謝旭陽
安徽華電宿州發(fā)電有限公司 安徽 宿州 234101
某電廠一期工程安裝兩臺(tái)600MW超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組。汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)生產(chǎn)的美國西屋公司技術(shù)汽輪機(jī),型號為N600-24.2/566/566。汽輪機(jī)型式為超臨界、單軸、三缸、四排汽、中間再熱、凝汽式,原始設(shè)計(jì)額定功率為600MW,最大連續(xù)處理為648MW,兩臺(tái)機(jī)組分別于2007年9月、11月投產(chǎn)發(fā)電,2010年機(jī)組擴(kuò)容至630MW。高壓加熱器為東方鍋爐集團(tuán)有限公司生產(chǎn),型號為JG-1700-3,為臥式布置,全焊接、U形管管板式結(jié)構(gòu)。
某電廠#1、#2機(jī)組采用上海汽輪機(jī)廠成熟可靠機(jī)型,該機(jī)型帶負(fù)荷能力強(qiáng)。機(jī)組通流能力、強(qiáng)度設(shè)計(jì)均能滿足630MW機(jī)組連續(xù)運(yùn)行要求,機(jī)組擴(kuò)容后運(yùn)行參數(shù)如下:
由下表可以看出,#1機(jī)組剛進(jìn)行完機(jī)組大修工作,抽汽參數(shù)正常。#2機(jī)組高壓抽汽參數(shù)均存在不同程度的超標(biāo),尤其是#3高壓加熱器,抽汽溫度達(dá)到505.7℃,嚴(yán)重超出設(shè)計(jì)值要求。通過對汽輪機(jī)本體結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,判斷中壓缸進(jìn)汽活塞環(huán)泄漏。#2機(jī)組長期運(yùn)行時(shí)間較長,#3高加投入時(shí),三抽瞬間溫度達(dá)到540℃,活塞環(huán)失效造成中壓蒸汽泄漏至三抽蒸汽腔室,造成三抽溫度三次爬升。
圖1 三抽壓力變化曲線
#2機(jī)組#3抽汽溫度爬升至520℃以來,#3高壓加熱器正常疏水調(diào)門堵塞,經(jīng)判斷為流動(dòng)加速腐蝕后對閥籠輕微堵塞。同時(shí)#3高加至除氧器正常疏水管道頂峰負(fù)荷下振動(dòng)明顯,高加疏水溫度基本上是三抽對應(yīng)壓力下的飽和溫度,本體連續(xù)排汽管道和除氧器相連通,三抽蒸汽在#3高加疏冷段凝結(jié)成水,#3高加本體汽側(cè)壓力低于三抽壓力。機(jī)組高負(fù)荷時(shí)#3高加正常疏水管道汽水兩相比較嚴(yán)重,現(xiàn)場支吊架維護(hù)不合理,#3高加正常疏水管道振動(dòng)加劇?,F(xiàn)場通過提高高加水位和治理支吊架手段,保證三抽管道振動(dòng)恢復(fù)正常值。
表1 630MW機(jī)組高壓抽汽參數(shù)情況
表2 汽輪機(jī)抽汽管道情況
圖2 三抽溫度爬升曲線
汽輪機(jī)抽汽管道臺(tái)賬如表2:
由上表可以看出,#1機(jī)組高壓抽汽參數(shù)正常。#2機(jī)組高壓抽汽參數(shù)在630MW工況下,一段、二段、四段抽汽均不超出設(shè)計(jì)值要求,#2機(jī)組#3抽汽管道溫度超出設(shè)計(jì)值要求。
由參數(shù)可知,620MW工況下#2機(jī)組三抽溫度超過設(shè)計(jì)值,三抽參數(shù)是否對管道及元件造成影響,需要進(jìn)行有關(guān)計(jì)算。管道強(qiáng)度計(jì)算的目的是使設(shè)計(jì)的產(chǎn)品具有足夠的強(qiáng)度,以保證產(chǎn)品在設(shè)計(jì)使用壽命內(nèi)的安全性和可靠性。管道強(qiáng)度計(jì)算有兩個(gè)方面內(nèi)容:元件強(qiáng)度和系統(tǒng)強(qiáng)度。爐筒、集箱和管子等元件承受工質(zhì)壓力和附加載荷的作用力,這些元件稱為受壓元件。受壓元件的強(qiáng)度是指該元件在上述載荷的作用下,額定的工作壽命期限內(nèi)不失效的能力。
三段抽汽超溫的主要影響如下:直接影響設(shè)備筒體的強(qiáng)度,危害設(shè)備的安全運(yùn)行,有引起高加筒體破壞的風(fēng)險(xiǎn);影響高加的熱平衡,帶來其溫度場、流場的改變,引起高加的換熱性能改變,要以實(shí)際的運(yùn)行工況重新評估高加的性能;瞬間超壓、超溫會(huì)對高加產(chǎn)生額外的熱沖擊,增大溫差應(yīng)力水平,易引起結(jié)構(gòu)上的破壞。需要額外關(guān)注高加筒節(jié)和管板之間是否存在裂紋,尤其是在中部;會(huì)對高加的壽命造成一定影響。
高壓加熱器的強(qiáng)度計(jì)算,根據(jù)熱力計(jì)算確定傳熱面積、U形管的數(shù)量及長度、并確定蒸汽冷卻段、凝結(jié)段及疏水冷卻段各段傳熱面積、管束隔板(折流板)布置位置及外形尺寸。根據(jù)強(qiáng)度計(jì)算和材料性能確定水室封頭、筒節(jié)壁厚,殼側(cè)筒節(jié)、筒身、封頭壁厚及管板厚度、U形管、接管等壁厚與規(guī)格。因換熱管內(nèi)有相對溫度較低的給水存在,換熱管的管壁實(shí)際是低溫的,其強(qiáng)度是滿足要求的。筒節(jié)的強(qiáng)度方面,根據(jù)提供的初步參數(shù),三號高加超溫嚴(yán)重,筒節(jié)(15CrMoR)材料的許用應(yīng)力下降非常顯著,若其壓力在同一時(shí)刻超限的話,設(shè)備本身來講是不安全的,必須對系統(tǒng)進(jìn)行整改??紤]到目前未發(fā)現(xiàn)其同時(shí)超限,需加強(qiáng)觀測,確定其實(shí)際超溫和超壓情況的對應(yīng)關(guān)系。
#2機(jī)組#3高壓加熱器共泄漏六次,其中運(yùn)行期間隔離檢漏三次,共堵管61根(上下水室共122個(gè)堵頭,其中不包括本次的24根)。以本次管束泄漏為例,本次泄漏區(qū)域獨(dú)立(與原泄漏區(qū)域間隔四排管束),經(jīng)壓縮空氣檢漏共7根管子泄漏。管束泄漏均為水室頂部管束,且高加汽側(cè)充入壓縮空氣時(shí)上水室漏氣較多,初步分析為蒸汽入口防護(hù)板對管束保護(hù)不夠。因此,對水室上兩排管束進(jìn)行預(yù)防性堵管,以避免運(yùn)期間解列高加,堵管31+32+33+96根。
圖3 #3高壓加熱器堵管示意圖
高壓加熱器治理后續(xù)措施:參考GB/T 7735-87《鋼管渦流探傷方法》,利用小修對鋼管進(jìn)行渦流探傷,缺陷深度超過50%壁厚的進(jìn)行堵管,機(jī)組小修割斷蒸汽入口管道,對蒸汽防護(hù)板進(jìn)行檢查,#3高加管束受高溫腐蝕嚴(yán)重,考量高加蒸汽管束增加噴水減溫改造的可行性與經(jīng)濟(jì)性。
600MW汽輪機(jī)三抽溫度超溫至520℃,溫度曲線爬升三次,原因活塞環(huán)失效造成中壓蒸汽泄漏至三抽蒸汽腔室。通過對三抽管道元件和高壓加熱器管道強(qiáng)度的分析和計(jì)算,得出三抽管道及元件設(shè)計(jì)余量足夠,不會(huì)造成爐外管泄漏。同時(shí),對#3高壓加熱器采取預(yù)防性堵管等一系列臨時(shí)手段,保證里管道及設(shè)備安全,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
[1]GB/T 9222-2008水管鍋爐受壓元件強(qiáng)度計(jì)算[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2008.