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        加氫裝置加氫碳四冷后溫度偏高原因分析與對(duì)策

        2014-12-12 02:32:24王婧中石油蘭州寰球工程公司甘肅蘭州730060
        化工管理 2014年29期
        關(guān)鍵詞:管程烷基化冷卻器

        王婧(中石油蘭州寰球工程公司 甘肅 蘭州 730060)

        一、概述

        在某煉油廠輕碳四選擇性加氫裝置中,加氫碳四從脫二甲醚塔釜底出來(lái),進(jìn)入加氫尾氣冷卻器冷卻到40℃,然后進(jìn)入下游的烷基化裝置繼續(xù)換熱,被冷卻到13℃,最后混入冷劑后溫度降為7℃左右,進(jìn)入烷基化反應(yīng)器參加烷基化反應(yīng)。

        目前,加氫碳四冷卻后溫度較高,即使把溫控調(diào)節(jié)閥和副線閥門開到最大,讓循環(huán)冷卻水最大量通過,加氫碳四的溫度也僅冷卻到60~65℃,達(dá)不到40℃的工藝指標(biāo)要求。加氫碳四的冷后溫度過高,導(dǎo)致進(jìn)入烷基化反應(yīng)器的混合碳四的溫度高于7℃,超過了烷基化反應(yīng)的最佳溫度范圍,使烷基化副反應(yīng)增多,硫酸消耗增加,降低了裝置的加工能力。同時(shí),生成的烷基化油的辛烷值降低,質(zhì)量下降。

        一、原因分析

        1.設(shè)備因素

        在裝置大檢修期間,對(duì)該加氫尾氣冷卻器的換熱管束進(jìn)行了檢修清洗,清洗后加氫碳四冷卻后溫度仍未降下來(lái),說明加氫碳四冷卻后溫度較高的原因不是冷卻水結(jié)垢嚴(yán)重造成的。原加氫尾氣冷卻器結(jié)構(gòu)是4管程,換熱管為φ 19×2的光管,循環(huán)冷卻水走管程,管程多會(huì)使冷卻水的壓降較大,水量供應(yīng)就不太充足,影響了冷卻效果。

        2.工藝條件方面

        根據(jù)車間技術(shù)人員提供的介質(zhì)組成和操作條件,利用P R O/Ⅱ工藝軟件對(duì)加氫碳四的冷卻過程進(jìn)行模擬計(jì)算,加氫碳四從85℃降到40℃,冷卻器的熱負(fù)荷為201.72×104KCa l/h,比原設(shè)計(jì)熱負(fù)荷高。究其原因,原設(shè)計(jì)利用技術(shù)專利商提供的工藝包中的操作參數(shù)和原料組成,加氫碳四在1.25 Mpa G、85℃時(shí)處于飽和液體狀態(tài),從85℃冷卻到40℃,放出的熱量是液體的顯熱,所以熱負(fù)荷不太大。本次模擬計(jì)算發(fā)現(xiàn),在原操作條件下,由于原料組成發(fā)生變化,輕組分含量增加,氣相量增加,使加氫碳四從85℃冷卻到40℃,放出的熱量主要是汽化潛熱,所以熱負(fù)荷變大。過高的熱負(fù)荷使原加氫尾氣冷卻器的換熱面積顯得偏小,不能滿足工藝?yán)鋮s要求。

        根據(jù)計(jì)算結(jié)果分析和原料組成的對(duì)比,造成這種現(xiàn)狀的主要原因是原料組成的變化。加氫碳四經(jīng)過脫二甲醚塔釜底的液位調(diào)節(jié)閥后,閥后部分加氫碳四氣相量增加,而物料的潛熱遠(yuǎn)大于顯熱,就使得熱負(fù)荷比原設(shè)計(jì)大。

        圖1 加氫碳四冷卻部分工藝流程圖

        二、應(yīng)對(duì)措施

        從模擬計(jì)算結(jié)果來(lái)看,目前工況下冷卻器的熱負(fù)荷為201.72×104KCa l/h,需要循環(huán)冷卻水202 t/h,原冷卻器已不能滿足工藝要求,需重新選型更換。本次更換加氫尾氣冷卻器,仍采用浮頭式換熱器,單殼程,2管程,換熱管為φ 25×2.5的光管,循環(huán)冷卻水走管程。更換后的加氫尾氣冷卻器技術(shù)規(guī)格參數(shù)見表1。更換的加氫尾氣冷卻器設(shè)計(jì)消耗循環(huán)冷卻水202 t/h,加氫裝置消耗循環(huán)冷卻水總量為377 t/h。加氫裝置循環(huán)冷卻水總管為D N 250,最大輸送水量可達(dá)550 t/h,能滿足總水量377 t/h的供應(yīng)要求,不用更換。考慮到加氫尾氣冷卻器循環(huán)冷卻水用量達(dá)到202 t/h,原有供水和回水支管的管徑需增大為D N 200。

        表1 更換后加氫尾氣冷卻器技術(shù)規(guī)格表

        三、總結(jié)及建議

        1.降低加氫碳四的冷后溫度,可以使烷基化裝置的處理量提高2 t/h。按照74%的產(chǎn)品收率計(jì)算,可以增加烷基化油1.48t/h,全年可增加烷基化油11840 t/h。按照某公司提供的烷基化油的價(jià)格為9600元/噸計(jì)算,裝置年增效益11366.4萬(wàn)元。按照某公司提供的原料單價(jià)為7000元/噸計(jì)算,裝置年增成本11200萬(wàn)元??鄢铣杀?,烷基化裝置年增毛利為166.4萬(wàn)元,更換加氫尾氣冷卻器需要的總投資為73.82萬(wàn)元,投資回收期不到半年,經(jīng)濟(jì)效益較好。

        2.為了確保輕碳四選擇性加氫裝置加氫碳四冷后溫度降到40℃,建議更換較大換熱面積的加氫尾氣冷卻器,這對(duì)于烷基化裝置意義很大。首先,可提高烷基化裝置的處理量;其次,可降低烷基化裝置濃硫酸的消耗,減少?gòu)U酸排放;最后,有利于減少烷基化反應(yīng)的副反應(yīng),提高烷基化汽油的產(chǎn)品質(zhì)量。

        [1]劉巍,鄧方義.冷換設(shè)備工藝計(jì)算手冊(cè)(第二版)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2008.

        [2]中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《浮頭式換熱器和冷凝器型式與基本參數(shù)》JB/T 4714-92.

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