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        2#動力爐引風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)門葉片斷裂脫落原因分析及對策

        2014-12-12 02:32:46郭俊雷中國石化海南煉油化工有限公司海南578101
        化工管理 2014年29期
        關(guān)鍵詞:鼓風(fēng)機(jī)擋板爐膛

        郭俊雷(中國石化海南煉油化工有限公司 海南 578101)

        一、概述

        中國石化海南煉油化工有限公司2#動力爐2006年3月投產(chǎn),鍋爐主體設(shè)備是采用江西鍋爐廠生產(chǎn)的油氣聯(lián)合燃燒鍋爐,型號是J G-130/3.82-Y Q。配備兩臺陜鼓集團(tuán)陜西驪山風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的離心式引風(fēng)機(jī),型號為Y 4-73-11 N 020 D,流量為167136-320627 M3/h,全壓為3701-2470pa,主軸轉(zhuǎn)速960 r/min,引風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)門為陜鼓集團(tuán)生產(chǎn)的花瓣式調(diào)節(jié)門,執(zhí)行機(jī)構(gòu)為氣動執(zhí)行器。

        花瓣式調(diào)節(jié)門常見問題

        1.結(jié)構(gòu)復(fù)雜。

        2.加工時要求精度高:轉(zhuǎn)軸的方頭對角線要求與軸線成45°角,聯(lián)動柄方孔兩邊要求與聯(lián)動柄中心線平行,與另兩邊垂直;聯(lián)動柄長孔兩邊與聯(lián)動柄中心線平等且長度保持一致;轉(zhuǎn)圈、風(fēng)筒、支撐板之間配合間隙要求高,否則會出現(xiàn)滑輪脫落的問題。

        3.強(qiáng)度低:轉(zhuǎn)圈一般用扁鋼或圓鋼握制而成,容易變形。

        4.開、閉不靈活:全閉時關(guān)閉不嚴(yán)、漏風(fēng)嚴(yán)重,全開時開不全。轉(zhuǎn)圈變形后容易脫滑輪,使其不能轉(zhuǎn)動。

        5.工藝復(fù)雜:轉(zhuǎn)軸一端開槽另一端還要銑方,聯(lián)動柄一端要銼方孔另一端要銑長孔。另外還要車滑輪、銷軸、小軸以及支撐板下料、鉆孔等。

        6.由于是單向受力傳動,無論手動還是氣動均存在力矩大的問題。

        二、事故經(jīng)過

        當(dāng)時2#動力爐負(fù)荷為30 T/H左右低負(fù)荷運(yùn)行,8902-K-202 D入口調(diào)節(jié)門執(zhí)行機(jī)構(gòu)故障,操作室不能操作,處于現(xiàn)場手動調(diào)節(jié)狀態(tài)。2012年10月11日19:462#動力爐爐膛負(fù)壓突然增大超量程報警,同時尾部煙道負(fù)壓也大幅上升,內(nèi)操通知外操檢查無異常后,開大鼓風(fēng)機(jī)入口擋板增大送風(fēng)量,入口擋板開度由65%左右開至73%左右,20:35負(fù)壓降到-130pa左右,20:39負(fù)壓突然增大,同時現(xiàn)場8902-K-202 D劇烈震動,風(fēng)機(jī)蝸殼內(nèi)有金屬撞擊聲音,冷卻水入口管線震斷水噴出,外操迅速停運(yùn)該引風(fēng)機(jī)和運(yùn)行鼓風(fēng)機(jī),2#動力爐連鎖停機(jī)。

        三、原因分析

        1.通過爐膛負(fù)壓分析:

        10月10日開始8902-K-202 D入口擋板已經(jīng)有裂紋并開始變形,只是沒有脫落,隨著變形越來越嚴(yán)重,引起負(fù)壓緩慢增大,如圖2所示。11日04:35負(fù)壓增大到-180pa左右,操作員關(guān)小引風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)門,調(diào)節(jié)門開度由15%關(guān)至7.7%,爐膛負(fù)壓恢復(fù)正常范圍。調(diào)節(jié)門關(guān)小后正常的葉片開度變得更小,在變形葉片處通過的煙氣量變得更多,加劇了葉片變形速度。通過爐前送風(fēng)和鼓風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓的變化,如圖3所示,說明燃燒器風(fēng)門及鼓風(fēng)機(jī)處于正常狀態(tài),則調(diào)整后增加了引風(fēng)機(jī)的負(fù)荷。此后爐膛負(fù)壓仍然是緩慢增大,到11日12:37爐膛負(fù)壓升至-170pa左右,通過開打鼓風(fēng)機(jī)入口擋板增加送風(fēng)量,爐膛負(fù)壓恢復(fù)正常范圍。

        此狀態(tài)下運(yùn)行至11日 19:46爐膛負(fù)壓突然增大增大超量程報警,操作員現(xiàn)場手動關(guān)引風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)門,直至關(guān)不動為止,負(fù)壓沒有恢復(fù)正常仍然偏大,此時現(xiàn)場并沒有聽到異常聲音,操作員通過開大鼓風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)門增大送風(fēng)量,入口擋板開度由65%左右開至73%左右,20:35爐膛負(fù)壓降至-130pa左右,20:39

        負(fù)壓突然增大,兩塊擋板脫落造成事故發(fā)生。操作員沒有認(rèn)真分析負(fù)壓變化的原因,沒有及時切換引風(fēng)機(jī),使世態(tài)向惡化發(fā)展造成事故擴(kuò)大化。圖2爐膛負(fù)壓 圖3爐前送風(fēng)和鼓風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓的變化

        2.通過對葉片檢查分析

        風(fēng)機(jī)解體檢查發(fā)現(xiàn)掉落的葉片,還發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)門的葉片還有3塊有裂紋,裂紋都是同一個地方,即葉片與轉(zhuǎn)軸焊接處。

        a、當(dāng)調(diào)整擋板時,葉片偏心力產(chǎn)生的扭矩與執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的調(diào)節(jié)扭矩相反,同時扭矩集中在出現(xiàn)裂紋的地方,造成此處應(yīng)力存在;

        b、葉片轉(zhuǎn)動時其兩端轉(zhuǎn)軸為滑動摩擦,完全裸露在高溫?zé)煔庵腥菀走M(jìn)灰造成干磨,擋板運(yùn)動阻力大,造成裂紋處存在更大的應(yīng)力;

        c、聯(lián)動柄與小軸之間也是滑動摩擦,摩擦力很大,造成調(diào)節(jié)阻力增大;

        d、擋板長時間使用后,有些聯(lián)動柄脫離調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)圈或偏離主軸中心,造成各葉片開度不一樣,使得每塊葉片所承受的力矩大小不同。此次事故前風(fēng)機(jī)擋板關(guān)至很小,但是煙氣量沒有降低反而增大,造成將要脫落的兩塊擋板處煙氣量偏大,同時其他擋板煙氣量不同,開度大的葉片所承受的應(yīng)力就大,所以導(dǎo)致另有3塊擋板出現(xiàn)裂紋;

        e、設(shè)備運(yùn)行或備用已經(jīng)很長時間,擋板受力點已經(jīng)產(chǎn)生應(yīng)力疲勞,極易斷裂;也有可能是材質(zhì)缺陷造成裂紋出現(xiàn)。

        三、整改措施

        1、加強(qiáng)操作員技術(shù)水平的培養(yǎng),提高責(zé)任心,培養(yǎng)主動積極思考分析的習(xí)慣和分析能力,果斷判斷問題所在及時正確處理,避免減少設(shè)備的損失;2、工藝上不允許引風(fēng)機(jī)低負(fù)荷下運(yùn)行;對裝置其他風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)門逐一進(jìn)行檢查,有裂紋的更換臨時葉片,并對轉(zhuǎn)動部位加二氧化鉬高溫潤滑脂,減小其間的摩擦力;3、在風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)門風(fēng)筒筒體上加格柵,防止以后葉片掉落進(jìn)入風(fēng)機(jī)葉輪損壞風(fēng)機(jī),并對葉片與轉(zhuǎn)軸和接頭連接處各焊接一塊加強(qiáng)板,增強(qiáng)葉片抗扭矩能力,如圖3所示。

        圖3

        結(jié)束語

        通過對引風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)門的一些列措施的實施,降低了葉片發(fā)生裂紋、脫落的可能性,但是沒有解決根本上的問題。建議對風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)門形式進(jìn)行重新設(shè)計改造;將風(fēng)機(jī)擋板控制改為變頻控制,避免擋板調(diào)整過頻當(dāng)來的事故隱患。

        中石化海南煉油化工有限公司《動力鍋爐操作規(guī)程》.

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