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        中介機(jī)匣典型故障排除及深度修理

        2014-11-19 08:42:42王曉梅
        航空發(fā)動機(jī) 2014年6期
        關(guān)鍵詞:銷釘錐齒輪襯套

        王曉梅,馬 蕾

        (中航工業(yè)沈陽黎明航空發(fā)動機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,沈陽110043)

        0 引言

        中介機(jī)匣是航空發(fā)動機(jī)承力系統(tǒng)主要部件,由外機(jī)匣、內(nèi)機(jī)匣、承力支板、分流環(huán)等組成。中介機(jī)匣與低壓壓氣機(jī)出口整流器、低壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子后支點(diǎn)、高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子前支點(diǎn)、中央圓錐齒輪傳動裝置等組件相鄰。柔性傳動軸穿過1號支板,通過中介機(jī)匣組件的上部安裝座孔將中央圓錐齒輪傳動裝置傳動機(jī)構(gòu)與發(fā)動機(jī)附件機(jī)匣傳動機(jī)構(gòu)相連接,完成發(fā)動機(jī)工作動力的傳輸工作;焊接在中介機(jī)匣12個支板上的分流環(huán)將通過低壓壓氣機(jī)來的空氣分成內(nèi)、外涵道2股氣流;中介機(jī)匣彈性環(huán)的輕微彎曲變形,依靠從裝有彈性環(huán)的腔中擠出油膜產(chǎn)生轉(zhuǎn)子的抗振力,保證滾動軸承的減震效果。中介機(jī)匣組件的結(jié)構(gòu)及功能決定其一旦發(fā)生故障即會造成極大危害。

        本文對中介機(jī)匣組件修理中發(fā)生的幾種主要典型故障進(jìn)行分析研究,找出故障原因,制定排故措施及深度修理方法,提高發(fā)動機(jī)使用安全性。

        1 中介機(jī)匣主要故障

        航空發(fā)動機(jī)中介機(jī)匣組件結(jié)構(gòu)如圖1所示。通過故障統(tǒng)計(jì),導(dǎo)致中介機(jī)匣需要修理或極易報(bào)廢的故障有以下幾方面:

        (1)支板分流環(huán)裂紋、掉塊故障;

        (2)上部襯套磨損故障;

        (3)彈性環(huán)磨損故障;

        (4)中介機(jī)匣同心度不合格。

        圖1 中介機(jī)匣組件結(jié)構(gòu)位置

        2 故障原因分析及修理方案制定

        2.1 支板分流環(huán)裂紋和掉塊故障

        中介機(jī)匣是發(fā)動機(jī)承力系統(tǒng)的主要部件。支板與機(jī)匣共同承擔(dān)著中介機(jī)匣組件的承力,支板與分流環(huán)、支板與機(jī)匣間組合焊接為整體,機(jī)匣支板、分流環(huán)焊縫處裂紋、焊縫周邊的裂紋及位于機(jī)匣焊接焊縫處的伸展裂紋均是常見故障。一般性的裂紋可以經(jīng)打磨補(bǔ)焊排除,長度超過30mm的裂紋,補(bǔ)焊修復(fù)后經(jīng)發(fā)動機(jī)附加試車考核合格的可繼續(xù)使用;裂紋發(fā)展至閉合則形成掉塊,對出現(xiàn)封閉發(fā)展趨勢的裂紋需要采取特殊排故措施。采用挖補(bǔ)補(bǔ)焊修理技術(shù)修復(fù)的某中介機(jī)匣分流環(huán)掉塊(故障范圍為130mm×62mm)故障的修理工藝實(shí)施步驟及要求如下:

        (1)對故障中介機(jī)匣相關(guān)尺寸及配合端面進(jìn)行測量,積累數(shù)據(jù)供補(bǔ)焊后零件變形情況對比分析。

        (2)打磨分流環(huán)掉塊處,使其圓滑轉(zhuǎn)接,著色檢查應(yīng)無殘余裂紋。

        (3)從報(bào)廢中介機(jī)匣機(jī)件的相應(yīng)部位截取所需補(bǔ)片材料,修磨補(bǔ)片與缺口形狀相吻合。

        (4)采用氬弧焊補(bǔ)焊修復(fù),焊后機(jī)匣著色檢查和煤油滲透檢查應(yīng)無裂紋。

        (5)對分流環(huán)補(bǔ)焊焊縫處進(jìn)行消除焊接應(yīng)力處理。

        中介機(jī)匣支板與分流環(huán)上裂紋故障發(fā)生的幾率大、故障位置復(fù)雜且不穩(wěn)定,目前主要采取加強(qiáng)檢查,質(zhì)量監(jiān)控,保證裂紋故障修復(fù)合格率等控制措施。

        2.2 上部襯套磨損故障

        中介機(jī)匣的上部襯套安裝座位于發(fā)動機(jī)最上部,連接中央圓錐齒輪傳動裝置與發(fā)動機(jī)附件機(jī)匣的柔性傳動軸通過該襯套孔向外傳遞動力形成與發(fā)動機(jī)附件機(jī)匣的工作接口。在發(fā)動機(jī)工作過程中,附件機(jī)匣下部端蓋上的支承環(huán)襯套可自由伸縮套在中介機(jī)匣安裝座襯套內(nèi),由于機(jī)件振動及附件機(jī)匣支承環(huán)襯套沿垂直方向移動導(dǎo)致中介機(jī)匣上部襯套磨損,磨損嚴(yán)重時將直接引起發(fā)動機(jī)漏油和振動。

        中介機(jī)匣上部襯套有新、舊2種結(jié)構(gòu)。舊結(jié)構(gòu)的中介機(jī)匣上部襯套與中介機(jī)匣殼體焊為一體,不可拆分。發(fā)生襯套孔輕微磨損故障經(jīng)修磨后在保證配合要求下可繼續(xù)使用;襯套孔磨損超過0.3mm的則需重新制造新襯套,并將其壓裝、焊接在加工后的原加大襯套孔上,再按要求鏜加工出合格的襯套孔。該修理技術(shù)關(guān)鍵在于鏜孔加工應(yīng)保持原孔中心位置基本不變,如圖2所示。

        圖2 舊結(jié)構(gòu)中介機(jī)匣壓裝襯套及組合加工

        新結(jié)構(gòu)中介機(jī)匣上部襯套與中介機(jī)匣殼體通過螺栓裝配為一體,為可拆分結(jié)構(gòu)。其襯套孔磨損超過0.1mm時需更換新品襯套,更換襯套的注意事項(xiàng)如下:

        (1)新品襯套為半成品,需將2個Φ=5.5mm的定位孔補(bǔ)加工至Φ=6.0mm。

        (2)由于原臺襯套銷釘孔與中介機(jī)匣組合加工,每臺襯套的角向裝配位置都不一樣,修理時選擇組合加工方案,加大銷釘組別。經(jīng)組合鉆鉸孔,保證襯套的角向位置,以達(dá)到襯套的精準(zhǔn)安裝。

        (3)經(jīng)試裝,選取能順利裝入多臺發(fā)動機(jī)安裝座的故障襯套,定做成模板襯套,如圖3所示。在3坐標(biāo)測量儀上對模板襯套的各孔座標(biāo)進(jìn)行精確測量。依據(jù)模板襯套的坐標(biāo)點(diǎn)在座標(biāo)鏜床上按模板襯套的孔座標(biāo)加工新品襯套,保證襯套自由裝配。

        圖3 新結(jié)構(gòu)中介機(jī)匣襯套加工

        (4)依據(jù)模板襯套坐標(biāo)點(diǎn),采用極坐標(biāo)定位,在中介機(jī)匣安裝座上加工出加大組別的銷釘孔,排除因組合加工導(dǎo)致原銷釘孔位置不穩(wěn)定性因素,減小加工難度,保證配件加工裝配質(zhì)量,降低修理成本。

        2.3 軸承機(jī)匣和彈性環(huán)磨損故障

        發(fā)動機(jī)高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子前支點(diǎn)位于中介機(jī)匣內(nèi),承受高壓壓氣機(jī)的軸向載荷和徑向載荷。高壓壓氣機(jī)前支點(diǎn)包括軸承機(jī)匣、滾珠軸承、接觸式密封裝置等組件,裝于軸承機(jī)匣內(nèi)的彈性環(huán)依靠自身彈性及彎曲變形力,以及裝有彈性環(huán)的機(jī)匣腔中擠壓油膜所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)子抗振力,保證滾動軸承的減振效果。在返廠發(fā)動機(jī)中,曾有多臺機(jī)件發(fā)生嚴(yán)重磨損和產(chǎn)生裂紋導(dǎo)致彈性環(huán)乃至軸承機(jī)匣報(bào)廢的故障,如圖4所示。

        圖4 軸承機(jī)匣、彈性環(huán)磨損位置

        經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),因轉(zhuǎn)、靜子不同心,高壓轉(zhuǎn)子振動是導(dǎo)致軸承機(jī)匣與彈性環(huán)磨損的主要原因。為節(jié)省修理成本,軸承機(jī)匣與彈性環(huán)發(fā)生磨損故障且磨損深度小于0.04mm的首先采用彈性環(huán)鍍銀方法修復(fù);如彈性環(huán)磨損深度超過0.04mm,采用彈性環(huán)定位槽裝配位置相對中心線周向旋轉(zhuǎn)18°,重新加工新定位槽的修理方法。

        隨著發(fā)動機(jī)使用壽命延長,彈性環(huán)經(jīng)旋轉(zhuǎn)18°修理后所形成的工作面再次發(fā)生磨損故障,在不影響彈性環(huán)工作部位進(jìn)、回油功能前提下,通過改變定位銷的周向裝配位置,即在高壓壓氣機(jī)軸承機(jī)匣上將定位銷周向旋轉(zhuǎn)9°,在高壓軸承機(jī)匣有限的光滑表面上再次形成新工作面。該修理技術(shù)關(guān)鍵是處理好軸承機(jī)匣上原有銷釘孔的堵漏。原孔修理質(zhì)量直接影響發(fā)動機(jī)工作腔內(nèi)滑油的泄漏。

        由于軸承機(jī)匣為薄壁件,采用焊接方式堵孔導(dǎo)致機(jī)匣變形,對彈性支承的減振作用影響極大。經(jīng)試驗(yàn),最佳方案是采用過盈銷釘裝配堵孔,通過擴(kuò)口方法修復(fù)原孔,可保證軸承機(jī)匣修理質(zhì)量的穩(wěn)定性,如圖5所示。

        圖5 堵孔銷擴(kuò)口修理

        2.4 中介機(jī)匣同心度不合格的位移調(diào)整

        某型發(fā)動機(jī)6大支點(diǎn)中有3個支點(diǎn)(即低壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子后支點(diǎn)、低壓渦輪轉(zhuǎn)子前支點(diǎn)和高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子前支點(diǎn))位于中介機(jī)匣內(nèi)。在發(fā)動機(jī)工作過程中,對3個支點(diǎn)有明確的技術(shù)要求,即位于中介機(jī)匣組件內(nèi)的各支點(diǎn)間偏心量必須在0.08~0.10mm內(nèi)(中介機(jī)匣同心度的檢測要求)。由于受發(fā)動機(jī)工作環(huán)境、工作狀態(tài)及機(jī)件變形等多方面因素影響,大修發(fā)動機(jī)中介機(jī)匣同心度不合格故障發(fā)生幾率很大,對此,中介機(jī)匣同心度是必檢項(xiàng)。

        2.4.1 中介機(jī)匣同心度檢測技術(shù)要求

        (1)低壓壓氣機(jī)軸承機(jī)匣B5面軸相對中介機(jī)匣軸Ч 在垂直下方的軸位移應(yīng)為:Y1-Y5軸,0.08~0.10mm,方向向下;Y3-Y7軸,不大于0.05mm。

        (2)位于中央錐齒輪傳動裝置機(jī)匣上的軸承外鋼圈跑道表面Л 相對中介機(jī)匣軸Ч 沿垂直軸位移應(yīng)在0.08~0.10mm內(nèi)。

        當(dāng)實(shí)際測量值無法滿足上述2項(xiàng)技術(shù)條件中任1項(xiàng)要求時,需按如圖6、7所示的方式實(shí)施中介機(jī)匣同心度位移調(diào)整工作。

        2.4.2 中介機(jī)匣同心度檢測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不合格的調(diào)整

        (1)測量中介機(jī)匣各配合表面跳動量超出允許值時,需先檢查中介機(jī)匣組件裝配的正確性,即分解中介機(jī)匣組件重新裝配、測量,排除人為因素所引起的裝配測量誤差。

        (2)若裝配正確,需分下高壓壓氣機(jī)工藝軸承外鋼圈,測量軸承機(jī)匣T2面相對中介機(jī)匣Б1面的跳動量應(yīng)不大于0.02mm,如圖8所示。

        (3)當(dāng)軸承機(jī)匣T2面相對中介機(jī)匣Б1面的跳動量過大時,需分解中介機(jī)匣,按如圖8所示的要求車削軸承機(jī)匣T2面。

        圖6 中介機(jī)匣同心度測量點(diǎn)位置

        圖7 中介機(jī)匣同心度測量位移方向

        圖8 軸承機(jī)匣測量加工

        2.4.3 通過調(diào)整中央錐齒輪傳動機(jī)匣修正不同心度的位移排故要點(diǎn)

        針對中央錐齒輪傳動機(jī)匣的軸承外鋼圈跑道表面Л 跳動量不合格故障(圖6),需分解中央錐齒輪傳動裝置機(jī)匣和高壓軸承機(jī)匣,利用專用工具從中介機(jī)匣殼體上擠壓出中央錐齒輪傳動裝置機(jī)匣的定位銷釘,對正零件上刻線,將高壓軸承機(jī)匣、中央錐齒輪傳動機(jī)匣依次裝入中介機(jī)匣,使中央錐齒輪傳動機(jī)匣與高壓軸承機(jī)匣、中介機(jī)匣的銷釘孔對齊,用工藝螺釘固定但不擰緊,在允許范圍內(nèi)適當(dāng)校正中央錐齒輪傳動裝置機(jī)匣的裝配位置,輕微改變各機(jī)匣間局部裝配間隙,固定并組合鉸孔安裝加大組別的定位銷排除軸承外鋼圈的跳動量,以達(dá)到修正支點(diǎn)同心度的跳動值,滿足技術(shù)條件的要求。

        2.4.4 通過移動低壓軸承機(jī)匣修正不同心度的位移

        當(dāng)發(fā)生低壓軸承機(jī)匣B5表面跳動量不合格故障時(圖6),需分解低壓軸承機(jī)匣,利用專用工具從中介機(jī)匣安裝邊上拔下6個定位銷,在低壓軸承機(jī)匣垂直軸上方標(biāo)記線及原6個定位銷孔對正的前提下,將低壓軸承機(jī)匣安裝在中介機(jī)匣上,用工藝螺釘固定但不擰緊,適當(dāng)校正低壓軸承機(jī)匣的裝配位置,輕微調(diào)整機(jī)匣間局部裝配間隙,固定并組合鉸孔安裝加大組別的定位銷,排除低壓后支點(diǎn)軸承機(jī)匣表面跳動量,以修正支點(diǎn)同心度的跳動值,滿足技術(shù)要求。

        2.4.5 長定位銷的補(bǔ)充加工

        為保證發(fā)動機(jī)工作可靠性,在中央錐齒輪傳動裝置原惟一定位銷的對面(約180°位置)增加了第2個長定位銷,因此,需增加對第2個長定位銷的檢查及補(bǔ)加工工作。中介機(jī)匣內(nèi)沒有第2個長定位銷的,必須進(jìn)行補(bǔ)加工。補(bǔ)加工工藝與中介機(jī)匣同心度不合格后位移修正過程中定位銷釘孔的組合加工相同。第2個定位銷孔的孔徑最小為為保證組件裝配質(zhì)量,備有不同組別的長定位銷釘供選擇,分組別的定位銷直徑相差0.1mm,定位銷孔徑允許最大加工至Ф=7.3mm,每次孔徑的加工去除量最大為0.1mm。

        2.4.6 影響中介機(jī)匣位移修正準(zhǔn)確實(shí)施的基準(zhǔn)

        中介機(jī)匣同心度的檢測要求中介機(jī)匣與軸承機(jī)匣結(jié)合端面T2的跳動量應(yīng)小于0.02mm,跳動值超差嚴(yán)重的可車加工中介機(jī)匣與軸承機(jī)匣結(jié)合處的安裝邊,但必須保證機(jī)匣安裝邊厚度不小于4mm,車加工T2面后的安裝邊跳動小于0.06mm,且允許安裝邊局部留有沒車削掉的痕跡(圖8)。

        中介機(jī)匣同心度檢測不合格實(shí)施位移調(diào)整前,需檢查并保證滿足高壓軸承機(jī)匣外徑與中介機(jī)匣內(nèi)配合表面及中央錐齒輪傳動裝置機(jī)匣外徑與高壓軸承機(jī)匣配合處的裝配間隙要求,這2處機(jī)匣裝配間隙是直接影響中介機(jī)匣位移修正準(zhǔn)確實(shí)施的關(guān)鍵因素。在公差范圍內(nèi),對機(jī)匣的直接影響部位適當(dāng)補(bǔ)加工,可保證調(diào)整后中介機(jī)匣裝配基準(zhǔn)的穩(wěn)定性。

        隨著發(fā)動機(jī)修理難度不斷增加,多年來通過上述方案修理合格的發(fā)動機(jī)臺份約占發(fā)動機(jī)總量的1/4~1/3,特別是第2個長定位銷相關(guān)結(jié)構(gòu)的技術(shù)改進(jìn),在一段時期內(nèi)約有近半數(shù)返廠的發(fā)動機(jī)都進(jìn)行了擴(kuò)鉸第2個長定位銷孔的補(bǔ)充加工。

        3 結(jié)論

        (1)在中介機(jī)匣組件采用挖補(bǔ)補(bǔ)焊修復(fù)技術(shù)排除了分流環(huán)裂紋掉塊故障,采用極坐標(biāo)定位與制定模板襯套相結(jié)合的方法提高了新品襯套的加工精度,裝配過盈銷釘采用擴(kuò)口工藝保證零件的堵孔質(zhì)量等修理方案都經(jīng)過現(xiàn)場工藝和產(chǎn)品質(zhì)量評審,并通過工廠試車考核。

        (2)修復(fù)后的中介機(jī)匣組件均裝機(jī)使用,發(fā)動機(jī)外場工作正常,驗(yàn)證了修理方案的合理性,表明修理后的狀態(tài)可滿足發(fā)動機(jī)可靠性要求。

        (3)上述修理方案的實(shí)施,延長了中介機(jī)匣組件的使用壽命,實(shí)現(xiàn)了中介機(jī)匣自主修理,提高了中介機(jī)匣的利用率、降低了發(fā)動機(jī)修理成本。

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