魏棟+++李貞+++李斐
摘 要:文章通過油色譜試驗技術(shù)發(fā)現(xiàn)某500kV變壓器初次投運后的異常情況,通過累計一個月的色譜試驗數(shù)據(jù)分析判定變壓器發(fā)生了內(nèi)部放電故障,結(jié)合超聲波定位、局部放電等電氣試驗進行故障分析與定位,結(jié)合解體檢查制定處理措施消除內(nèi)部絕緣強度不夠造成的運行期間放電故障。
關(guān)鍵詞:變壓器;內(nèi)部放電;油色譜技術(shù);乙炔;鐵芯夾件
固體絕緣是保障變壓器安全運行的重要因素之一,固體絕緣包括的內(nèi)部絕緣件、紙絕緣等,固體絕緣缺陷最直接反應(yīng)在色譜試驗中乙炔數(shù)值的不斷增加,該類缺陷可能造成變壓器損壞甚至燒損的事故。
1 油色譜檢測數(shù)據(jù)分析
某變電站500kV變壓器,設(shè)備型號:ODFS13-250000/50,總油量70t,2011年10月生產(chǎn),2012年8月29日投運。主變新投運后,按照國家電網(wǎng)公司《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》規(guī)定,分別在的第1、4、10、30天對變壓器做油中溶解氣體分析試驗。8月30日的各項試驗數(shù)據(jù)均正常。分析9月2日的試驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在三相本體油中都出現(xiàn)少于1μL/L乙炔。持續(xù)進行油化專業(yè)監(jiān)測跟蹤,到9月16日的絕緣油色譜試驗發(fā)現(xiàn)三相本體中的乙炔量已為:A相:0.62μL/L;B相:0.15μL/L;C相:0.20μL/L,在投運半個月時間中乙炔數(shù)值顯穩(wěn)步增長趨勢,該色譜變化趨勢如圖1、2、3所示。
圖1 A相特征氣體趨勢圖
圖2 B相特征氣體趨勢
圖3 C相特征氣體趨勢
從以上三圖中得出以下結(jié)論:特征氣體在A相有著顯著的同步增長趨勢,在B相趨勢相對平緩,在C相中增長趨勢更緩慢。通過改良三比值法計算編碼為2/0/2-低能放電。進行變壓器耐壓試驗,三相試驗數(shù)據(jù)分別為:A相60.2kV,B相63.4kV,C相65.1kV;油中含水量試驗數(shù)據(jù)分別為:A相4.3ppm,B相5.1ppm,C相6.4ppm均符合變壓器油規(guī)程要求。結(jié)合變壓器內(nèi)部油量與以往絕緣油內(nèi)部故障檢查,該變壓器內(nèi)部應(yīng)有絕緣間隙不足造成的懸浮放電情況。
2012年9月6日-15日,對主變進行了帶電測試,測試結(jié)果如下:9月6日首先測試變壓器鐵芯接地電流,發(fā)現(xiàn)鐵芯外引接地排卡取有電流泄漏:A相11.1mA,B相11.1mA,C相13.5mA(均小于規(guī)程規(guī)定值100mA)。9月12日又做該試驗發(fā)現(xiàn):A相11.0mA,B相11.1mA,C相11.5mA。其次,進行紅外精確測溫,未發(fā)現(xiàn)異常發(fā)熱。通過超聲波和脈沖電流聯(lián)合檢測發(fā)現(xiàn)在變壓器油箱壁上用局部放電超聲探測器發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部存在局部放電超聲波信號并對放電位置定位,在變壓器鐵芯和夾件接地線上用寬頻帶電流互感器發(fā)現(xiàn)有脈沖電流信號。分析測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):用電測法發(fā)現(xiàn)A相在鐵芯及夾件處都有放電信號,其值約為150×104PC左右。對A相用超聲法定位,找到放電位置主要集中在高度約為250-600mm的低壓線圈下部油枕側(cè)夾件區(qū)域。圖形如下:
圖4 A相超聲定位圖形
圖5 A相超聲定位結(jié)構(gòu)示意圖
結(jié)合色譜試驗數(shù)據(jù)分析,A相乙炔值穩(wěn)定增長表明內(nèi)部懸浮放電位置距離取樣口位置(取樣位置位于變壓器底部寬側(cè)距離鐵芯夾件位置較遠)有較大的距離,如距離較近由于氣體在絕緣油中即時溶解度與內(nèi)部溫度影響,色譜數(shù)據(jù)中乙炔會呈現(xiàn)不規(guī)律變化,推斷懸浮放電位置應(yīng)為鐵芯夾件處,與電氣試驗定位點基本吻合。
對B、C相的測試,只發(fā)現(xiàn)了電信號,沒有放電點。而在A相中同時發(fā)現(xiàn)電信號和可疑聲信號,鐵芯與夾件位置出現(xiàn)相位相反、局放量相近的現(xiàn)象,表明放電發(fā)生在A相鐵芯與夾件間。再考慮油化學(xué)試驗數(shù)據(jù),同樣也能推斷出懸浮電位可能導(dǎo)致該主變內(nèi)部出現(xiàn)連續(xù)的火花放電。綜合分析定位結(jié)果和變壓器結(jié)構(gòu),初步推測在“鐵心-夾件”之間的夾件磁屏蔽位置出現(xiàn)放電。接著9月12日在現(xiàn)場對A相變壓器再次進行了“改變鐵心電位狀態(tài)下變壓器局放與超聲檢測”進一步確認(rèn)放電位置。結(jié)果發(fā)現(xiàn)當(dāng)鐵芯對地電壓為223V時,變壓器超聲信號強度上升5-10dB,不斷改變鐵心接地狀態(tài),以上情況重復(fù)出現(xiàn)。這說明了放電位置就在“鐵心-夾件間”。
2 故障原因分析
該組變壓器在出廠前進行局部放電、感應(yīng)耐壓等交接試驗,以及電氣試驗前后的色譜分析均無異常,而在投運后出現(xiàn)乙炔,可能是投運后主變在系統(tǒng)電壓下發(fā)生持續(xù)低能放電,引起油中出現(xiàn)乙炔且呈緩慢增長態(tài)勢。
結(jié)合此變壓器內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析,放電位置應(yīng)在鐵芯與夾件距離最短的間隙處(間距僅8mm),具體如圖6-圖7所示。
3 吊罩檢查及處理措施
外觀檢查:變壓器內(nèi)部器身絕緣漆覆蓋全面均勻,內(nèi)部紙絕緣系統(tǒng)無明顯變色發(fā)黑跡象,但底部絕緣油中有少量絕緣紙碎片,器身沒有明顯位移、竄動、變形跡象。內(nèi)部磁分路檢查中發(fā)現(xiàn)上部磁分路與夾件安裝面處存在積炭痕跡,拆下下部磁分路發(fā)現(xiàn)有放電痕跡存在下部磁分路端部與鐵芯處、下磁分路與下夾件處。檢查磁分路厚度為14.3mm低于設(shè)計的20mm。根據(jù)廠內(nèi)吊罩檢查情況分析認(rèn)為該缺陷產(chǎn)生的原因為磁分路與鐵芯間距較小且無可靠絕緣保證措施,導(dǎo)致漏磁較大時磁分路與鐵芯間發(fā)生放電。采取的措施:(1)增大磁分路與鐵芯間的距離,采用變更磁分路長度的措施增大磁分路與夾件的間隙。(2)加強磁分路與鐵芯間的絕緣,在磁分路表面采用絕緣紙板進行覆蓋。采取上述措施后投運的主變至今各項色譜試驗數(shù)據(jù)正常,設(shè)備運行穩(wěn)定。
4 結(jié)束語
油色譜試驗中乙炔對絕緣件內(nèi)部放電尤為敏感,利用色譜技術(shù)能有效發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況、監(jiān)測及試驗設(shè)定設(shè)備放電缺陷、吊罩檢查并最終找到故障位置,避免了更嚴(yán)重的缺陷發(fā)生。該案例的分析表明油色譜試驗的成熟與應(yīng)用,對于掌握主變壓器狀態(tài)信息,及時發(fā)現(xiàn)變壓器的故障隱患和設(shè)備運行安全至關(guān)重要。
參考文獻
[1]譚志龍,等.電力用油(氣)技術(shù)問答[M].中國電力出版社,2006:89.
[2]王曉鶯,等. 變壓器故障于監(jiān)測[M].機械工業(yè)出版社,2004.3:51.
[3]董其國.電力變壓器故障與診斷[M].中國電力出版社,2000:43.
作者簡介:魏棟(1984,4-),男,河北平山人,本科學(xué)歷,助理工程師,機電實用技術(shù)方向,現(xiàn)工作于河北省電力公司檢修分公司。endprint
摘 要:文章通過油色譜試驗技術(shù)發(fā)現(xiàn)某500kV變壓器初次投運后的異常情況,通過累計一個月的色譜試驗數(shù)據(jù)分析判定變壓器發(fā)生了內(nèi)部放電故障,結(jié)合超聲波定位、局部放電等電氣試驗進行故障分析與定位,結(jié)合解體檢查制定處理措施消除內(nèi)部絕緣強度不夠造成的運行期間放電故障。
關(guān)鍵詞:變壓器;內(nèi)部放電;油色譜技術(shù);乙炔;鐵芯夾件
固體絕緣是保障變壓器安全運行的重要因素之一,固體絕緣包括的內(nèi)部絕緣件、紙絕緣等,固體絕緣缺陷最直接反應(yīng)在色譜試驗中乙炔數(shù)值的不斷增加,該類缺陷可能造成變壓器損壞甚至燒損的事故。
1 油色譜檢測數(shù)據(jù)分析
某變電站500kV變壓器,設(shè)備型號:ODFS13-250000/50,總油量70t,2011年10月生產(chǎn),2012年8月29日投運。主變新投運后,按照國家電網(wǎng)公司《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》規(guī)定,分別在的第1、4、10、30天對變壓器做油中溶解氣體分析試驗。8月30日的各項試驗數(shù)據(jù)均正常。分析9月2日的試驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在三相本體油中都出現(xiàn)少于1μL/L乙炔。持續(xù)進行油化專業(yè)監(jiān)測跟蹤,到9月16日的絕緣油色譜試驗發(fā)現(xiàn)三相本體中的乙炔量已為:A相:0.62μL/L;B相:0.15μL/L;C相:0.20μL/L,在投運半個月時間中乙炔數(shù)值顯穩(wěn)步增長趨勢,該色譜變化趨勢如圖1、2、3所示。
圖1 A相特征氣體趨勢圖
圖2 B相特征氣體趨勢
圖3 C相特征氣體趨勢
從以上三圖中得出以下結(jié)論:特征氣體在A相有著顯著的同步增長趨勢,在B相趨勢相對平緩,在C相中增長趨勢更緩慢。通過改良三比值法計算編碼為2/0/2-低能放電。進行變壓器耐壓試驗,三相試驗數(shù)據(jù)分別為:A相60.2kV,B相63.4kV,C相65.1kV;油中含水量試驗數(shù)據(jù)分別為:A相4.3ppm,B相5.1ppm,C相6.4ppm均符合變壓器油規(guī)程要求。結(jié)合變壓器內(nèi)部油量與以往絕緣油內(nèi)部故障檢查,該變壓器內(nèi)部應(yīng)有絕緣間隙不足造成的懸浮放電情況。
2012年9月6日-15日,對主變進行了帶電測試,測試結(jié)果如下:9月6日首先測試變壓器鐵芯接地電流,發(fā)現(xiàn)鐵芯外引接地排卡取有電流泄漏:A相11.1mA,B相11.1mA,C相13.5mA(均小于規(guī)程規(guī)定值100mA)。9月12日又做該試驗發(fā)現(xiàn):A相11.0mA,B相11.1mA,C相11.5mA。其次,進行紅外精確測溫,未發(fā)現(xiàn)異常發(fā)熱。通過超聲波和脈沖電流聯(lián)合檢測發(fā)現(xiàn)在變壓器油箱壁上用局部放電超聲探測器發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部存在局部放電超聲波信號并對放電位置定位,在變壓器鐵芯和夾件接地線上用寬頻帶電流互感器發(fā)現(xiàn)有脈沖電流信號。分析測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):用電測法發(fā)現(xiàn)A相在鐵芯及夾件處都有放電信號,其值約為150×104PC左右。對A相用超聲法定位,找到放電位置主要集中在高度約為250-600mm的低壓線圈下部油枕側(cè)夾件區(qū)域。圖形如下:
圖4 A相超聲定位圖形
圖5 A相超聲定位結(jié)構(gòu)示意圖
結(jié)合色譜試驗數(shù)據(jù)分析,A相乙炔值穩(wěn)定增長表明內(nèi)部懸浮放電位置距離取樣口位置(取樣位置位于變壓器底部寬側(cè)距離鐵芯夾件位置較遠)有較大的距離,如距離較近由于氣體在絕緣油中即時溶解度與內(nèi)部溫度影響,色譜數(shù)據(jù)中乙炔會呈現(xiàn)不規(guī)律變化,推斷懸浮放電位置應(yīng)為鐵芯夾件處,與電氣試驗定位點基本吻合。
對B、C相的測試,只發(fā)現(xiàn)了電信號,沒有放電點。而在A相中同時發(fā)現(xiàn)電信號和可疑聲信號,鐵芯與夾件位置出現(xiàn)相位相反、局放量相近的現(xiàn)象,表明放電發(fā)生在A相鐵芯與夾件間。再考慮油化學(xué)試驗數(shù)據(jù),同樣也能推斷出懸浮電位可能導(dǎo)致該主變內(nèi)部出現(xiàn)連續(xù)的火花放電。綜合分析定位結(jié)果和變壓器結(jié)構(gòu),初步推測在“鐵心-夾件”之間的夾件磁屏蔽位置出現(xiàn)放電。接著9月12日在現(xiàn)場對A相變壓器再次進行了“改變鐵心電位狀態(tài)下變壓器局放與超聲檢測”進一步確認(rèn)放電位置。結(jié)果發(fā)現(xiàn)當(dāng)鐵芯對地電壓為223V時,變壓器超聲信號強度上升5-10dB,不斷改變鐵心接地狀態(tài),以上情況重復(fù)出現(xiàn)。這說明了放電位置就在“鐵心-夾件間”。
2 故障原因分析
該組變壓器在出廠前進行局部放電、感應(yīng)耐壓等交接試驗,以及電氣試驗前后的色譜分析均無異常,而在投運后出現(xiàn)乙炔,可能是投運后主變在系統(tǒng)電壓下發(fā)生持續(xù)低能放電,引起油中出現(xiàn)乙炔且呈緩慢增長態(tài)勢。
結(jié)合此變壓器內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析,放電位置應(yīng)在鐵芯與夾件距離最短的間隙處(間距僅8mm),具體如圖6-圖7所示。
3 吊罩檢查及處理措施
外觀檢查:變壓器內(nèi)部器身絕緣漆覆蓋全面均勻,內(nèi)部紙絕緣系統(tǒng)無明顯變色發(fā)黑跡象,但底部絕緣油中有少量絕緣紙碎片,器身沒有明顯位移、竄動、變形跡象。內(nèi)部磁分路檢查中發(fā)現(xiàn)上部磁分路與夾件安裝面處存在積炭痕跡,拆下下部磁分路發(fā)現(xiàn)有放電痕跡存在下部磁分路端部與鐵芯處、下磁分路與下夾件處。檢查磁分路厚度為14.3mm低于設(shè)計的20mm。根據(jù)廠內(nèi)吊罩檢查情況分析認(rèn)為該缺陷產(chǎn)生的原因為磁分路與鐵芯間距較小且無可靠絕緣保證措施,導(dǎo)致漏磁較大時磁分路與鐵芯間發(fā)生放電。采取的措施:(1)增大磁分路與鐵芯間的距離,采用變更磁分路長度的措施增大磁分路與夾件的間隙。(2)加強磁分路與鐵芯間的絕緣,在磁分路表面采用絕緣紙板進行覆蓋。采取上述措施后投運的主變至今各項色譜試驗數(shù)據(jù)正常,設(shè)備運行穩(wěn)定。
4 結(jié)束語
油色譜試驗中乙炔對絕緣件內(nèi)部放電尤為敏感,利用色譜技術(shù)能有效發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況、監(jiān)測及試驗設(shè)定設(shè)備放電缺陷、吊罩檢查并最終找到故障位置,避免了更嚴(yán)重的缺陷發(fā)生。該案例的分析表明油色譜試驗的成熟與應(yīng)用,對于掌握主變壓器狀態(tài)信息,及時發(fā)現(xiàn)變壓器的故障隱患和設(shè)備運行安全至關(guān)重要。
參考文獻
[1]譚志龍,等.電力用油(氣)技術(shù)問答[M].中國電力出版社,2006:89.
[2]王曉鶯,等. 變壓器故障于監(jiān)測[M].機械工業(yè)出版社,2004.3:51.
[3]董其國.電力變壓器故障與診斷[M].中國電力出版社,2000:43.
作者簡介:魏棟(1984,4-),男,河北平山人,本科學(xué)歷,助理工程師,機電實用技術(shù)方向,現(xiàn)工作于河北省電力公司檢修分公司。endprint
摘 要:文章通過油色譜試驗技術(shù)發(fā)現(xiàn)某500kV變壓器初次投運后的異常情況,通過累計一個月的色譜試驗數(shù)據(jù)分析判定變壓器發(fā)生了內(nèi)部放電故障,結(jié)合超聲波定位、局部放電等電氣試驗進行故障分析與定位,結(jié)合解體檢查制定處理措施消除內(nèi)部絕緣強度不夠造成的運行期間放電故障。
關(guān)鍵詞:變壓器;內(nèi)部放電;油色譜技術(shù);乙炔;鐵芯夾件
固體絕緣是保障變壓器安全運行的重要因素之一,固體絕緣包括的內(nèi)部絕緣件、紙絕緣等,固體絕緣缺陷最直接反應(yīng)在色譜試驗中乙炔數(shù)值的不斷增加,該類缺陷可能造成變壓器損壞甚至燒損的事故。
1 油色譜檢測數(shù)據(jù)分析
某變電站500kV變壓器,設(shè)備型號:ODFS13-250000/50,總油量70t,2011年10月生產(chǎn),2012年8月29日投運。主變新投運后,按照國家電網(wǎng)公司《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》規(guī)定,分別在的第1、4、10、30天對變壓器做油中溶解氣體分析試驗。8月30日的各項試驗數(shù)據(jù)均正常。分析9月2日的試驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在三相本體油中都出現(xiàn)少于1μL/L乙炔。持續(xù)進行油化專業(yè)監(jiān)測跟蹤,到9月16日的絕緣油色譜試驗發(fā)現(xiàn)三相本體中的乙炔量已為:A相:0.62μL/L;B相:0.15μL/L;C相:0.20μL/L,在投運半個月時間中乙炔數(shù)值顯穩(wěn)步增長趨勢,該色譜變化趨勢如圖1、2、3所示。
圖1 A相特征氣體趨勢圖
圖2 B相特征氣體趨勢
圖3 C相特征氣體趨勢
從以上三圖中得出以下結(jié)論:特征氣體在A相有著顯著的同步增長趨勢,在B相趨勢相對平緩,在C相中增長趨勢更緩慢。通過改良三比值法計算編碼為2/0/2-低能放電。進行變壓器耐壓試驗,三相試驗數(shù)據(jù)分別為:A相60.2kV,B相63.4kV,C相65.1kV;油中含水量試驗數(shù)據(jù)分別為:A相4.3ppm,B相5.1ppm,C相6.4ppm均符合變壓器油規(guī)程要求。結(jié)合變壓器內(nèi)部油量與以往絕緣油內(nèi)部故障檢查,該變壓器內(nèi)部應(yīng)有絕緣間隙不足造成的懸浮放電情況。
2012年9月6日-15日,對主變進行了帶電測試,測試結(jié)果如下:9月6日首先測試變壓器鐵芯接地電流,發(fā)現(xiàn)鐵芯外引接地排卡取有電流泄漏:A相11.1mA,B相11.1mA,C相13.5mA(均小于規(guī)程規(guī)定值100mA)。9月12日又做該試驗發(fā)現(xiàn):A相11.0mA,B相11.1mA,C相11.5mA。其次,進行紅外精確測溫,未發(fā)現(xiàn)異常發(fā)熱。通過超聲波和脈沖電流聯(lián)合檢測發(fā)現(xiàn)在變壓器油箱壁上用局部放電超聲探測器發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部存在局部放電超聲波信號并對放電位置定位,在變壓器鐵芯和夾件接地線上用寬頻帶電流互感器發(fā)現(xiàn)有脈沖電流信號。分析測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):用電測法發(fā)現(xiàn)A相在鐵芯及夾件處都有放電信號,其值約為150×104PC左右。對A相用超聲法定位,找到放電位置主要集中在高度約為250-600mm的低壓線圈下部油枕側(cè)夾件區(qū)域。圖形如下:
圖4 A相超聲定位圖形
圖5 A相超聲定位結(jié)構(gòu)示意圖
結(jié)合色譜試驗數(shù)據(jù)分析,A相乙炔值穩(wěn)定增長表明內(nèi)部懸浮放電位置距離取樣口位置(取樣位置位于變壓器底部寬側(cè)距離鐵芯夾件位置較遠)有較大的距離,如距離較近由于氣體在絕緣油中即時溶解度與內(nèi)部溫度影響,色譜數(shù)據(jù)中乙炔會呈現(xiàn)不規(guī)律變化,推斷懸浮放電位置應(yīng)為鐵芯夾件處,與電氣試驗定位點基本吻合。
對B、C相的測試,只發(fā)現(xiàn)了電信號,沒有放電點。而在A相中同時發(fā)現(xiàn)電信號和可疑聲信號,鐵芯與夾件位置出現(xiàn)相位相反、局放量相近的現(xiàn)象,表明放電發(fā)生在A相鐵芯與夾件間。再考慮油化學(xué)試驗數(shù)據(jù),同樣也能推斷出懸浮電位可能導(dǎo)致該主變內(nèi)部出現(xiàn)連續(xù)的火花放電。綜合分析定位結(jié)果和變壓器結(jié)構(gòu),初步推測在“鐵心-夾件”之間的夾件磁屏蔽位置出現(xiàn)放電。接著9月12日在現(xiàn)場對A相變壓器再次進行了“改變鐵心電位狀態(tài)下變壓器局放與超聲檢測”進一步確認(rèn)放電位置。結(jié)果發(fā)現(xiàn)當(dāng)鐵芯對地電壓為223V時,變壓器超聲信號強度上升5-10dB,不斷改變鐵心接地狀態(tài),以上情況重復(fù)出現(xiàn)。這說明了放電位置就在“鐵心-夾件間”。
2 故障原因分析
該組變壓器在出廠前進行局部放電、感應(yīng)耐壓等交接試驗,以及電氣試驗前后的色譜分析均無異常,而在投運后出現(xiàn)乙炔,可能是投運后主變在系統(tǒng)電壓下發(fā)生持續(xù)低能放電,引起油中出現(xiàn)乙炔且呈緩慢增長態(tài)勢。
結(jié)合此變壓器內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析,放電位置應(yīng)在鐵芯與夾件距離最短的間隙處(間距僅8mm),具體如圖6-圖7所示。
3 吊罩檢查及處理措施
外觀檢查:變壓器內(nèi)部器身絕緣漆覆蓋全面均勻,內(nèi)部紙絕緣系統(tǒng)無明顯變色發(fā)黑跡象,但底部絕緣油中有少量絕緣紙碎片,器身沒有明顯位移、竄動、變形跡象。內(nèi)部磁分路檢查中發(fā)現(xiàn)上部磁分路與夾件安裝面處存在積炭痕跡,拆下下部磁分路發(fā)現(xiàn)有放電痕跡存在下部磁分路端部與鐵芯處、下磁分路與下夾件處。檢查磁分路厚度為14.3mm低于設(shè)計的20mm。根據(jù)廠內(nèi)吊罩檢查情況分析認(rèn)為該缺陷產(chǎn)生的原因為磁分路與鐵芯間距較小且無可靠絕緣保證措施,導(dǎo)致漏磁較大時磁分路與鐵芯間發(fā)生放電。采取的措施:(1)增大磁分路與鐵芯間的距離,采用變更磁分路長度的措施增大磁分路與夾件的間隙。(2)加強磁分路與鐵芯間的絕緣,在磁分路表面采用絕緣紙板進行覆蓋。采取上述措施后投運的主變至今各項色譜試驗數(shù)據(jù)正常,設(shè)備運行穩(wěn)定。
4 結(jié)束語
油色譜試驗中乙炔對絕緣件內(nèi)部放電尤為敏感,利用色譜技術(shù)能有效發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況、監(jiān)測及試驗設(shè)定設(shè)備放電缺陷、吊罩檢查并最終找到故障位置,避免了更嚴(yán)重的缺陷發(fā)生。該案例的分析表明油色譜試驗的成熟與應(yīng)用,對于掌握主變壓器狀態(tài)信息,及時發(fā)現(xiàn)變壓器的故障隱患和設(shè)備運行安全至關(guān)重要。
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作者簡介:魏棟(1984,4-),男,河北平山人,本科學(xué)歷,助理工程師,機電實用技術(shù)方向,現(xiàn)工作于河北省電力公司檢修分公司。endprint