童文蓉
摘 要:高壓加熱器是火電廠中的重要設(shè)備,高壓加熱器是否正常運行直接關(guān)系到機(jī)組運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。本文論述了高壓加熱器的投退操作,高壓加熱器常見故障及相應(yīng)的對策,希望能夠?qū)ο嚓P(guān)人員有所借鑒。
關(guān)鍵詞:高加 運行 問題 對策
中圖分類號:TM76 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)02(a)-0192-02
1 設(shè)備簡介
汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠N300-16.7/537/537-8型亞臨界一次中間再熱凝汽式汽輪機(jī)組,單軸、雙缸雙排汽,高、中壓合缸,通流部分反向布置,高壓缸為雙層缸結(jié)構(gòu),中壓部分為隔板套結(jié)構(gòu),低壓缸為雙缸雙排汽對稱分流,低壓缸采用焊接雙層缸結(jié)構(gòu)。本機(jī)組共設(shè)8級回?zé)岢槠?,分別供3臺高壓加熱器,1臺除氧器,4臺低壓加執(zhí)器;高壓缸第6級后設(shè)一段抽汽供#1高加,第9級后為高壓缸排汽一部分作為二段抽汽供#2高加,其余部分至再熱器,中壓缸第三級后設(shè)三段抽汽供#3高加,中壓缸排汽的一部分作為四段抽汽經(jīng)兩根獨立的管道分別供給除氧器和汽動給水泵汽輪機(jī)用汽,大部分經(jīng)連通管進(jìn)入低壓缸繼續(xù)做功,低壓缸分別在1~4級后依次設(shè)五、六、七、八段抽汽,供給4臺低壓加熱器。高壓加熱器性能參數(shù)如表1所示。
2 高壓加熱器的投退
2.1 高加投停原則
(1)投運時先投運水側(cè),后投運汽側(cè);停運時先停運汽側(cè),后停運水側(cè)。
(2)投入時按壓力由低到高依次投入,停運時由高到低依次退出。
(3)優(yōu)先采用隨機(jī)滑啟、滑停的方式;當(dāng)不具備隨機(jī)滑啟、滑停的條件時,可在機(jī)組帶負(fù)荷后投、停高加。
2.2 高加投運前的檢查
(1)確認(rèn)該系統(tǒng)及設(shè)備無任何檢修工作,周圍清潔無雜物,設(shè)備系統(tǒng)完好。
(2)聯(lián)系熱工開啟取樣門,投入各儀表運行。
(3)聯(lián)系熱工、電氣做有關(guān)閥門傳動試驗,各項保護(hù)、自動試驗應(yīng)正常。
(4)按閥門檢查卡對系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,確認(rèn)各閥門狀態(tài)正確。
2.3 高加投運
(1)關(guān)閉高加汽側(cè)放汽、放水門。
(2)確認(rèn)高加正常、危急疏水調(diào)整門前后隔離門開啟。
(3)關(guān)閉高加水側(cè)放水門。
(4)對高加水側(cè)進(jìn)行注水后,投入高加水側(cè)。
(5)將#1、#2、#3高加正常疏水調(diào)節(jié)切至手動,并關(guān)閉正常疏水調(diào)整門,開啟危急疏水調(diào)整門。
(6)開啟一、二、三級抽汽逆止門,開啟一、二、三級抽汽管道疏水門進(jìn)行暖管疏水,由低到高依次開啟三、二、一級抽汽電動門,高加暖體25 min。
(7)當(dāng)高加汽側(cè)起壓后,開啟各高加連續(xù)排氣門。
(8)當(dāng)#3高加汽側(cè)壓力大于除氧器壓力0.2 MPa時,投入#3、#2、#1高加正常疏水方式,并注意除氧器壓力、水位的變化。
(9)高壓門桿漏汽壓力高于#3高加進(jìn)汽壓力時,開啟高壓門桿漏汽至#3高加進(jìn)汽門,關(guān)閉高壓門桿漏汽至除氧器手動門。
(10)檢查關(guān)閉一、二、三級抽汽管道疏水門。
(11)高加投運后,應(yīng)檢查各參數(shù)與運行工況相一致,系統(tǒng)設(shè)備運行正常。
2.4 高加停運
(1)匯報值長,機(jī)組適當(dāng)減負(fù)荷,注意給水溫度和主、再熱蒸汽溫度的變化。
(2)關(guān)閉高壓門桿漏汽至#3高加進(jìn)汽門,開啟高壓門桿漏汽至除氧器進(jìn)汽門。
(3)按壓力高到低依次停運#1、#2、#3高加,控制給水溫度變化率≯2 ℃/min。
(4)依次逐漸關(guān)閉一、二、三級抽汽電動門直至全關(guān),一、二、三級抽汽逆止門相應(yīng)關(guān)閉,同時進(jìn)汽電動門及抽汽逆止閥前、后疏水門應(yīng)聯(lián)鎖打開,停運過程中應(yīng)注意各高加水位及疏水調(diào)節(jié)門動作情況。
(5)當(dāng)#3高加汽側(cè)壓力與除氧器壓差小于0.2 MPa時,開啟#3高加事故疏水氣動門,關(guān)閉#3高加至除氧器疏水,并注意除氧器壓力變化。
(6)關(guān)閉高加至除氧器連續(xù)排氣門。
(7)關(guān)閉高加進(jìn)、出水門,給水走旁路。
(8)如高加需檢修,關(guān)閉高加正常疏水調(diào)整門及事故疏水氣動門前、后隔離門,做好相關(guān)隔離措施,并注意高加壓力變化,開啟高加汽、水側(cè)放水門,將高加汽、水側(cè)泄壓至零。
3 運行中遇到的問題及對策
3.1 高壓加熱器泄露
3.1.1 現(xiàn)象
(1)鍋爐給水流量與給水泵出口給水流量偏差較大。
(2)泄露高壓加熱器液位上升較快,正常疏水門開大,事故疏水門開大。
(3)給水泵處理增加。
(4)就地聽見由泄漏聲。
(5)泄漏嚴(yán)重時高加切除至旁路運行。
3.1.2 原因分析
(1)管子端口泄漏原因。
制造質(zhì)量不良、管板變形、熱應(yīng)力過大、堵管工藝不當(dāng)。
(2)管子本身泄漏原因。
系統(tǒng)蒸汽沖刷侵蝕、腐蝕、超壓泄漏、材質(zhì)、工藝不良、運行人員的操作、停運后保養(yǎng)措施不利。
3.1.3 對策
(1)確定高價泄漏時迅速將該加熱器解列。通知檢修檢查處理。
(2)高壓加熱器正常運行排空氣門要保持小開度常開啟,及時排除不凝結(jié)的氣體,提高高壓加熱器換熱效率。
(3)定期化驗水質(zhì),發(fā)現(xiàn)異常及時處理,防止造成管子腐蝕。
(4)運行中注意監(jiān)視高壓加熱器壓力,防止超壓。
(5)高壓加熱器正常運行中要保持正常水位運行。
3.2 高加疏水調(diào)門堵塞
3.2.1 現(xiàn)象
(1)高加液位上升。
(2)高加調(diào)門開度增大。
(3)高加事故疏水調(diào)門開大。
(4)高加液位高報警。
3.2.2 原因分析
(1)由于機(jī)組長期補水率低造成爐水內(nèi)濃縮倍率超標(biāo),爐管腐蝕加重,出現(xiàn)腐蝕產(chǎn)物堵塞門芯。
(2)由于凝汽器發(fā)生泄漏后雜質(zhì)進(jìn)入水中分解造成腐蝕。
(3)機(jī)組啟動時水質(zhì)不合格,造成局部腐蝕。
(4)鍋爐受熱面氧化皮脫落形成沉積物。
3.2.3 對策
(1)在機(jī)組啟動初期要加強(qiáng)水質(zhì)化驗和監(jiān)督,水質(zhì)沖洗合格后再進(jìn)行鍋爐的啟動。
(2)加強(qiáng)機(jī)組正常運行中水質(zhì)指標(biāo)的控制,及時采取措施。
3.3 高加滿水的處理
3.3.1 現(xiàn)象
(1)高加水位指示上升。
(2)高加水位高報警。
(3)高加出水溫度下降。
(4)高加鋼管泄漏時,給水泵出口流量明顯增加,危急疏水動作,嚴(yán)重時高加水位高III值保護(hù)動作。
3.3.2 原因
(1)高加水位計失靈。
(2)高加水位調(diào)節(jié)自動失靈。
(3)高加鋼管破裂,高加鋼管脹口松弛泄漏。
(4)高加疏水不暢。
(5)高加疏水閥門誤關(guān)。
3.3.3 處理
(1)發(fā)現(xiàn)高加水位上升,應(yīng)核對就地水位計,判斷高加水位是否真實升高,并立即查明原因進(jìn)行處理。
(2)若高加水位調(diào)節(jié)自動失靈,應(yīng)立即切至手動調(diào)節(jié);若高加疏水閥門誤關(guān),應(yīng)立即打開恢復(fù)正常調(diào)整。
(3)當(dāng)高加水位高I值時,加強(qiáng)高加水位監(jiān)視,注意給水溫度、流量、端差的變化及疏水調(diào)節(jié)閥動作情況,進(jìn)行水位調(diào)整,使高加水位恢復(fù)正常。
(4)當(dāng)高加水位高II值時,高加事故疏水自動開啟,水位應(yīng)下降,否則作好停運高加的準(zhǔn)備。
(5)當(dāng)高加水位高Ⅲ值時,高加保護(hù)應(yīng)動作,否則應(yīng)立即手動緊急停運高加,并注意檢查各抽汽電動門、逆止門應(yīng)關(guān)閉及有關(guān)疏水門應(yīng)開啟,匯報值長。
4 結(jié)論
高壓加熱器是火電廠中的重要設(shè)備,高壓加熱器是否正常運行直接關(guān)系到機(jī)組運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。本文論述了高壓加熱器的投退操作,高壓加熱器常見故障及相應(yīng)的對策,希望能夠?qū)ο嚓P(guān)人員有所借鑒。
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