楊永斌
(陽城國際發(fā)電有限責任公司,山西 晉城 048102)
某電廠安裝6臺350 MW的燃煤發(fā)電機組,鍋爐由美國福斯特·惠勒能源公司制造,為亞臨界、一次中間再熱、雙拱型單爐膛W型火焰、自然循環(huán)汽包型燃煤鍋爐,具有平衡通風、固態(tài)排渣和露天布置的特點。該廠鍋爐設計煤種為山西晉東南地區(qū)的無煙煤,由于受山西煤炭整合大環(huán)境的影響,無煙煤的供應一度吃緊,無法滿足正常發(fā)電需求,因此該廠進行了煙煤摻燒。煙煤摻燒后,由于煤種成分發(fā)生了改變,鍋爐結焦積灰比較嚴重,因而采取了多種防結焦措施,如加強鍋爐燃燒調整和對受熱面吹灰等。2011年,該廠因掉焦塌灰等原因造成機組非計劃停運達6次(非??倲?shù)14次)。
為保證機組安全穩(wěn)定運行,該廠對2011年度的6次非停事故進行了認真分析,發(fā)現(xiàn)事故前鍋爐運行工況穩(wěn)定,無任何異?,F(xiàn)象出現(xiàn),6次滅火均為爐膛負壓保護動作導致鍋爐總燃料跳閘(MFT),其中2次為爐膛負壓低Ⅱ值保護動作,4次為爐膛負壓高Ⅱ值保護動作。從事故追憶曲線上可以看出:每次掉焦滅火時,爐膛負壓都是先降低后升高。掉焦后,撈渣機周圍有大量水濺出,并因爐膛內部掉大焦,發(fā)生數(shù)次撈渣機壓死情況。
對上述現(xiàn)象的分析可知,6次非停事故都是因爐膛負壓測點附近掉大焦,導致爐膛負壓大幅波動引起保護動作,而爐膛內部燃燒并沒有明顯惡化。這些非停事故說明:原先設計的爐膛負壓保護回路已無法滿足摻配煙煤燃燒的要求。為此,該廠計劃對原鍋爐主保護的爐膛負壓保護回路進行改造,以達到適應煙煤摻燒、滿足鍋爐安全的要求。
改造前,每臺鍋爐有12個就地爐膛壓力開關保護信號(CP001~CP012),其中爐膛左側布置8個(CP001~CP008),爐膛右側布置4個(CP009~CP012)。
(1) CP001/005/009這3個壓力開關量信號經(jīng)“三取二”處理后,輸出爐膛壓力低Ⅲ值信號CP911,再送入FSSS系統(tǒng)(爐膛安全監(jiān)測保護),無延時觸發(fā)MFT(主燃料跳閘);CP002/006/010這3個壓力開關量信號經(jīng)“三取二”處理后,輸出爐膛壓力高Ⅲ值信號CP912,再送入FSSS系統(tǒng),無延時觸發(fā)MFT;CP003/007/011這3個壓力開關量信號經(jīng)“三取二”處理后,輸出爐膛壓力低Ⅱ值信號CP913,再送入FSSS系統(tǒng),經(jīng)2 s延時觸發(fā)MFT;CP004/008/012這3個壓力開關量信號經(jīng)“三取二”處理后輸出爐膛壓力高Ⅱ值信號CP914,再送入FSSS系統(tǒng),經(jīng)2 s延時觸發(fā)MFT。
(2) 爐膛壓力高、低Ⅲ值為±3 700 Pa,爐膛壓力高、低Ⅱ值為±2 000 Pa。
(3) 爐膛壓力保護采用反邏輯控制。正常情況下,所有的壓力開關量信號觸點均閉合,當每個保護信號相對應的3個壓力開關量信號觸點有2個斷開時,會形成爐膛壓力的相應保護信號,再送入FSSS系統(tǒng),進而觸發(fā)MFT。
(4) 爐膛壓力高Ⅲ值保護觸發(fā)MFT時,會觸發(fā)鍋爐2臺送風機馬達保護停運,以防止爐膛壓力超過允許承受的正壓(+6 239 Pa),且停運送風機直至爐膛壓力高Ⅲ信號消失1 s。
爐膛壓力低Ⅲ值保護觸發(fā)MFT時,會觸發(fā)鍋爐2臺引風機馬達保護停運,以防止爐膛壓力超過允許承受的負壓(-6 239 Pa),且停運引風機直至爐膛壓力低Ⅲ信號消失1 s。
(1) 提高爐膛壓力開關保護信號的數(shù)量,調整其布置位置。
① 將原來的12個壓力開關保護信號增至16個 (CP001~CP016)。
② 爐膛的壓力開關保護信號呈平均分布,即每側8個。具體為:CP001~CP004和CP009~CP012位于爐膛左側,CP005~CP008和CP013~CP016位于爐膛右側。
(2) 改爐膛壓力保護值的處理方式,對高低Ⅱ值發(fā)出后的延時進行小幅度調整。
① 爐膛左側CP001/CP009這2個壓力開關量信號,與爐膛右側CP005/CP013這2個開關量信號,經(jīng)“四取二”處理后輸出爐膛壓力低Ⅲ值信號CP911,再送入FSSS系統(tǒng),無延時觸發(fā)MFT。
② 爐膛左側CP002/CP010這2個壓力開關量信號,與爐膛右側CP006/CP014這2個開關量信號經(jīng)“四取二”處理后輸出爐膛壓力高Ⅲ值信號CP912,再送入FSSS系統(tǒng),無延時觸發(fā)MFT。
③ 將爐膛左側CP003/CP011這2個壓力開關量信號經(jīng)“二取一”所得的開關信號,與爐膛右側CP007/CP015這2個開關量信號經(jīng)“二取一”所得的開關信號,將這2個開關信號進行“二取二”處理后,輸出爐膛壓力低Ⅱ值信號CP913,再送入FSSS系統(tǒng),經(jīng)3 s延時觸發(fā)MFT。
④ 將爐膛左側CP004/CP012這2個壓力開關量信號經(jīng)“二取一”所得的開關信號,與爐膛右側CP008/CP016這2個開關量信號經(jīng)“二取一”所得的開關信號,將這2個開關信號進行“二取二”處理后,輸出爐膛壓力高Ⅱ值信號CP914,再送入FSSS系統(tǒng),經(jīng)3 s延時觸發(fā)MFT。
(3) 其他方面的保護設置,仍舊延續(xù)以前的設計原理,不予改造。
2012年上半年的實際運行情況表明這次改造非常成功。爐膛負壓保護改造后,在摻配煙煤燃燒的新工況下,再未發(fā)生因爐內單側或局部掉焦塌灰而導致的非停事故。這不僅保證了在摻配煙煤的新形勢下機組的安全穩(wěn)定運行,也節(jié)約了因爐膛負壓保護動作導致的非計劃停運啟機費用,還在爐內出現(xiàn)燃燒惡化時為爐膛負壓提供了可靠的保護動作,避免非停事故的再次發(fā)生。