任 鵬
(嫩江尼爾基水利水電有限責任公司發(fā)電廠,黑龍江 齊齊哈爾161005)
水電機組軸線調(diào)整結(jié)果好壞,對發(fā)電機磁拉力、各部軸承導瓦受力等均具有重要影響,直接影響機組運行穩(wěn)定性。在相關(guān)工程理論中,對混流式機組的盤車工藝與軸線調(diào)整的理論和應(yīng)用實例記載較多,而對軸流轉(zhuǎn)槳式機組的盤車工藝與調(diào)整記錄極少。軸流轉(zhuǎn)槳式機組轉(zhuǎn)動部分結(jié)構(gòu)較混流式機組復雜,結(jié)構(gòu)上存在較大差異,盤車中遇到的難點和處理方法也不盡相同。本文以尼爾基發(fā)電廠2號機組盤車過程難點分析與處理過程為例,結(jié)合工程實踐對軸流轉(zhuǎn)槳式機組盤車的難點、要點進行闡述,并對曾使用過的不同方法予以對比分析。
尼爾基發(fā)電廠位于嫩江干流中段,以防洪、城鎮(zhèn)生活和工農(nóng)業(yè)供水為主,結(jié)合發(fā)電,兼有改善下游航運和水環(huán)境,并為松遼地區(qū)水資源的優(yōu)化配置創(chuàng)造條件的大型控制性工程。廠房裝設(shè)4臺同型號軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組,水輪機型號ZZA833-LH-640,發(fā)電機型號SF62.5-56/10850,總裝機250MW,2006年10月4臺機組全部投產(chǎn)發(fā)電。尼爾基發(fā)電廠屬東北電力調(diào)度中心直調(diào)電廠,參與并承擔東北電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻、事故備用、負荷備用和基荷。機組結(jié)構(gòu)為半傘式,裝有上導、下導和水導共3部導軸承。因轉(zhuǎn)輪體與大軸連接法蘭滲油及受油器浮動瓦磨損嚴重等問題,2號機組在2013年12月至2014年3月進行了A級大修。
軸流轉(zhuǎn)槳式機組較混流式,由于其主軸內(nèi)設(shè)有1組操作油管(見圖1),其盤車分2階段進行。第1階段,主軸系盤車。此階段,忽略操作油管系統(tǒng),只對主軸系設(shè)監(jiān)測分析點,并做相應(yīng)調(diào)整,其基本理論與混流式相同。第2階段,在主軸系盤車合格前提下,開始對操作油管盤車。在操作油管盤車時,主軸系部分不必再設(shè)點監(jiān)測,只需監(jiān)測分析操作油管即可。
圖1 軸流轉(zhuǎn)漿式水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)動部分示意圖
根據(jù)水電機組安裝規(guī)范,對彈性油箱支撐推力軸承,選用彈性盤車較簡單和縮短工期。因此,機組主軸系選用彈性盤車方法。由于內(nèi)操作油管支撐與下段管連接法蘭由螺栓把緊,近似為剛性支撐,所以,操作油管的盤車采用剛性盤車方法。
主軸系盤車在推力瓦受力調(diào)整合格后進行,此時盤車可能產(chǎn)生的擺度超標原因可排除推力瓦受力不均因素。鏡板和推力頭等在安裝前各參數(shù)均調(diào)整為合格,也可不計影響。軸與法蘭加工合格可認為垂直。此情況下軸系產(chǎn)生擺度的主要原因為各分段軸連接法蘭處未實現(xiàn)上下完全同心,存在分段軸垂直不夠或兩法蘭錯牙中心不一致。一般2個原因同時存在,根據(jù)影響權(quán)重不同,應(yīng)以先主后次的原則逐個處理。
處理軸線傾斜或有較大折線一般采用如下方法:在推力上下2部導瓦抱緊,強迫導瓦處軸豎直后,其傾斜或折線情況就反映到彈性盤車標準中規(guī)定的鏡板外緣軸向擺度上。若此軸向擺度不合格,可先按法蘭處設(shè)表讀數(shù)分析法蘭處上下法蘭不同心情況并進行處理。處理合格后,在鏡板水平及法蘭上下同心的情況下,鏡板的軸向擺度可利用與連接法蘭位置幾何關(guān)系,將其分解到連接法蘭處,折算為軸線傾斜值,計算出需要加墊或研磨的位置和數(shù)值。
操作油管的剛性盤車,在主軸系彈性盤車合格后進行。假設(shè)整體條件未變,即推力上下(上導、水導)2部各坐標軸上4塊導瓦仍抱緊,在上導處設(shè)2塊百分表監(jiān)測主軸位移,作為內(nèi)操作油管部分數(shù)據(jù)分析的基準,可由之得到由主軸帶來的內(nèi)操作油管擺度值,此部分無法消去。在內(nèi)外操作油管軸線重合并與法蘭面垂直條件下,可假設(shè)外操作油管對應(yīng)下浮動瓦處擺度與內(nèi)油管中瓦處擺度一致,且小于中瓦處數(shù)值。即凈擺度反映扣除軸線偏移后單獨由法蘭面不平造成的擺度,絕對擺度減去凈擺度反映軸線偏移造成的擺度。按數(shù)值特點分別處理軸線偏移和法蘭面不平。
尼爾基廠2號機組為半傘式結(jié)構(gòu),設(shè)有上導、下導、水導3部導軸承,盤車前須將上、下2部導軸瓦抱軸,軸瓦單側(cè)間隙控制在0.03~0.05mm以內(nèi)。下部軸承可以是發(fā)電機下導軸承,也可以是水導軸承。一般為檢測發(fā)電機軸與水機軸連接后軸系彎折程度,采用水導軸瓦抱軸。
測點分別設(shè)置在內(nèi)操作油管上、中浮動瓦處、滑環(huán)、上導軸領(lǐng)、鏡板摩擦面外側(cè)、下導軸領(lǐng)、主軸連接法蘭、水導軸領(lǐng)位置。在各測量面沿圓周均勻8等分,以+Y方向為1號,順時針編號1~8號,如圖2。每個測量面的-X和+Y方向分別架設(shè)1塊百分表。
圖2 軸分區(qū)和標號示意
3.2.1 主軸系盤車
盤車第1圈,得到1組數(shù)據(jù),為確保數(shù)據(jù)真實可靠,決定隨即進行第2圈盤車,完成后發(fā)現(xiàn)2次同等條件下的盤車數(shù)據(jù)基本一樣,認為測量可靠,并以第2組數(shù)據(jù)為準計算鏡板邊緣軸向擺度。數(shù)據(jù)見表1。
表1 鏡板盤車數(shù)據(jù) 0.01mm
計算絕對擺度見表2。
表2 鏡板軸向全擺度值 0.01mm
按GB 8564—2003《水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范》,對液壓支柱式推力軸承,在抱緊推力上、下部導軸承后,對鏡板直徑2.0~3.5m(2號機組鏡板直徑3.1m),其盤車標準為軸向擺度不大于0.15mm。按表2,-X方向測值計算和+Y方向測值計算結(jié)果基本一致,表明所測數(shù)據(jù)基本正確,數(shù)據(jù)有效。最大鏡板軸向擺度發(fā)生在2點和4點方向0.05mm遠小于0.15mm,可以認為主軸軸線盤車合格,不需調(diào)整。
3.2.2 內(nèi)操作油管盤車
在內(nèi)操作油管上、中浮動瓦處分別設(shè)2個測量平面,每個面-X和+Y方向設(shè)2塊百分表測量,以彼此驗證。對操作油管第1次盤車數(shù)據(jù)求絕對擺度見表3。
表3 操作油管第1次盤車全擺度值0.01mm
按GB 8564—2003《水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范》,具有浮動瓦結(jié)構(gòu)的操作油管盤車擺度不得大于0.30mm。據(jù)表3,回裝后的操作油管擺度所有點均大幅超標,最小值為1.23mm,需對內(nèi)操作油管作調(diào)整。同時,以中浮動瓦處測點讀數(shù)為基準,計算上浮動瓦測點對之的凈擺度,分析擺度成因。計算相對中浮動瓦位置的凈擺度見表4。
表4 操作油管第1次盤車凈擺度0.01mm
按表3和表4,以Y方向數(shù)據(jù)為例,發(fā)現(xiàn)上部擺度相對中部擺度接近,沒有較大出入,凈擺度占絕對擺度極小一部分,表明上下一起偏移為擺度主要來源,即主要由內(nèi)操作油管和中操作油管軸線偏移所致,同時因凈擺度不為0,表明法蘭結(jié)合面不平也是一個原因,但因數(shù)值較小,為次要原因,暫不考慮,以中浮動瓦測點全擺度為依據(jù)調(diào)整操作油管軸線。因現(xiàn)場對平移操作的監(jiān)測與平移本身存在矛盾,即百分表為測量準確要求被測件不宜劇烈振動,而平移需要在松開部分把合螺栓后打擊移動,且移動后的不同部位螺栓把緊順序和緊度對實際平移值有較大影響,故實際平移操作存在較大不確定性,可按實測最大擺度4點~8點方向,向8點方向平移4~8方向全擺度的一半,即2.02mm,應(yīng)移至小于2mm。同時,為防止移軸時,定位止口和螺栓阻擋,按計劃移軸距離實測止口尺寸,加工車削到合適尺寸,或?qū)υ菘撞糠謹U孔,移軸時設(shè)表監(jiān)視。
經(jīng)上述方法移軸和盤車幾次后得到結(jié)果,見表5。
表5 操作油管移軸處理后盤車數(shù)據(jù)0.01mm
據(jù)表5,擺度值大幅減小,表明移軸有效。
計算全擺度見表6。
表6 計算全擺度 0.01mm
據(jù)表6,+Y方向和-X方向計算結(jié)果相近,表明測量可靠。以+Y方向數(shù)據(jù)為例分析。上、中位置最大擺度都在1點方向,實測最大擺度值0.48mm,考慮到實際最大值不在此8點上可能性更大,且因測量斷面不可能絕對光滑而有測量誤差。理論上應(yīng)求出實際最大值,可采用做正弦曲線圖或公式擬合方法。但考慮到即便按做圖或公式計算出理論最大值,但因現(xiàn)場加墊厚度為可選用既定銅皮的整數(shù)倍,且加墊位置為計算位置附近,因工期等原因無法精確分區(qū)處理,理論準確值計算反而不如采用由2套測量數(shù)據(jù)彼此驗證而可認為準確的實測最值方便且實用,故在本盤車調(diào)試操作中,全部采用實測絕對擺度的最大值方向數(shù)據(jù),分析處理。整個盤車調(diào)整過程,因?qū)嶋H因素忽略不少和偶然因素作用,而帶有一定試驗性。為確保加墊對內(nèi)操作油管法蘭結(jié)合面水平具有效用,加減墊須在止口上方,否則可能會無效。
求得最大加墊厚度后,在法蘭密封面外緣加厚度相近銅片,把緊連接螺栓后盤車試驗。經(jīng)幾次調(diào)整,一般即可合格。最后在上、中部擺度合格后,在下浮動瓦處操作油管上加設(shè)一測點,得到上中下浮動瓦處油管擺度數(shù)據(jù)見表7。
表7 計算全擺度 0.01mm
2組數(shù)據(jù)基本一致,以+Y方向數(shù)據(jù)為例。上浮動瓦處操作油管實測最大擺度為0.09mm,中浮動瓦處實測最大擺度為0.13mm,下浮動瓦處實測最大擺度為0.10mm。均小于規(guī)范要求的0.30mm。認為操作油管盤車合格。
尼爾基電廠2號機組A級大修中,采用上述彈性與剛性盤車相結(jié)合的方法進行了主軸系及操作油管軸線的校核和調(diào)整,現(xiàn)場反映非常好,不僅工藝簡單,計算速度快捷,精度高,而且提高了盤車效率,縮短了機組大修的直線工期,收到了很好的效果。
根據(jù)GB/T8564—2003《水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范》要求:在條件允許時,彈性推力油箱也應(yīng)按剛性方式盤車檢查機組軸線各處擺度,同時也應(yīng)將推力軸承上下部軸瓦抱緊進行彈性盤車,檢查鏡板外緣軸向擺度。直接采用上導和水導軸瓦抱軸的彈性盤車方法檢查調(diào)整軸線,其優(yōu)點是操作簡單,無需計算,從鏡板上測點的軸向擺動數(shù)值,能直觀地看出軸線是否合格,這對校核大修前擺度和振動良好的機組的軸線起到事半功倍的作用。
1)經(jīng)濟效益。節(jié)約機組安裝、檢修的直線工期至少2天,按尼爾基電廠單機6.25萬千瓦容量,上網(wǎng)電價0.387元/kWh計算,可獲得直接經(jīng)濟效益2×24×62 500×0.387=1 161 000元。
2)社會效益。提前發(fā)電,多為社會提供優(yōu)質(zhì)廉價的電能;減輕工人的勞動強度。
由于軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組的特殊結(jié)構(gòu),尼爾基發(fā)電廠2號水輪發(fā)電機組采用彈性與剛性盤車相結(jié)合的方法,進行了主軸系及操作油管軸線的校核和調(diào)整,收到了很好的效果。該方法工藝簡單,操作方便,而且盤車擺度計算精確,速度快,對具有同類型機組的盤車有較大的推廣應(yīng)用價值。
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