)現(xiàn)大量分層現(xiàn)象;松原市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)該罐封頭及筒體進(jìn)行了超聲波測(cè)厚檢測(cè),也證實(shí)了這一點(diǎn),并且測(cè)出分層傾角最大為10.2°,初步判定封頭測(cè)點(diǎn)處存在分層;同時(shí),事故調(diào)查組從封頭上取樣0.04 m2進(jìn)行微觀(guān)金相試驗(yàn),進(jìn)一步證實(shí)存有大量分層現(xiàn)象,從金相分析看,不排除母材有原始分層現(xiàn)象,金屬分層現(xiàn)象是硫化氫應(yīng)力腐蝕的重要影響因素。

        由于氫原子在應(yīng)力梯度的驅(qū)使下,向微裂紋尖端的三向拉應(yīng)力區(qū)集中,使晶體點(diǎn)陣中的位錯(cuò)被氫原子“釘扎”,鋼的塑性降低,當(dāng)內(nèi)壓所致的拉應(yīng)力和裂紋尖端的氫濃度達(dá)到某一臨界值時(shí),微裂紋擴(kuò)展,擴(kuò)展后的裂紋尖端某處氫再次聚集,裂紋再擴(kuò)展,這樣最終導(dǎo)致破裂,這種現(xiàn)象稱(chēng)之為硫化氫應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂。

        硫化氫應(yīng)力腐蝕屬于延遲破壞,可在幾小時(shí)、幾天、幾周、數(shù)月或幾年后發(fā)生,但無(wú)論破壞發(fā)生遲早,壓力容器表面無(wú)任何破損痕跡,往往事先均無(wú)明顯預(yù)兆。

        事故間接原因

        此外,事故調(diào)查組還查明了此次事故的間接原因。該公司2004年建成投產(chǎn)的4萬(wàn)t/a氣體分餾裝置,屬抄襲沈陽(yáng)新民蠟化廠(chǎng)同類(lèi)裝置設(shè)計(jì)文件;該裝置2007年12萬(wàn)t/a擴(kuò)容設(shè)計(jì)過(guò)程中,屬抄襲原前郭煉油廠(chǎng)12萬(wàn)t/a氣體分餾裝置設(shè)計(jì)文件,部分主要設(shè)備委托清華大學(xué)北京澤華化學(xué)工程有限公司進(jìn)行核算,由于是非正規(guī)、整體設(shè)計(jì),兩次設(shè)計(jì)均未考慮到硫化氫腐蝕因素,沒(méi)有設(shè)計(jì)配套的脫硫設(shè)施,致使2009年末之前所生產(chǎn)的液態(tài)烴長(zhǎng)期無(wú)有效的、相應(yīng)的、可控的脫硫手段,導(dǎo)致催化液態(tài)烴H2S含量時(shí)有超標(biāo)現(xiàn)象。

        該裝置2004年建設(shè)過(guò)程中,所有壓力容器均屬利用抄襲圖樣私自委托制造,產(chǎn)品出廠(chǎng)后無(wú)合格證、質(zhì)量證明書(shū)和銘牌等技術(shù)文件及資料,嚴(yán)重違反了GB150—1998《鋼制壓力容器》的規(guī)定。制造質(zhì)量問(wèn)題,在焊接壓力容器中,??赡茈[藏有缺陷,這些缺陷在適當(dāng)?shù)臈l件下,如硫化氫應(yīng)力腐蝕情況下,會(huì)使容器加劇破壞。

        該裝置建設(shè)過(guò)程中,屬企業(yè)自行施工安裝,該企業(yè)無(wú)安裝資質(zhì),發(fā)生爆炸的回流罐鞍座下鋼結(jié)構(gòu)支架與平臺(tái)焊接不牢固,致使支架掙脫與平臺(tái)的焊接隨同罐體飛出,刮塌操作室屋頂,砸塌循環(huán)水泵房屋頂。

        反思與建議

        松原石油化工股份有限公司“11·6”事故,突出暴露了企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)不夠,安全基礎(chǔ)建設(shè)薄弱,安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)程在企業(yè)中沒(méi)有得到很好落實(shí)等問(wèn)題。企業(yè)自1970年建廠(chǎng)以來(lái),基本保持了生產(chǎn)安全運(yùn)行,但是在2007年11月8日和2008年11月17日相繼發(fā)生生產(chǎn)安全事故,平穩(wěn)運(yùn)行3年后又發(fā)生傷亡事故,說(shuō)明企業(yè)存在著“重發(fā)展,輕安全”的麻痹思想,急需提高安全管理水平。

        企業(yè)應(yīng)修訂、完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確職責(zé),落實(shí)責(zé)任,真正建立起企業(yè)安全管理的有效機(jī)制,嚴(yán)格安全管理,規(guī)范安全操作規(guī)程,提高人員的安全技能。應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程及停工方案安全平穩(wěn)停車(chē)、退料、掃線(xiàn),達(dá)到檢維修條件。

        此外,企業(yè)還應(yīng)加強(qiáng)安全管理人員、特種作業(yè)人員和從業(yè)人員的安全教育和培訓(xùn)工作,特別是加強(qiáng)對(duì)要害崗位操作人員安全培訓(xùn),提高員工的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和應(yīng)急處置能力,提升全員安全生產(chǎn)意識(shí)。加強(qiáng)工藝紀(jì)律,完善設(shè)備管理制度,按規(guī)定嚴(yán)格各種物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)檢驗(yàn)。重新修訂、完善事故應(yīng)急救援預(yù)案,并定期開(kāi)展演練活動(dòng),提高預(yù)案的科學(xué)性和可操作性。

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