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        煙氣制酸吸收塔酸溫控制系統(tǒng)改造

        2014-10-29 03:05:16周圣兵
        銅業(yè)工程 2014年3期
        關(guān)鍵詞:三氧化硫酸霧制酸

        周圣兵

        (江西銅業(yè)集團(tuán)公司鉛鋅金屬有限公司,江西 九江 332500)

        1 引言

        江銅鉛鋅金屬有限公司是江銅集團(tuán)根據(jù)江西省政府整合全省銅、鉛、鋅資源有關(guān)精神,建設(shè)鉛鋅冶煉項(xiàng)目成立的公司。一期200kt/a鉛鋅(鉛、鋅各100kt/a)工程配有一套冶煉煙氣制酸系統(tǒng),其設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)100%濃硫酸30萬t。該制酸系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用“兩頭一尾”[1]的方式:單套煙氣制酸系統(tǒng)同時(shí)接收來自鉛冶煉基夫賽特爐煙氣和鋅冶煉沸騰焙燒爐煙氣。這種大型“兩頭一尾”的方式在國內(nèi)鉛鋅冶煉行業(yè)屬首次成功應(yīng)用。2011年12月該系統(tǒng)對接單沸騰焙燒爐煙氣制酸,2012年3月順利實(shí)現(xiàn)同時(shí)接受基夫賽特爐和沸騰焙燒爐煙氣,兩個(gè)爐窯爐內(nèi)壓也得到較好控制,“兩頭一尾”的煙氣制酸方式投產(chǎn)成功。

        2 吸收塔入塔酸溫改造前的運(yùn)行情況

        本套制酸系統(tǒng)采用“兩轉(zhuǎn)兩吸”的工藝流程,分設(shè)凈化、干吸、轉(zhuǎn)化、尾氣脫硫等工序。流程如下:

        干吸工序一吸塔及二吸塔設(shè)計(jì)相關(guān)參數(shù)如下:

        表1 一吸塔二吸塔部分設(shè)計(jì)參數(shù)

        日常生產(chǎn)過程中,基夫賽特爐和沸騰焙燒爐同時(shí)滿負(fù)荷作業(yè),SO2濃度較高,煙氣量較大,一吸塔、二吸塔入塔酸溫在現(xiàn)有酸溫控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)下能達(dá)到65~75℃,基本達(dá)到設(shè)計(jì)水平,總吸收率可以達(dá)到99.9%以上。當(dāng)鉛冶煉基夫賽特爐或鋅冶煉沸騰焙燒爐出現(xiàn)工藝、設(shè)備等方面的故障,需停爐檢修時(shí),制酸系統(tǒng)之接收單臺(tái)爐窯送過來的煙氣,入塔煙氣溫度、煙氣量、SO2濃度同時(shí)下降,屬低SO2濃度煙氣制酸[2]。為調(diào)節(jié)吸收塔入塔酸溫,生產(chǎn)操作中不斷關(guān)小AT-AP入口水閥,最小關(guān)至3%,此時(shí)引起AT-AP內(nèi)部冷卻水偏流,局部高溫,維鈍電流迅速上升,長時(shí)間在10A以上,最高可達(dá)60A,AT-AP腐蝕加劇,使用壽命縮短。

        此時(shí)吸收塔入塔酸溫在現(xiàn)有酸溫控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)下最高只能達(dá)到61℃,吸收率為99.3%,不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。改造前各爐窯作業(yè)對應(yīng)的煙氣狀況以及吸收酸溫實(shí)際值如下:

        表2 改造前不同煙氣狀況下吸收酸溫及AT-AP電流

        3 改造前干吸酸溫控制系統(tǒng)流程簡圖

        改造前吸收酸溫控制系統(tǒng)流程圖如圖1。AT泵出口的高溫酸(溫度高于90℃)通過DN600的不銹鋼陽極保護(hù)管道[3]進(jìn)入 AT-AP,AT-AP出口DN400管道連接一個(gè)DN400-250三通,三通左右兩邊各通過DN250管道將濃酸輸送至一吸塔和二吸塔塔內(nèi)分酸槽。一吸塔及二吸塔入塔酸溫通過泵出口DN150旁通管控制調(diào)節(jié),管道上各安裝有DN150的自動(dòng)閥,通過自動(dòng)閥開度來調(diào)節(jié)一吸塔、二吸塔入塔酸溫。

        圖1 改造前吸收酸溫控制簡圖

        4 吸收酸溫對吸收率影響

        在煙氣制酸過程中,三氧化硫的吸收是一個(gè)物理反應(yīng)和化學(xué)反應(yīng)同時(shí)發(fā)生的過程,其方程式如下:

        氣體中的三氧化硫從氣相主體中向界面擴(kuò)散,穿過界面的三氧化硫在液相中向反應(yīng)區(qū)擴(kuò)散。接著與三氧化硫起反應(yīng)的水份,在液相主體中向反應(yīng)區(qū)擴(kuò)散,三氧化硫和水在反應(yīng)區(qū)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),最后生成的硫酸向液相主體擴(kuò)散。事實(shí)上,氣體中的三氧化硫不可能百分之百被吸收,只有吸收氣體中超過硫酸相平衡的那一部分三氧化硫,超過的越多,吸收過程的推動(dòng)力就越大,吸收速度就越快,吸收率就越高。一般把被吸收的三氧化硫數(shù)量和原來氣體中三氧化硫的總數(shù)量之百分比稱為吸收率。

        任何濃度的硫酸,隨著酸溫的升高,液面上的三氧化硫、水蒸汽、硫酸蒸汽的平衡分壓都跟著相應(yīng)增加。對吸收過程來說,在入塔氣體條件不變的情況下,意味著隨著酸溫的不斷升高,推動(dòng)力將越來越小,收率越來越低。酸溫?zé)o限制地升高會(huì)出現(xiàn)液面上三氧化硫的平衡分壓(Pso3)和入塔氣體中三氧化硫分壓(Pso3)成為相當(dāng)?shù)臓顟B(tài),這時(shí)三氧化硫的吸收過程停止、吸收率等于零。因此,要有較高的吸收率,酸溫不能過高。

        生產(chǎn)條件下,入塔煙氣不易絕對干燥的,一般都含有一定量的水份(規(guī)定<0.1克/標(biāo)準(zhǔn)立方米)。在吸收塔內(nèi),入塔煙氣溫度合適時(shí),如果入塔酸溫很低,在傳熱傳質(zhì)過程中,不可避免地會(huì)發(fā)生局部溫度低于露點(diǎn)。那么,氣體中的三氧化硫就會(huì)有相當(dāng)數(shù)量變成酸霧,繼而被出塔煙氣帶走,這直接降低了吸收率。

        生產(chǎn)中,三氧化硫在塔內(nèi)被吸收的過程是絕熱進(jìn)行的,酸溫隨著吸收過程的進(jìn)行逐步升高。酸溫升高主要是由以下熱量增加引起的:

        (1)氣體帶入塔內(nèi)的熱量。氣體帶入塔內(nèi)的熱量直接與氣體溫度、氣體量和氣體成份有關(guān)。當(dāng)溫度高,氣量大和三氧化硫含量高時(shí),其熱量就多。在一般的操作條件下,隨著兩相傳質(zhì)傳熱的進(jìn)行,約有70%氣體帶入塔內(nèi)的熱量傳給液相硫酸,使酸溫升高。

        (2)吸收反應(yīng)熱。吸收三氧化硫過程中,反應(yīng)熱的情況是比較復(fù)雜的。目前一般認(rèn)為,該反應(yīng)熱包括了三氧化硫生成100%硫酸(液)的反應(yīng)熱、當(dāng)100%硫酸稀釋到出塔酸濃度時(shí)的稀熱,入塔酸濃度提高到出塔酸濃度時(shí)的濃縮熱。其中,濃縮熱是負(fù)值,其它都是正值,它們的代數(shù)和即為吸收過程的反應(yīng)熱。反應(yīng)熱的多少,最終還是決定于吸收三氧化硫的總量。在一般的操作條件下,引起出塔酸溫上升的因素中,反應(yīng)熱約占60%左右。

        因此,出塔酸溫一定會(huì)高于入塔酸溫,如果不對吸收酸進(jìn)行冷卻,隨著吸收三氧化硫過程的進(jìn)行,酸溫將越來越高,必將引起吸收率下降,甚至使吸收完全停止。所以必須使入塔酸通過濃酸冷卻器降溫。

        影響吸收溫度的另一個(gè)因素是入塔氣溫。從氣體吸收的一般情況來看,入塔氣溫控制得低一些對吸收率有利,但對三氧化硫來講,它是有限度的。入塔氣溫不能太低,原因有三:

        ①需要增大氣體冷卻設(shè)備和動(dòng)力消耗;

        ②低于露點(diǎn)溫度時(shí)會(huì)產(chǎn)生酸霧,引起吸收率下降并造成煙害和腐蝕設(shè)備;

        ③不利于熱能的合理利用。

        既然氣體入塔溫度不能太低,那么提高氣體入塔溫度行不行呢?過高地提高溫度肯定是不行的。實(shí)踐證明,適當(dāng)提高入塔氣體溫度,非但不會(huì)降低吸收率,反而對吸收有利。

        我們對吸收系統(tǒng)采用的是高溫吸收工藝,所謂高溫吸收不是單純指入口氣體溫度高或吸收酸溫度高,而是入口氣體溫度與吸收酸溫同時(shí)高。高溫吸收工藝具有下列特點(diǎn):

        (1)綜合考慮了影響吸收溫度的條件因素,提高了吸收溫度,從而避免了生成酸霧,有利于提高吸收率。

        研究酸霧的成因[4],冷凝量和酸霧的生成量,主要取決于三氧化硫和水蒸汽含量的多少,冷卻速度和其它工藝設(shè)備等各種條件。這樣,避免生成酸霧,要求注意如下幾點(diǎn):

        a.盡量降低干燥后的氣體含水量,從而達(dá)到有效地降低氣體的露點(diǎn)溫度;

        b.提高吸收塔氣體的入塔溫度,使入塔前的氣體不發(fā)生局部冷凝成酸霧,并使塔內(nèi)的吸收溫度保持在露點(diǎn)以上;

        c.提高入塔酸溫。從吸收溫度上看,即使提高了入塔氣體溫度,若吸收酸溫較低,吸收溫度仍可能在露點(diǎn)以下,這樣就會(huì)在塔內(nèi)的局部范圍產(chǎn)生酸霧。所以,在提高入塔氣體溫度的同時(shí)還要提高入塔酸溫,如果能保證出塔酸溫也在露點(diǎn)以上,那是完全可以避免生成酸霧的。

        高溫吸收工藝,就是巧妙的利用了98.3%的硫酸在100℃左右時(shí),液面上的三氧化硫分壓和水蒸汽分壓仍然接近于零,以及酸霧生成條件的可控性,改變了兩相溫度的控制范圍,提高了吸收溫度,避免了酸霧產(chǎn)生,從而能獲得比普通吸收過程還要高的吸收效率。轉(zhuǎn)化后煙氣以較高溫度進(jìn)入吸收塔,可以省掉三氧化硫冷卻器,從而簡化了工藝流程并相應(yīng)地降低了能耗。

        (2)出塔酸溫度高,約為90~110℃,由此增加了傳熱溫差,故也可適當(dāng)減少濃硫酸冷卻器的換熱面積。提高了入塔氣溫和吸收酸溫,同時(shí)有利于解決兩轉(zhuǎn)兩吸的熱平衡問題[5]。

        綜合高溫吸收的出塔酸溫控制以及一吸塔、二吸塔的工藝條件,為將塔內(nèi)三氧化硫與水發(fā)生吸收反應(yīng)時(shí)溫度為100℃,一般將一吸塔入塔酸溫控制在70℃左右,二吸塔入塔酸溫控制在75℃左右,此時(shí)兩塔的吸收率最高,總吸收率可達(dá)99.99%。

        5 改造方案

        為提高入塔酸溫,本次改造在泵出口DN600不銹鋼陽極保護(hù)式管道與AT-AP出口管道之間裝一截旁通管。管道大小為DN400,管道材質(zhì)為不銹鋼陽極保護(hù)式管道,中間加裝一個(gè)DN400的不銹鋼蝶閥,通過蝶閥開度來調(diào)節(jié)一吸塔和二吸塔入塔酸溫。具體流程圖如圖2。

        圖2 改造后吸收酸溫控制簡圖

        6 改造后運(yùn)行情況

        通過吸收塔入塔酸溫管道改造,在新安裝DN400不銹鋼蝶閥開度大于50%,原DN150酸溫調(diào)節(jié)自動(dòng)閥開度100%的條件下,一吸塔、二吸塔入塔酸溫在各種爐況作業(yè)時(shí)的溫度最高可以達(dá)到表1-3值,此時(shí)AT-AP水側(cè)入口閥門開度大大增加,AT-AP受熱均勻,維鈍電流可以控制在3A以下,比較穩(wěn)定。

        表3 改造后不同煙氣狀況下吸收酸溫及AT-AP電流

        同時(shí),在表3所示溫度條件下,一吸塔吸收率可達(dá)99.5%以上,二吸塔吸收率可達(dá)99.9%以上,總吸收率可達(dá)99.99%,完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求,減少酸沫產(chǎn)生[6],提高了硫的利用率。

        7 結(jié)語

        通過吸收酸溫控制系統(tǒng)改造后,單鉛或單鋅作業(yè)時(shí)一吸塔、二吸塔入塔酸溫均可以達(dá)到設(shè)計(jì)值,降低了AT-AP維鈍電流,延長了設(shè)備壽命;減少了酸霧產(chǎn)生,保證了高吸收率;提高了硫利用率,減輕了尾氣脫硫系統(tǒng)負(fù)荷,為公司的清潔生產(chǎn)及尾氣排放達(dá)標(biāo)提供了保證。

        [1]段林喬.單套制酸系統(tǒng)對應(yīng)鉛鋅冶煉生產(chǎn)的成功應(yīng)用[J].銅業(yè)工程,2013(2):18-22.

        [2]崔恩虎.低濃度SO2煙氣制酸轉(zhuǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)及實(shí)踐[J].硫酸工業(yè),2006(6):30-34.

        [3]胡永紅,熊昭霞.陽極保護(hù)系統(tǒng)在硫酸裝置中的運(yùn)用[J].川化,2008(3):38-39.46.

        [4]朱化芬,王云昆.硫酸尾氣酸霧超標(biāo)原因分析及技術(shù)改造[J].硫酸工業(yè).2009(5):31-32.

        [5]陳姍.煙氣制酸工藝的熱系統(tǒng)分析及優(yōu)化[D].中南大學(xué),2011.

        [6]鄭孝英,自振華,張潤虎.煙氣法制硫酸一吸塔的帶酸沫量的減少[J].化工生產(chǎn)與技術(shù),2010(4):53-55.

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