朱俊英
摘 要:對某發(fā)電廠汽輪機機組存在的問題進行原因分析,找出解決辦法,描述軸承座臺板更換的工藝過程。
關鍵詞:汽缸脹縮 軸承座臺板的改進 臺板的更換工藝過程
中圖分類號:K263 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)10(a)-0057-01
1 汽輪機組故障現(xiàn)象
某發(fā)電廠N300-16.18/537/537型機組在運行一段時間后存在下列嚴重問題:第一,軸承座臺板在施工中二次混凝土澆筑質量不佳,造成機組運行時臺板不牢固,機組振動較大。第二,機組在啟、停及增、減負荷時汽缸的脹縮不暢,使脹差超限,嚴重影響機組運行。第三,機組投運8個月內,基礎不均勻沉降達22 mm,造成汽輪機底座傾斜,使高中壓汽缸水平遭到破壞,造成汽缸脹縮的進一步不暢,機組軸系中心破壞。要想在檢修中恢復軸系中心,各軸承的調整墊塊就要進行極大的調整,從而使油擋洼窩、軸封洼窩等發(fā)生很大的變化,造成調整油擋間隙、通流間隙等間隙時調整量很大,造成調整困難,甚至無法調整。
因為機組出現(xiàn)了以上嚴重問題,盡管軸承座臺板的更換工作量很大,為保證機組穩(wěn)定安全運行,也只能對軸承座臺板進行徹底檢修。
2 第一、二軸承座臺板的改進
第一、二軸承座承受高中壓缸及缸內部件的重量,這兩個軸承座在機組啟、停和增、減負荷時,受汽缸的脹縮而向前或向后移動。由于軸承座負荷很大,產(chǎn)生的摩擦力也比較大,這就使汽缸的脹縮受到很大影響。高中壓缸運行時溫度很高,因此,汽缸脹縮也很大。如此大的脹縮而受到很大阻力,必然造成脹縮不暢,汽缸變形。為了解決這些問題,機組廠家改進設計了帶滑塊的臺板。每塊滑塊比較小,便于提高加工精度、采用金屬性能好的材料,減小摩擦系數(shù);同時,在每塊滑塊上設有油槽,便于在軸承座和臺板之間加潤滑脂,使干摩擦變?yōu)闈櫥Σ?,大大降低摩擦系?shù),減小了汽缸脹縮時的阻力,大大改善了汽缸膨縮條件。
3 臺板更換的工藝過程
下面簡單描述一下第一、二軸承座臺板的更換工藝過程。
3.1 測量工作
汽缸揭大蓋后,除進行標準項目測量之外,還應測量軸承座油擋洼窩中心、軸系中心,測量轉子軸頸揚度,測量軸承座及高中壓缸水平。
3.2 拆除下缸管道
拆除前首先進行汽缸下部管道(包括主蒸汽管、抽氣管、輸水管等)的固定,防止拆除后發(fā)生傾斜、下降。拆除后管道做好標記,封堵。
3.3 吊出高中壓下缸和軸承座
用專用起吊工具吊出高中壓下缸,將下缸穩(wěn)固的放好。拆除軸承座上的油管等連接零件,吊出軸承座。
3.4 測量老臺板尺寸,作為新臺板的基準
測量臺板的標高及在地面標記出臺板縱橫中心線。
3.5 吊出老臺板
鑿去臺板四周二次澆注的混凝土,吊走臺板,做好老墊鐵的布置記號。
3.6 修整墊鐵部位的混凝土表面
用紅丹粉檢查墊鐵與混凝土表面的接觸情況,接觸面積大于總面積的70%,接觸點分布均勻,檢查墊鐵水平度。
3.7 研磨新臺板與軸承座接觸面
先將軸承座翻轉,使底面朝上,用道木墊平、墊穩(wěn),清理地面,使其露出金屬光澤。然后在縱銷槽內安裝一只假縱銷,銷子與槽留1 mm間隙。在軸承座底面上涂一薄層紅丹粉,將新臺板放在軸承座平面上,推動臺板,使其沿縱銷做微量反復移動。吊出臺板,檢查臺板滑塊與軸承座底面接觸,接觸點均勻,接觸面積應大于75%,不符合要求,應進行研磨,直至合格。取走假縱銷,在新臺板上配制正式縱銷,其側隙應為0~0.01 mm,并用螺栓固定在臺板上,檢查縱銷與軸承座銷槽間隙應為0.04~0.06 mm,并全長接觸均勻。
3.8 試裝新臺板
將新臺板吊進試裝,檢查地腳螺栓孔等是否碰撞和有足夠的調整余地。
3.9 初步調整臺板
根據(jù)測得的臺板標高及標記好的縱橫中心線,通過移動和對墊鐵高度調整,對新臺板進行調整就位。
3.10 進一步調整臺板
全面檢查滑塊應無毛刺等異常,在滑塊上涂擦二硫化鉬粉,吊進軸承座就位。吊進高中壓下缸就位,裝好貓爪橫銷,吊進轉子,對新臺板進行細調。
3.10.1 先根據(jù)測得的數(shù)據(jù)對低壓缸軸承進行調整
根據(jù)軸封洼窩、通流間隙等數(shù)據(jù)調整低壓缸3、4號軸承瓦塊墊鐵,檢查瓦塊與轉子接觸,接觸面積大于70%,接觸均勻。
3.10.2 對高中壓轉子與低壓轉子找中心
原則上用移動臺板調整,使中心初步找正。在移動臺板進行調整時,應在臺板四周及平面上架設百分表,做好表值原始記錄,松地腳螺栓,復讀表值??v橫向移動,用千斤頂緩慢頂動臺板,直至側面百分表達到需要調整的預定讀數(shù)。調整臺板高低,可以將底部用小千斤頂頂高,調整墊鐵高度,直至垂直方向百分表達到需要調整表值。上緊地腳螺栓,復讀百分表數(shù)值無變化。
3.10.3 墊鐵的檢查與組裝
復測軸系中心與軸封洼窩中心,數(shù)值無誤后可組裝墊鐵。用紅丹粉逐塊檢查墊鐵間的接觸情況,接觸面積大于70%,接觸點均勻,用0.03 mm塞尺塞不進,不符合標準應進行刮研,墊鐵合格后放入預先做好標記的位置,并敲緊。要求墊鐵放置整齊,斜口墊鐵錯口不超過30 mm。全部墊鐵安裝檢查結束后,應復測臺板與軸承座接觸情況,用0.03 mm塞不進,最后將墊鐵用電焊點焊牢固,注意不要與臺板點焊。
3.10.4 軸系精找中
撤掉臺板底部小千斤頂,復緊地腳螺栓,用膨脹水泥對臺板二次灌漿,養(yǎng)護到要求。復測軸系中心與軸封洼窩,刮研軸瓦與瓦塊墊鐵,直至中心合格。
4 結論
經(jīng)過對1、2號軸承座臺版的改進和更換,恢復了汽輪機高中壓缸水平,調整了軸系中心,在機組啟、停及增、減負荷時汽缸能夠良好的脹縮,在運行時振動值大大減小,達到了優(yōu)良的標準,為機組安全穩(wěn)定運行打下了良好的基礎。
參考文獻
[1] 汽輪機檢修[M].中國電力出版社.
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