孟慧莉(勝利油田有限公司臨盤采油廠 山東 德州 251500)
盤二聯(lián)合站主要擔(dān)負(fù)著對四礦采油隊(duì)來油進(jìn)行處理的任務(wù),其中原油加藥環(huán)節(jié),在原油處理中,起著至關(guān)重要的作用。我站現(xiàn)有兩臺FPZ800/1型柱塞式計(jì)量泵,擔(dān)負(fù)著加藥任務(wù)。該計(jì)量泵的運(yùn)行參數(shù)如下:
1390介質(zhì)介質(zhì)溫度℃流量L/h泵速spm壓力MPA軸功率KW電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)r/min PR-4031型藥劑40 800 120 1.0 1.5
計(jì)量泵柱塞的密封是泵的關(guān)鍵部位,該計(jì)量泵采用的是填料密封,填料密封結(jié)構(gòu)簡單,維修操作方便,但是在實(shí)際運(yùn)行中,該密封泄露一直嚴(yán)重超標(biāo),經(jīng)常出現(xiàn)因泄露而導(dǎo)致該泵無法運(yùn)行,嚴(yán)重影響了我站正常的原油生產(chǎn)。
柱塞式計(jì)量泵在運(yùn)行中,存在著以下不足:
1、頻繁的發(fā)生泄露,往往是填料密封在安裝運(yùn)行一周左右就開始微漏,2~3周內(nèi)泄露量增大,無法繼續(xù)使用,影響了泵的長期穩(wěn)定運(yùn)行。
2、填料密封不嚴(yán)密,造成壓力損失過大,藥劑不能擠出泵體外。
3、密封填料泄露時(shí),我們往往采用的是旋緊填料壓蓋,減少漏失的措施。但是密封填料在緊到一定程度時(shí),就失去其彈性。
4、密封填料損壞后,必須使用原廠家的配件,中間周轉(zhuǎn)至少15天左右,因配件不能及時(shí)到貨,延長了泵的正常維修和啟用。
5、藥劑泄漏,污染了環(huán)境,增加了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,影響了操作現(xiàn)場的環(huán)境達(dá)標(biāo)。
為了解決這些存在的問題,我們對計(jì)量泵密封結(jié)構(gòu)和材料進(jìn)行了研究,結(jié)合實(shí)際運(yùn)行工況,對計(jì)量泵的填料密封進(jìn)行了改進(jìn)。
由于該計(jì)量泵的填料是石墨○型圈,這種材質(zhì)有良好的耐熱、耐壓、耐腐蝕性,但是彈性柔韌性稍差,而且硬度大,易對柱塞造成磨損。根據(jù)這一特點(diǎn),我們采取了如下改進(jìn):
1、首先是用石墨盤根代替石墨○型圈,但是在運(yùn)行中石墨盤根對柱塞磨損很大,不能有效減少漏失。
2、后來又改用牛油盤根,仍舊不能改變現(xiàn)狀。
3、最后采用了耐油膠皮,但是耐油膠皮柔韌性能好,耐壓力差,不能單獨(dú)使用,于是我們充分利用原材料的耐壓性和耐油膠皮的柔韌性,在原材料的每兩層中間加入一層耐油膠皮。此裝置結(jié)構(gòu)簡單,而且對耐油膠皮材料要求不高,有較大的選擇范圍。而且維修方便,更換時(shí)只需更換耐油膠皮。經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)效果很好。
密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)后,在實(shí)際的應(yīng)用中,取得了較好的密封效果和經(jīng)濟(jì)效益
密封效果
經(jīng)過跟蹤觀察,采用這一改進(jìn)后,滲漏量為0~10滴/min,防漏效果非常明顯。
1、由于不再靠旋緊盤根來阻止泄露,因而減少了填料的磨損,延長了填料的使用壽命。
2、減少了填料與柱塞的磨擦,降低了柱塞的溫度。
3、減少了填料的更換周期,節(jié)省了檢修費(fèi)用,減少了勞動(dòng)強(qiáng)度。
經(jīng)濟(jì)效益
1、投入改造資金總計(jì)不過10元。
2、密封填料的更換周期由15天延長到半年,可節(jié)省12套密封填料,一套密封填料按800元計(jì)算,一年可節(jié)省近1萬元。
3、由于杜絕了柱塞燒傷劃傷現(xiàn)象,每次可節(jié)約維修資金1000元左右。
這一小改進(jìn),有效地解決了填料密封的泄露現(xiàn)象,扭轉(zhuǎn)了生產(chǎn)的被動(dòng)局面,減少了環(huán)境污染,提高了整體設(shè)備的管理水平。該防漏技術(shù)可在柱塞式計(jì)量泵上應(yīng)用,解決填料密封的泄露,可在輸油、注水泵站大力推廣使用。