胡仙鳳,熊新海
(江西銅業(yè)集團公司德興銅礦,江西 德興 334224)
泗洲選礦廠浮選是關鍵的生產過程,該過程分一段銅硫混浮和二段抑硫浮銅兩個階段,其中一段的選別過程又分為粗一、粗二、掃一和掃二四個作業(yè)。由于設備老化,一段原16m3浮選機全部改造成KYF-130m3浮選機,改造后的新浮選系統(tǒng)歷經滿負荷投料試生產,改進試生產中出現的問題,再試生產等過程。新系統(tǒng)運行后,流程暢通,設備運行正常,但生產指標低迷,尤其是一段選銅回收率,未達到87%的設計值。
(1)130m3浮選系統(tǒng)正式運行前后指標情況見表1。
(2)130m3浮選系統(tǒng)運行后,一段選銅回收率較低的84個班次的各項控制條件及運行狀況見表2。
表1 130m3浮選系統(tǒng)正式運行前后一段選銅回收率情況/%
表2 一段選銅回收率較低的84個班次的各項控制條件及運行狀況
續(xù)表
在礦石可選性、入選濃細度等其余各項條件均合格的情況下,一段選銅回收率仍然在87%以下,金屬流失嚴重[1]?,F場深入調查84個較低的班次,發(fā)現一段選銅回收率的影響因素有選別效果差、礦石可選性差、入選濃細度差、輔助設施影響等[2],其中選別效果差影響的占59次,達到70.24%。因此我們決定運用關聯圖重點分析選別效果差的原因。
圖1 影響選別效果差關聯圖
根據關聯圖進行分析:
(1)130m3浮選系統(tǒng)藥劑條件與原16m3浮選系統(tǒng)相同,根據現場藥劑條件進行了小型試驗[3]:
三次試驗結果顯示,一段選銅回收率均在88.5%以上,不存在藥劑用量不合理現象。
(2)現場粗一藥劑直接加在浮選機進礦箱,無作用時間。按現場工藝條件進行了小型試驗,結果如下:
表3 現場粗一藥劑條件試驗結果/%
試驗結果顯示,粗一藥劑作用時間2分鐘以上時選銅回收率較好,而現用藥劑幾乎無作用時間,需要改進。
(3)查針對新浮選系統(tǒng)進行的培訓:
①聘請北京礦冶研究院和大山選礦廠專業(yè)人員多次給我廠工藝、設備、電氣的管理人員及工程技術人員等進行培訓。
②工程技術人員及操作人員分批赴大山選礦廠進行現場實習一個月。
③試運行期間我廠工藝、設備、電氣工程技術人員每日到現場進行技術指導。
④各磨浮工段舉辦了針對浮選改造中的工藝、設備、操作等一系列崗前培訓。
⑤對浮選操作人員進行了現場操作檢驗,合格率100%。
以上說明針對新設備相關信息培訓已到位。
(4)130m3浮選系統(tǒng)是一新系統(tǒng),各項工藝參數需根據礦石性質、藥劑條件等現場操作條件進行摸索和調整,沒有具體的設計數據可依,兄弟單位類似設備的參數也不能直接用。運行后泵池礦漿滿溢3次,沉槽5次,浮選狀況很不穩(wěn)定,工藝參數急需優(yōu)化。
(5)130m3浮選系統(tǒng)試運行期間,存在泡沫溢出量不不平衡現象,為此,系統(tǒng)停車時,有關部門對各溢流堰重新進行校準,焊割,溢流堰不水平現象得到解決。
(6)試運行期間,由于安裝問題,出現過攪拌機軸承發(fā)燙冒煙,電機軸承燒的現象,經調整壓蓋,更換電機軸承,攪拌機恢復正常運行。130m3浮選系統(tǒng)正式運行后,攪拌機運行正常,未出過故障。
從分析結果來看由于粗一藥劑作用時間不夠,礦物表面的潤濕性質未及完全改變,就進入到下一工序,影響到藥劑的選別效果;工藝參數不合理,導致礦漿難以平衡,浮選狀況很不穩(wěn)定,有用礦物難以富集,分選[4-5]。
溢流槽首端位于旋流器下方、球磨機邊上。從藥臺引一根藥劑管至溢流槽的首端,即旋流器溢流進入溢流槽處。
圖2 粗一作業(yè)藥劑提前添加改造示意圖
改造后,對粗一藥劑作用時間進行了檢測。作用時間均在2分鐘以上,滿足要求。
(1)KYF型浮選機可根據礦漿液位、充氣量、pH值等其它參數實現浮選過程穩(wěn)定化控制,減少各種影響浮選過程的不利因素。
(2)浮選機礦漿液位自動控制是浮選作業(yè)最快速有效的控制手段,通過金屬品位、加藥量、充氣量等參數控制礦漿液位,可使浮選作業(yè)礦漿的產率、品位、回收率長期穩(wěn)定在工藝要求的范圍內[6]。
(3)KYF-130浮選機充氣量一般在1.0~1.2 m3/m2.min,充氣量調節(jié)范圍一般在 0.1 ~ 1.5m3/m2.min。
表4 現場KYF-130浮選機的不同參數表現出的浮選現象
為了找到最佳工藝參數,決定運用正交試驗法來尋找。以選銅回收率為試驗結果,按位級因素表中各條件進行正交實驗:分別選取液位、充氣量、pH值為因素,每個因素取三水平。
表5 KYF-130浮選機因素位級表
表6 L9(34)正交表安排正交試驗結果
實驗結果分析:
(1)直接看:第5號試驗結果較好,其因素組合為A2B2C3
(2)算一算:從級差分析得出較優(yōu)方案為A3B2C2,與較好方案不一致。
D為檢驗列,其極差最小,說明試驗誤差小,試驗有效。
根據R值確定因素主次關系為:
(3)作趨勢分析圖:
由于最佳方案不在正交表的九次試驗中,因此將工藝參數按A3B2C2方案進行調整,作進一步試驗,試驗結果如下:
表7 工藝參數按A3B2C2方案進行調整后的試驗結果/%
表7表明工藝參數調整效果良好,全廠130m3浮選系統(tǒng)均按新工藝參數(560、1.1、7.5)執(zhí)行。
圖3為新工藝參數應用生產后的一段回收率折線圖,回收率均在88%以上。
圖3 新工藝參數執(zhí)行后選銅回收率
(1)造成泗洲選礦廠130m3浮選機投產后生產指標低迷的原因,一是粗一作業(yè)藥劑與礦漿作用時間不夠;二是工藝參數不合理,導致礦漿難以平衡,浮選狀況不穩(wěn)定。
(2)粗一作業(yè)藥劑添加點通過改造前移至溢流槽首端后作用時間延長2分鐘左右,銅回收率可提高0.4個百分點。
(3)采用正交試驗找出130m3浮選機最佳工藝參數為(液位 560mm、充氣量 1.1m3.m-2.min-1、pH值7.5),應用生產后銅回收率穩(wěn)定在88%以上。
[1]夏雙愛.淺談加強金屬平衡管理,提高銅回收率[J].銅業(yè)工程,2011(5):27-28+88.
[2]胡海祥,李廣,李驥.提高某銅選廠一段選銅回收率的新工藝試驗研究[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2010(4):22-25+40.
[3]邱廷省,楊云.我國銅硫浮選工藝與藥劑研究現狀[A].中國采選技術十年回顧與展望[C],2012:168-172.
[4]袁源平,彭會清.提高永平銅礦選銅回收率的試驗研究[J].金屬礦山,2011(8):86-88+93.
[5]胡淼,彭會清,周海歡,等.提高江西某高硫銅礦銅回收率試驗[J].金屬礦山,2012(7)76-78.
[6]史帥星,羅時軍,楊麗君,等.200m~3超大型充氣機械攪拌式浮選機工業(yè)試驗研究[J].有色金屬(選礦部分),2009(3):34-37.